楊梁宇 吳 紅 王 琦 潘 猛 牛孝文
(安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司)
礦產(chǎn)資源是我們生存與發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)資源,隨著世界經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,一方面開采礦石品位降低,礦產(chǎn)資源日漸枯竭;另一方面環(huán)境污染日益嚴(yán)重,成為制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。截止2019 年初,礦山尾礦累計(jì)總量達(dá)170 億t 以上,其中金屬尾礦超過(guò)90%[1-2],尾礦處理成為制約礦山企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要因素之一。因此,提高尾礦的綜合利用率成為礦山企業(yè)需要解決的迫切問(wèn)題。
張莊礦為低品位大型磁鐵礦床[3],采礦規(guī)模450 萬(wàn)t/a,選礦規(guī)模500 萬(wàn)t/a,采用無(wú)尾充填[4-5]外銷生產(chǎn)模式。張莊礦選礦廠總尾濃度6.5%,-0.074 mm 含量68%,總尾經(jīng)50 m 濃縮大井濃縮,形成濃度20%的總尾底流,3/4 尾砂用于井下充填,1/4 尾砂濃縮大井底流采用水力旋流器處理后,旋流器沉砂進(jìn)入0.3 mm 直線篩[6]分級(jí)脫水工藝,篩上形成含水率19%的細(xì)粒級(jí)尾砂。旋流器溢流及直線篩篩下形成濃度18%,-0.074 mm 含量79%的超細(xì)尾砂。超細(xì)尾砂通過(guò)15 m 深錐濃密機(jī)形成濃度62%的超細(xì)尾砂,物料進(jìn)入TT 系列特種陶瓷過(guò)濾機(jī),最終形成含水率16%的超細(xì)尾砂產(chǎn)品外銷[7],外銷主要用于新型墻體材料。該墻體材料具有強(qiáng)度較高、色澤均一等優(yōu)點(diǎn),對(duì)傳統(tǒng)燒結(jié)磚有很強(qiáng)的取代作用,利廢節(jié)能[8],對(duì)礦山企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了發(fā)展方向。
超細(xì)尾砂由尾礦旋流器溢流部分與直線脫水篩篩下部分組成,其化學(xué)多元素及鐵物相分析結(jié)果見表1、表2。
由表1、表2 可知,超細(xì)尾砂為酸性高硅尾礦,SiO2含量70.53%,其他主要組成為TFe、Al2O3、CaO、MgO;鐵元素主要以硅酸鐵為主,赤褐鐵礦、碳酸鐵、磁鐵礦次之;磁鐵礦含量0.86%,磁選工藝流程對(duì)磁性鐵指標(biāo)控制較好。
超細(xì)尾砂密度為2.88 t/m3,超細(xì)尾砂粒級(jí)組成見表3。
由表3 可知,旋流器溢流-0.074 mm 含量100%,-0.045 mm 含量98.00%;脫水篩篩下-0.074 mm 含量50.13%,-0.045 mm 含量26.41%;超細(xì)尾砂-0.074mm 含量78.57%,-0.045 mm 含量66.18%。由于原礦開采品位降低,尾砂量增大,井下充填壓力增大,同時(shí)超細(xì)尾砂不易回收利用,故針對(duì)超細(xì)尾砂進(jìn)行了新工藝?yán)醚芯?。尾砂生產(chǎn)工藝流程見圖1。
對(duì)超細(xì)尾砂礦漿進(jìn)行自然沉降試驗(yàn)[9],用量筒取1 L 礦漿靜置0.5 h,觀察不到明顯的固液兩相分離,上層渾濁,無(wú)上清液出現(xiàn);隨著時(shí)間的推移,在自然沉降3 h 后,固液兩相出現(xiàn)分離,上層清澈,達(dá)到溢流水水質(zhì)要求。自然沉降試驗(yàn)表明,通過(guò)自然沉降需較長(zhǎng)時(shí)間才能達(dá)到溢流水水質(zhì)要求,不符合生產(chǎn)要求,需采用絮凝沉降工藝。
