陳泓騰
(福建省龍巖市水利電力工程有限公司,福建 龍巖 364000)
龍巖市萬安溪引水工程是為解決龍巖主城區(qū)中遠期供水需求、保障城市供水安全的重大民生工程,工程輸水線路線路中有15km平均埋藏深600m,采用鉆爆沒有條件設(shè)計支洞,故采用TBM法施工,剩余近20km采用鉆爆或埋地管道型式施工。綜合工程的實際情況和國內(nèi)、外已有的TBM的實踐經(jīng)驗,結(jié)合隧洞圍巖、水文地質(zhì)條件,以及隧洞段中黑云母花崗巖段長達9.5km,試驗抗壓強度高達226MPa等特性,選取了開敞式TBM,并創(chuàng)造性地采用了高壓水力射流與傳統(tǒng)TBM滾刀相耦合,“水刀+滾刀”的“雙刀破巖”,以降低TBM設(shè)備推力,刀具耗損,解決超硬巖石“破巖難、效率低”等問題。
2020年12月3日2點4分,TBM掘進至D25+532.3時刀盤扭矩達1300kNm,轉(zhuǎn)速20.3r/min,推力6000kN,刀盤扭矩過大,刀盤被卡、自動保護停機,經(jīng)檢查及查看地層情況后,采用加大刀盤扭矩至1600kN·m嘗試脫困,脫困失敗后為減少刀盤阻力,多次嘗試推進、后退操作后,TBM仍無法進入正常的操作與掘進狀態(tài)。3點50分,準備再次進刀盤檢查卡機情況,退1#主機皮帶時發(fā)現(xiàn)前部護盾處突現(xiàn)涌水及落石現(xiàn)象,隨即TBM整機被動后退達3m,設(shè)備橋下已安裝軌道被反推擠壓變形嚴重,為避免發(fā)生人員及設(shè)備安全事故,施工單位及時啟動應(yīng)急預案,TBM緊急停機,切斷洞內(nèi)高壓電源,撤離作業(yè)人員。
經(jīng)采用三維地震波法探測破碎帶規(guī)模,結(jié)合現(xiàn)場實際地質(zhì)情況初步推測D25+532.5m-D25+522.5m段裂隙較發(fā)育,局部巖體破碎,為掌子面構(gòu)造破碎帶影響范圍。
經(jīng)綜合分析,該段為地殼構(gòu)造活動形成張性富水構(gòu)造帶,邊界近直立和平直的。由于掌子面圍巖失去了刀盤支撐力,地下水擊穿掌子面隔水層,同時造成掌子面與頂拱圍巖塌方,塌方體立即堵塞住刀盤,地下水壓力無處泄壓,推動TBM整機后退。
涌水塌方段情況為:掌子面巖性為灰黑色奧陶-志留系(O-S)變質(zhì)砂巖;塌方巖體初估約40m3;穩(wěn)定涌水量每小時約600-700m3,水流清澈,水溫約25℃,水量及水壓長時間未見明顯衰減;圍巖類別為Ⅴ類,圍巖極不穩(wěn)定;涌水塌方段未見斷層特征,判斷涌水塌方段為一強富水構(gòu)造破碎帶。
1)經(jīng)過連續(xù)5d觀測,涌水量無明顯衰減,在保證安全的前提下,恢復洞內(nèi)低壓照明,安排人員進洞排查TBM受損情況,制定恢復高壓通電、增加排水設(shè)備排水等一系列措施,在12月11日恢復了高壓通電。
2)組織專業(yè)人員對電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、流體系統(tǒng)、機械系統(tǒng)等進行逐一排查故障并處理,通過對壁兩側(cè)開泄水槽工作、后退刀盤、拆1#皮帶等措施泄壓,清理內(nèi)凱、刀盤及主機段下積渣、進入刀盤觀察刀盤前方涌水情況,修復安裝1#皮帶、油脂閥塊安裝、修復主驅(qū)動電機、主機皮帶機、主驅(qū)動齒輪油等,設(shè)備能夠基本正常運行,具備恢復掘進處理涌水斷層破碎帶條件。
根據(jù)地質(zhì)超前預報結(jié)果,經(jīng)過各參建單位綜合分析,確定了采用超前支護+超前預注漿+環(huán)氧預注漿固結(jié)+徑向注漿固結(jié)+加強支護+TBM掘進的處置方案
3.3.1 超前支護
超前支護采用雙層Φ32自進式中空錨桿,長短桿結(jié)合,長桿8m、外插角15°,短桿6m、外插角10-15°。首環(huán)打設(shè)位置在護盾后面,范圍135-180°,環(huán)向間距40cm,縱向每1m打設(shè)一環(huán),注漿材料為化學預注漿堵水、環(huán)氧預注漿固結(jié)。
3.3.2 超前化學預注漿
利用超前中空錨桿注漿,注漿以化學(聚氨酯)注漿堵水為主,配合環(huán)氧注漿固結(jié)方案?;瘜W預注漿在內(nèi)層超前中空錨桿中注漿。
化學(聚氨酯)灌漿法就是利用機械的高壓動力(高壓灌注機),將化學灌漿材料注入松散、破碎帶及巖體裂隙中,注漿最高壓力為10MPa,當雙組份高聚物材料高壓輸送到注漿孔后,聚氨酯材料快速發(fā)生反應(yīng),體積膨脹固化,自行填充脫空和滲漏水病害區(qū)域,壓實周圍松散介質(zhì),達到治理脫空或滲漏水病害的目的,從而達到堵水的目的。
