白艷飛
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)泰山隆安煤礦,山西 保德 036600)
綜采工作面因人員相對集中,且為極易產(chǎn)生粉塵的高強(qiáng)度勞動(dòng)場所,因此,粉塵治理是綜采工作面不可忽視的一項(xiàng)重要工作。目前,高壓噴霧降塵是綜采工作面常用的除塵方式,主要包括采煤機(jī)內(nèi)、外噴霧、液壓支架噴霧、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧及回風(fēng)巷噴霧等[1-3]。綜采工作面產(chǎn)生粉塵的主要源頭為采煤機(jī)割煤作業(yè),因此,采煤機(jī)內(nèi)、外噴霧及液壓支架噴霧是噴霧降塵系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分,在生產(chǎn)過程中,因受橫向風(fēng)流及斷面跨度影響,液壓支架噴霧難以對斷面內(nèi)粉塵進(jìn)行全面覆蓋降塵,采煤機(jī)噴霧難以實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)滾筒的全包裹除塵[4-5],導(dǎo)致關(guān)鍵除塵部位的阻隔煤塵和降塵效果不佳,工作面粉塵濃度仍可能存在超標(biāo)現(xiàn)象,對員工身體健康及現(xiàn)場安全生產(chǎn)造成隱患。基于此,對采煤機(jī)及液壓支架這2 個(gè)關(guān)鍵除塵部分的噴霧系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,以實(shí)現(xiàn)綜采工作面降塵達(dá)標(biāo)的目的。
常村煤礦23061 綜采工作面位于礦井二水平23 采區(qū)西翼,為23 采區(qū)首采工作面,工作面走向長度1 750 m,傾向長度225 m,工作面主采3 號(hào)煤層,平均厚度2.13 m,傾角3°~4°,煤層硬度系數(shù)f 值為0.98,煤層節(jié)理中等發(fā)育。23061 綜采工作面通風(fēng)系統(tǒng)為“U”型通風(fēng),下順槽進(jìn)風(fēng),上順槽回風(fēng),上、下順槽均為矩形斷面,下順槽斷面規(guī)格為5 m×3.5 m,上順槽斷面規(guī)格為5.5 m×3.5 m。綜采工作面采用一次采全高、全部垮落法管理頂板。工作面生產(chǎn)期間,根據(jù)現(xiàn)場粉塵濃度檢測結(jié)果可知,全塵濃度較高,呼吸性粉塵平均值在280 mg/m3左右,高于現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定的限度,為優(yōu)化現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,需對噴霧降塵系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。
基于綜采工作面幾處噴霧降塵的基礎(chǔ)上,優(yōu)化方案主要選擇在產(chǎn)生粉塵的源頭處進(jìn)行噴霧除塵系統(tǒng)優(yōu)化,即對采煤機(jī)噴霧和液壓支架噴霧優(yōu)化改造。
采煤機(jī)割煤期間,截割滾筒處為產(chǎn)生粉塵的主要源頭,其降塵方式主要通過采煤機(jī)滾筒內(nèi)噴霧及采煤機(jī)外噴霧降塵,但受橫向風(fēng)流影響及粉塵濃度較高的原因,采煤機(jī)內(nèi)外噴霧難以覆蓋揚(yáng)塵范圍,導(dǎo)致現(xiàn)場粉塵濃度仍偏高。為彌補(bǔ)采煤機(jī)內(nèi)外噴霧降塵不足,根據(jù)現(xiàn)場除塵需求,設(shè)計(jì)采煤機(jī)輔助降塵裝置。該裝置模擬局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,整機(jī)呈圓筒狀,直徑420 mm,采用電機(jī)功率為1 260 kW 的防爆防水電機(jī),電機(jī)外側(cè)為不銹鋼外殼,設(shè)置的底座固定在采煤機(jī)兩側(cè)靠近2 個(gè)滾筒的位置,在出風(fēng)口處設(shè)置由8 個(gè)噴嘴組成的環(huán)形噴霧環(huán),最高風(fēng)速8 m/s,噴霧壓力4~8 MPa,噴霧有效射程可達(dá)7~10 m,可滿足采煤機(jī)2 個(gè)滾筒割煤期間的揚(yáng)塵范圍有效覆蓋。采煤機(jī)輔助降塵裝置如圖1 所示。
