鄒虎誠(chéng)
(青海鴻鑫礦業(yè)有限公司,青海 格爾木 816000)
隨著爆破工程技術(shù)的發(fā)展,各種新型的起爆技術(shù)不斷涌現(xiàn),極大的提升了爆破行業(yè)的安全及效率,其中逐孔起爆技術(shù)作為目前行業(yè)最先進(jìn)的起爆技術(shù),被國(guó)內(nèi)外礦山廣泛采用[1]。但是新技術(shù)的實(shí)施往往伴隨著新材料、新設(shè)備的應(yīng)用,逐孔起爆技術(shù)需要電子數(shù)碼雷管或高精度雷管來(lái)進(jìn)行實(shí)施,若采用普通毫秒導(dǎo)爆管雷管來(lái)實(shí)現(xiàn)逐孔起爆技術(shù),往往會(huì)由于普通雷管的誤差而產(chǎn)生“串段”現(xiàn)象,導(dǎo)致爆破延時(shí)紊亂,嚴(yán)重影響爆破效果[2]。而國(guó)內(nèi)大多數(shù)礦山還是在使用成本較低的普通毫秒導(dǎo)爆管雷管,導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)爆破起爆技術(shù)的更新,影響爆破效果,制約礦山生產(chǎn)效率。
伴隨著化工廠技術(shù)力量的提升,在同一廠家、同一批次、同一規(guī)格出廠的普通毫秒導(dǎo)爆管雷管雖然還是存在誤差問(wèn)題,但其誤差的范圍正在得到改善[3]。這也直接為起爆技術(shù)的更新提供了支撐力量,再經(jīng)過(guò)露天礦山爆破設(shè)計(jì)的精細(xì)化管理后,已經(jīng)在工程實(shí)例中能夠進(jìn)行普通毫秒導(dǎo)爆管雷管逐孔起爆技術(shù)的實(shí)施。
以某露天采場(chǎng)實(shí)際施工為例,某露天采場(chǎng)屬凹陷露天臺(tái)階開(kāi)采,臺(tái)階高度12 m,深孔臺(tái)階爆破,巖石主要為大理巖、灰?guī)r、角巖、矽卡巖,礦石為鉛鋅礦、硫鐵礦、硫銅礦。使用的炸材為當(dāng)?shù)鼗S供應(yīng)的成品乳化炸藥與成品膨化硝銨炸藥,雷管為同一廠家、同一批次、同一規(guī)格出廠的普通毫秒導(dǎo)爆管雷管,MS2-MS15段不等,為保證逐孔起爆技術(shù)的可行性,需要對(duì)①雷管誤差量;②排間、孔間的延時(shí)選擇;③“點(diǎn)燃陣面”的長(zhǎng)度;④爆破設(shè)計(jì)施工的可操作性等進(jìn)行論證[4];由于露天采場(chǎng)炸藥供應(yīng)為成品炸藥,雷管供應(yīng)為普通毫秒導(dǎo)爆管雷管。受此條件限制,某露天采場(chǎng)目前采用的起爆技術(shù)為:排間起爆、孔內(nèi)延時(shí)、導(dǎo)爆管起爆網(wǎng)路。具體詳見(jiàn)圖1。
圖1 排間起爆網(wǎng)路連接圖Fig.1 Connection diagram of row-to-row detonation network
排間起爆由于聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)單,單響藥量大,導(dǎo)致爆破振動(dòng)強(qiáng)、爆堆鋪散不集中,不利于礦廢分排、爆破大塊率較高、爆破飛石嚴(yán)重[5]。為解決上述問(wèn)題,必須對(duì)現(xiàn)有的起爆網(wǎng)路技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn),而逐孔起爆技術(shù)作為目前最新、最先進(jìn)的起爆技術(shù),在毫秒微差時(shí)間、單次響動(dòng)藥量、爆破自由面等方面都有著排間起爆無(wú)法抗衡的優(yōu)勢(shì)。為改善露天采場(chǎng)爆破安全、爆破質(zhì)量,也為礦山企業(yè)對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)先進(jìn)礦山爆破工程,逐孔起爆技術(shù)在露天采場(chǎng)的實(shí)行勢(shì)在必行。
逐孔起爆技術(shù)能夠?qū)⒛壳安蓤?chǎng)單響藥量由1 700 kg降低至(70~80) kg,使得在日常的爆破中能夠大幅度降低爆破振動(dòng)、減少爆破飛石、提升爆破效果。由于受礦山爆破器材供應(yīng)限制,無(wú)法使用電子數(shù)碼雷管與高精度導(dǎo)爆管雷管,只能使用普通毫秒導(dǎo)爆管雷管,普通毫秒導(dǎo)爆管雷管延時(shí)精度不高,存在誤差[6]??赡軙?huì)產(chǎn)生“串段”,導(dǎo)致后排先與前排起爆。為解決普通毫秒導(dǎo)爆管雷管誤差導(dǎo)致的“串段”,采場(chǎng)的爆破設(shè)計(jì)必須經(jīng)過(guò)精心的爆破設(shè)計(jì)與精細(xì)的爆破施工,不斷總結(jié)累計(jì)才能成功的實(shí)行此技術(shù)。
