董 野,葉旭陽,周少清,劉 偉,郭曉鳴
(深圳市深水龍華水務(wù)有限公司,廣東深圳 518000)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人民對(duì)健康意識(shí)的不斷增強(qiáng),提高飲用水品質(zhì)成為供水行業(yè)的迫切需求[1],作為社會(huì)主義先行示范區(qū),深圳市提出到2025年實(shí)現(xiàn)全市自來水可直接飲用的目標(biāo)。此外,深圳市于2020年5月開始實(shí)施深圳市《生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(DB4403/T 60—2020),對(duì)供水水質(zhì)要求的提升將迫使供水企業(yè)對(duì)處理工藝實(shí)施升級(jí)改造和提高管理水平。深圳市某水廠一期網(wǎng)格絮凝工藝落后、運(yùn)行年限長,在進(jìn)水負(fù)荷較高的工況下處理能力和出水水質(zhì)不能滿足用水需求,隨著深圳市新地方標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施以及遠(yuǎn)期深度處理工藝對(duì)預(yù)處理要求提高,需強(qiáng)化常規(guī)處理工藝處理效果,對(duì)絮凝池進(jìn)行全面的技術(shù)改造。
絮凝反應(yīng)是給水處理中重要的工藝環(huán)節(jié),也是保障出水水質(zhì)的第一步工藝流程。絮凝反應(yīng)的效果不僅取決于絮凝劑的特性,還取決于絮凝裝置所提供的動(dòng)力學(xué)條件[2]。改造前該水廠采用柵條網(wǎng)格絮凝池,當(dāng)水流通過柵條絮凝池時(shí)水流收縮,通過孔洞后水流擴(kuò)大,在這一過程中水中顆粒與水流形成相對(duì)運(yùn)動(dòng),促進(jìn)顆粒碰撞形成絮體。但是當(dāng)進(jìn)水負(fù)荷升高時(shí),柵條絮凝裝置提供的水力條件難以達(dá)到理想的絮凝效果[3],更換新型網(wǎng)格絮凝裝置是提高絮凝反應(yīng)效果的有效途徑。張先斌等[4]將個(gè)舊市松礦水廠原穿孔旋流絮凝池改造為微渦流絮凝池,水流經(jīng)過反應(yīng)器時(shí)產(chǎn)生微渦流動(dòng),增加了顆粒碰撞幾率,提高了絮凝反應(yīng)效果,濾前水渾濁度由改造前的3~4 NTU降至3 NTU以下。何華良[5]將南方某水廠回旋式絮凝反應(yīng)池改建成網(wǎng)格絮凝池,在出廠水渾濁度及各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)標(biāo)的情況下,實(shí)現(xiàn)供水量超出設(shè)計(jì)處理能力8%和半年月均投礬量減少21.13%。
水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置是一種由三角組件、斜棱板兩部分拼裝而成的六邊形網(wǎng)格絮凝裝置。當(dāng)水流通過絮凝裝置時(shí),斜楞板上的斜楞板對(duì)水流轉(zhuǎn)向擾動(dòng),打破水流跟從效應(yīng),形成流體折轉(zhuǎn)紊動(dòng)。其特點(diǎn)是水流通過旋流網(wǎng)格過程中產(chǎn)生多層次微動(dòng)力擾動(dòng),促進(jìn)礬花的形成與結(jié)合,從而提升絮凝效果。此外,經(jīng)水力旋流網(wǎng)格反應(yīng)后的絮體沉降性能大幅度提升,有利于降低絮凝劑投加單耗。本次改造選用水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置,因目前國內(nèi)對(duì)于水力旋流型網(wǎng)格在給水廠工藝改造的應(yīng)用研究較少,本文對(duì)改造方案和運(yùn)行效能進(jìn)行分析和探討,為存在相似問題的水廠提供改造借鑒。
該水廠一期工藝于1994年投產(chǎn),設(shè)計(jì)規(guī)模為3萬m3/d,采用預(yù)氧化-柵條網(wǎng)格絮凝池-平流沉淀池-虹吸濾池-消毒的強(qiáng)化常規(guī)處理工藝。在進(jìn)水渾濁度較低時(shí),沉淀池出水和濾池出水渾濁度可分別滿足2.0 NTU和0.15 NTU左右,當(dāng)進(jìn)水渾濁度升高,超過200 NTU時(shí),沉淀池和濾池出水水質(zhì)惡化,為保障出水質(zhì),工藝需按設(shè)計(jì)負(fù)荷的50%~90%減產(chǎn)運(yùn)行。表1為進(jìn)水負(fù)荷與出水水質(zhì)情況。
表1 進(jìn)水負(fù)荷與出水水質(zhì)Tab.1 Influent Load and Effluent Quality
