國能滎陽熱電有限公司 張文學(xué) 劉能杰 河南水云蹤智控科技有限公司 田燕兵
循環(huán)冷卻水管理技術(shù)發(fā)展至今,大部分管理者仍然沿用上世紀(jì)70年代的經(jīng)驗,根據(jù)人工化驗結(jié)果,決定每天加藥量和排污量,加藥操作和排污管理主要憑管理者經(jīng)驗決定,但隨著補(bǔ)水來源趨于復(fù)雜化,經(jīng)常會造成藥劑濃度、濃縮倍率過高或過低,這些結(jié)果都會影響最終的水處理成效,節(jié)能減排的目標(biāo)也得不到實現(xiàn)。我廠在2020年5月通過了循環(huán)水智能化技改項目,決定利用大修的機(jī)會進(jìn)行循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的智能化監(jiān)控改造。
國能滎陽熱電廠位于鄭州市,廠址南距隴海鐵路線約2.5km、北距某高速公路約4km,交通便利。一期2×630MW 機(jī)組項目于2008年12月8日取得核準(zhǔn),2009年1月9日正式開工建設(shè),2010年機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,至今已運營10年。公司發(fā)電用水取自中水和第一污水處理廠,凝汽器管材采用316L 不銹鋼管。
循環(huán)水處理系統(tǒng)的補(bǔ)充水系統(tǒng)為石灰處理系統(tǒng),備用水源為石佛水庫的黃河水。根據(jù)循環(huán)水的運行工況,循環(huán)水的最大補(bǔ)充水量為夏季2278.5t/h;石灰處理系統(tǒng)的出力按3000~3500t/h 設(shè)計。隨著國家水資源越來越缺乏,循環(huán)水補(bǔ)水經(jīng)常不夠,環(huán)保壓力越來越大,排污被嚴(yán)格控制。當(dāng)前循環(huán)水處理水質(zhì)監(jiān)控是根據(jù)手工化驗水質(zhì)結(jié)果再人為調(diào)整水處理藥劑加入量。如何使用化學(xué)藥劑來處理循環(huán)冷卻水的腐蝕、結(jié)垢和微生物問題,連續(xù)維持水中有足夠的藥劑濃度,是技術(shù)管理上一項重要工作。
循環(huán)水投加藥劑在運行過程中由于水的排污、泄漏和損失,以及處理過程中因抑制腐蝕和結(jié)垢、沉積及微生物問題而被消耗,需要及時補(bǔ)充。我廠的水處理方式為阻垢緩蝕劑+殺菌滅藻劑+硫酸處理,以往都是人工進(jìn)行加藥,先對循環(huán)水中的藥劑進(jìn)行分析測試,再調(diào)整藥劑加藥量,對于pH 也是人工分析后,再進(jìn)行投加硫酸,這種加藥方式耗費人力,增加了勞動強(qiáng)度,還存在加藥時間滯后,藥劑濃度波動大的問題,直接導(dǎo)致處理效果不佳或藥劑、水嚴(yán)重浪費問題,同時也會造成環(huán)保壓力。
為保證電廠水處理設(shè)備的安全運行,減少藥劑投加量和循環(huán)水排污,節(jié)約水資源,適應(yīng)國家環(huán)保政策,對設(shè)備進(jìn)行精細(xì)化管理,對循環(huán)水實行在線監(jiān)測、自動控制、遠(yuǎn)程傳輸、異常報警十分必要。故需對循環(huán)水系統(tǒng)加藥裝置進(jìn)行改造,增加在線監(jiān)控與自動調(diào)整裝置。
通過對循環(huán)水系統(tǒng)增加在線監(jiān)控與自動調(diào)整裝置,完成在線實時監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)化學(xué)藥劑的濃度,根據(jù)藥劑濃度傳感器的設(shè)定來開啟計量泵調(diào)整加藥量,以保證最佳的藥劑濃度。當(dāng)藥劑濃度不足時,能自動調(diào)整化學(xué)藥劑至設(shè)計濃度,確保系統(tǒng)中的化學(xué)藥劑始終維持最佳狀態(tài)[1],全面防止系統(tǒng)結(jié)垢、腐蝕、沉積、菌藻滋生等情況的發(fā)生。對循環(huán)水各加藥泵進(jìn)行自動控制,保證循環(huán)水pH 值、電導(dǎo)率等參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi),實現(xiàn)最佳用水效率和最優(yōu)水質(zhì)。
2020年11月中旬河南分公司招標(biāo),河南水云蹤智控科技有限公司中標(biāo)國能滎陽電廠在線監(jiān)控設(shè)備2套。經(jīng)過中標(biāo)方現(xiàn)場跟蹤安裝、調(diào)試,于2020年12月中旬正式投運。
