李兵良 馬艷飛
摘要:近年來(lái),洗掃車(chē)在城市道路清掃工作中扮演著越來(lái)越重要的角色,液壓系統(tǒng)作為其重要組成部分,經(jīng)常因各種因素而出現(xiàn)故障。從洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)故障出現(xiàn)的不同階段,針對(duì)在調(diào)試階段、初期運(yùn)行階段、后期運(yùn)行階段等出現(xiàn)的典型故障進(jìn)行分析,提出排除方法,為后續(xù)相關(guān)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)及快速液壓故障分析及排除提供參考。
關(guān)鍵詞:洗掃車(chē);液壓系統(tǒng);故障分析;排除
中圖分類(lèi)號(hào):U472.42收稿日期:2021-12-19
DOI: 10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.04.011
1 前言
近年來(lái)洗掃車(chē)在城市道路清掃工作中扮演著越來(lái)越重要的角色,液壓系統(tǒng)作為其重要組成部分,經(jīng)常因各種因素出現(xiàn)各種故障。洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)一般包括后門(mén)舉升、人箱舉升、吸嘴提升、掃盤(pán)提升及掃盤(pán)馬達(dá)系統(tǒng)等,對(duì)于特殊功能的洗掃車(chē),例如全天候洗掃車(chē)的液壓系統(tǒng)還具有十濕切換功能[1]。
本文根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié),從洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)初期調(diào)試階段、初期運(yùn)行階段以及后期運(yùn)行階段角度出發(fā),分析各階段出現(xiàn)故障的原因,并提出故障診斷及排除的方法。2洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)調(diào)試階段故障分析與處理
液壓系統(tǒng)調(diào)試階段故障較多,引起故障的原因也較復(fù)雜,有設(shè)計(jì)原因或制造原因,也可能是安裝或其他原因引起的故障[2]。
2.1 大箱回位時(shí)出現(xiàn)抖動(dòng)故障診斷與排除
調(diào)試階段發(fā)現(xiàn)人箱回位時(shí)出現(xiàn)人箱抖動(dòng)現(xiàn)象,從原理圖圖1可知,人箱回位時(shí),電磁換向閥處于右位,液壓油經(jīng)過(guò)電磁換向閥、液壓鎖、單向節(jié)流閥、人箱舉升油缸有桿腔、人箱舉升無(wú)桿腔、單向節(jié)流閥、液壓鎖、電磁換向閥,最后流回油箱,此時(shí)負(fù)載屬于負(fù)負(fù)載。如果單向節(jié)流閥開(kāi)口較人,無(wú)桿腔住液壓鎖打開(kāi)時(shí),油缸無(wú)桿腔背壓較小,此時(shí)就會(huì)引起液壓鎖頻繁開(kāi)啟,造成人箱震動(dòng)[3]。因此在調(diào)試階段應(yīng)注意單向節(jié)流閥開(kāi)度的調(diào)節(jié),適當(dāng)減小單向節(jié)流閥開(kāi)度,避免人箱震動(dòng)。
2.2 掃盤(pán)馬達(dá)故障分析與排除
洗掃車(chē)掃盤(pán)分為左掃盤(pán)和右掃盤(pán),左掃盤(pán)位于主駕駛側(cè),右掃盤(pán)位于副駕駛側(cè)。按照系統(tǒng)工作要求,從上向下看向掃盤(pán),左掃盤(pán)順時(shí)針旋轉(zhuǎn),右掃盤(pán)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),這樣才能保證將垃圾掃向吸嘴,再由吸嘴將垃圾清理十凈,其工作模式分為左掃、右掃、全掃三種。掃盤(pán)馬達(dá)液壓原理如圖2所示。
掃盤(pán)馬達(dá)出現(xiàn)的故障主要有以下幾個(gè)類(lèi)型:
a.右掃模式時(shí),右馬達(dá)不轉(zhuǎn),全掃模式時(shí),左右馬達(dá)都不旋轉(zhuǎn),但芹掃模式時(shí)的左馬達(dá)止常旋轉(zhuǎn)。