該水廠原水取自東深引水工程北線二期管道,因原水未經(jīng)過水庫調(diào)蓄,進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大。2019年—2020年進(jìn)水水質(zhì)情況如表2所示。
表2 進(jìn)水水質(zhì)Tab.2 Influent Quality
該水廠絮凝工藝采用柵條網(wǎng)格絮凝池,按1座2組配置,每組設(shè)置20格豎井,共分為3級(jí)。在第1級(jí)設(shè)置開孔比為38%的絮凝網(wǎng)格,第2、3級(jí)豎井內(nèi)設(shè)置開孔比為50%的網(wǎng)格柵條絮凝裝置,總絮凝時(shí)間為14.2 min。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算和絮凝條件分析,該絮凝池存在以下問題。
(1)構(gòu)筑物池容利用不充分
前端豎井流速偏小,且由于后端為了經(jīng)過中間豎井向兩側(cè)分流再進(jìn)入配水區(qū),后端豎井流速更小,僅為0.032 mm/s。由中間向兩側(cè)分流的配水形式,雖然滿足了均勻布水的要求,但因?yàn)樨Q井流速過低,沒有使末端絮凝池容積得以充分利用,造成礬花生長過程中結(jié)合混合力度不夠,終端形成的顆粒不夠密實(shí),沉淀性能不佳。
(2)絮凝裝置布置不合理
改造前該水廠絮凝裝置采用柵條網(wǎng)格,柵條分3級(jí)布置,在第1級(jí)安裝3層開孔比為50%的柵條裝置,在第2級(jí)和第3級(jí)分別安裝2層和1層開孔比為38%的柵條裝置。根據(jù)該絮凝工藝長期運(yùn)行效果的分析以及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量水力學(xué)參數(shù)結(jié)果,該絮凝裝置在較短的絮凝時(shí)間內(nèi)提供的局部紊動(dòng)不足,絮體形成效果不佳,且不夠密實(shí),致使礬花進(jìn)入沉淀區(qū)后沉降性能較差。
水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置如圖1所示,其特征在于整個(gè)裝置由三角組件、斜棱板兩部分拼裝而成,斜棱板通過三角組件拼接成多組六邊形。水流通過六邊形時(shí),斜楞板上的斜楞板對(duì)水流轉(zhuǎn)向擾動(dòng),打破水流跟從效應(yīng),形成流體折轉(zhuǎn)紊動(dòng),從而造成“宏觀水流碰撞減弱,微觀水流碰撞加劇”的顆粒碰撞水力學(xué)環(huán)境。其特點(diǎn)是裝置結(jié)構(gòu)本身根據(jù)斜楞板寬度分級(jí),各級(jí)絮凝裝置形成不同的水流紊動(dòng)速度,從而可以根據(jù)需要調(diào)整所需的速度梯度,提供工藝需要的水力學(xué)絮凝條件。水通過渦流網(wǎng)格,促使水流的折轉(zhuǎn),增加水中懸浮顆粒碰撞機(jī)會(huì),從而使絮體更快形成。
圖1 水力旋流型絮凝裝置Fig.1 Hydrocyclone Flocculation Device
將原有絮凝裝置拆除,重新在絮凝池內(nèi)安裝水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置,在柵條網(wǎng)格提供的收放擾動(dòng)效應(yīng)的基礎(chǔ)上增加旋流擾動(dòng)的作用,使水流在流道中發(fā)生高頻譜渦旋,增加懸浮物互相碰撞吸附的機(jī)會(huì),為絮凝劑與水中的顆粒充分接觸提供動(dòng)力學(xué)條件。
依據(jù)水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置的設(shè)備參數(shù),合理分配絮凝裝置布置方式,控制絮凝過程中速度梯度均勻遞減,提供礬花生長環(huán)境,使懸浮物借助藥劑輔助作用互相碰撞吸附、絮凝,且絮體具備良好的沉降性能。
本次改造將絮凝池分為4級(jí),其中1#~6#豎井為第1級(jí),7#~10#豎井為第2級(jí),11#~14#豎井為第3級(jí),15#~20#豎井為第4級(jí),總絮凝時(shí)間為14.93 min。在第1、2、3級(jí)豎井內(nèi)分別設(shè)置12、9、5套開孔比為55.18%的水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置,第4級(jí)放置2套開孔比為78.28%的水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置。通過對(duì)絮凝裝置密度的合理分配,調(diào)節(jié)各段絮凝速度梯度由大到小均勻遞減。