試驗(yàn)采用量筒量取1 L 礦漿,加入絮凝劑后上下翻轉(zhuǎn)數(shù)次,靜置0.2 h,觀察固液分離界面。試驗(yàn)組單純添加絮凝劑固液分離界面不明顯,上層較渾濁,對(duì)照組用石灰將弱酸性礦漿pH 值調(diào)為中性,再添加絮凝劑,固液分離界面明顯,澄清液出現(xiàn)。繼續(xù)加入石灰,pH 值調(diào)為堿性,再添加絮凝劑,固液分離界面明顯。考慮實(shí)際生產(chǎn)設(shè)備和成本因素,做絮凝劑對(duì)比試驗(yàn)時(shí),pH值均調(diào)為中性。
絮凝劑對(duì)比試驗(yàn)選用SNF6000V、NF-625S、SNF-625V、A1530、NMS1838、XR1822 共6 種絮凝劑[10-11]。先將各種絮凝劑分別配制為0.1%的溶液,將各種絮凝劑按照8,10,12 g/t 的用量分別加入濃度為18%的原始超細(xì)尾砂礦漿中,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
由圖2 可見,在pH 值為中性的礦漿中添加適量絮凝劑后,超細(xì)尾砂的沉降效果得到明顯改善;絮凝劑用量8 g/t時(shí),NF-625S、SNF-625V 的絮凝沉降效果較好;當(dāng)絮凝劑用量增加到10,12 g/t 時(shí),XR1822、SNF-625V 的絮凝沉降效果較好;隨著絮凝劑用量的增加,使用XR1822 超細(xì)尾砂的沉降速率變化明顯,使用SNF-625V 超細(xì)尾砂的沉降速率增速大幅變緩,SNF-625V 用量10 g/t 的沉降效果與用量12 g/t 的沉降效果相差不大;雖然XR1822 的沉降效果更佳,但SNF-625V 絮凝劑來(lái)源廣泛,價(jià)格便宜;考慮經(jīng)濟(jì)實(shí)用,確定選擇SNF-625V,用量為10 g/t。
張莊礦選礦廠現(xiàn)階段處理礦石約1.8 萬(wàn)t/d,經(jīng)前期3段拋尾工序后,總尾砂量產(chǎn)率約33.7%,總尾尾砂經(jīng)50 m 大井濃縮池沉降后,總尾尾砂3/4進(jìn)入井下采空區(qū)進(jìn)行充填作業(yè),1/4進(jìn)入新工藝,經(jīng)脫水作業(yè)后外銷。1/4 的濃縮尾砂經(jīng)尾礦旋流器分級(jí)后,沉砂再次經(jīng)直線脫水篩,篩上中粒級(jí)尾砂產(chǎn)率2.1%,超細(xì)尾砂由旋流器溢流和直線脫水篩篩下組成,產(chǎn)率6.4%,因此,超細(xì)尾砂干量為1 152 t/d。由旋流器溢流和直線脫水篩篩下組成的超細(xì)尾砂濃度約18%,根據(jù)超細(xì)尾砂性質(zhì)、產(chǎn)能與沉降濃密試驗(yàn)結(jié)果,最終確定投資新建15 m深錐濃密機(jī)廠房。
新工藝為通過(guò)新型高分子耐磨管道將濃度18%的超細(xì)尾砂原漿給入新建15 m 深錐濃密機(jī)。依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果保持15 m 深錐濃密機(jī)耙架壓力為160~165 kPa,可獲得濃度約62%的超細(xì)尾砂底流,同時(shí)保證深錐溢流水中雜質(zhì)含量低于200 mg/L,保證選廠環(huán)水水質(zhì)要求,結(jié)果表明15 m 深錐濃密機(jī)可滿足超細(xì)尾砂量的處理要求。新工藝流程見圖3。
試驗(yàn)用TT-96 型特種陶瓷過(guò)濾機(jī)面積6 m2,真空度-0.098 MPa,將15 m 深錐濃密機(jī)底流礦漿給入試驗(yàn)機(jī),經(jīng)陶瓷板過(guò)濾后濾餅含水率低于19%。在卸料時(shí)濾餅成塊狀落下,鏟運(yùn)較為方便,過(guò)濾后的水質(zhì)符合循環(huán)用水要求,可循環(huán)利用。