由故障現(xiàn)象可知,左馬達(dá)工作止常,說(shuō)明液壓泵和控制左馬達(dá)電磁換向閥2可止常工作。根據(jù)液壓原理圖判斷,很可能是控制右馬達(dá)的控制閥1出現(xiàn)故障。
通過(guò)手動(dòng)按下電磁換向閥手動(dòng)按鈕,此時(shí)右馬達(dá)可正常工作,因此判定電磁換向閥并未切換到位,手動(dòng)按鈕可輕松按動(dòng)閥芯,并未出現(xiàn)卡閥現(xiàn)象,并且電磁換向閥線連接正確,最終判定故障點(diǎn)位于驅(qū)動(dòng)電磁鐵上。
經(jīng)過(guò)測(cè)量電磁鐵參數(shù),發(fā)現(xiàn)此聯(lián)電磁鐵電阻比其它電磁鐵電阻大一倍,該故障是由電磁鐵選用錯(cuò)誤導(dǎo)致電磁換向閥未切換到位引起的,更換電磁鐵后故障排除。
b.左掃模式時(shí),右馬達(dá)也緩慢旋轉(zhuǎn),旋向與設(shè)定方向相反。
首先分析掃盤(pán)液壓馬達(dá)原理圖2。左掃模式時(shí)電磁鐵DT2、DT3同時(shí)得電,此時(shí)液壓油經(jīng)過(guò)電磁換向閥l、單向閥5、電磁換向閥2后驅(qū)動(dòng)左馬達(dá)旋轉(zhuǎn),單向閥4此時(shí)處于封閉狀態(tài),液壓油無(wú)法通過(guò),右馬達(dá)不會(huì)旋轉(zhuǎn)。故障現(xiàn)象是右馬達(dá)緩慢反轉(zhuǎn),因此判斷為單向閥封閉不嚴(yán),液壓油通過(guò)單向閥,導(dǎo)致右馬達(dá)反向旋轉(zhuǎn)。更換單向閥后故障排除,該故障主要是液壓元件制造不合格引起的。
c.舉升人箱時(shí),右馬達(dá)緩慢旋轉(zhuǎn)。
當(dāng)舉升火箱時(shí),此時(shí)右掃盤(pán)處于收起白由狀態(tài),控制右掃盤(pán)馬達(dá)的電磁換向閥如圖2中位時(shí)液壓油被截止無(wú)法通過(guò)。但實(shí)際上,電磁換向閥1閥芯為滑閥,通過(guò)問(wèn)隙密封液壓油,人箱舉升時(shí)液壓系統(tǒng)壓力升高,有部分泄露油通過(guò)電磁換向閥,然后通過(guò)右掃盤(pán)馬達(dá)、單向閥、電磁換向閥2后流回油箱。由此可見(jiàn),如果單向閥背壓較小,右馬達(dá)就會(huì)緩慢旋轉(zhuǎn),檢查發(fā)現(xiàn)選用的單向閥背壓僅0.1 MPa,不滿(mǎn)足使用要求,因此更換背壓為0.3 MPa的單向閥后,故障解決。
調(diào)試階段典型故障及排除歸納見(jiàn)表1。
從表1中典型故障及排除方法可知,在調(diào)試階段,應(yīng)首先從液壓系統(tǒng)原理著手,應(yīng)用反向思維,分析液壓元件出現(xiàn)故障或選用液壓元件參數(shù)不合適時(shí)的執(zhí)行元件會(huì)出現(xiàn)何種故障現(xiàn)象,才能順利排除出故障。
3 洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)初期運(yùn)行階段
液壓系統(tǒng)調(diào)試完成后,各子系統(tǒng)都處于適應(yīng)階段,各系統(tǒng)運(yùn)行需要進(jìn)一步驗(yàn)證是否滿(mǎn)足長(zhǎng)時(shí)問(wèn)運(yùn)行的需求,以及機(jī)械、電氣與液壓等系統(tǒng)能否成為一個(gè)有機(jī)整體以滿(mǎn)足洗掃車(chē)整機(jī)運(yùn)行要求。通過(guò)以下幾個(gè)故障案例進(jìn)行分析。
3.1右馬達(dá)軸封漏油故障分析與排除
洗掃車(chē)工作一段時(shí)間后,出現(xiàn)右馬達(dá)軸封漏油故障。如圖2所示,掃盤(pán)工作在全掃模式時(shí),此時(shí)電磁換向閥DTI、DT3同時(shí)得電,由于是串聯(lián)工作,此時(shí)右馬達(dá)進(jìn)油口測(cè)得壓力為9 MPa,左馬達(dá)測(cè)得壓力為4 MPa。從擺線馬達(dá)樣本中可知,馬達(dá)串聯(lián)使用時(shí),背壓超過(guò)10 MPa時(shí)才須接外泄油管回油箱,但在進(jìn)一步測(cè)試中發(fā)現(xiàn),當(dāng)從左掃或右掃切換到全掃模式時(shí),系統(tǒng)有一個(gè)壓力沖擊,瞬時(shí)達(dá)到系統(tǒng)調(diào)整壓力14 MPa,然后緩慢恢復(fù)到穩(wěn)定工作壓力。
