趙永冰
(中國石化天津分公司化工部,天津 300271)
近十年來,我國聚酯(PET)工業(yè)發(fā)展迅猛,2021年總產(chǎn)能已突破6 560萬t/a。榮盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化、江蘇盛虹、新鳳鳴集團(tuán)等民營企業(yè)在該領(lǐng)域及其上下游產(chǎn)業(yè)板塊中迅猛崛起,而中石化聚酯產(chǎn)能目前占全國的比例已不足7%,在裝置規(guī)模上不具有競爭優(yōu)勢。進(jìn)一步挖掘裝置潛力、生產(chǎn)過程適應(yīng)綠色環(huán)保要求、產(chǎn)品差別化等已成為聚酯行業(yè)的發(fā)展趨勢和內(nèi)在要求。天津分公司現(xiàn)有聚酯業(yè)務(wù)主要包括PTA、聚酯和短絲三套裝置,均于2000年建成投產(chǎn)。其中聚酯裝置設(shè)計(jì)引進(jìn)德國吉瑪(ZIMMER)公司專利技術(shù),采用五釜流程、直接酯化連續(xù)生產(chǎn)PET熔體,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為20萬t/a。單線設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為300 t/d(操作彈性
50%~110%)。
聚酯裝置原設(shè)計(jì)產(chǎn)品為纖維級(jí)半消光聚酯切片/ 熔體,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。隨著近幾年的摸索和創(chuàng)新,開發(fā)幾款差別化新產(chǎn)品,形成切片品牌系列。但在不同產(chǎn)品牌號(hào)轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中存在過渡料較多的問題。對(duì)于吉瑪五釜連續(xù)聚合裝置,盡量減少轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中過渡料對(duì)生產(chǎn)的影響具有重要意義。
如圖1所示,來自PTA日料倉16-T01的PTA粉末與EG經(jīng)過計(jì)量之后,按工藝設(shè)定摩爾比連續(xù)進(jìn)入漿料調(diào)制罐16-V01中攪拌,同時(shí)加入催化劑。漿料首先進(jìn)入第一酯化反應(yīng)釜28-R01,在一定的反應(yīng)溫度和壓力條件下反應(yīng),同時(shí)副產(chǎn)物水生成經(jīng)工藝塔排出,反應(yīng)到一定程度的產(chǎn)物進(jìn)入第二酯化反應(yīng)釜28-R02進(jìn)一步反應(yīng),然后依次送到預(yù)縮聚反應(yīng)釜預(yù)聚I釜38-R01、預(yù)聚II釜48-R01、終聚釜68-R01,最后熔體出料,經(jīng)切粒系統(tǒng)制得聚酯切片。
圖1 酯化縮聚示意流程
在聚酯連續(xù)生產(chǎn)中,PET切片品種的切換一般通過添加共聚改性劑或共混添加劑的方式進(jìn)行。在兩個(gè)品種的切換轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中必然產(chǎn)生質(zhì)量指標(biāo)均不符合前后兩個(gè)品種的過渡料,對(duì)于德國吉瑪工藝的五釜連續(xù)聚合裝置來說,兩次轉(zhuǎn)產(chǎn)過渡料較多。
預(yù)聚I釜38-R01容積較小,物料停留時(shí)間短,對(duì)轉(zhuǎn)產(chǎn)過程影響較小。預(yù)聚II釜48-R01、終聚釜68-R01均為臥式釜,其內(nèi)部為分隔成多室的圓盤反應(yīng)器,可近似認(rèn)為是理想反應(yīng)器中的平推流反應(yīng)器(PFR)。而漿料罐16-V01、酯化I釜28-R01、酯化II釜28-R02均為連續(xù)進(jìn)、出料且?guī)嚢璧牧⑹礁山普J(rèn)為是理想連續(xù)全混流反應(yīng)器(CSTR)。連續(xù)全混流反應(yīng)器的空間時(shí)間ζ=VR/Φ=反應(yīng)體積/物料體積流量,在連續(xù)流動(dòng)體系中按反應(yīng)器進(jìn)口流量計(jì)算反應(yīng)物在反應(yīng)器中的平均停留時(shí)間。
據(jù)操作經(jīng)驗(yàn),采用降低各釜料位在轉(zhuǎn)產(chǎn)初期加大三單體A添加量的方法可有效減少過渡時(shí)間,降低過渡料量。
