雷騰蛟,譚建華,楊文明,寇 國,蘇 洲,段玉明, 劉鐵軍
1中國石油塔里木油田分公司輪南油氣開發(fā)部 2中國石油塔里木油田分公司油氣工程研究院 3中國石油青海油田采油三廠生產(chǎn)指揮中心
輪古油氣田部分儲層存在埋藏深、氣液比高、地層能量弱、原油蠟質(zhì)含量高等特點[1],投產(chǎn)初期油氣井能夠自噴,持續(xù)生產(chǎn)一段時間后,地層能量快速衰竭,井筒流體滑脫嚴重造成積液停噴,特別是部分原油超高含蠟油井舉升過程中隨溫度降低蠟質(zhì)大量析出堵塞井筒,經(jīng)過前期研究,形成一系列清蠟柱塞氣舉工藝[2-3]。然而,對于部分低液量超高含蠟油井,隨油井舉升液量逐步降低,井筒溫度進一步下降,原油蠟質(zhì)析出更加嚴重,常規(guī)清蠟柱塞氣舉已無法滿足現(xiàn)場生產(chǎn)。因此,在前期清蠟柱塞氣舉工藝的基礎(chǔ)上,設(shè)計出一套適用于輪古油氣田具有一定自噴能力、原油超高含蠟油井的連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞氣舉新工藝。該工藝具有舉升效率高、清防蠟效果好的特點,可提高油井生產(chǎn)效率。
輪古油氣田大部分奧陶系油氣井產(chǎn)層深達5 500 m,地層壓力60 MPa,地層原油蠟質(zhì)含量9%~36%、膠質(zhì)含量1%~3%、瀝青質(zhì)含量5%~12%。油井生產(chǎn)初期地層能量充足,能自噴生產(chǎn),但隨著地層能量進一步衰竭及含水升高,油氣井中流體滑脫嚴重,井筒出現(xiàn)大量積液,而且輪古油氣田地層水礦化度高(19×104mg/L)、目的層深,液柱重量大,油氣井容易發(fā)生停噴。頻繁采用制氮車連續(xù)油管氣舉恢復油氣井生產(chǎn),既增加作業(yè)費用也增大安全隱患。
前期試圖采用常規(guī)柱塞氣舉工藝維持油井自噴生產(chǎn),該工藝需間開生產(chǎn),開關(guān)井制度設(shè)定不合理再次造成井筒積液停噴。經(jīng)過改良設(shè)計中空連續(xù)柱塞,該柱塞可在不關(guān)井的情況下,實現(xiàn)油氣井連續(xù)舉升井液,但油氣井原油含蠟量高于15%時,井液舉升過程中隨溫度降低,蠟質(zhì)大量析出將堵塞連續(xù)柱塞中空通道,造成柱塞拉桿無法上下活動,連續(xù)柱塞運行至井口時無法快速泄壓回落,導致柱塞無法連續(xù)舉升井液,從而大幅降低生產(chǎn)效率[3-4]。為此,再次設(shè)計固定式刮蠟片柱塞[5],該柱塞可提高其在井筒上下運行時的刮蠟效率,實現(xiàn)含蠟量不超過28%的高凝油油井正常生產(chǎn),但輪古油氣田部分層系原油含蠟量高達36%,蠟質(zhì)析出量大、速度快,固定式刮蠟片清蠟不徹底,長時間運行蠟質(zhì)逐漸堆積,多次發(fā)生柱塞被蠟質(zhì)糊住情況,無法實現(xiàn)油井正常生產(chǎn)。
目前常規(guī)柱塞為實心設(shè)計,運行至井口需要關(guān)井泄壓才能回落,生產(chǎn)效率低,且該柱塞在井筒結(jié)蠟油井中清蠟效果差,柱塞運行頻繁遇阻[6]。連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞是在現(xiàn)有的常規(guī)柱塞基礎(chǔ)上進行改良,設(shè)計柱塞為內(nèi)部中空帶拉桿結(jié)構(gòu)、外部旋轉(zhuǎn)帶螺紋刮刀結(jié)構(gòu)[7-8]。這種連續(xù)柱塞氣舉上行過程中,中空通道關(guān)閉的柱塞作為舉升氣體和被舉升液體的密封界面,實現(xiàn)氣體舉升井液至井口,最大程度降低被舉升液體的滑脫損失;柱塞運行至井口,拉桿碰撞緩沖裝置,拉桿與柱塞外管分離,中空通道打開從而釋放柱塞下部壓力,柱塞靠自身重力快速下落至油管下部的卡定器緩沖裝置上,撞擊后拉桿與柱塞外管再次密封,地層氣體推動柱塞再次舉升井筒液體至井口,完成一個舉升過程。柱塞外部設(shè)計為旋轉(zhuǎn)螺紋刮刀,可實現(xiàn)柱塞在來回運行過程中,隨井筒流體的沖擊推動螺紋刮刀旋轉(zhuǎn),高效切削油管內(nèi)壁蠟質(zhì),疏通井筒,實現(xiàn)油井正常生產(chǎn)(圖1)。
圖1 旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞連續(xù)氣舉示意圖
2.2.1 柱塞內(nèi)部中空帶拉桿結(jié)構(gòu)