圖1 采煤機(jī)輔助降塵裝置示意圖
液壓支架噴霧主要用于采煤機(jī)回風(fēng)側(cè)斷面內(nèi)的噴霧降塵,以防止粉塵向回風(fēng)方向進(jìn)一步擴(kuò)散,在現(xiàn)場應(yīng)用中,因液壓支架噴霧有效射程較短,噴射的霧場極易被工作面橫向風(fēng)流吹散,且難以覆蓋支架立柱到煤壁間的降塵覆蓋,導(dǎo)致降塵效果不佳。為解決液壓支架噴霧存在的不足,利用負(fù)壓引射除塵原理,在液壓支架噴霧上安裝一個(gè)噴霧助力裝置,即在原液壓支架噴霧管出風(fēng)口安裝一個(gè)剛性外殼,外殼一端為出風(fēng)口,一端為進(jìn)風(fēng)口,在進(jìn)、出風(fēng)口間安裝一個(gè)帶有葉輪的微型氣動(dòng)馬達(dá),氣動(dòng)馬達(dá)接通現(xiàn)場的高壓風(fēng)管,風(fēng)壓可通過截止閥及風(fēng)壓表控制在0.4~1 MPa 之間,出風(fēng)口側(cè)設(shè)置3 個(gè)擴(kuò)散性噴嘴,噴嘴角度分別呈水平向下20°、45°、70°(可根據(jù)覆蓋效果調(diào)整),以實(shí)現(xiàn)噴霧對立柱至煤壁間的斷面覆蓋。通過對液壓支架噴霧加裝該助力裝置后,可增加液壓支架噴霧的有效噴霧射程及覆蓋范圍,實(shí)現(xiàn)最大效率的斷面噴霧覆蓋。液壓支架噴霧助力裝置如圖2 所示。
圖2 液壓支架噴霧助力裝置示意圖
為確保噴霧系統(tǒng)改造后的應(yīng)用效果,現(xiàn)通過數(shù)值模擬對改造后的采煤機(jī)輔助降塵裝置及液壓支架噴霧助力裝置根據(jù)不同參數(shù)進(jìn)行效果分析,并根據(jù)分析結(jié)果選擇采煤機(jī)輔助降塵裝置的最佳噴霧水壓及液壓支架噴霧助力裝置的最佳風(fēng)壓。
采用Fluent 數(shù)值模擬軟件,建立風(fēng)-霧兩相流模型,根據(jù)23061 工作面各項(xiàng)參數(shù)特征,確定模型長度為30 m,寬度為5.5 m,高度為2.8 m,并根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際在模型中建立采煤機(jī)、液壓支架等設(shè)備以及采煤機(jī)輔助降塵裝置及液壓支架噴霧助力裝置。模型中設(shè)置液壓支架寬度1.5 m,根據(jù)模型長度,共設(shè)置20 架液壓支架,設(shè)置采煤機(jī)滾筒直徑1.2 m,機(jī)身長度11 m,設(shè)置風(fēng)流為連續(xù)介質(zhì),風(fēng)速設(shè)置為2 m/s,設(shè)置后的數(shù)值模擬模型如圖3 所示。
圖3 工作面數(shù)值模擬模型圖
為測試采煤機(jī)輔助降塵裝置不同噴霧壓力下的降塵效果,通過數(shù)值模擬設(shè)置噴霧出風(fēng)口風(fēng)速為8 m/s,并分別設(shè)置噴霧壓力Pw為4、6、8 MPa,根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,3 種不同噴霧壓力下霧場的霧滴濃度分布如圖4 所示。
圖4 不同噴霧壓力下滾筒附近霧場霧滴濃度分布云圖
根據(jù)圖5 所示的數(shù)值模擬結(jié)果可知:采煤機(jī)噴霧裝置增加改造后的輔助降塵裝置后,在3 種不同噴霧壓力下,采煤機(jī)噴霧降塵裝置的高濃度霧場均能實(shí)現(xiàn)對滾筒產(chǎn)塵及揚(yáng)塵范圍內(nèi)進(jìn)行有效覆蓋,并從數(shù)值模擬結(jié)果圖中可知,噴霧壓力越高,霧場的霧滴濃度及覆蓋范圍越大,即降塵效果越好,根據(jù)圖4(C)中數(shù)值模擬結(jié)果可知,噴霧壓力為8 MPa 工況下,滾筒處最高霧滴濃度可達(dá)17 460 mg/m3,對采煤機(jī)滾筒處的粉塵具有很好的沉降效果,由此確定采煤機(jī)噴霧裝置的最佳噴霧壓力為8 MPa。
