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卷煙小盒分包裝置的設(shè)計(jì)

2022-03-10 01:45王茂方徐啟勇金義龍
設(shè)備管理與維修 2022年1期
關(guān)鍵詞:小盒煙包齒形

王茂方,徐啟勇,陳 圣,金義龍

(紅云紅河煙草(集團(tuán))有限公司會(huì)澤卷煙廠,云南曲靖 654200)

1 小盒連包問題分析

1.1 小盒連包現(xiàn)狀分析

在實(shí)際卷煙生產(chǎn)過程中,小盒煙包在輸送過程中往往會(huì)產(chǎn)生兩包或多包頂?shù)紫嗷フ尺B,即連包煙包,當(dāng)煙包通過輸送帶輸送經(jīng)過小盒外觀檢測(cè)裝置時(shí),會(huì)造成小盒外觀檢測(cè)裝置誤檢現(xiàn)象,從而將其剔除,使得小盒外觀檢測(cè)裝置檢測(cè)精準(zhǔn)度下降,同時(shí)還會(huì)造成煙包原輔材料的浪費(fèi)(圖1)。

圖1 連包小盒煙包

本文通過對(duì)某卷煙廠5 臺(tái)不同機(jī)組GDX1 包裝機(jī)輸送帶上的小盒外觀檢測(cè)裝置20 個(gè)生產(chǎn)日剔除的不合格煙包類別進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)(表1)。

表1 某卷煙廠不同機(jī)組小盒外觀缺陷煙包類別統(tǒng)計(jì)

從表1 可知,連包煙平均為31 包,占不合格煙包剔除量的的10.26%。本文對(duì)某卷煙廠所有GDX1 包裝機(jī)小盒外觀檢測(cè)裝置剔除的缺陷煙包當(dāng)月均值與其他生產(chǎn)廠同機(jī)型小盒外觀檢測(cè)裝置剔除的缺陷煙包均值進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析(表2)。

表2 不同工廠小盒外觀缺陷煙包類別統(tǒng)計(jì)

由表2 可知,其余生產(chǎn)廠均出現(xiàn)了連包煙,平均值為26 包,其占不合格煙包的8.42%??梢园l(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的GDX1 包裝機(jī)輸送帶輸送過程均會(huì)出現(xiàn)連包煙問題。

1.2 原因分析

針對(duì)經(jīng)過小盒外觀檢測(cè)裝置出現(xiàn)的連包煙包問題,本文通過通過實(shí)地調(diào)查以及查閱文獻(xiàn),造成小盒連包問題的主要因素為煙包輸送帶磨損、煙包輸送帶弧形板設(shè)計(jì)不合理、弧形松動(dòng)、小盒商標(biāo)原輔材料質(zhì)量等。輸送帶和弧形板等設(shè)備部件在在實(shí)際運(yùn)行中,均會(huì)出現(xiàn)一定程度的位置偏移、磨損和松動(dòng),難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和跟蹤處理,且調(diào)整或更換耗時(shí)耗力,而小盒商標(biāo)質(zhì)量問題主要由商標(biāo)生產(chǎn)過程中的紙質(zhì)材料、溫度和濕度等造成,且不同批次存在差異性,難以追蹤控制[1]。

2 解決思路及方法

2.1 現(xiàn)有的解決辦法

小盒煙包在輸送帶上的輸送是通過輸送帶的摩擦力帶動(dòng)煙包向前移動(dòng),而造成小盒煙包的連包問題是因?yàn)檫B續(xù)兩包或多包煙包輸送速度相同,若想解決此問題,就需改變連包煙包的輸送速度,即改變輸送加速度或與輸送帶間的摩擦力。

目前實(shí)際生產(chǎn)過程中,可通過微調(diào)小盒輸送帶弧形板的角度,或微調(diào)輸送帶弧形板兩側(cè)間距,減少小盒“連包”現(xiàn)象,從而降低因連包造成小盒外觀檢測(cè)系統(tǒng)的誤剔率,但此方法并未能徹底解決連包煙包的產(chǎn)生;在煙包輸送通道上安裝機(jī)械式分包器,利用兩對(duì)彈性片、彈簧、分包器基板連接,煙包經(jīng)過兩彈性片之間時(shí),利用彈性片的壓力提供給煙包摩擦力對(duì)煙包進(jìn)行減速,在利用后續(xù)堆積煙包的推力將最前端煙包推出彈性片內(nèi),實(shí)現(xiàn)煙包的逐包分離[2],效果較好,但是煙包的相互擠壓會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)煙支變形、煙包外觀刮痕等質(zhì)量缺陷。

2.2 新型煙包分包裝置的研制

本文通過煙包的實(shí)際輸送情況,結(jié)合現(xiàn)有的煙包輸送帶外形尺寸采用機(jī)械和電氣結(jié)合,設(shè)計(jì)了一種新型的煙包分包裝置,其由一對(duì)前后輸送齒形帶、電機(jī)、分包裝置控制器、顯示屏和光電傳感器組成(圖2)。

圖2 分包裝置結(jié)構(gòu)

工作原理:小盒煙包在前后輸送齒形帶之間輸送,當(dāng)光電傳感器檢測(cè)到小盒輸送帶上的煙包時(shí),啟動(dòng)分包裝置,由于前后輸送齒形帶的傳送速度較煙包輸送帶慢,使得分包裝置內(nèi)的煙包減速,當(dāng)煙包到達(dá)分包裝置最前端時(shí),煙包輸送帶又將降速的煙包進(jìn)行加速,分包裝置內(nèi)和前端輸送帶的煙包速度不同,造成位移差,進(jìn)而完成“分包”過程。前后輸送齒形帶之間的間距可調(diào),可針對(duì)不同的牌號(hào)煙包進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)可通過分包裝置內(nèi)的控制器根據(jù)不同的包裝速度,設(shè)定不同的參數(shù),控制電機(jī)工作轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)前后輸送齒形帶不同的分包速度,分包速度將在顯示屏上顯示。裝置設(shè)計(jì)完成后,將其安裝于該卷煙廠5 臺(tái)GDX1 包裝機(jī)上進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,并統(tǒng)計(jì)了2020 年6 月不同機(jī)組小盒外觀檢測(cè)裝置剔除的不合格品情況(表3)。

表3 某卷煙廠6 月不同機(jī)組小盒外觀缺陷煙包類別統(tǒng)計(jì)

從表3 中可知,小盒外觀檢測(cè)裝置剔除連包煙包總數(shù)為6包,占不合格煙包剔除量的的0.38%(平均值260),可忽略不計(jì),此煙包分包裝置徹底解決了煙包輸送過程中的連包現(xiàn)象。同時(shí),本文又進(jìn)行了長期的取樣分析,并未出現(xiàn)因新型分包裝置造成的質(zhì)量缺陷煙包。

3 結(jié)束語

本文通過分析研究分析造成小盒煙包粘連的原因后,通過實(shí)地測(cè)量研制了一種新型的小盒煙包分包裝置,實(shí)現(xiàn)煙包的首尾分離,并將其運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)中,分包效果較好,徹底解決了小盒煙包的連包現(xiàn)象,節(jié)約卷煙包裝的原輔材料,也未產(chǎn)生附加不良等問題。

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