王 偉, 王 超, 趙子俊
(揚(yáng)州亞星客車股份有限公司,江蘇 揚(yáng)州 225001)
旅游客車的主要道路工況有高速公路、普通公路、景區(qū)道路或山路,這對(duì)旅游客車的可靠性要求相對(duì)較高。本文針對(duì)一款旅游客車新產(chǎn)品開發(fā),分別采用傳統(tǒng)路試方法與四立柱振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)方法,進(jìn)行可靠性試驗(yàn),以驗(yàn)證四立柱振動(dòng)試驗(yàn)方法替代傳統(tǒng)路試方法的可行性。
本文試驗(yàn)車屬于在已定型底盤上開發(fā)的基礎(chǔ)車型,按照文獻(xiàn)[3]規(guī)定,需做15 000 km的可靠性試驗(yàn)。試驗(yàn)方案見表1。
表1 樣車可靠性試驗(yàn)方案
客車故障一般分為4類:致命故障、嚴(yán)重故障、一般故障、輕微故障。樣車按表1共經(jīng)過(guò)15 160 km可靠性路試,路試秩序?yàn)椋焊咚俚缆贰穆?、一般道路,運(yùn)行時(shí)間分別為5 846 min、5 827 min、2 140 min,總時(shí)間13 813 min。共發(fā)生3次故障,其中輕微故障2次,一般故障1次。輕微故障現(xiàn)象分別為發(fā)動(dòng)機(jī)艙滅火彈松脫和暖風(fēng)水泵出水管滲漏,維修時(shí)間共19 min,發(fā)生首次輕微故障里程7 123 km;一般故障現(xiàn)象為右前板簧限位塊磨損,發(fā)生故障里程12 170 km,維修時(shí)間35 min。未發(fā)生致命故障與嚴(yán)重故障。
1) 平均故障間隔里程==1×15 160/3=5 053 km。
式中:為試驗(yàn)樣車數(shù)量,本文為1;為試驗(yàn)運(yùn)行里程,本文為15 160 km;為試驗(yàn)樣車發(fā)生故障的總數(shù),本文為3。
式中:為第個(gè)試驗(yàn)樣車的運(yùn)行時(shí)間,h;為第個(gè)試驗(yàn)樣車因故障停車時(shí)間,h;為試驗(yàn)樣車數(shù)。
式中:為試驗(yàn)樣車發(fā)生第類故障總數(shù);為第類故障的當(dāng)量故障系數(shù),致命故障為100,嚴(yán)重故障為10,一般故障為1,輕微故障為0.2。
式中:為第次故障維修工時(shí),min。
采用四立柱振動(dòng)試驗(yàn)進(jìn)行客車的可靠性試驗(yàn):對(duì)測(cè)試道路路譜進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與迭代修正,設(shè)置驅(qū)動(dòng)信號(hào)播放次數(shù),進(jìn)行循環(huán)播放,激勵(lì)被試車輛。
1) 可靠性路譜采集與修正。利用加速度傳感器、數(shù)據(jù)采集儀得到前后軸4個(gè)車輪的振動(dòng)加速度原始信號(hào),經(jīng)過(guò)濾掉雜波,去除異常信號(hào),并用LMS數(shù)據(jù)后處理變更采樣率模塊,將采集儀的2 000 Hz采樣頻率轉(zhuǎn)換為四立柱振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)識(shí)別的500 Hz,得到修正后的目標(biāo)路譜加速度。以右前輪信號(hào)為例,試驗(yàn)中采集到的原始加速度信號(hào)與修正后的目標(biāo)路譜加速度部分?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)比如圖1所示。
(a) 原始路譜