為保證轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中關(guān)鍵工藝參數(shù)穩(wěn)定,28-R01、28-R02兩個(gè)酯化釜液位保持不變,漿料罐16-V01的液位可適當(dāng)降低以利于減少過渡時(shí)間。16-V01自正常生產(chǎn)時(shí)80%液位降至某一安全液位,查標(biāo)定曲線此液位下物料體積為32 m3。以28-R01、28-R02正常反應(yīng)時(shí)液位查對(duì)應(yīng)的標(biāo)定曲線得:28-R01釜的物料體積為48 m3;28-R02釜的物料體積為 17 m3。在一定的生產(chǎn)負(fù)荷下,包括PTA、EG、催化劑、改性三單體A的物料一同加入漿料罐16-V01,其總體積流量為14 m3/h,物料在16-V01中的空間時(shí)間ζ=VR/Φ=32/14=2.3 h;物料在28-R01中的空間時(shí)間ζ=VR/Φ=48/14=3.4 h;酯化I釜28-R01進(jìn)入酯化II釜28-R02的體積流量為12.6 m3/h,物料在28-R02中的空間時(shí)間ζ=VR/Φ=17/12.6=1.3 h。
由以上計(jì)算可得:在一定的生產(chǎn)負(fù)荷下穩(wěn)定生產(chǎn)時(shí)各罐/釜液位確定情況下,反應(yīng)物料在16-V01、28-R01、28-R02總停留時(shí)間約為7.0小時(shí)。
將16-V01漿料罐近似認(rèn)為是理想連續(xù)全混流反應(yīng)器,16-V01出口處A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C1與時(shí)間t關(guān)系見式(1):
上式中,W1為加入16-V01的三單體A的量,kg/h;M1為16-V01罐的出料量,kg/h;C1為16-V01罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;V1為實(shí)際生產(chǎn)時(shí)16-V01液位下所持有的物料量,kg。
假設(shè)轉(zhuǎn)產(chǎn)前后16-V01出口處A質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢為0→C11→C12;A進(jìn)料量的變化趨勢為0→W11→W12;時(shí)間變化過程為0→t11→ts→∞。其中C11為t11時(shí)刻時(shí)16-V01出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù);C12為轉(zhuǎn)產(chǎn)穩(wěn)定后16-V01出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù);W11 為轉(zhuǎn)產(chǎn)初期優(yōu)化調(diào)整期間A的加入流量;W12為轉(zhuǎn)產(chǎn)后A的正常加入流量,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)產(chǎn)后的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C12;t11為優(yōu)化調(diào)整時(shí)間;ts為停止加入三單體A的 時(shí)刻點(diǎn)。
同上,將28-R01近似認(rèn)為是理想連續(xù)全混流反應(yīng)器,28-R01出口處A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C2與時(shí)間t關(guān)系見式(2):
上式中,W2為加入28-R01的三單體A的量,kg/h;M2為28-R01罐的出料量,kg/h;C2為28-R01罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;V2為實(shí)際生產(chǎn)時(shí)28-R01液位所持有的物料量,kg。
(2)式中的W2也就是離開16-V01出料中所含的三單體A的流量,W2=M1·C1。
轉(zhuǎn)產(chǎn)前后28-R01出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化過程為0→C21→C22;其中C21為t11時(shí)刻28-R01出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù),C22為轉(zhuǎn)產(chǎn)穩(wěn)定后28-R01出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
同上,將28-R02近似認(rèn)為是理想連續(xù)全混流反應(yīng)器,28-R02出口處A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3與時(shí)間t關(guān)系見式(3):
上式中,W3為進(jìn)入28-R02的三單體A的量,kg/h;M3為28-R02罐的出料量,kg/h;C3為28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;V3為實(shí)際生產(chǎn)時(shí)28-R02液位所持有的物料量,kg。
