□孫 杰 付 勇 白 川 陳 淼 周仕雄
循泵電機(jī)屬于6kV立式電機(jī),循泵電機(jī)重量達(dá)30T,此電機(jī)依靠上部推力軸承和上下兩徑向軸承承受軸向力和徑向力。循泵電機(jī)由專業(yè)廠家進(jìn)行解體檢修,電機(jī)廠工作負(fù)責(zé)人按照規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行,更換推力軸承、上部徑向軸承和下部徑向軸承等易損件。
圖1 循泵電機(jī)上部軸承部位結(jié)構(gòu)圖
循泵電機(jī)上部軸承部位結(jié)構(gòu)見圖1,檢修過(guò)程中拆除推力軸承發(fā)現(xiàn)有拉傷情況,更換新的推力頭,新的推力頭上機(jī)床校檢調(diào)檢查,所有數(shù)據(jù)≤0.05mm,滿足運(yùn)行要求;按照質(zhì)量計(jì)劃、檢修規(guī)程和以往檢修經(jīng)驗(yàn)對(duì)軸承狀況、軸承箱、轉(zhuǎn)子跳動(dòng)和轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡分別進(jìn)行檢查,所有數(shù)據(jù)≤0.10mm,軸承位置跳動(dòng)≤0.03,最終不平衡量≤15g,均滿足運(yùn)行要求,其他均無(wú)異常,排除因零部件尺寸精度而引發(fā)推力軸承問(wèn)題的可能性。
循泵電機(jī)在廠家完成解體檢修工作后,進(jìn)行4個(gè)小時(shí)空載試驗(yàn)(2小時(shí)低速試驗(yàn)和2小時(shí)高速試驗(yàn)),電機(jī)情況良好,滿足出廠試驗(yàn)要求。循泵電機(jī)從上海運(yùn)至核電廠現(xiàn)場(chǎng)海水泵房,循泵電機(jī)空載再鑒定試驗(yàn),但是電機(jī)啟動(dòng)后其推力軸承溫度急劇升高,約10分鐘內(nèi)達(dá)到81℃,軸承箱外殼溫度也明顯偏高,而上、下部徑向軸承和電機(jī)繞組溫度均穩(wěn)定正常,隨后馬上停運(yùn)電機(jī)。
(一)對(duì)推力軸承進(jìn)行解體檢查。將推力軸承上蓋拆除后,發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油已經(jīng)發(fā)黑變質(zhì),并有鐵屑(見圖2);隨后拆除推力頭和推力軸承,檢查發(fā)現(xiàn)推力軸承外圈滾道發(fā)黑,并伴有高溫導(dǎo)致發(fā)藍(lán)現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)明顯磨損痕跡(見圖3)。
圖2 推力軸承箱內(nèi)潤(rùn)滑油中含有鐵屑 圖3 推力軸承外圈發(fā)黑并伴有發(fā)藍(lán)現(xiàn)象
發(fā)現(xiàn)滾子大端面和內(nèi)環(huán)接觸面存在明顯磨損痕跡,滾子側(cè)面存在明顯的軸向摩擦亮痕,局部(幾乎每顆滾子均有)存在明顯的滑動(dòng)磨痕。
更換新軸承后,再次啟動(dòng)循泵電機(jī)進(jìn)行空載再鑒定,經(jīng)過(guò)連續(xù)4小時(shí)運(yùn)行,推力軸承溫度穩(wěn)定在58℃,其他所有性能參數(shù)均穩(wěn)定正常,循泵電機(jī)滿足運(yùn)行要求。
(二)運(yùn)輸環(huán)節(jié)調(diào)查。備用循泵電機(jī)運(yùn)輸使用專用轉(zhuǎn)子固定支架安裝于電機(jī)下部軸頭使整個(gè)轉(zhuǎn)子往下拉,首先使槽鋼和電機(jī)轉(zhuǎn)子靠背輪用螺桿固定,然后通過(guò)螺桿使槽鋼與循泵電機(jī)座連接在一起,并用扳手使上下螺母擰緊,最后擰緊靠背輪與槽鋼下部連接螺母,使循泵轉(zhuǎn)子往下拉,支架固定方式見圖4。
圖4 循泵電機(jī)支架固定示意圖
(三)原因分析。根據(jù)軸承手冊(cè),得知該推力軸承的建議油位高度為軸承外圈高度的0.6~0.8倍(即24~32mm)。根據(jù)實(shí)際測(cè)量結(jié)果,油視窗中線對(duì)應(yīng)的真實(shí)油位高度為軸承外圈端面(高度40mm)往下5mm,即35mm,滿足廠家要求。
對(duì)大修現(xiàn)場(chǎng)保留的2CRF001MO軸承溫度高燒毀時(shí)的油樣進(jìn)行了分析,含水量是41ppm(廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)是300ppm)。含水量滿足軸承使用要求,可排除潤(rùn)滑油中含水量大導(dǎo)致潤(rùn)滑不足滾子打滑的原因。
該推力軸承的最小負(fù)荷要求是0.3t。該電機(jī)的轉(zhuǎn)子實(shí)際重量是10.35t,遠(yuǎn)大于軸承的最小負(fù)荷要求,可排除軸承負(fù)荷小導(dǎo)致潤(rùn)滑不足滾子打滑的原因。
根據(jù)軸承滾子端面損傷情況,無(wú)法排除運(yùn)輸過(guò)程中轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)導(dǎo)致滾子大端面與擋圈碰撞產(chǎn)生損傷,后續(xù)空載試驗(yàn)過(guò)程中形成前面照片顯示的磨損痕跡。