逐孔起爆技術(shù)相較于其他聯(lián)網(wǎng)方式較復(fù)雜,對(duì)爆破員操作要求較高,為成功實(shí)現(xiàn)逐孔起爆技術(shù),將整個(gè)流程細(xì)化為三個(gè)步驟:第一步:將孔內(nèi)延時(shí)排間起爆變更為孔外延時(shí)排間起爆,圖1為前期采用的孔內(nèi)延時(shí)排間起爆,逐孔起爆則需要進(jìn)行孔外延時(shí)的聯(lián)網(wǎng)方法,為保證采場(chǎng)爆破安全,必須對(duì)爆破員進(jìn)行孔外延時(shí)起爆技術(shù)的培訓(xùn)和實(shí)際操作。所以第一步要實(shí)現(xiàn)的便是孔外延時(shí)排間起爆技術(shù)。具體詳見(jiàn)圖2。
圖2 排間起爆孔外延時(shí)起爆網(wǎng)路圖Fig.2 External delay detonation network diagram of row-to-row blasting hole
具體變更為:取消孔內(nèi)分段,孔內(nèi)全部采用高段位ms13,在使用四通將各排逐一連接后,在排與排之間采用低段位ms3綁接。使得爆破巖石方式有前期的孔內(nèi)分段延時(shí)改變?yōu)槭褂每淄獾投挝籱s3段雷管逐排延時(shí),這種改變使得爆破延時(shí)間隔時(shí)間較均勻,爆破過(guò)程各排應(yīng)力波疊加,二次破碎效果增強(qiáng)。在孔外延時(shí)起爆技術(shù)能夠熟練掌握并現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施后,則可以進(jìn)入下一階段的聯(lián)網(wǎng)方式施工。
圖3 排間起爆孔外延時(shí)延期圖Fig.3 External delay extension plan of row-to-row blasting hole
第二步:實(shí)現(xiàn)V型起爆擠壓爆破技術(shù)運(yùn)用,在第一步中采場(chǎng)已經(jīng)熟練掌握孔外延時(shí)起爆技術(shù),V型起爆技術(shù)則需要孔外延時(shí)與孔內(nèi)延時(shí)聯(lián)合使用,孔內(nèi)采用高段位將每排炮孔分段,孔外使用低段位斜線穿插將每一排的炮孔進(jìn)行分段,使得每個(gè)炮孔都有獨(dú)立的起爆時(shí)間,且炮孔爆破自由面數(shù)目增加,拋擲方向集中,形成擠壓效果,極大的提升了爆破效果,減少了爆破振動(dòng)、飛石。具體詳見(jiàn)圖4。
圖4 V型起爆網(wǎng)路連接圖Fig.4 Connection diagram of v-type detonation network
第三步:全面實(shí)現(xiàn)逐孔起爆技術(shù)運(yùn)用,逐孔起爆技術(shù)在雷管數(shù)目、聯(lián)網(wǎng)復(fù)雜性上都要高于V型起爆與排間起爆。在經(jīng)過(guò)前期的實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備工作后,礦山的爆破工程已經(jīng)基本掌握了孔內(nèi)孔外聯(lián)合延時(shí)起爆技術(shù),能夠在爆破施工中正確的綁接雷管與導(dǎo)爆管。
由于起爆器材的限制,露天采場(chǎng)爆破使用的雷管為普通毫秒導(dǎo)爆管雷管,雷管個(gè)段位延時(shí)存在誤差,一次性使用量較大便會(huì)產(chǎn)生“串段”現(xiàn)象。具體詳見(jiàn)表1。
表1 非電毫秒導(dǎo)爆管雷管延時(shí)表Tab.1 Delay table for non-electrical millisecond nonel detonator ms
為解決由于誤差產(chǎn)生的“串段”,需要計(jì)算爆區(qū)“點(diǎn)燃陣面”,按照《爆破安全規(guī)程》規(guī)定“點(diǎn)燃陣面”不小于20 m[7]。為減小爆區(qū)延時(shí)誤差,方便進(jìn)行普通毫秒導(dǎo)爆管“逐孔起爆”,則在設(shè)計(jì)過(guò)程中,“點(diǎn)燃陣面”必須覆蓋完整個(gè)爆破區(qū)域,即需要讓孔外所有雷管響完后孔內(nèi)雷管才響,以保證爆破安全。為此露天采場(chǎng)每一次的爆區(qū)設(shè)置不能過(guò)大,以18 000 m2以下最優(yōu)。
