張 林
(中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北 武漢 430082)
中國石化某石化公司2號常減壓蒸餾裝置于2007年12月建成投產(chǎn),設(shè)計加工能力5 Mt/a,主要由電脫鹽、初餾、常壓蒸餾、減壓蒸餾和壓縮機等系統(tǒng)組成,裝置設(shè)計加工勝利原油和阿曼原油的混合原油(混合比為1∶1),硫質(zhì)量分數(shù)和酸值設(shè)計值分別為0.96%和1.00 mgKOH/g。裝置主要加工儀長管輸原油,2016年6月開工運行至2020年10月停工大修改造,首次實現(xiàn)“四年半一大修”的長周期運行目標。
隨著煉油企業(yè)加工原料重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢加劇以及設(shè)備服役時間日益延長,煉油裝置長周期安全運行會面臨較大挑戰(zhàn)[1]。因此,為提升設(shè)備管理水平,實現(xiàn)煉油裝置“五年一修”長周期安全運行,針對2號常減壓蒸餾裝置運行期間加工原油和腐蝕監(jiān)檢測情況,結(jié)合大修期間腐蝕檢查發(fā)現(xiàn)的問題,綜合分析設(shè)備腐蝕現(xiàn)狀和工藝防腐蝕控制效果,分別從原油質(zhì)量與電脫鹽、工藝防腐蝕與腐蝕監(jiān)檢測、增強預知性維修等方面提出了防腐蝕策略,全力確保煉油裝置安全穩(wěn)定長周期運行。
常減壓蒸餾裝置的腐蝕包括低溫腐蝕和高溫腐蝕。低溫腐蝕主要表現(xiàn)在常壓塔頂循系統(tǒng)和減一線系統(tǒng)的設(shè)備和管線。其中減一線系統(tǒng)換熱器和管線發(fā)生銨鹽沉積和沖刷腐蝕,包括原油-減一線換熱器E-1201泄漏,減一線流量表引壓管、泵葉輪以及進出口管線閥體沖刷腐蝕(見圖1)。常壓塔頂循系統(tǒng)腐蝕主要是指常頂換熱器E-1001A/B/C與空冷器A-1002之間碳鋼管道的腐蝕減薄,管道測厚最小值5.35 mm,減薄率43.7%。高溫腐蝕主要是高溫硫和環(huán)烷酸腐蝕問題,主要發(fā)生在常壓爐轉(zhuǎn)油線(20R+316L)和減壓爐轉(zhuǎn)油線(20R+316L)焊縫的沖刷腐蝕泄漏(見圖2)。
圖1 減一線下回流副線閥閥體泄漏
圖2 減壓爐轉(zhuǎn)油線復合襯里焊縫泄漏
(1)初餾系統(tǒng)
初頂油氣-低溫熱水換熱器E-1401殼程介質(zhì)為低溫熱水,管束表面有大量銹垢,垢下有蝕坑深0.2~0.5 mm,腐蝕形貌見圖3。初頂后冷器E-1510D殼程介質(zhì)為循環(huán)水,殼體內(nèi)壁輕微積垢,垢下基體表面可見蝕坑,蝕坑深度0.5~1.0 mm,管束表面腐蝕嚴重,防腐涂層破壞嚴重,蝕坑深度約1.5 mm,腐蝕形貌見圖4。另外含鹽污水水冷器E-1517B管束外表面坑蝕嚴重,共抽檢75根換熱管,其中有2根減薄超過60%,6根腐蝕減薄40%~60%,15根腐蝕減薄20%~40%。
圖3 E-1401管束外壁腐蝕形貌
圖4 E-1510D管束腐蝕形貌
(2)常壓系統(tǒng)
常壓轉(zhuǎn)油線的三通左側(cè)支管馬鞍口約1.3 m焊縫只有0.3 m完整復層合口,其余復層焊口開焊(含原焊縫未熔合)或腐蝕開裂,見圖5。轉(zhuǎn)油線北部斜三通與直管段接口處存在凹陷,凹陷溝槽寬4 mm,最深處約5 mm。
圖5 常壓轉(zhuǎn)油線馬鞍口復合襯里開裂
常壓塔C-1002頂部封頭及頂部塔內(nèi)壁局部附著一層黑色垢物,厚度約10 mm,垢下密布蝕坑,蝕坑深0.5~1.0 mm,塔壁環(huán)向焊縫及垂直焊縫較飽滿,熱影響區(qū)局部蝕坑深度達3.0 mm;頂回流分布管表面腐蝕嚴重,蝕坑深1.0~3.0 mm,最大直徑8.0 mm,腐蝕形貌見圖6。頂部第一層塔盤浮閥脫落約20%,塔盤表面局部密布蝕坑,深約0.2 mm,溢流堰局部減薄約1.3 mm,頂一層塔盤316L腐蝕掛片腐蝕速率0.1 mm/a;頂數(shù)第二層及第七層塔盤浮閥腐蝕減薄嚴重,部分浮閥已薄如紙片,腐蝕形貌見圖7。