2) 四輪信號(hào)迭代聯(lián)調(diào)。將上述修正后的目標(biāo)路譜加速度信號(hào)輸入到四立柱振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)對(duì)被測(cè)車輛進(jìn)行模型辨識(shí),計(jì)算出目標(biāo)路譜加速度信號(hào)對(duì)應(yīng)的位移量。然后四立柱作動(dòng)器通過(guò)輸入位移量信號(hào)來(lái)控制4個(gè)作動(dòng)器的動(dòng)作,并反饋加速度信號(hào)來(lái)與目標(biāo)路譜作比較。首先進(jìn)行第一次試驗(yàn),觀察各個(gè)作動(dòng)器反饋的加速度信號(hào)與目標(biāo)路譜的誤差率,若誤差率不都在5%以內(nèi),則根據(jù)該誤差率設(shè)置補(bǔ)償增益,得到一組新的位移量數(shù)值,再次進(jìn)行試驗(yàn),并觀察各個(gè)作動(dòng)器反饋的加速度信號(hào)與目標(biāo)路譜的新的誤差率。重復(fù)上述步驟,直至4個(gè)作動(dòng)器反饋的加速度信號(hào)與目標(biāo)路譜的誤差率都控制在5%以內(nèi)。最終獲得四立柱振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)可用的加速度驅(qū)動(dòng)信號(hào)。
樣車經(jīng)過(guò)9 774 min的四立柱振動(dòng)試驗(yàn):等效高速道路10 084 km,用時(shí)6 474 min;等效一般道路 2 021 km,用時(shí)1 296 min;等效壞路3 123 km,用時(shí) 2 004 min;合計(jì)等效里程15 228 km。試驗(yàn)過(guò)程中共發(fā)生3次故障,其中輕微故障2次,一般故障1次,輕微故障現(xiàn)象分別為內(nèi)飾件松動(dòng)和倒車影像時(shí)有時(shí)無(wú),對(duì)應(yīng)首次故障發(fā)生時(shí)間在測(cè)試4 770 min,等效里程 7 432 km;一般故障現(xiàn)象為轉(zhuǎn)向油泵出油口接頭滲油,對(duì)應(yīng)發(fā)生時(shí)間在測(cè)試7 440 min,等效里程12 123 km。維修時(shí)間共計(jì)42 min。振動(dòng)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)如圖2所示。
圖2 四立柱臺(tái)架整車振動(dòng)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)
按上述試驗(yàn)數(shù)據(jù),用1.3節(jié)中公式計(jì)算得出:平均故障間隔里程=5 076 km,有效度=99.6%,當(dāng)量故障率=0.04次/1 000 km,平均維修時(shí)間=14 min。與路試結(jié)果基本一致。
2.3.1 測(cè)試結(jié)果一致性對(duì)比
從數(shù)據(jù)結(jié)果看,兩種試驗(yàn)方法獲取的可靠性數(shù)據(jù)存在一定差異,但總體基本一致,四立柱臺(tái)架振動(dòng)試驗(yàn)可以部分替代傳統(tǒng)的道路試驗(yàn)。
2.3.2 測(cè)試差異性對(duì)比
1) 四立柱振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)只有方向激勵(lì),試驗(yàn)過(guò)程中輪胎不轉(zhuǎn)動(dòng),動(dòng)力總成、行駛系統(tǒng)等機(jī)械部件也未運(yùn)轉(zhuǎn),測(cè)試受到一定限制,反饋的故障存在一定的局限性,從而導(dǎo)致其測(cè)試方法對(duì)應(yīng)發(fā)生的故障現(xiàn)象及參數(shù)與傳統(tǒng)的道路試驗(yàn)可能不一致。
2) 與路試相比,四立柱振動(dòng)試驗(yàn)受限制條件少,幾乎不受氣候條件影響,可以充分利用時(shí)間,甚至可以24小時(shí)不間斷進(jìn)行,還可以方便調(diào)整方案與測(cè)試強(qiáng)度。
3) 用四立柱振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn),可避免駕駛員高強(qiáng)度工作,并大大減少試驗(yàn)費(fèi)用(路試費(fèi)用的1/10左右)。
四立柱振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)模擬道路可靠性試驗(yàn),能夠部分反映出試件的可靠性,但無(wú)法進(jìn)行全工況的可靠性試驗(yàn)。相比實(shí)際路試,其優(yōu)點(diǎn)是節(jié)省了時(shí)間與費(fèi)用,避免了駕駛員的高強(qiáng)度工作,可以替代部分可靠性試驗(yàn)。