國能滎陽電廠循環(huán)水自控項目是滎陽電廠的重要技改項目,該項目包含了在線監(jiān)測阻垢緩蝕劑濃度、ORP、pH 值、電導(dǎo)率、濁度,自動加酸、自動控制加阻垢緩蝕劑、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)及故障傳輸、現(xiàn)場智能化屏幕顯示等功能。本次技改特別要求了ORP的監(jiān)測,ORP 反應(yīng)了循環(huán)水宏觀氧化還原性,ORP值越高氧化性越強(qiáng)、ORP 值越低還原性越強(qiáng)。正常情況下ORP 為0~200mV,當(dāng)水中耗氧性物質(zhì)增多或者微生物粘泥泛濫時,ORP 值會明顯下降甚至降低為負(fù)值,如果加殺菌劑后ORP 值可達(dá)到500mV以上甚至更高,可通過ORP 值判斷是否需要加殺菌劑滅菌,維持水質(zhì)良好[2]。
調(diào)試內(nèi)容:1月5日設(shè)備安裝結(jié)束,各項監(jiān)測數(shù)據(jù)上線;1月5日~1月25日進(jìn)行阻垢緩蝕劑投加調(diào)試,期間只進(jìn)行數(shù)據(jù)檢測、沒有對加藥裝置進(jìn)行控制。不控制期間,發(fā)現(xiàn)水中有熒光值約為17左右,作為循環(huán)水中藥劑的背景值;1月31日之后開始控制加酸泵,控制pH 值,控制加酸(pH8.32~8.44)。根據(jù)pH 和循環(huán)水中的堿度的關(guān)系,當(dāng)pH8.32~8.44區(qū)間時堿度約為300~400mg/L 滿足技術(shù)方案要求;2月5日根據(jù)前期定量加藥得出的經(jīng)驗,開始對阻垢劑進(jìn)行在線檢測,并控制藥劑濃度在70~80mg/L 區(qū)間內(nèi),每天計劃投加藥劑在125~150kg。期間由于循環(huán)水系統(tǒng)藥劑濃度達(dá)到了預(yù)期值,加藥泵短時間內(nèi)停止屬正常情況,若因為補(bǔ)水等因素導(dǎo)致藥劑濃度降低,設(shè)備會自動補(bǔ)加藥劑,直至達(dá)到預(yù)期值。
我公司循環(huán)水采用阻垢緩蝕劑加硫酸處理的方式,要求循環(huán)水濃縮倍數(shù)5~6倍,自控裝置投運后,濃縮倍數(shù)到6倍藥劑濃度在60到65mg/L 之間,pH 值控制在8.32~8.44之間,阻垢劑加藥與加酸穩(wěn)定運行。循環(huán)水濁度按標(biāo)準(zhǔn)要求小于20NTU,但我公司采用的補(bǔ)水為中水及黃河水實際濁度偏高,尤其是雨季可高達(dá)70~80NTU,積累大量在線監(jiān)測數(shù)據(jù),可分析每年的汛期實際數(shù)據(jù),根據(jù)大量數(shù)據(jù)可為來年運行提供參考。同時后臺可查看和記錄設(shè)備運行狀況及加藥泵、加酸泵開啟情況。
采用投加阻垢緩蝕劑和輔助加硫酸運行,循環(huán)水的兩項主要控制指標(biāo)pH 和藥劑濃度,平穩(wěn)運行,如圖1(根據(jù)目標(biāo)藥劑濃度為60~65mg/L,穩(wěn)妥起見前期運行設(shè)定70~80mg/L,待運行穩(wěn)定后設(shè)定值改為60~70mg/L,繼續(xù)運行穩(wěn)定調(diào)整到60~65mg/L)。
圖1 自動控制下循環(huán)水的藥劑濃度(PTSA)和pH 值顯示圖
現(xiàn)場實際運行效果監(jiān)督:為了現(xiàn)場的安全穩(wěn)定運行,我公司配合廠家調(diào)試人員進(jìn)行了現(xiàn)場取水樣檢測評價,效果良好,部分?jǐn)?shù)據(jù)列表如表1。
表1 水云蹤上線前調(diào)試記錄
pH 異常情況:水云蹤在線監(jiān)測與智能加藥管理系統(tǒng)是開放的管理系統(tǒng),用戶可實時查看、調(diào)取水處理數(shù)據(jù)??蓪崿F(xiàn)“公司—部門—車間”三級管理模式的系統(tǒng)化管理;方便用戶及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場運行故障。5月28日監(jiān)測過程中的異常問題:循環(huán)水池pH異常升高,經(jīng)過多方溝通、檢查,發(fā)現(xiàn)加酸管故障,經(jīng)過組織檢修部門迅速維修管道,系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后,pH 逐漸恢復(fù)到預(yù)期目標(biāo)值(圖2);中控大屏顯示效果:在我廠中控室設(shè)置了智能化中控大屏,屏幕上滾動實時顯示各項檢測數(shù)據(jù)和現(xiàn)場各加藥泵的啟停狀況,中控室可直接實時監(jiān)控水質(zhì)運行情況,異常情況及時報警。