改造前絮凝池尾端16#~20#豎井采用由中間向兩側(cè)分流的布水形式,其主要起均勻配水的作用,但是也造成了絮凝工藝有效反應(yīng)時(shí)間減少。本次改造通過優(yōu)化水流流道,使有效反應(yīng)時(shí)間增加2.84 min,在有限的絮凝時(shí)間內(nèi)使構(gòu)筑物容積得以有效利用,更好地實(shí)現(xiàn)絮凝段工藝功能。此外,在絮凝池出水端采用導(dǎo)流板對(duì)后端沉淀區(qū)進(jìn)水進(jìn)行均布,導(dǎo)流板布置在絮凝池出水端外側(cè)斜向安裝,降低水流由絮凝池進(jìn)入沉淀池時(shí)產(chǎn)生的局部擾動(dòng),有利于絮體在沉淀池的快速沉淀[6]。改造前后水流方向如圖2所示。
注:單位為mm;數(shù)字1~20代表豎井編號(hào)圖2 絮凝池流道改造示意圖Fig.2 Schematic Diagram of Flocculation Tank Channel Reconstruction
改造后絮凝池平均速度梯度G由40.246 s-1提升至52.346 s-1,反應(yīng)速度梯度的提高有利于絮凝劑的快速擴(kuò)散和礬花絮體的生成。此外,速度梯度隨著反應(yīng)的進(jìn)行而逐漸減小,第1、2、3、4級(jí)的速度梯度依次為71、55、35、18 s-1。絮凝池尾端過網(wǎng)流速由改造前的0.137 1 m/s降至0.083 2 m/s,可有效防止絮凝反應(yīng)末期礬花因混合強(qiáng)度過大而破碎[7]。改造前后水力條件對(duì)比如表3所示。
在滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,對(duì)比改造前后沉后水水質(zhì)情況,結(jié)果如圖3所示。在進(jìn)水渾濁度最高值為28.02 NTU、最低值為3.02 NTU、平均值為13.03 NTU的條件下,改造后沉后水渾濁度平均值為0.71 NTU,優(yōu)于改造前的0.88 NTU,改造前后沉后水的渾濁度去除率分別是93.25%和94.55%。以上結(jié)果說明,更換水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置以及改變進(jìn)水流道等措施可以優(yōu)化顆粒脫穩(wěn)和凝聚過程,使形成的礬花密實(shí),具有良好的沉降性能,從而有效提高絮凝效果。
表3 絮凝池水力條件Tab.3 Hydraulic Conditions of Flocculation Tank
圖3 沉后水渾濁度Fig.3 Turbidity of Sedimentation Effuent
對(duì)比改造前后該水廠聚合氯化鋁藥耗(以Al2O3計(jì))變化情況,結(jié)果如圖4所示。改造后聚合氯化鋁藥劑投加量下降,藥劑平均投加量由改造前的2.3 mg/L降至2.16 mg/L,平均藥劑單耗下降6.09%。按照理論處理水量估算,全年聚合氯化鋁藥劑費(fèi)用由228 176.1元/a降至214 287.1元/a。本次改造同時(shí)實(shí)現(xiàn)了沉淀池出水水質(zhì)提升和混凝劑藥劑單耗降低,主要原因一是通過絮凝條件的改善,反應(yīng)初期混合強(qiáng)度加強(qiáng),有利于實(shí)現(xiàn)絮凝劑與水中顆粒充分反應(yīng)[8],二是由于進(jìn)水流道的改變使有效反應(yīng)時(shí)間延長,進(jìn)一步促進(jìn)絮體密實(shí)生長,提高絮體沉降性能。
圖4 聚合氯化鋁藥劑單耗Fig.4 Consumption of Polyaluminium Chloride
本次改造總投資約為103萬元,其中水力旋流型絮凝裝置采購費(fèi)用約為74萬元。水力旋流網(wǎng)格絮凝器的多邊形網(wǎng)格固定組件采用ABS材質(zhì),該材質(zhì)具有質(zhì)量輕、耐腐蝕的特點(diǎn)。絮凝器由三角組件、斜棱板兩部分拼裝后模塊化組裝,不需要焊接或黏結(jié),結(jié)構(gòu)本身可有效消除應(yīng)力,不易損壞,拆裝和維護(hù)方便,絮凝裝置使用壽命約為10年。
該水廠采用水力旋流型網(wǎng)格對(duì)絮凝池進(jìn)行改造,通過合理布置絮凝裝置和改變進(jìn)水流道等方式,提高絮凝池反應(yīng)效果,實(shí)現(xiàn)沉淀池出水水質(zhì)的提升和混凝劑藥劑單耗降低,并得出以下結(jié)論。
(1)水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置可以提供高頻譜渦旋的水力條件,增加懸浮物互相碰撞吸附的機(jī)會(huì),使絮凝劑與水中的顆粒充分接觸,礬花沉降性能提高。
(2)改造后絮凝池G顯著提高,且G隨著反應(yīng)進(jìn)行而逐漸降低,有利于生成密實(shí)絮體。
(3)改造后沉淀池出水渾濁度平均值為0.71 NTU,較改造前沉淀池出水渾濁度(0.88 NTU)相比降低19.32%,沉淀池出水水質(zhì)提升。
(4)改造后絮凝劑藥劑平均單耗由2.3 mg/L降至2.16 mg/L,可節(jié)約聚合氯化鋁藥劑費(fèi)用13 889元/a。