圖6 常壓塔頂內(nèi)壁焊縫腐蝕形貌
圖7 常壓塔頂浮閥及塔盤腐蝕形貌
常頂后冷器E-1511A—D殼程介質(zhì)為循環(huán)水,4臺換熱器殼體內(nèi)壁表面均附著輕微水垢,垢下有明顯蝕坑,蝕坑深度0.5~1.0 mm;E-1511C/D管束表面防腐涂層局部鼓包脫落,脫落部位管束表面蝕坑嚴重,如圖8所示。常一線水冷器E-1512管束整體坑蝕嚴重,有2根管束減薄超過60%,25根腐蝕減薄20%~40%。
圖8 E-1511C管束腐蝕形貌
(3)減壓系統(tǒng)
減壓轉(zhuǎn)油線材質(zhì)為20R+316L,部分焊縫存在局部腐蝕開裂問題,腐蝕形貌見圖9。鑒于轉(zhuǎn)油線內(nèi)襯復合板焊縫發(fā)生開裂,本次檢修時對局部缺陷焊縫進行補焊,同時對斜插三通DN600與支管DN400角焊縫進行重新處理。
圖9 減壓轉(zhuǎn)油線內(nèi)襯復合板焊縫缺陷分布
C-1004材質(zhì)為16MnR+316L,減一線一段填料東北方向發(fā)生局部塌陷,深度約80 mm;減一線二段填料上方分布器內(nèi)可見填料碎片,主要為氯化銨鹽沉積垢下腐蝕,腐蝕形貌如圖10所示。減二線填料靠近人孔處發(fā)生局部塌陷,深度180 mm;減二線集油箱上部少數(shù)蓋板表面存在較多蝕坑,蝕坑直徑2.0~8.0mm,蝕坑深約0.8mm。
圖10 減壓塔減一線填料破碎形貌
原油-減一線換熱器E-1201A管箱隔板與管箱連接處有較大凹坑,凹坑尺寸為50 mm×20 mm,深約15 mm,腐蝕形貌見圖11。管箱隔板密封面腐蝕嚴重,局部呈鋸齒狀,如圖12所示。腐蝕原因為氯化銨鹽沉積垢下腐蝕。
圖11 E-1201A管箱密封面蝕坑形貌
圖12 E-1210A管箱隔板腐蝕形貌
(4)壓縮機系統(tǒng)
壓縮機出口水冷器E-1519管箱內(nèi)部堆積大量泥垢及少量黏泥,垢下有大片蝕坑,隔板表面有較大蝕坑,直徑約15 mm,深約1.5 mm,管板約80%管口堵塞,為循環(huán)水腐蝕,腐蝕形貌見圖13。管束表面及殼體內(nèi)壁密布蝕坑,蝕坑深度約0.5 mm,腐蝕形貌見圖14。腐蝕機理為低溫HCl-H2SH2O腐蝕。
圖13 E-1519管箱隔板結(jié)垢腐蝕形貌
圖14 E-1519管束腐蝕形貌
(1)低溫部位腐蝕。常減壓蒸餾裝置三頂冷凝冷卻系統(tǒng)的HCl-H2S-H2O腐蝕部位主要包括塔頂換熱器、空冷器、水冷器及其管線,其中處于相變部位(初凝區(qū))的換熱器或空冷器入口腐蝕相對嚴重[2-4],加強工藝防腐蝕操作和腐蝕監(jiān)檢測,加快推進“三頂精準加注智能控制系統(tǒng)”在常壓塔頂揮發(fā)系統(tǒng)的應(yīng)用;另外重視減一線銨鹽腐蝕問題,加強腐蝕測厚。
(2)高溫硫和環(huán)烷酸腐蝕。在常減壓轉(zhuǎn)油線,復合襯里焊縫存在腐蝕缺陷,勢必會造成腐蝕泄漏,故檢修期間徹底完成復合內(nèi)襯焊縫處理,確保轉(zhuǎn)油線隱患基本消除。
(3)循環(huán)水腐蝕。從冷換設(shè)備腐蝕情況看,裝置冷凝冷卻器水側(cè)腐蝕結(jié)垢情況總體較好,存在問題主要在循環(huán)水走殼程的初頂E-1510和常頂E-1511管束,原因為循環(huán)水流速低而導致結(jié)垢,垢下腐蝕嚴重。
綜合2號常減壓蒸餾裝置存在的腐蝕問題,分析認為在經(jīng)歷四年半長周期生產(chǎn)運行后,設(shè)備總體狀況良好,這與企業(yè)重視工藝、設(shè)備運行管理和防腐蝕管控措施得當密不可分。
