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某750 kV變電站線路異常原因分析

2022-03-18 12:08任繼云董生成羅仲全王克榮
青海電力 2022年1期
關(guān)鍵詞:場強氣室筒體

彭 潔,任繼云,董生成,羅仲全,王克榮

(國網(wǎng)青海省電力公司電力科學(xué)研究院,青海 西寧 810008)

0 引言

某750 kV變電站丁線丙斷路器A相跳閘,其一次接線圖如圖1所示,750 kV丁線RCS-931BM光纖差動保護跳閘,750 kV丁線CSC103A光纖差動保護動作,相電流值7.09 A,零序電流7.81 A,差動電流8.75 A(變比2 500/1)。750 kV丁線故障錄波啟動,丙斷路器跳閘出口,丙斷路器保護動作,丙斷路器重合閘動作,重合成功(其中乙斷路器處于檢修狀態(tài))。

圖1 某750 kV變電站丁線一次接線圖

丙斷路器相關(guān)信息見表1。

表1 丙斷路器銘牌信息

1 異常檢查情況

1.1 外觀檢查

丙斷路器重合成功后,丁線丙開關(guān)A、B、C三相均在“合閘”位置,丙開關(guān)SF6壓力及液壓壓力正常。750 kV丁線出線壓力正常,其余一次設(shè)備正常,設(shè)備外殼未發(fā)現(xiàn)灼傷漏氣情況〔1〕。

1.2 重合閘后帶電檢測

對丁線A相進行SF6氣體組分檢測〔2〕和超聲波局部放電檢測〔3〕,檢測結(jié)果如下:

1.2.1SF6氣體組分檢測

對丁線A相分支母線靠近線路側(cè)氣室進行分解產(chǎn)物檢測,檢測數(shù)據(jù)見表2。

表2 SF6氣室分解產(chǎn)物檢測結(jié)果 單位:μL/L

1.2.2 超聲波局部放電檢測

超聲局放檢測測點布置如圖2所示,檢測結(jié)果見表3。

圖2 超聲局放檢測測點布置圖

表3 超聲局放檢測數(shù)據(jù)表 (背景值0.2/1.0 mV)

1.3 停電解體檢查

1.3.1 母線筒檢查

對丁線A相分支母線開蓋檢查,先打開第一節(jié)母線筒手孔蓋,內(nèi)部附著大量白色粉塵,沒有燒灼痕跡。

打開第四節(jié)母線筒手孔蓋,殼體內(nèi)壁附著大量白色粉塵,有燒灼痕跡,判定為檢修手孔蓋處導(dǎo)體對筒體放電,導(dǎo)體對筒體放電情況如圖3及圖4所示。

圖3 放電位置

圖4 導(dǎo)體對筒體放電情況

1.3.2 燒灼痕跡測量及熔渣采樣

對筒體燒蝕痕跡進行測量,燒蝕深度大4.0 mm,直徑為3.5 mm;將導(dǎo)電桿取出,可以看到導(dǎo)體表面燒蝕嚴重,表面形成許多尖刺。筒壁及導(dǎo)體燒灼情況如圖5所示。

圖5 筒壁及導(dǎo)體燒灼情況

將筒體底部的熔渣進行采樣,如圖6所示。

圖6 熔渣樣品

1.3.3 支撐絕緣子檢查

檢查兩側(cè)支撐絕緣子,表面完好,即放電未涉及絕緣,只是間隙擊穿。擊穿后SF6絕緣性能雖然降低,但仍能滿足運行電壓的絕緣條件,故重合成功。放電氣室兩側(cè)支撐絕緣子情況如圖7所示。

圖7 放電氣室兩側(cè)支撐絕緣子情況

1.3.4 吸附劑罩及吸附劑袋檢查

檢查放電氣室吸附劑罩,發(fā)現(xiàn)吸附劑罩篩眼大小不一,并有兩個篩眼連通的情況,吸附劑顆粒也大小不一。檢查吸附劑袋捆扎情況,發(fā)現(xiàn)吸附劑袋口捆扎不緊,從袋口可以看到吸附劑顆粒。取出吸附劑袋發(fā)現(xiàn)吸附劑罩內(nèi)有一顆吸附劑顆粒。繼續(xù)檢查相鄰吸附劑罩,發(fā)現(xiàn)也有一個吸附劑顆粒遺留在屏蔽罩內(nèi)。相關(guān)情況如圖8及圖9所示。

