嚴(yán)明
(江西瑞林電氣自動(dòng)化公司,江西 南昌 330038)
隨著近年來中國銅工業(yè)的快速發(fā)展,銅冶煉廠數(shù)量越來越多,生產(chǎn)規(guī)模也越來越大。目前,火法精煉的產(chǎn)品是銅品位達(dá)99.0%~99.6%的粗銅,主要通過陽極爐粗銅精煉或者廢雜銅精煉實(shí)現(xiàn)[1]。隨著國家各類節(jié)能環(huán)保政策的推行,如何更好地提高生產(chǎn)作業(yè)率、降低能量消耗,成為銅火法冶煉生產(chǎn)設(shè)備及過程控制的優(yōu)化目標(biāo)。本文擬針對(duì)銅陽極精煉過程中銅透氣底吹應(yīng)用效果不理想的情況,提出一種在線銅透氣底吹智能監(jiān)控系統(tǒng),以期為銅火法冶煉的優(yōu)化提供參考。
以采用“閃速熔煉+轉(zhuǎn)爐吹煉+陽極精煉”工藝的銅冶煉過程為例,轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)出的粗銅由包子和吊車裝入陽極爐,首先進(jìn)行氧化,通過氧化還原口向粗銅熔體中鼓入壓縮空氣,熔體中的鐵、鉛等雜質(zhì)氧化后形成爐渣;氧化期結(jié)束后,將爐渣排出,即可進(jìn)入還原期[2]。還原期的任務(wù)是去除銅液中多余的氧,還原劑采用天然氣,仍由氧化還原口鼓入,控制還原期結(jié)束后的銅液銅質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到99.3%以上。
在陽極精煉過程中,為了提高反應(yīng)效率,需要加強(qiáng)爐內(nèi)熔體的傳熱傳質(zhì)效果[3]。現(xiàn)有方法主要是通過設(shè)置由透氣磚及相應(yīng)管路組成的銅透氣底吹裝置,定期定量地向爐內(nèi)鼓入氮?dú)饣蛘邭鍤鈱?shí)現(xiàn)上述功能。但是由于銅透氣底吹裝置流量小、出口管徑小、工藝介質(zhì)成分高溫易堵、自動(dòng)化程度不高等原因,造成實(shí)際應(yīng)用效果不夠理想。因此,亟待研發(fā)一種可靠、實(shí)用、方便、經(jīng)濟(jì)的銅透氣底吹監(jiān)控系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)對(duì)熔煉爐透氣底吹的在線智能監(jiān)控,優(yōu)化透氣底吹的效果。
本文針對(duì)上述陽極精煉現(xiàn)有吹氣模式存在的問題,提出一種銅透氣底吹系統(tǒng),通過實(shí)現(xiàn)流量自動(dòng)調(diào)節(jié)、旁路吹開、壓力/溫度監(jiān)測(cè)等功能來實(shí)現(xiàn)對(duì)陽極爐氮?dú)鈹嚢柩b置的在線智能監(jiān)控。
開功能模塊。大流量旁路吹開功能由電磁閥控制,當(dāng)氣體出口工作壓力過大時(shí),系統(tǒng)可以判斷是否自動(dòng)打開或手動(dòng)打開旁路,以減輕氣體出口工作壓力,同時(shí)達(dá)到清潔透氣磚表面的效果。3)電源故障旁路吹開功能模塊。當(dāng)因流量控制器故障導(dǎo)致流過主管路的流量過低,或者電源被突然切斷時(shí),系統(tǒng)模塊控制低流量旁路的電磁閥自打開或失電打開,實(shí)現(xiàn)緊急供氣。4)壓力/溫度監(jiān)測(cè)功能模塊。在每個(gè)管線出口端都安裝壓力傳感器以監(jiān)測(cè)管線動(dòng)態(tài)壓力;同時(shí),系統(tǒng)還接收透氣磚溫度檢測(cè)信號(hào),觀察透氣磚的實(shí)時(shí)工作狀態(tài)。
