劉 新,解鳳強(qiáng),王文勝,程 勇,王炎虎
(中國石油獨(dú)山子石化公司設(shè)備檢修公司,新疆克拉瑪依 833699)
獨(dú)山子石化公司煉油廠重整加氫車間重整裝置泵P-205是單級離心泵,型號ZE880-4500,由大連蘇爾壽泵及壓縮機(jī)有限公司制造,介質(zhì)常溫汽油,轉(zhuǎn)速2980 r/min。該泵振動長期超標(biāo),機(jī)泵運(yùn)行在C 區(qū)和D 區(qū),嚴(yán)重影響裝置平穩(wěn)運(yùn)行,通過做轉(zhuǎn)子動平衡和更換軸承,沒有解決問題。通過對該泵的狀態(tài)監(jiān)測分析,發(fā)現(xiàn)該泵的故障頻率主要集中在3 倍頻,同時(shí)該泵有設(shè)計(jì)工況于實(shí)際運(yùn)行工況不符合的現(xiàn)象,這些原因直導(dǎo)致了機(jī)泵的正常運(yùn)行。通過對機(jī)泵運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行分析、判斷,在檢修中重點(diǎn)對分析機(jī)泵故障頻率的產(chǎn)生,找到振動故障的主要原因,從根本上解決了影響機(jī)泵運(yùn)行的問題,確保裝置“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運(yùn)行。
重整P-205 機(jī)泵長期振動超標(biāo),基本都在C 區(qū)和D 區(qū)運(yùn)行,調(diào)取前幾次的檢修記錄,檢修原因都是機(jī)泵振動,有做動平衡的,有找中心的,還有更換軸承的,但是故障依然存在,沒有解決問題。前期中國石油股份有限公司剛發(fā)生機(jī)泵振動引起密封失效泄漏著火事故,所以消除機(jī)泵振動刻不容緩,獨(dú)山子石化公司專門成立了攻關(guān)小組,調(diào)派經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專家和骨干開展科技攻關(guān)活動。使用BH550 對該泵的狀態(tài)監(jiān)測分析,發(fā)現(xiàn)該泵的故障頻率主要集中在3 倍頻。在振動治理過程中,發(fā)現(xiàn)這些振動故障頻率主要以葉輪通過頻率為主。以重整P-205A 為例,泵振動最大為10.90 mm/s,振動故障頻率為葉輪通過頻率,即3倍頻,占通頻的90%以上。
由圖1 可知,機(jī)泵振動一直在紅色警戒線以上,有繼續(xù)增大趨勢,而圖2 顯示頻率主要集中在3 倍頻,即葉輪的通過頻率,很明顯葉輪的通過頻率是引起振動的主要原因之一,因此減低葉輪的通過頻率是當(dāng)前的首要任務(wù)。
圖1 水平振動趨勢
圖2 故障頻率
同時(shí),使用振動監(jiān)測儀器對于機(jī)泵進(jìn)出口管線進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)管線在機(jī)泵停止運(yùn)行時(shí)振動值達(dá)到7.5 mm/s,說明管線存在共振現(xiàn)象,這加劇了機(jī)泵的振動幅值。如何降低管線振動對機(jī)泵的影響,是一個(gè)十分重要的因素。
查閱圖紙和技術(shù)協(xié)議以及工藝流程,發(fā)現(xiàn)該泵設(shè)計(jì)壓力為3.4 MPa、設(shè)計(jì)流量為80.6 m3/h,實(shí)際所需壓力1.6 MPa、所需流量47.8 m3/h。該泵運(yùn)行已經(jīng)嚴(yán)重偏離工況,造成機(jī)泵長期振動超標(biāo),嚴(yán)重影響機(jī)泵軸承密封等部件的使用壽命,再加上出口管線較長、缺乏有效支撐、與泵運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生共振等,增大機(jī)泵運(yùn)行時(shí)的振動,振動嚴(yán)重時(shí)甚至可能造成因機(jī)泵振動大導(dǎo)致泄漏后發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。所以,攻關(guān)的主要方向是讓機(jī)泵如何在合理的工況下運(yùn)行以及如何加固出口管線。
建議通過切削葉輪的方式改變機(jī)泵額定工況,使機(jī)泵額定工況與現(xiàn)場運(yùn)行需要工況相靠近,達(dá)到糾偏工況,降低振動的目的,以保證設(shè)備設(shè)施安全平穩(wěn)運(yùn)行。
以重整P-205A 為例,設(shè)計(jì)流量Q1=80.6 m3/h,實(shí)際Q2=47.8 m3/h,實(shí)際流量占設(shè)計(jì)流量百分比Q2/Q1=60%,按照一般經(jīng)驗(yàn)要讓實(shí)際流量占設(shè)計(jì)流量的80%,但考慮到實(shí)驗(yàn)性切割,綜合考慮后按實(shí)際占設(shè)計(jì)70%切割,Q切=68.75 m3/h,按照切割定律D1/Q切=D1/D切,D切=D1×Q切/Q1=465×55/64=400 mm,400/465=8.6%、滿足要求,此時(shí)Q切=72.25 m3/h,流量占比為Q2/Q切=86%,葉輪直徑切割前為465 mm、切割后為400 mm(圖3、圖4)。
圖3 割前直葉輪切徑465 mm
圖4 切割后葉輪直徑400 mm
制作專用工具,利用鋼筋做成兩截,一端加膠片襯墊固定在出口管線上,起到緊固緩沖作用,另一端勾在泵基礎(chǔ)的起吊空上,中間用內(nèi)螺紋短接鏈接,旋轉(zhuǎn)短接,調(diào)節(jié)鋼筋長度,將機(jī)泵出口管線與機(jī)泵基礎(chǔ)緊密連接在一起,增加出口管線支撐,降低機(jī)泵出口管線的振動,從而減少機(jī)泵共振(圖5)。出口管線被牢固地固定在泵上,消除了管線振動,從而大大降低了對泵的振動影響,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
圖5 出口管線增加支撐
重整P-205/A 按照制定方案對葉輪切割后,并且對于出口管線增加支撐,對機(jī)泵振動情況驗(yàn)證,振動值由最大值10.90 mm/s 下降到3.1 mm/s 并趨于平穩(wěn)(圖6、圖7)。
由圖6 可知,振動數(shù)值大幅下降,已由危險(xiǎn)區(qū)域降低到平穩(wěn)區(qū)域,達(dá)到B 區(qū)安全區(qū)域。從圖7 可知,3 倍頻已降到0.5 mm/s 以下,其他頻率振幅也大幅降低,達(dá)到預(yù)期目標(biāo):切削前,P-205A 的泵出口壓力3.4 MPa,電流212 A,葉輪直徑465 mm;切削后,P-205A泵出口壓力2.8 MPa,電流128 A,葉輪直徑400 mm。
圖6 B 區(qū)運(yùn)行水平振動趨勢圖
圖7 B 區(qū)運(yùn)行振動故障頻率圖
流量滿足工藝要求,振動幅值和3 倍頻率值都有明顯下降,滿足生產(chǎn)的需要,確保了裝置的安穩(wěn)長運(yùn)行。重裝和芳烴裝置都有類似的機(jī)泵,這個(gè)成功案例對于類似情況有很好的示范效果。泵葉輪切割后,軸功率減小,相應(yīng)地耗電量也減小,在保證安全生產(chǎn)的同時(shí)又帶來了經(jīng)濟(jì)效益,一舉兩得,事半功倍。