圖8 吸附劑罩篩孔及吸附劑顆粒大小不一

圖9 吸附劑袋及吸附劑罩情況

2 異常原因分析

2.1 SF6氣體組分檢測數(shù)據(jù)及超聲局放數(shù)據(jù)分析

SF6氣室分解產(chǎn)物檢測結(jié)果表見表2,依據(jù)輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程要求,SO2超過標準值,并出現(xiàn)微量的H2S,初步判斷內(nèi)部有放電性故障。

超聲局放檢測數(shù)據(jù)表見表3,相關(guān)分析如下:

(1)從有效值和峰值幅值而言,測點2信號明顯強于測點1,且伴隨明顯的50 Hz和100 Hz相關(guān)性,證明該氣室內(nèi)部存在較明顯的局部放電現(xiàn)象。

(2)從50 Hz和100 Hz相關(guān)性幅值而言,50 Hz相關(guān)性的幅值較100 Hz相關(guān)性高,且信號幅值較為穩(wěn)定,呈現(xiàn)出較為明顯的尖端缺陷引起的放電特征。通過調(diào)整超聲波局部放電檢測儀上限截止頻率,發(fā)現(xiàn)上限值從100 kHz減小到50 kHz后,50 Hz相關(guān)性和100 Hz相關(guān)性沒有變化。造成該現(xiàn)象的主要原因是由于在GIS設(shè)備內(nèi)部SF6氣體對高頻信號衰減比低頻更為明顯,因此調(diào)整上限截止頻率,信號幅值并未減小,可以判斷該為金屬導(dǎo)桿上的金屬尖端缺陷。

(3)當金屬導(dǎo)桿上有尖端缺陷時,在低能量放電下,僅呈現(xiàn)50 Hz相關(guān)性。隨著局部放電的發(fā)展,會呈現(xiàn)出100 Hz相關(guān)性。造成該現(xiàn)象的主要原因是,由于金屬尖端缺陷引起的局部放電現(xiàn)象較為明顯,導(dǎo)致尖端表面聚集大量的放電離子,在放電離子云團和筒體之間形成極板效應(yīng),使放電信號呈現(xiàn)出一定的懸浮放電特征,因此出現(xiàn)100 Hz相關(guān)性,且超聲波信號峰值/有效值>10,說明該尖端引起的局部放電危險程度較高,屬嚴重缺陷,應(yīng)立即停電處理。

2.2 過電壓分析

經(jīng)查詢雷電定位系統(tǒng),以該750 kV變電站為圓心,以10 km為半徑,以異常發(fā)生前半小時至發(fā)生后半小時為時間段進行查詢,該變電站附近無落雷,由此可以排除外部過電壓的影響。

同時,異常發(fā)生時系統(tǒng)無任何倒閘操作,可以排除操作過電壓等內(nèi)部過電壓的影響。

2.3 材料元素分析

2.3.1 材質(zhì)成分

設(shè)備生產(chǎn)廠家提供筒體、導(dǎo)體、絕緣漆的化學(xué)成分見表4、表5。

表4 筒體及導(dǎo)體成分

續(xù)表4

表5 絕緣漆成分

從廠家提供的相關(guān)材料的成分來看:

(1)筒體材料中不含Ca元素,有極少量Si元素;

(2)導(dǎo)體材料的成分與筒體成分類似,其中也不含Ca元素,有極少量Si元素;

(3)絕緣漆材料的成分為有機化合物,其中沒有Ca、Si元素。

2.3.2 現(xiàn)場取樣成分分析

為分析導(dǎo)電桿對筒體放電的原因,將現(xiàn)場吸附劑、放電氣室熔渣取樣并進行能譜分析。其中吸附劑顆粒作為一號樣品,放電氣室采樣熔渣作為二號(見圖6左圖)、三號樣品(見圖6右圖),打磨的筒體鋁絲作為四號樣品,將四種樣品進行能譜分析,分析結(jié)果如圖10所示。

圖10 樣品能譜分析結(jié)果

(1)由于樣品四為筒體打磨時產(chǎn)生的,將樣品四能譜分析結(jié)果與廠家提供筒體材料成分進行比對,能譜分析結(jié)果中顯示Mg元素為2.18%,F(xiàn)e元素為0.49 %,而筒體材料成分中Mg元素為2.2%~2.8%,F(xiàn)e元素為0.4%,具有對應(yīng)性,從而驗證了能譜分析的有效性。