由于保持架為不規(guī)則形狀,難以定量檢測(cè),無(wú)法排除運(yùn)輸后變形的可能。
為佐證運(yùn)輸對(duì)保持架造成損傷,將該電機(jī)翻新期前換下的舊推力軸承進(jìn)行拆解。軸承拆解后滾子大端與內(nèi)圈無(wú)滑動(dòng)磨損痕跡,無(wú)明顯磕碰或壓痕,證明正常運(yùn)行時(shí)軸承滾子與內(nèi)圈無(wú)滑動(dòng)磨損,而昂電車間的電機(jī)運(yùn)輸后首次空載試驗(yàn)軸承均發(fā)現(xiàn)有磨損。由此可以證明運(yùn)輸過(guò)程對(duì)軸承保持架造成了損傷。
滾子大端無(wú)磨損痕跡 軸承內(nèi)圈無(wú)磨損痕跡圖5 正常運(yùn)行軸承滾子與內(nèi)圈磨損情況
分析電機(jī)運(yùn)輸?shù)霓D(zhuǎn)子固定支架存在設(shè)計(jì)缺陷,不能有效限制電機(jī)轉(zhuǎn)子軸向和徑向竄動(dòng),無(wú)法消除運(yùn)輸過(guò)程中的顛簸、急剎對(duì)軸承的影響,導(dǎo)致電機(jī)上部推力軸承受損。
設(shè)計(jì)一種新型運(yùn)輸支架,由三部分組成:上部固定支架、頂升裝置、運(yùn)輸?shù)鬃?。本運(yùn)輸工具的使用方法是:上部固定支架將循泵電機(jī)轉(zhuǎn)子定中心,并把轉(zhuǎn)子徑向固定,防止轉(zhuǎn)子徑向擺動(dòng),用頂升裝置將整個(gè)轉(zhuǎn)子抬起,使推力軸承滾柱與外圈分離,并防止轉(zhuǎn)子底部徑向擺動(dòng),計(jì)算支架強(qiáng)度、支承與連接剛度使其滿足運(yùn)輸要求,增加運(yùn)輸過(guò)程中轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性。
1.上部固定支架 2.電機(jī) 3.頂升裝置 4.運(yùn)輸?shù)鬃鶊D6 循泵運(yùn)輸支架總裝圖
(一)凸臺(tái)撓度計(jì)算。
l=540mm
q=100/0.54=185.185kn/m
EI=πd4/64=(3.14*544)/64=417,181cm4=417,181*104mm2
Ymax=5ql4/(384EI)
=5*185.185*5404/(384*417,181*10,000)
=0.234mm
所以凸臺(tái)止口高度設(shè)計(jì)為10mm可以滿足使用需求。
強(qiáng)度計(jì)算:
屈服強(qiáng)度為345MPa進(jìn)行計(jì)算
截面積為S=335.352cm2
故凸臺(tái)不會(huì)產(chǎn)生塑形變形的最大荷載為:335.352×3,450=1156964.4kg
本電機(jī)轉(zhuǎn)子重量為10,000kg,計(jì)算結(jié)果遠(yuǎn)大于此重量,故不會(huì)產(chǎn)生塑形變形,此型材符合強(qiáng)度要求。
(二)上部支架80號(hào)鋼強(qiáng)度計(jì)算。工字鋼的材料為Q235,查機(jī)械手冊(cè)其材料的屈服強(qiáng)度235MPa=2,350kg/cm2
80*80*4方管經(jīng)計(jì)算得其截面積為6.24cm2
故80*80*4方管不會(huì)產(chǎn)生塑形變形的最大荷載為:2,350×6.24=14,664kg
本電機(jī)轉(zhuǎn)子重量為10,000kg,計(jì)算結(jié)果大于此重量,故不會(huì)產(chǎn)生塑形變形,此型材符合強(qiáng)度要求。
通過(guò)6次應(yīng)用新運(yùn)輸支架從檢修廠家將循泵電機(jī)運(yùn)回,空載和帶載試驗(yàn)一次性合格。避免軸承損傷,節(jié)約了更換新推力軸承和延誤大修啟機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)損失。
分析循泵電機(jī)推力軸承燒毀是由于電機(jī)運(yùn)輸?shù)霓D(zhuǎn)子固定支架存在設(shè)計(jì)缺陷,不能有效限制電機(jī)轉(zhuǎn)子軸向和徑向竄動(dòng),無(wú)法消除運(yùn)輸過(guò)程中的顛簸、急剎對(duì)軸承的影響,導(dǎo)致電機(jī)上部推力軸承受損。
重新設(shè)計(jì)循泵電機(jī)運(yùn)輸支架,通過(guò)設(shè)置上部固定支架,使得電機(jī)軸上部無(wú)法沿徑向擺動(dòng),能夠防止推力軸承滾子與軸承保持架碰撞而損壞,通過(guò)設(shè)置頂升橫梁,使得推力軸承滾子與軸承保持架脫開,防止電機(jī)運(yùn)輸過(guò)程中軸承滾子與軸承保持架碰撞變形,使電機(jī)空載和帶載試驗(yàn)一次性合格,保證了循泵電機(jī)的運(yùn)輸要求,增加了運(yùn)輸過(guò)程中轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性,節(jié)約了更換新推力軸承的成本,減少了延誤大修啟機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)損失。