通過對(duì)系統(tǒng)功能需求的分析,將整個(gè)控制過程設(shè)計(jì)為4個(gè)主要模塊。1)流量自動(dòng)調(diào)節(jié)功能模塊。將系統(tǒng)連入氮?dú)?,通過專用的氣體質(zhì)量流量控制器調(diào)節(jié)氣體流量。質(zhì)量流量控制器由氣體質(zhì)量流量計(jì)和比例調(diào)節(jié)閥兩部分組成,其中質(zhì)量流量計(jì)測(cè)量氣體具有免除壓力和溫度補(bǔ)償?shù)膬?yōu)點(diǎn)[4]。2)大流量旁路吹
2.2.1 主要配置方案
本監(jiān)控系統(tǒng)由1個(gè)氣控柜和1個(gè)電氣柜組成。系統(tǒng)通過在不同階段調(diào)節(jié)不同的流量,精確控制每塊透氣磚的送氣量。每塊透氣磚的氣體流量在10~200 L/min變化。操作人員在參數(shù)設(shè)定頁面進(jìn)行流量設(shè)置即可。系統(tǒng)相關(guān)配置見圖1、圖2。
圖1 氣控柜布置示意
圖2 電氣柜配置(單位:mm)
2.2.2 主要技術(shù)參數(shù)
本系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)為:1)主調(diào)節(jié)管路數(shù)量為3;2)主進(jìn)氣管路數(shù)量為1;3)輸入氣體管路管徑為DN20;4)輸出氣體管路管徑為DN15;5)最大輸入氣體壓強(qiáng)為2.0×106Pa;6)流量調(diào)節(jié)范圍為5~300 L/min;7)氮?dú)庹{(diào)壓壓強(qiáng)不低于6×105Pa,最好為8×105Pa;8)每個(gè)主供氣管路配一條旁通管路,設(shè)置電磁閥,電磁閥斷電開;9)主流量控制器采用4~20 mA的控制回路,0~300 L/min連續(xù)可調(diào)。
2.3.3 主要聯(lián)鎖控制
本監(jiān)控系統(tǒng)主要聯(lián)鎖說明如下。
1)當(dāng)滿足下述任一條件時(shí),LINE1旁通電磁閥V11打開:(1)PT11高報(bào)警(大于支管壓力最大值);(2)MFC1低報(bào)警(小于支管流量最小值);(3)計(jì)時(shí)處于0~TIME1;(4)計(jì)時(shí)處于TIME2~TIME3。否則,關(guān)閉電磁閥V11。
2)當(dāng)滿足下述任一條件時(shí),LINE2旁通電磁閥V21打開:(1)PT21高報(bào)警(大于支管壓力最大值);(2)MFC2低報(bào)警(小于支管流量最小值);(3)計(jì)時(shí)處于0~TIME1;(4)計(jì)時(shí)處于TIME2~TIME3。否則,關(guān)閉電磁閥V21。
3)當(dāng)滿足下述任一條件時(shí),LINE3旁通電磁閥V31打開:(1)PT31高報(bào)警(大于支管壓力最大值);(2)MFC3低報(bào)警(小于支管流量最小值);(3)計(jì)時(shí)處于0~TIME1;(4)計(jì)時(shí)處于TIME2~TIME3。否則,關(guān)閉電磁閥V31。
4)當(dāng)系統(tǒng)為開時(shí),打開總管電磁閥V1;當(dāng)系統(tǒng)為關(guān)時(shí),關(guān)閉V1。
5)對(duì)于LINE1質(zhì)量流量計(jì)控制器MFC1:當(dāng)計(jì)時(shí)處于0~TIME1、TIME1~TIME2時(shí),MFC1設(shè)定值設(shè)置為“參數(shù)設(shè)置”畫面中的人工給定值。當(dāng)計(jì)時(shí)處于TIME2~TIME3時(shí),MFC1設(shè)定值設(shè)置為固定值20。
6)對(duì)于LINE2質(zhì)量流量計(jì)控制器MFC2:當(dāng)計(jì)時(shí)處于0~TIME1、TIME1~TIME2時(shí),MFC2設(shè)定值設(shè)置為“參數(shù)設(shè)置”畫面中的人工給定值。當(dāng)計(jì)時(shí)處于TIME2~TIME3時(shí),MFC2設(shè)定值設(shè)置為固定值20。