該露天采場(chǎng)3 552 m平臺(tái)東側(cè)廢石塊段爆破炮孔65個(gè),排數(shù)5排,梅花型布孔,炮孔長(zhǎng)度13.5 m,孔網(wǎng)參數(shù):5 m孔距×3 m排距,堵塞長(zhǎng)度(3.2~3.5) m,連續(xù)裝藥結(jié)構(gòu),雙管下孔,孔內(nèi)在1/3裝藥高度與2/3裝藥高度處分別放置一個(gè)起爆藥包,爆破方量17 550 m2。采用逐孔起爆連接技術(shù),聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)詳見(jiàn)圖5與圖6。
圖5 逐孔起爆網(wǎng)路連接圖Fig.5 Connection diagram of hole-by-hole detonation network
圖6 炮孔延期時(shí)間圖Fig.6 Delay time chart of blast hole
3.2.1 排間孔間延期雷管選擇
根據(jù)澳大利亞奧瑞凱公司發(fā)布的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),孔間延時(shí)最優(yōu)為(3~10) ms/m,排間(8~15) ms/m[8]。本次爆破孔內(nèi)全部采用MS14段位雙雷管下孔,排間使用MS5段110 ms,孔間使用MS2段25 ms??组g延時(shí)符合最優(yōu)時(shí)間區(qū)間,排間延時(shí)大于最優(yōu)時(shí)間區(qū)間,因?yàn)榭紤]到了雷管的誤差延期,需要在排間提高延期時(shí)間,以保證前排炮孔多傳幾個(gè)炮孔。
3.2.2 雷管誤差量計(jì)算
由表1可知,MS2段雷管誤差在10 ms左右,MS5段雷管誤差在15 ms左右,MS14段雷管誤差在55 ms左右,以第二排左側(cè)第一個(gè)炮孔為例,其正常延期時(shí)間為870 ms,延期時(shí)間為MS14+MS5,誤差也為兩個(gè)雷管誤差之和,即70 ms,意味著此孔的最小起爆時(shí)間為800 ms,大于第一排左側(cè)第二個(gè)炮孔。
3.2.3 “點(diǎn)燃陣面”計(jì)算
“點(diǎn)燃陣面”計(jì)算:本次爆破最大“點(diǎn)燃陣面”為孔外最大延期時(shí)間,及4個(gè)MS5段雷管加上10個(gè)MS2段雷管,即110 ms×4+25 ms×10=690 ms。其延期數(shù)值小于MS14段雷管的延期時(shí)間760 ms,意味著在本次爆破中,孔外所有雷管起爆完成后,孔內(nèi)雷管才會(huì)起爆,不會(huì)出現(xiàn)孔外雷管還沒(méi)起爆完成,孔內(nèi)雷管起爆導(dǎo)致巖石拋擲出現(xiàn)拉斷孔外雷管腳線情況,爆破安全性的到了保障。
普通毫秒導(dǎo)爆管雷管逐孔起爆技術(shù)在現(xiàn)場(chǎng)得到應(yīng)用,現(xiàn)場(chǎng)起爆實(shí)際效果圖見(jiàn)圖7,根據(jù)爆后效果來(lái)看:爆破爆破振動(dòng)明顯小于排間起爆,對(duì)采場(chǎng)永久邊坡影響小,爆破危害效應(yīng)得到了有效控制、爆破拋擲距離小,對(duì)下個(gè)平臺(tái)的運(yùn)輸?shù)缆坊緵](méi)有影響、爆破效果好,表面大塊率為零,挖裝效率大大增加、爆破后邊坡整齊,邊坡安全得到了保護(hù)。爆破的成功也意味著普通毫秒導(dǎo)爆管雷管逐孔起爆技術(shù)在露天礦山的運(yùn)用獲得了成功,能夠?yàn)橥瑯邮褂闷胀ê撩雽?dǎo)爆管雷管的露天礦山企業(yè)提供參考價(jià)值。
圖7 逐孔起爆實(shí)際效果圖Fig.7 Actual effect picture of hole-by-hole detonation
1)使用普通毫秒導(dǎo)爆管雷管實(shí)現(xiàn)逐孔起爆在將“點(diǎn)燃陣面”及雙管下孔,并嚴(yán)格進(jìn)行爆破設(shè)計(jì)、爆破施工,是能夠在深孔臺(tái)階爆破上實(shí)現(xiàn)的;
2)逐孔起爆技術(shù)相較于排間起爆、V型起爆的后拉、振動(dòng)、飛石、大塊率及拋擲等都要全面優(yōu)先。