長(zhǎng)時(shí)間使用后,右馬達(dá)殼體壓力不斷增人,導(dǎo)致殼體壓力過(guò)高,從輸出軸處漏油。為了提高馬達(dá)的可靠性和使用壽命,采取右馬達(dá)泄油口直接接回油箱,改進(jìn)后原理如圖3所示。
3.2 吸嘴提升油缸活塞桿變形故障與排除
吸嘴提升油缸用于吸嘴提升操作,結(jié)構(gòu)如圖4所示,液壓原理如圖5所示。
如圖4所示,提升油缸上部連接在固定耳環(huán)1上,下部活塞桿通過(guò)一個(gè)圓環(huán)鏈2連接在吸嘴組件4上。洗掃車(chē)工作時(shí),吸嘴油缸全部伸出,使用一段時(shí)問(wèn)后,因吸嘴提升油缸活塞桿變形,導(dǎo)致缸蓋密封處出現(xiàn)漏油,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致該缸無(wú)法使用。經(jīng)過(guò)對(duì)其使用工況進(jìn)行了解,該洗掃車(chē)工作的路況復(fù)雜,路面凹凸不平,要經(jīng)過(guò)減震帶、下水道井蓋等設(shè)施,當(dāng)洗掃車(chē)工作到這些地方時(shí),吸嘴會(huì)相應(yīng)提升,一個(gè)圓環(huán)鏈并不能消除吸嘴提升位移。由于液壓鎖的存在,提升油缸并不能自動(dòng)回縮,吸嘴通過(guò)鏈環(huán)給活塞一個(gè)軸向力,導(dǎo)斂活塞桿變形。BCEA8E89-E3B5-4053-829B-B51146E576ED
考慮到通過(guò)縮短提升油缸活塞安裝距,增加活塞桿處鏈環(huán)來(lái)加長(zhǎng)緩沖距離,但此種方式并不能滿(mǎn)足所有工況所需的距離,因此最終對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。當(dāng)洗掃車(chē)工作時(shí),電磁換向閥DT5始終得電,吸嘴提升油缸處于浮動(dòng)狀態(tài),可根據(jù)路面情況白適應(yīng)調(diào)整伸縮量,進(jìn)而滿(mǎn)足復(fù)雜路況的需求,改進(jìn)后液壓原理如圖6所示。
3.3 全天候洗掃車(chē)干溫切換油缸無(wú)法下落,無(wú)法進(jìn)行模式切換
全天候洗掃車(chē)干濕切換油缸用于吸塵模式和洗掃模式的切換,油缸耳環(huán)連接在切換密封門(mén)上部,切換門(mén)通過(guò)鉸鏈連接在箱體上,切換油缸缸底連接在箱體上部。當(dāng)處于吸塵模式時(shí),油缸全部縮回,切換門(mén)打開(kāi);在洗掃模式時(shí),切換油缸全部伸出,通過(guò)液壓缸將密封門(mén)鎖緊,其結(jié)構(gòu)如圖7所示,液壓原理如圖8所示。
當(dāng)洗掃車(chē)由吸塵模式轉(zhuǎn)換為洗掃模式時(shí),電磁換向閥DT7得電,切換油缸4無(wú)動(dòng)作,無(wú)法完成模式切換。當(dāng)從閥組拆下有桿腔油管時(shí),有壓力瞬間釋放出來(lái),出現(xiàn)了增壓現(xiàn)象。經(jīng)計(jì)算,切換油缸的速比為2,選擇某型號(hào)液壓鎖的先導(dǎo)比為2.3,雖然液壓鎖的先導(dǎo)比人于油缸速比,但考慮到切換油缸有桿腔至閥組的液壓膠管長(zhǎng)達(dá)6m,具一定的背壓,并且在吸塵模式時(shí),密封門(mén)對(duì)活塞桿施加一個(gè)拉力,進(jìn)一步增人了增壓現(xiàn)象,最終導(dǎo)致液壓鎖無(wú)法打開(kāi)。
黃國(guó)威等[4]采用增加溢流閥減小增壓效應(yīng),考慮到安裝空間限制,本文采取了更換大先導(dǎo)比液壓鎖的方案,更換先導(dǎo)比為4的液壓鎖后,切換油缸可正常切換,故障排除。
初期運(yùn)行階段典型故障及排除歸納見(jiàn)表2。
由以上典型案例可知,在液壓系統(tǒng)運(yùn)行初期出現(xiàn)故障后,要著重對(duì)洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)實(shí)際工況進(jìn)行分析,通過(guò)對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),使液壓系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。