聚氨酯材料為雙組份聚氨酯材料,組份A為專用樹脂,組份B為硬化劑。兩種材料的體積配比暫定為1∶1,具體以現(xiàn)場施工情況進行調(diào)整。實施聚氨酯注漿時,壓力達到10MPa不吸漿或施工部位不再發(fā)生漏水現(xiàn)象即可結(jié)束。
3.3.3 環(huán)氧預注漿固結(jié)
因聚氨酯化學預注漿以堵水為目的,凝結(jié)強度低,對軟弱、破碎、松散地質(zhì)起不到固結(jié)作用,所以在進行超前化學預注漿后,再進行環(huán)氧漿液注漿,環(huán)氧預注漿在外層超前中空錨桿中注漿,采用水性環(huán)氧漿液,由水性環(huán)氧樹脂和水性環(huán)氧固化劑組成,以達到固結(jié)地質(zhì)的目的。
3.3.4 徑向注漿固結(jié)
掘進完成后進行徑向注漿固結(jié),采用φ32自進式中空錨桿,長度3m,環(huán)向間距40cm,縱向間距50cm,注漿范圍暫定240°,根據(jù)現(xiàn)場揭露圍巖情況進行調(diào)整。采用水泥-水玻璃雙液漿,P.O.42.5早強水泥,水灰比0.8∶1-1∶1;水玻璃模數(shù)2.6-2.8,波美度35Be;摻配比CS=0.6-1.0(體積比)。
3.3.5 TBM掘進
超前中空錨桿注漿完成后,停止12h以后,TBM低速低壓試掘進,經(jīng)觀察確認無異常情況后,正常掘進施工,每循環(huán)進尺為1m左右,對護盾后方范圍采用立架、掛網(wǎng)、系統(tǒng)中空錨桿及注漿加固、噴射混凝土進行支護和加固,加固完成后方可進行下一循環(huán)。
3.3.6 護盾后方加強支護
當破碎圍巖暴露至護盾后方時,及時采取加固支護。主要為架立鋼拱架,采用HW125工字鋼,拱架間距30cm到50cm;拱架外采用鋼筋排布置,結(jié)合現(xiàn)場松散、破碎范圍加密布置;注漿加固;噴射C25混凝土,厚度15cm,利用TBM自帶噴漿系統(tǒng)進行噴射施工,因TBM前方無法進行噴混凝土作業(yè),待TBM掘進推進后適當位置再進行噴混凝土封閉;對局部松散、破碎及易坍塌部位采用人工澆筑C30混凝土,厚度20cm,防止局部坍塌擴大;在撐靴位置澆筑C30鋼筋混凝土,混凝土內(nèi)設(shè)Φ25雙層鋼筋網(wǎng)。
圖2 斷層處理方案施工流程圖
TBM掘進通過破碎帶時,先期僅在掌子面注漿一部分,臨時支護后緩慢通過,隨著TBM通過破碎帶,整個塌腔暴露在臨時支護上方,由于TBM前方空間狹小,施工機械無法展開對塌腔進行灌漿回填加固,故在保證安全的前提下,繼續(xù)掘進,待塌腔移至后配套處,再開展灌注聚氨酯材料施工,對塌腔部分進行回填加固、堵水施工[1]。
由于該段破碎帶涌水量一直沒有呈現(xiàn)明顯衰減現(xiàn)象,為減少洞內(nèi)涌水對施工影響,待TBM掘進至錯車平臺處再進行堵水施工。
4.2.1 測量放樣,精確將鉆孔位置標注在引水洞洞壁上,利用人工搭設(shè)的腳手架平臺架設(shè)好H-100型潛孔鉆,測設(shè)好偏離角度,按照序號依次進行鉆孔作業(yè)。(注漿、泄水鉆孔順序按設(shè)計進行)
圖3 泄水孔布置圖
圖4 注漿孔斷面圖
圖5 注漿孔布置、施工順序圖
4.2.2 注漿
利用鉆孔注漿,先將注漿鋼管伸入已鉆好的鉆孔前方,注漿以化學(聚氨酯)注漿堵水為主,水泥-水玻璃雙液漿為輔?;瘜W(聚氨酯)灌漿法就是利用機械的高壓動力(高壓灌注機),將化學灌漿材料注入松散、破碎帶及巖體裂隙中,當漿液遇到裂隙中的水分會迅速分散、乳化、膨脹、固結(jié),形成膠凝體達到堵水的目的[2]。
堵水施工完后,涌水量減少約30%左右,剩余水量通過自流及集中引排方式處理。
隧洞內(nèi)出現(xiàn)突涌水是比較常見的地質(zhì)災(zāi)害,在TBM法施工的隧洞,遇見不良地質(zhì)條件,對施工安全、質(zhì)量、進度、費用都將造成較大影響。萬安溪引水工程TBM工區(qū)是控制性工程,文章闡述的約8m的突涌水破碎帶處置前后施工了5個多月,通過此段的涌水處理,為后續(xù)TBM 施工突遇不良地質(zhì)條件積累了處理經(jīng)驗:①突遇險情要及時采取應(yīng)急措施,停機、撤離人員、穩(wěn)定觀測,以及應(yīng)急搶險等,將損失控制到最??;②施工過程要做好預案措施,要認真分析隧洞的區(qū)域地質(zhì)情況及當前施工段的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)情況,為下一步施工方案提供依據(jù);③做好應(yīng)對措施,制定處理涌水的施工方案,通過對各種可行的施工方案判斷風險程度,選定相對可靠、對施工進度影響最小的方案,同時能使施工安全得到保障,投資得到有效控制。