7)對(duì)于LINE3質(zhì)量流量計(jì)控制器MFC3:當(dāng)計(jì)時(shí)處于0~TIME1、TIME1~TIME2時(shí),MFC3設(shè)定值設(shè)置為“參數(shù)設(shè)置”畫面中的人工給定值。當(dāng)計(jì)時(shí)處于TIME2~TIME3時(shí),MFC3設(shè)定值設(shè)置為固定值20。
本監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行主界面如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)運(yùn)行主界面
系統(tǒng)實(shí)施典型步驟簡述如下:1)在參數(shù)設(shè)置畫面中設(shè)置相應(yīng)模式的流量設(shè)定值,見圖4。2)設(shè)置模式循環(huán)運(yùn)行時(shí)間。最大流量時(shí)間(TIME1)建議設(shè)定為5~10 s;旁通反吹時(shí)間(TIME3)建議設(shè)定為30 s;循環(huán)周期(TIME1+TIME2+TIME3)建議設(shè)定為120 s。上述建議值可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。正常反吹流量應(yīng)控制在200 L/min以內(nèi),因?yàn)榉创盗髁刻髸?huì)對(duì)透氣磚有侵蝕傷害。3)設(shè)置報(bào)警值。支管流量低限建議設(shè)定為30~40 L/min;入口壓力低限建議設(shè)定為5.0×105Pa;支管壓力高限建議設(shè)定為1.5×106Pa;溫度高限報(bào)警值建議設(shè)定為800℃。上述建議值可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。4)根據(jù)實(shí)際熔煉爐的所處階段,從熔化、氧化、排渣、還原、澆鑄/保溫5種模式中選擇相應(yīng)按鈕點(diǎn)擊。盤柜外部也有相應(yīng)功能按鈕,與觸摸屏上按鈕功能一致,互為備用。5)按下“系統(tǒng)開/關(guān)”2 s,啟動(dòng)系統(tǒng)。盤柜外部也有相應(yīng)功能按鈕,與觸摸屏上按鈕功能一致,互為備用。
圖4 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置畫面
本文提供了一種可靠、實(shí)用、方便、經(jīng)濟(jì)的熔煉爐透氣底吹在線智能監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用“氣控柜+電氣柜+儀表”的配置模式,將相關(guān)流量計(jì)、壓力變送器和閥門控制信號(hào)送至電氣柜的PLC進(jìn)行集中監(jiān)控,通過流量自動(dòng)調(diào)節(jié)、大流量旁路吹開、電源故障旁路吹開、壓力/溫度監(jiān)測(cè)等功能模塊,以及直觀的在線銅透氣底吹智能監(jiān)控人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)循環(huán)透氣底吹功能,部分實(shí)現(xiàn)了無人值守。該系統(tǒng)能節(jié)約大量的人力物力,通過自動(dòng)調(diào)節(jié),使底吹攪拌達(dá)到均勻溫度的效果,顯著縮短出爐時(shí)間,提高生產(chǎn)作業(yè)率,降低能量消耗。本研究目前處于試驗(yàn)優(yōu)化階段,已投入工廠實(shí)踐。在銅火法冶煉生產(chǎn)設(shè)備及過程控制領(lǐng)域,工業(yè)優(yōu)化控制系統(tǒng)仍在朝著全面、優(yōu)化的方向不斷發(fā)展[5]。