(3)式中的W3也就是離開28-R01出料中所含的三單體A的流量,W3=M2·C2。
轉(zhuǎn)產(chǎn)前后28-R02出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化過程為0→C31→C32;其中C31為t11時(shí)刻時(shí)28-R02出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù),C32為轉(zhuǎn)產(chǎn)穩(wěn)定后28-R02出口A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
特別說明:因該文主要討論品種轉(zhuǎn)換過程中向反應(yīng)系統(tǒng)加入改性單體后,其加入量—時(shí)間—過渡料量的變化趨勢,故在以上2.2和2.3章節(jié)中對(duì)于三單體A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化的討論忽略了A在實(shí)際生產(chǎn)中參加酯化縮聚反應(yīng)的消耗,以及隨工藝水排出系統(tǒng)之外的微量A,總體上模糊認(rèn)定A在整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)中僅發(fā)生共混行為。
利用微積分方程求解,可得在t∈(0,t11]、t∈(t11,ts)、t∈[ts,∞)三個(gè)時(shí)間段內(nèi)漿料罐16-V01、酯化I釜28-R01、酯化II釜28-R02出口處三單體A質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨時(shí)間t變化的關(guān)系式。
在某次聚酯差別化產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)中,全過程總共使用20噸三單體A加入漿料罐中與PTA、EG按一定比例共混后進(jìn)入酯化—縮聚釜參加共聚反應(yīng)。轉(zhuǎn)產(chǎn)前裝置調(diào)整到適宜生產(chǎn)負(fù)荷,提前分多種情況進(jìn)行預(yù)測模擬。
28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3在20噸三單體A加入漿料罐全過程中接近C3目標(biāo)值,但未完全達(dá)到。以達(dá)到C3目標(biāo)值90%~110%來定義達(dá)預(yù)定目標(biāo)的產(chǎn)品,在加入三單體A后16小時(shí)28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3合格,21小時(shí)停進(jìn)A,第23小時(shí)C3不合格。產(chǎn)品合格時(shí)間共計(jì)7小時(shí)。詳見圖2。
圖2 未經(jīng)優(yōu)化調(diào)整條件下A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢
將漿料罐自80%降至某一安全液位,A保持恒定進(jìn)料流量。漿料罐16-V01、酯化I釜28-R01、酯化II釜28-R02出口A質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢見圖3。
圖3 僅降低漿料液位條件下A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢
28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3在20噸三單體A加入漿料罐全過程中接近C3目標(biāo)值,但未達(dá)到。以達(dá)到C3目標(biāo)值90%~110%來定義達(dá)預(yù)定目標(biāo)的產(chǎn)品,在加入三單體A后14小時(shí)28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3合格,21小時(shí)停進(jìn)A,第23小時(shí)C3不合格。產(chǎn)品合格時(shí)間共計(jì)9小時(shí)。
將漿料罐自80%降至某一安全液位,A先提高進(jìn)料量達(dá)某值維持4小時(shí),再降至恒定進(jìn)料流量并保持。漿料罐16-V01、酯化I釜28-R01、酯化II釜28-R02出口A質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢如圖4所示。
圖4 降低漿料液位、優(yōu)化調(diào)整4小時(shí)條件下 A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢
28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3在20噸三單體A加入漿料罐全過程中達(dá)到并超越C3目標(biāo)值。以達(dá)到C3目標(biāo)值90%~110%來定義達(dá)預(yù)定目標(biāo)的產(chǎn)品,在加入三單體A后7小時(shí)28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3合格,17小時(shí)停進(jìn)A,第19小時(shí)C3不合格。產(chǎn)品合格時(shí)間共計(jì)12小時(shí)。
將漿料罐自80%降至某一安全液位,A先提高進(jìn)料量達(dá)某值維持2.5小時(shí)再降至恒定進(jìn)料流量并保持。漿料罐16-V01、酯化I釜28-R01、酯化II釜28-R02出口的A質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢如圖5所示。
圖5 降低漿料液位、優(yōu)化調(diào)整2.5小時(shí)條件下 A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢
28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3在20噸三單體A加入漿料罐全過程中基本達(dá)到C3目標(biāo)值。以達(dá)到C3目標(biāo)值90%~110%來定義達(dá)預(yù)定目標(biāo)的產(chǎn)品,在加入三單體A后9小時(shí)28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3合格,19小時(shí)停進(jìn)A,第21小時(shí)C3不合格。產(chǎn)品合格時(shí)間共計(jì)12小時(shí)。
將漿料罐自80%降至某一安全液位,A先提高進(jìn)料量達(dá)某值維持3小時(shí)再降至恒定進(jìn)料流量并保持。漿料罐16-V01、酯化I釜28-R01、酯化II釜28-R02出口A質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢如圖6所示。
圖6 降低漿料液位、優(yōu)化調(diào)整3小時(shí)條件下 A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢
28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3在20噸三單體A加入漿料罐全過程中達(dá)到C3目標(biāo)值。以達(dá)到C3目標(biāo)值90%~110%來定義達(dá)預(yù)定目標(biāo)的產(chǎn)品,在加入三單體A后8小時(shí)28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3合格,18小時(shí)停進(jìn)A,第20小時(shí)C3不合格。產(chǎn)品合格時(shí)間共計(jì)12小時(shí)。
從以上五種轉(zhuǎn)產(chǎn)模式綜合分析:降低漿料罐液位,優(yōu)化調(diào)整3小時(shí)條件下轉(zhuǎn)產(chǎn)過渡時(shí)間較短,產(chǎn)品合格時(shí)間較長,28-R02罐出料中A的質(zhì)量分?jǐn)?shù)C3契合預(yù)期C3目標(biāo)值情況最佳。
采用該模式條件下進(jìn)行轉(zhuǎn)產(chǎn)比不采取優(yōu)化調(diào)整模式下轉(zhuǎn)產(chǎn)可提前8個(gè)小時(shí)得到合格產(chǎn)品,產(chǎn)品合格區(qū)間總時(shí)長增加5個(gè)小時(shí)。此模擬結(jié)果在100 kt/a五釜連續(xù)聚合生產(chǎn)線的具體實(shí)踐中得到印證,其模擬結(jié)果與生產(chǎn)實(shí)際相符性高,十分精準(zhǔn)。
在實(shí)際生產(chǎn)中采用降低漿料罐液位,優(yōu)化調(diào)整進(jìn)料量方式進(jìn)行轉(zhuǎn)產(chǎn),產(chǎn)品過渡變化趨勢與數(shù)學(xué)模型模擬情況基本一致。使用模型模擬對(duì)轉(zhuǎn)產(chǎn)過程優(yōu)化具有指導(dǎo)意義。
數(shù)學(xué)模型是以理想連續(xù)全混流反應(yīng)器為假設(shè)前提進(jìn)行計(jì)算,與實(shí)際生產(chǎn)情況有一定差異,尚需進(jìn)一步修正優(yōu)化。
數(shù)學(xué)模型僅考慮酯化反應(yīng)部分,縮聚階段近似認(rèn)為平推流過程,與生產(chǎn)實(shí)際有區(qū)別。精確計(jì)算全流程轉(zhuǎn)產(chǎn)過渡情況尚需進(jìn)一步修正優(yōu)化。