(2)二號樣品中存在F和S元素,是由于放電時將六氟化硫氣體電離,致使放電遺留物中F和S含量較高。

(3)樣品二和樣品三中出現(xiàn)了Si元素,含量分別是1.75%和2.15%,而筒體材料中Si的含量僅為0.25%,導(dǎo)體材料中Si的含量最大為0.6%,同時樣品四中沒有Si元素,所以樣品二和樣品三中的Si元素為外來元素。

(4)樣品二和樣品三中還出現(xiàn)了Ca元素,含量分別是0.52%和1.56%,而筒體和導(dǎo)體材料中都沒有Ca元素,所以樣品二和樣品三中的Ca元素為外來元素。

(5)樣品二和樣品三中的Si元素和Ca元素,與樣品一有較好的對應(yīng)性,且含量小于樣品一中Si元素和Ca元素的含量。

(6)樣品二、三中未發(fā)現(xiàn)Cr、Ni、V、Ti等合金元素,故不銹鋼的可能性極小。

綜上所述,導(dǎo)致導(dǎo)體對筒體放電的原因可能是吸附劑散落在筒體中。

2.4 電場仿真計算

根據(jù)現(xiàn)場采樣成分分析結(jié)果,采用ansoft軟件進行相關(guān)電場仿真計算。根據(jù)設(shè)備的實際尺寸及相對位置,建立一個二維模型,如圖11所示,其中吸附劑顆粒直徑設(shè)為3 mm。為保證仿真的有效性,根據(jù)吸附劑的主要成分沸石,來設(shè)置相對合理的參數(shù)。沸石中主要成分為62.8 %二氧化硅(介電常數(shù)4~12,電導(dǎo)率10-15~10-10),其次為13.46 %三氧化二鋁(介電常數(shù)6.5,電導(dǎo)率9);可以預(yù)測沸石實際的介電常數(shù)仍維持在4~12之間,電導(dǎo)率會略高于0,故此次仿真將吸附劑的介電常數(shù)設(shè)置為4,電導(dǎo)率設(shè)置為0。

圖11 局部模型

整體場強分布如圖12所示,由圖13局部場強分布可以看出,顆粒的出現(xiàn)對電場分部有較大影響,不再均勻降低。其中吸附劑顆粒處水平方向場強最大為7.029 kV/mm,垂直方向場強最大為16.9 kV/mm,如圖14及圖15所示,吸附劑顆粒處場強最大值大于殼體表面允許場強14 kV/mm。

圖12 整體場強分布圖

圖13 局部場強分布圖

圖14 場強水平方向示意圖

圖15 場強垂直方向示意圖

4 結(jié)語

調(diào)閱丁線A相故障前試驗記錄,檢測數(shù)據(jù)合格,可以排除前期檢修階段遺留尖端缺陷的可能性;檢查丁線A相分支所有絕緣件未受損,可以排除絕緣缺陷的可能性;查詢雷電定位系統(tǒng),可以排除外部過電壓的影響;異常發(fā)生時系統(tǒng)無任何倒閘操作,可以排除操作過電壓等內(nèi)部過電壓的影響;

放電熔渣能譜分析未發(fā)現(xiàn)Cr、Ni、V、Ti等合金元素,故不銹鋼的可能性極小;比對樣品與吸附劑成分,發(fā)現(xiàn)其中Si、Ca元素有一定的對應(yīng)性,可以初步判斷有吸附劑顆粒散落在筒體中;根據(jù)現(xiàn)場采樣成分分析結(jié)果,進一步進行電場仿真計算,計算結(jié)果發(fā)現(xiàn)筒體底部存在吸附劑顆粒時,會引起電場發(fā)生畸變。

綜上所述,引起丁線A相出現(xiàn)異常的原因為吸附劑顆粒散落在筒體中導(dǎo)致電場畸變,從而間隙擊穿。

因吸附劑散落在筒體中導(dǎo)致線路出現(xiàn)異常,暴露出GIS裝置在設(shè)計、驗收、運維等方面存在著問題,在后續(xù)工作中,需對吸附劑的選擇、吸附裝置的設(shè)計進行科學(xué)合理的論證,在驗收過程中應(yīng)加強對吸附裝置的檢查,加強對設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)異常后及時進行處理,避免此類異常再次發(fā)生。

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