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(河北陽(yáng)煤正元集團(tuán)有限公司, 河北石家莊 050000)
河北正元?dú)淠芸萍加邢薰粳F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)60萬(wàn)t合成氨、80萬(wàn)t尿素。氨合成系統(tǒng)于2015年8月達(dá)產(chǎn)達(dá)效,2016年4月完成環(huán)保驗(yàn)收。該裝置采用河北陽(yáng)煤正元集團(tuán)自主研發(fā)的大型JR3000氨合成系統(tǒng),投運(yùn)6a來(lái)各項(xiàng)工藝指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。在運(yùn)行過(guò)程中存在工藝和設(shè)備設(shè)計(jì)和操作問(wèn)題,經(jīng)過(guò)優(yōu)化工藝、設(shè)備結(jié)構(gòu)、操作規(guī)程,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定安全運(yùn)行。
來(lái)自合成氣壓縮機(jī)(C-3301)原料氣經(jīng)熱交換器(E-3302)換熱,換熱后的原料氣送至氨合成塔(R-3301),在氨合成催化劑作用下進(jìn)行氨合成反應(yīng)。出R-3301的合成氣經(jīng)水加熱器(E-3301)回收熱量,降溫后的合成氣經(jīng)E-3302換熱降溫,接著送至水冷器(E-3303)進(jìn)一步降溫,降溫的合成氣送至冷交換器(E-3304)與來(lái)自高壓氨分離器(V-3301) 的冷循環(huán)氣換熱,出口合成氣送至一氨冷(E-3305),出E-3305氣體進(jìn)入二氨冷(E-3306),出E-3306氣液混合物經(jīng)高壓氨分離器(V-3301)進(jìn)行氣液分離,氣相送至E-3304。
來(lái)自V-3301 的液氨送入中壓氨分離器(V-3302),分離出的液氨一部分去冷氨球罐,另一部分去氨加熱器(E-3308)換熱,再去尿素和熱氨球罐[1]。
鍋爐來(lái)熱脫鹽水經(jīng)E-3301加熱后去鍋爐。工藝流程圖見(jiàn)圖1。改造后的運(yùn)行數(shù)據(jù)符合設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 2021年6月8日運(yùn)行數(shù)據(jù)
由于換熱管存在質(zhì)量、熱應(yīng)力、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、焊接工藝等問(wèn)題,引起E-3303管板接管焊口和換熱管出現(xiàn)裂紋。
由于工藝操作、焊接工藝等問(wèn)題,引起E-3301、廢熱回收器(E-3307)管板接管焊口出現(xiàn)裂紋。
3.1.1 管側(cè)進(jìn)出水口
原工藝設(shè)計(jì)為了配管方便,E-3303的進(jìn)水口和出水口均在下部,不符合規(guī)范要求?,F(xiàn)把出水口改在設(shè)備上部,并在設(shè)備最高位置增設(shè)排氣口,保證設(shè)備管內(nèi)滿水運(yùn)行,消除設(shè)備內(nèi)部氣阻[2]。
3.1.2 換熱管材質(zhì)
原設(shè)計(jì)換熱管Φ19×2.5 mm(材質(zhì)為20鋼),變更為Φ25×3 mm(材質(zhì)為S30408)。原換熱管材質(zhì)經(jīng)鑒定后符合要求,排除管材質(zhì)量問(wèn)題。
R-3301—氨合成塔;F-3301—開(kāi)工加熱爐;E-3302—熱交換器;E-3303—水冷卻器;E-3304—冷交換器;E-3305—一氨冷;E-3306—二氨冷;V-3301—高壓氨分離器;E-3307—廢熱回收器;E-3301—水加熱器;C-3301—壓縮機(jī);V-3302—中壓氨分離器;E-3308—氨加熱器。
3.1.3 管板材質(zhì)
原設(shè)計(jì)管板材質(zhì)為16MnR,為了便于不銹鋼管焊接,變更為在原管板上堆焊S30408。
3.1.4 管口焊接工藝
原設(shè)計(jì)管口焊接工藝為強(qiáng)度焊接后貼脹,變更為先預(yù)脹再?gòu)?qiáng)度焊接后貼脹。
3.2.1 管口焊接工藝
按E-3301換熱管束(材質(zhì)為12Cr2Mo1)和管板(材質(zhì)為12Cr2Mo1Ⅳ)焊接要求[3],焊接完畢后進(jìn)行整體消除應(yīng)力熱處理?,F(xiàn)場(chǎng)修復(fù)采用焊前預(yù)熱、焊后緩慢降溫措施來(lái)降低焊接脆硬性。采用低熱輸入焊接工藝縮小焊接過(guò)熱區(qū)。
3.2.2 優(yōu)化工藝操作
原設(shè)計(jì)工藝流程為鍋爐除氧來(lái)水(133 ℃、13.2 MPa)經(jīng)換熱器管內(nèi)后送鍋爐高溫過(guò)熱器。改造后,在鍋爐設(shè)計(jì)除氧水近路副線,在開(kāi)車(chē)初期水流程走副線,降低開(kāi)車(chē)期間壓差大對(duì)換熱管影響。
原設(shè)計(jì)中,出E-3301的252.8 ℃鍋爐給水進(jìn)E-3307,副產(chǎn)0.6 MPa低壓蒸汽,出E-3307鍋爐給水溫度降至225 ℃后送鍋爐。實(shí)際運(yùn)行后出E-3307鍋爐給水溫度為240 ℃,與鍋爐設(shè)計(jì)單位溝通,鍋爐給水溫度滿足鍋爐進(jìn)水條件。取消E-3307,縮短工藝流程[4]。
通過(guò)優(yōu)化工藝流程及操作,更改設(shè)備管板焊接工藝以及換熱管規(guī)格材質(zhì)、設(shè)備結(jié)構(gòu),保證氨合成系統(tǒng)工藝設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。