連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞采用中空圓柱管和活動拉桿組合結(jié)構(gòu)。
柱塞下行至與液面接觸后,流體沿著柱塞拉桿與柱塞內(nèi)壁之間的間隙向井口方向流動至柱塞上部。流體在狹窄環(huán)形空間中流動時,所受流動阻力與流體和管壁接觸面積成正相關(guān)關(guān)系。因此,通過引入水力相當半徑R(公式1),在常規(guī)柱塞氣舉運動模型[9]基礎(chǔ)上建立了旋轉(zhuǎn)連續(xù)清蠟柱塞氣舉運動模型。
(1)
式中:Do—柱塞內(nèi)徑,mm;Di—拉桿外徑,mm。
由于流體流動阻力與水力相當半徑成正相關(guān)關(guān)系,相同過流面積條件下,旋轉(zhuǎn)連續(xù)清蠟柱塞氣舉過程中濕周比常規(guī)柱塞更小,水力相當半徑更大,因此流體流動所受摩阻更低。此外,相同過流面積條件下,旋轉(zhuǎn)連續(xù)清蠟柱塞底部截面積與常規(guī)柱塞相比更小,其運行過程中所受浮力也更小,更有利于縮短間歇氣舉時間(圖2、圖3)。
圖2 常規(guī)柱塞氣舉過流面積示意圖
圖3 連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞過流面積示意圖
上行過程中,中空圓柱管與活動拉桿在井底實現(xiàn)密封狀態(tài),井底氣體通過柱塞舉升井液至井口,處于密封狀態(tài)下的柱塞大幅降低井筒中井液的滑脫損失[10-11](圖4);下行過程中,柱塞上升至井口后,拉桿碰撞緩沖裝置,打開柱塞中空通道,柱塞下部壓力快速泄壓后,在重力作用下柱塞自然下落,并撞擊井底卡定器緩沖裝置再次形成密封狀態(tài),進一步循環(huán)舉升井液[3](圖5)。
圖4 柱塞上行階段工作示意圖
圖5 柱塞下行階段工作示意圖
該結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢主要為柱塞舉升井液至井口,通過碰撞拉桿形成中空通道實現(xiàn)快速釋放柱塞下部壓力,柱塞自然下落至卡定器形成密封狀態(tài),再次舉升井液,整個過程實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),且大幅降低舉升流體的滑脫損失,提高了舉升效率,同時最大程度降低了井筒積液壓死油井的風險[12]。
2.2.2 柱塞外部旋轉(zhuǎn)帶螺紋刮刀結(jié)構(gòu)
考慮到常規(guī)柱塞及固定式刮蠟片柱塞在原油超高含蠟油井中運行困難,連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞采用外部旋轉(zhuǎn)帶螺紋刮刀的工藝設(shè)計。一方面,柱塞外部設(shè)計旋轉(zhuǎn)軸承,部分柱塞外管可垂直軸向自由旋轉(zhuǎn)(圖6);另一方面,在旋轉(zhuǎn)軸承外部分別設(shè)計上下螺紋刮刀,上刮刀螺紋逆時針設(shè)計,下刮刀螺紋順時針設(shè)計,在柱塞上下運行過程中,井筒中流體沖擊柱塞螺紋,在水力沖擊作用下,螺紋刮刀快速旋轉(zhuǎn)。上行階段,上螺紋刮刀逆旋轉(zhuǎn),下螺紋刮刀正旋轉(zhuǎn);下行階段,上螺紋刮刀正旋轉(zhuǎn),下螺紋刮刀逆旋轉(zhuǎn),高效切削井壁析出蠟質(zhì),蠟質(zhì)隨井液舉升至井口,避免流通通道堵塞[13](圖7)。
圖6 連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞上行結(jié)構(gòu)圖
圖7 連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞下行結(jié)構(gòu)圖
該結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢在于針對原油超高含蠟油井,柱塞在舉升井液過程中,雙旋轉(zhuǎn)螺紋刮刀對稱旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)高效切削油管壁蠟質(zhì),且該連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞具有在井筒中上下不間斷運行功能(每天運行10~20趟),進一步實現(xiàn)高頻次清蠟,避免蠟質(zhì)長時間堆積堵塞油氣流動通道。該結(jié)構(gòu)解決了原油超高含蠟油井油管蠟質(zhì)析出堵塞流通通道的問題,實現(xiàn)了該類油井高效連續(xù)生產(chǎn),解決了常規(guī)連續(xù)清蠟柱塞在超高含蠟原油井(含蠟量高達36%)中無法正常運行的問題。