液壓支架噴霧裝置通過改造加裝噴霧助力裝置后,為確定不同壓力下的噴霧覆蓋范圍及除塵效果,分別設(shè)置氣動(dòng)馬達(dá)氣壓動(dòng)力分別為0.4、0.6、0.8、1 MPa,并通過數(shù)值模擬分析4 種不同工況下的霧場霧滴分布濃度,根據(jù)數(shù)值模擬得出分布結(jié)果如圖5 所示。
根據(jù)圖5 中數(shù)值模擬分析結(jié)果可知,液壓支架噴霧助力裝置啟動(dòng)后,助力裝置產(chǎn)生的高速風(fēng)流能夠增加噴霧的有效射程及噴霧濃度,并且從圖5 中可知,當(dāng)氣壓動(dòng)力在0.4 MPa,霧場霧滴平均濃度為3 476 mg/m3,當(dāng)氣壓動(dòng)力逐步增大到1 MPa 時(shí),霧場霧滴平均濃度達(dá)到13 542 mg/m3,由此可知,氣動(dòng)馬達(dá)的氣壓動(dòng)力越大,產(chǎn)生的霧場霧滴濃度越高,距離產(chǎn)生塵源的滾筒也越近,降塵效果越好,由此確定液壓支架噴霧輔助裝置的最佳氣壓動(dòng)力為1 MPa。
圖5 不同氣動(dòng)壓力下霧場霧滴濃度分布云圖
根據(jù)23061 綜采工作面采煤機(jī)結(jié)構(gòu)特征,在采煤機(jī)兩側(cè)靠近滾筒位置各安裝一個(gè)輔助降塵噴霧裝置,裝置出霧口對準(zhǔn)采煤機(jī)滾筒及回風(fēng)側(cè)區(qū)域;根據(jù)液壓支架結(jié)構(gòu)特征,在液壓支架原噴霧管出風(fēng)口安裝噴霧助力裝置。采煤機(jī)輔助降塵噴霧裝置設(shè)置噴霧壓力為8 MPa,液壓支架噴霧助力裝置設(shè)置氣動(dòng)壓力為1 MPa。采煤機(jī)割煤作業(yè)時(shí),打開采煤機(jī)內(nèi)外噴霧,同時(shí)打開采煤機(jī)上的輔助降塵噴霧及采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)最近的一架液壓支架噴霧及噴霧助力裝置。在采煤機(jī)內(nèi)外噴霧、采煤機(jī)輔助降塵噴霧及液壓支架噴霧相互配合與共同作用下,實(shí)現(xiàn)了對高濃度粉塵的有效捕集與沉降?,F(xiàn)場應(yīng)用效果見圖6。
圖6 噴霧降塵系統(tǒng)優(yōu)化后現(xiàn)場應(yīng)用效果圖
為驗(yàn)證23061 綜采工作面噴霧裝置優(yōu)化改造后的降塵效果,在工作面采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)、回風(fēng)巷等地點(diǎn)共設(shè)置了9 個(gè)測塵點(diǎn),在采煤機(jī)割煤期間分別測試未采取防塵措施和采用優(yōu)化措施后的全塵及呼吸性粉塵濃度,并計(jì)算采用優(yōu)化措施后的降塵率,測塵點(diǎn)及測塵結(jié)果見表1。
表1 噴霧系統(tǒng)優(yōu)化前、后測塵數(shù)據(jù)對比表
根據(jù)表1 結(jié)果可知,工作面噴霧系統(tǒng)優(yōu)化后,各測塵點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的全塵濃度及呼吸性粉塵濃度均有大幅下降,其中,全塵降塵率在85%~90%之間,呼吸性粉塵降塵率在85%~91%之間,呼吸性粉塵濃度符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),降塵效果明顯,作業(yè)環(huán)境得到明顯改善。
針對23061 工作面噴霧降塵系統(tǒng)存在降塵效果差、粉塵濃度超標(biāo)問題,對產(chǎn)生塵源處的采煤機(jī)噴霧及液壓支架噴霧裝置進(jìn)行了優(yōu)化改造,優(yōu)化改造后的噴霧系統(tǒng)經(jīng)現(xiàn)場應(yīng)用及測塵結(jié)果可知,全塵及呼吸性粉塵降塵率達(dá)到85 %以上,優(yōu)化后的粉塵濃度符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求,作業(yè)環(huán)境得到明顯改善。