依據(jù)每日產(chǎn)能,設(shè)計(jì)完成3 臺(tái)TT-96 型特種陶瓷過(guò)濾機(jī)安裝,陶瓷過(guò)濾機(jī)正常工作轉(zhuǎn)速1.2 r/min,真空度-0.098 MPa,超細(xì)尾砂外銷產(chǎn)品臺(tái)時(shí)量60 t/h,但產(chǎn)品含水率大于19%,水分過(guò)高對(duì)外銷會(huì)產(chǎn)生一定影響,因此將產(chǎn)品含水率降至16%較為合適。因超細(xì)尾砂粒級(jí)細(xì),對(duì)濾板清洗帶來(lái)一定難度,且過(guò)濾水極易被污染,過(guò)濾機(jī)濾芯每0.5 h 需更換1 次。通過(guò)增加沉淀池等方式使過(guò)濾水水質(zhì)提高,過(guò)濾水污染問(wèn)題大幅緩解,濾芯更換頻率由0.5 h 延長(zhǎng)為3 h,保證了陶瓷過(guò)濾機(jī)的高效平穩(wěn)運(yùn)行。
通過(guò)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于陶瓷過(guò)濾機(jī)過(guò)濾軟管過(guò)長(zhǎng),陶瓷過(guò)濾機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓容易將軟管壓扁而產(chǎn)生堵塞,造成過(guò)濾效果不佳;同時(shí)陶瓷過(guò)濾機(jī)濾板清洗不徹底,造成陶瓷過(guò)濾機(jī)帶料效果不佳,造成陶瓷過(guò)濾機(jī)產(chǎn)品濾餅水分較大。為此,將陶瓷過(guò)濾機(jī)軟管部分切割更換為特種不銹鋼管,保證軟管長(zhǎng)度不超過(guò)0.4 m,可避免被產(chǎn)生的負(fù)壓壓扁,保證過(guò)濾中的負(fù)壓穩(wěn)定;同時(shí)進(jìn)行了陶瓷過(guò)濾機(jī)清洗用硝酸用量對(duì)比試驗(yàn),確定了更好的硝酸清洗劑添加制度,通過(guò)合理配比和延長(zhǎng)清洗時(shí)間使過(guò)濾機(jī)清洗徹底,最終外銷產(chǎn)品含水率降至16%。
為了進(jìn)一步釋放張莊礦選廠超細(xì)尾砂產(chǎn)能,滿足張莊礦現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求,成立了新材料產(chǎn)線。新材料產(chǎn)線通過(guò)對(duì)含水率16%超細(xì)尾砂的加工,最終形成新型墻體材料產(chǎn)品。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)深錐壓力和新材料產(chǎn)線需求,不定時(shí)將62%濃度的超細(xì)尾砂通過(guò)高分子耐磨管將礦漿遠(yuǎn)距離輸送至新材料產(chǎn)線。新產(chǎn)線的建立,徹底解決了深錐壓力波動(dòng)、外銷拉運(yùn)不及時(shí)等問(wèn)題,保證了超細(xì)尾砂產(chǎn)線的高效穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)張莊礦通過(guò)試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)化,深錐濃密機(jī)和TT 系列特種陶瓷過(guò)濾機(jī)新工藝很好地應(yīng)用于-0.074 mm 含量78.6%的酸性高硅超細(xì)尾砂中。通過(guò)TT 系列特種陶瓷過(guò)濾機(jī)生產(chǎn)的含水率16%的產(chǎn)品可作為生產(chǎn)新型墻體材料的原料外銷,對(duì)礦山企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了新方向。
(2)張莊礦屬于大型無(wú)尾礦庫(kù)新型礦山,隨著原礦品位的降低,井下充填壓力較大,隨著超細(xì)尾砂脫水處理工藝的建立,為細(xì)尾礦綜合處理提供了新思路,極大地緩解了采充壓力,保障了生產(chǎn)的有序進(jìn)行。新材料產(chǎn)線建立后,可根據(jù)需求靈活輸料,為超細(xì)尾砂脫水處理新工藝穩(wěn)定高效運(yùn)行提供了保障。