LGA井于2020年4月28日?3 mm油嘴自噴投產(chǎn)奧陶系,日產(chǎn)液48 t,日產(chǎn)油10 t,日產(chǎn)氣3.1×104m3,含水率79%,隨井筒積液于6月26日停噴;7月18日制氮車氣舉舉活后于7月24日再次停噴;8月21日制氮車再次舉活并投連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞,日產(chǎn)液55 t,日產(chǎn)油12 t,日產(chǎn)氣3.2×104m3,含水率78%,油井工況穩(wěn)定,實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。截止2021年3月該井已連續(xù)生產(chǎn)223 d,大幅降低制氮車氣舉作業(yè)頻次,節(jié)約生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)時率,累計產(chǎn)油402 t、產(chǎn)氣80.6×104m3。
LGB井為開采奧陶系的一口自噴井,日產(chǎn)液61 t,日產(chǎn)油29 t,日產(chǎn)氣0.3×104m3,該井原油含蠟量高達36%,需定期進行機械清蠟,清蠟周期為1 d。該井于2020年9月20日投老款連續(xù)清蠟柱塞后,油井發(fā)生井筒堵塞,無法正常生產(chǎn)。該井于2021年1月13日投新款連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞,日產(chǎn)液73 t,日產(chǎn)油37 t,日產(chǎn)氣0.4×104m3,不再進行機械清蠟。截止2021年6月該井在未進行機械清蠟前提下已連續(xù)生產(chǎn)186 d,大幅降低機械清蠟作業(yè)頻次,節(jié)約生產(chǎn)成本,提高舉升效率,累計產(chǎn)油4 875 t、產(chǎn)氣67.8×104m3。
截止2021年6月旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞連續(xù)氣舉工藝在輪古油氣田現(xiàn)場應用4井次,減少制氮車氣舉作業(yè)29井次,減少機械清蠟作業(yè)315井次,大幅降低生產(chǎn)成本的同時提高了油井生產(chǎn)效率,實現(xiàn)累產(chǎn)油量7 810 t、累產(chǎn)氣290.5×104m3,節(jié)約作業(yè)費用244萬元,連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞氣舉工藝現(xiàn)場應用效果明顯(表1)。新工藝不僅大大降低了油井井筒堵塞、油井停噴次數(shù),降低了機械清蠟、制氮車氣舉作業(yè)頻次、生產(chǎn)成本,而且實現(xiàn)了油井連續(xù)生產(chǎn),提高了油井舉升效率、油井產(chǎn)量以及經(jīng)濟效益。
表1 旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞連續(xù)氣舉工藝應用井數(shù)統(tǒng)計
(1)“柱塞內(nèi)部中空帶拉桿結(jié)構(gòu)+柱塞外部旋轉(zhuǎn)帶螺紋刮刀結(jié)構(gòu)”一體化連續(xù)旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞既實現(xiàn)了井液連續(xù)舉升的目的又達到了高效清蠟要求,特別是塔里木高礦化度深井、高含蠟油井,最大程度降低了井筒積液壓死油氣層的風險,同時減輕了原油超高含蠟油井井筒結(jié)蠟程度,實現(xiàn)油氣井連續(xù)高效生產(chǎn)。
(2)針對地層能量衰竭嚴重頻繁停噴的油氣井、能夠自噴的原油超高含蠟油井以及處于臨界停噴狀態(tài)下的原油超高含蠟油井,采用旋轉(zhuǎn)清蠟柱塞連續(xù)氣舉工藝,現(xiàn)場應用效果顯著。一方面,實現(xiàn)井筒連續(xù)舉升、連續(xù)清蠟,大幅降低制氮車氣舉、機械清蠟作業(yè)頻次,另一方面,油井連續(xù)生產(chǎn),實現(xiàn)油氣井產(chǎn)量的提升,達到提質(zhì)增效的生產(chǎn)目的。