圖2 pH 值異常情況顯示圖
在大部分的時間里,循環(huán)水的濃縮倍率都在5倍以上運行(根據(jù)氯離子來計算);循環(huán)水的鈣硬度、總硬度、氯離子長期超指標(biāo)運行。在水云蹤協(xié)助控制、管理下,在濃縮倍率波動較大甚至超標(biāo)時仍能保持藥劑濃度和pH 值的穩(wěn)定,且根據(jù)計算氯比-鈣比數(shù)值<0.2,水質(zhì)穩(wěn)定無結(jié)垢和腐蝕風(fēng)險[3-4]。監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠遠(yuǎn)程傳輸,可幫助及時發(fā)現(xiàn)和處理問題,可有效避免事故損失,使水處理管理更加精準(zhǔn)化。硫酸、阻垢緩蝕劑加藥都可自動控制,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)加藥更精準(zhǔn),控制pH 的區(qū)間范圍更小,后臺可自動出具總結(jié)報告,報告更具客觀性,能得到藥劑廠家和終端用戶之間的認(rèn)可。
經(jīng)濟(jì)性分析:使用水云蹤后pH 值波動小,總體pH 值比原來更穩(wěn)定。未安裝設(shè)備前,單臺機(jī)組硫酸用量約2.7噸/天、阻垢劑用量150千克/天,安裝后硫酸消耗約2.3噸/天,阻垢劑減少到135千克/天,使用水云蹤后對循環(huán)水指標(biāo)精確監(jiān)控,合理排污,在設(shè)備安全運行的情況節(jié)約大量水資源,為企業(yè)和社會帶來了一定效益[5-6]。
原有運行模式與采用“水云蹤”系統(tǒng)下項目對比如下。
硫酸投加:每小時分析一次pH 和氯離子,調(diào)整加酸泵的頻率,調(diào)節(jié)加酸量。pH 波動范圍8.2~8.6/在線連續(xù)監(jiān)測,根據(jù)設(shè)備顯示數(shù)據(jù),自動啟停加酸泵,pH 波動范圍±0.05;阻垢緩蝕劑投加:每天定量投加(每天150kg),每天計算一次補(bǔ)排水量進(jìn)行藥劑投加?,F(xiàn)場不檢測藥劑濃度/根據(jù)在線監(jiān)測數(shù)據(jù),自動啟停加藥泵,在線顯示藥劑濃度。合理投加藥劑,每天能節(jié)省5~10千克阻垢緩蝕劑,硫酸300~400千克。
指標(biāo)檢測:每周一檢測一次全指標(biāo)/設(shè)備終端3秒一次監(jiān)測數(shù)據(jù),手機(jī)端1分鐘更新一次監(jiān)測數(shù)據(jù),電腦端1分鐘更新一次監(jiān)測數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)傳輸:填寫檢測報表/給相關(guān)人員權(quán)限,隨時可在手機(jī)端和電腦端查看數(shù)據(jù)。后臺可無限次下載10年內(nèi)數(shù)據(jù);報警提示:有異常需要逐級匯報/有異常情況,系統(tǒng)報警提醒,直接在手機(jī)端和電腦端進(jìn)行提示,有權(quán)限的人都可看到;系統(tǒng)排污:每小時檢測一次氯離子,計算濃縮倍率,調(diào)整補(bǔ)排水量/可在排污管上鏈接自動排污閥,根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行自動排污,可大量節(jié)約水資源。
水云蹤系列自動加藥系統(tǒng)采用美國先進(jìn)傳感器技術(shù),通過測定熒光技術(shù)每3秒鐘一次檢測水中的熒光型藥劑濃度,并由智能控制器自動調(diào)整,保持系統(tǒng)中合理的阻垢劑的濃度。實現(xiàn)了反饋閉環(huán)控制,使得系統(tǒng)藥劑濃度始終在控制目標(biāo)附近較小的范圍。這徹底解決了無膦配方方案下藥劑濃度的檢測和控制難題。即使是含膦配方的加藥方案,同樣可采用熒光檢測的技術(shù)路線,穩(wěn)定可靠地實現(xiàn)自動加藥。綜上所述,水云蹤公司“在線監(jiān)控”系統(tǒng)運行性能穩(wěn)定、可靠,長期運行能夠確保循環(huán)水系統(tǒng)的安全、可靠運行,并能夠帶來很好的經(jīng)濟(jì)效益。能夠確保循環(huán)水系統(tǒng)在高濃縮倍率下安全穩(wěn)定運行。