加工原油的性質(zhì)是影響常減壓蒸餾裝置長周期運行的重要因素之一,如原油硫、酸超過設(shè)防值,氯含量、鹽含量或者其他雜質(zhì)含量過高,都會導致設(shè)備和管線腐蝕加劇,甚至會造成裝置非計劃停工,因此嚴格控制采購原油種類顯得十分必要[5]。2016—2020年原油性質(zhì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)見圖15。由圖15可以看出,裝置2016—2020年加工原油的硫質(zhì)量分數(shù)、酸值均滿足0.96%和1.00 mgKOH/g設(shè)計值,而且原油酸值逐年下降,緩解了常減壓及后續(xù)二次加工裝置防腐蝕壓力。
圖15 裝置加工原油的酸值和硫含量統(tǒng)計
常減壓裝置作為煉油企業(yè)的生產(chǎn)龍頭,其長周期、安全、穩(wěn)定的運行對整個企業(yè)的生產(chǎn)至關(guān)重要;“一脫三注”工藝防腐效果直接影響裝置長周期運行和二次加工裝置原料油質(zhì)量[6-7]。
(1)電脫鹽運行管理。原油電脫鹽運行好壞直接影響塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)的安全運行。企業(yè)目前兩套原油電脫鹽裝置,分別采用交直流和脈沖電脫鹽技術(shù),原油脫后鹽質(zhì)量濃度小于3.0 mg/L、水質(zhì)量分數(shù)小于0.2%,電脫鹽合格率大于92%。裝置2016—2020年電脫鹽效果統(tǒng)計見圖16。
圖16 電脫鹽合格率和脫后鹽含量統(tǒng)計
(2)“三注”工藝防腐蝕。裝置塔頂采用注氨水(中和劑)、緩蝕劑、注水的“三注”防腐蝕工藝,2016—2020年三頂含硫污水監(jiān)測分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果見表1。由表1可以看出,裝置塔頂系統(tǒng)含硫污水pH值控制穩(wěn)定,鐵離子質(zhì)量濃度小于3.0 mg/L,腐蝕控制達標。
表1 裝置三頂含硫污水分析數(shù)據(jù) mg/L
(3)減壓系統(tǒng)防高溫腐蝕。采用加注高溫緩蝕劑控制技術(shù),監(jiān)測減二線、三線蠟油中鐵離子質(zhì)量濃度小于1.5 mg/L,證明控制穩(wěn)定。
2020年裝置檢修期間完成了轉(zhuǎn)油線復合襯里焊縫修復、初頂油氣冷卻器E-1401管束鈦管升級,初頂后冷器E-1510、常頂后冷器E-1511管束更新等,為設(shè)備可靠運行打下良好基礎(chǔ)。為保證裝置長周期安全運行,仍需加強設(shè)備防腐蝕管理,具體防腐策略如下:
(1)合理控制原油性質(zhì)。裝置加工原油性質(zhì)的穩(wěn)定以及有效控制腐蝕性介質(zhì)含量是裝置腐蝕控制的根本,是設(shè)備長周期運行的保證。
(2)開展原油深度電脫鹽技術(shù)攻關(guān)。從目前兩套電脫鹽運行情況看,脫后鹽質(zhì)量濃度平均控制在2.5 mg/L左右,能夠滿足控制工藝指標。但如果進一步開展電脫鹽工藝優(yōu)化,在不提高注水量的前提下,采取二級注水反注一級,提高單級比例,同時適當提高電脫鹽溫度等措施,提高電脫鹽脫鹽率,而且保證脫后原油鹽的質(zhì)量濃度在1.5 mg/L以下,將會大大緩解塔頂揮發(fā)系統(tǒng)腐蝕控制壓力,同時也降低后續(xù)加工原料油中雜質(zhì)含量。
(3)加強工藝防腐蝕管理,保證工藝操作平穩(wěn)。重視裝置塔頂“三注”工藝防腐蝕操作等,用好常壓裝置“精準加注智能控制系統(tǒng)”,避免裝置揮發(fā)系統(tǒng)局部結(jié)鹽沉積。
(4)加強腐蝕監(jiān)檢測工作。落實關(guān)鍵部位腐蝕介質(zhì)檢測、確保在線腐蝕監(jiān)測探針系統(tǒng)正常運行,定期采用脈沖渦流掃查技術(shù)對設(shè)備管線缺陷進行排查。
(5)開展裝置檢修后設(shè)備適應(yīng)性評價。從原油適應(yīng)性、工藝防腐蝕效果以及工藝設(shè)備可靠性考慮,通過停工大檢修設(shè)備腐蝕檢查工作,評估整個裝置可靠性。