4 洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)后期運(yùn)行階段
洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)后期運(yùn)行階段,除因液壓油污染引起的故障外,常因液壓泵、液壓閥、液壓缸及掃盤(pán)馬達(dá)等液壓件及密封件等磨損老化原因,引起液壓系統(tǒng)故障增加,導(dǎo)致工作效率降低。
4.1 右掃盤(pán)馬達(dá)不旋轉(zhuǎn)故障分析與排除
洗掃車(chē)使用一段時(shí)間后,右掃盤(pán)不轉(zhuǎn),初步判斷為馬達(dá)不轉(zhuǎn),測(cè)試其他回路均可正常動(dòng)作。首先檢杏改路電磁換向閥是否得電,經(jīng)測(cè)電磁換向閥可正常得電,排除電氣故障;檢查電磁換向閥是否閥芯卡死,按壓電磁換向閥手動(dòng)操作器,可自由切換,電磁換向閥無(wú)卡閥現(xiàn)象。最終判斷液壓馬達(dá)出現(xiàn)問(wèn)題,拆下液壓馬達(dá),發(fā)現(xiàn)固定液壓馬達(dá)的鍵已經(jīng)嚴(yán)重磨損,動(dòng)力無(wú)法傳遞給下部掃盤(pán),更換新鍵后,故障排除。
4.2 右馬達(dá)電磁換向閥卡閥故障與排除
洗掃車(chē)采用全掃模式或右掃模式時(shí)右馬達(dá)不轉(zhuǎn),左掃模式時(shí),左掃盤(pán)可止常工作,根據(jù)液壓原理圖3,初步判斷為電磁換向閥未切換到位引起。首先測(cè)試電磁換向閥可正常得電,當(dāng)手動(dòng)切換檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)閥芯已經(jīng)卡死,無(wú)法手動(dòng)操作,故障原因找到,更換該電磁換向閥后故障排除。
4.3 切換油缸無(wú)法鎖緊,無(wú)法進(jìn)行吸塵作業(yè)
全天候洗掃車(chē)在吸塵模式工作下,密封門(mén)無(wú)法鎖緊,過(guò)一段時(shí)問(wèn)總會(huì)下落并引起報(bào)警,造成無(wú)法正常作業(yè)。
根據(jù)液壓原理圖8,液壓缸無(wú)法鎖緊判斷有兩個(gè)原因:一是液壓鎖故障,液壓鎖內(nèi)泄,造成油缸有桿腔壓力無(wú)法保持,導(dǎo)斂下落;二是液壓缸本身內(nèi)泄,有桿腔液壓油向無(wú)桿腔泄油,導(dǎo)致液壓缸活塞下落。
本著先易后難的原則,先查看液壓鎖是否出現(xiàn)故障,從閥組上拆下液壓鎖,拆解發(fā)現(xiàn)元件并未損壞,排除液壓鎖故障,由此判斷液壓缸出現(xiàn)故障。為了進(jìn)一步確認(rèn)是否為液壓缸故障,將液壓缸全部伸出后,拆開(kāi)有桿腔油管,此時(shí)無(wú)桿腔電磁換向閥得電,發(fā)現(xiàn)有桿腔油口處有液壓油流出,經(jīng)拆解干濕切換油缸,發(fā)現(xiàn)油缸活塞密封磨損嚴(yán)重,更換新密封圈后,故障排除。
后期運(yùn)行階段典型故障及排除歸納見(jiàn)表3。
由以上案例可知,在液壓系統(tǒng)運(yùn)行后期出現(xiàn)故障后,首先排除機(jī)械和電氣及液壓油污染引起的故障后,重點(diǎn)對(duì)液壓元件及密封件進(jìn)行分析,才能快速排除故障。
5 結(jié)語(yǔ)
洗掃車(chē)液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),首先需分析故障出現(xiàn)的階段,根據(jù)不同階段分析出現(xiàn)故障的原因,并且不能單純分析液壓元件、液壓介質(zhì)及系統(tǒng)的原因,還應(yīng)判斷是否與機(jī)械結(jié)構(gòu)或電氣系統(tǒng)相關(guān)。液壓系統(tǒng)故障排除及解決方案,更要根據(jù)不同階段,綜合考慮及時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性等因素,最終給出合理的解決方法。
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作者簡(jiǎn)介:
李兵良,男,1983年生,工程師,研究方向?yàn)榱黧w傳動(dòng)與控制技術(shù)。BCEA8E89-E3B5-4053-829B-B51146E576ED