劉拯江
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)馬脊梁礦 技術(shù)科,山西 大同 037003)
馬脊梁礦采用現(xiàn)有的掘進(jìn)工藝,在巷道掘進(jìn)過程中,由于不同地勢(shì)構(gòu)造以及地形地貌的影響,造成巷道掘進(jìn)速度較慢,出現(xiàn)采掘接替緊張,因此需要優(yōu)化掘進(jìn)工藝,以改善采掘平衡,減少對(duì)采煤工藝的影響[1-5],確保按巷道掘進(jìn)方向掘進(jìn)時(shí),掘進(jìn)巷道的安全性,這不僅關(guān)系到工人的生命安全,還關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)效率,使企業(yè)獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益。
馬脊梁礦是一座擁有60 a開采歷史的現(xiàn)代化礦井,生產(chǎn)能力為430萬t/a,開采水平標(biāo)高+836 m,其中3號(hào)305盤區(qū)8519工作面地面高差為35 m,煤層厚度為3.88~4.29 m,有1~3°的傾角,煤層結(jié)構(gòu)比較簡單,局部夾有1~2層夾矸,距離上覆7號(hào)煤層的層間距為77.67~79.82 m,8519工作面走向長度為1 294 m,整體構(gòu)造呈寬緩向背斜構(gòu)造,向斜軸為NW30°,傾向?yàn)镾E。工作面上的斷面為半圓拱形,斷面的凈寬度為5.4 m,凈高度為4.3 m,凈斷面積為20.0 m2。
目前8519工作面掘進(jìn)采用的是一次性全斷面爆破工藝,同時(shí)在爆破孔中填裝延時(shí)雷管,延時(shí)時(shí)間為130 ms,采用正向裝藥串聯(lián)方式進(jìn)行連接[6-9]。使用EBZ-220型綜掘機(jī)進(jìn)行采掘,使用MYT-125E型錨桿鉆機(jī)和ZQS-50型氣動(dòng)手持鉆機(jī),與綜掘機(jī)相互配套進(jìn)行支護(hù)作業(yè),使用自帶的轉(zhuǎn)載機(jī)搭接伸縮膠帶機(jī)進(jìn)行運(yùn)煤[10]。用現(xiàn)有的施工工藝進(jìn)行施工,容易出現(xiàn)巷道成型效果差和巷道支護(hù)困難等問題,具體為:
1) 巷道成型效果差。巷道直接頂?shù)拿簩悠骄穸葹?.8 m,巖石特性主要是泥巖和粉砂巖互層,基巖不穩(wěn)定,易開裂?,F(xiàn)階段采用一次性16 kg的裝藥量進(jìn)行全斷面爆破,爆破的威力嚴(yán)重破壞了頂板的穩(wěn)定性,使圍巖的裂隙帶發(fā)育,在巷道掘進(jìn)后,拱形頂板不易預(yù)留,從而造成巷道成型效果差。
2) 巷道支護(hù)困難。爆破施工作業(yè)后,首先清理巷道內(nèi)的矸石,然后對(duì)巷道頂板和兩幫進(jìn)行永久支護(hù)。由于巷道斷面有較高的高度,在矸石清理干凈后,需要在原有的支護(hù)結(jié)構(gòu)上搭設(shè)工作盤,大大增加了支護(hù)工序,延長了支護(hù)作業(yè)周期,使支護(hù)的施工難度增大。
3) 矸石輸送效率低。全斷面掘進(jìn)0.8 m,巷道內(nèi)產(chǎn)生17.8 m3的矸石量,在出矸時(shí),采用耙?guī)r機(jī)將矸石一次性排出,共耗時(shí)2.7 h,大大降低了矸石的輸送效率。
針對(duì)目前存在的問題,采用導(dǎo)硐分層爆破施工工藝,以提高矸石的輸送效率,加快巷道的掘進(jìn)速度,降低巷道的支護(hù)難度,具體為:
1) 巷道全斷面掘進(jìn)6 m后停止掘進(jìn),對(duì)巷道及時(shí)進(jìn)行支護(hù),同時(shí)將帶式輸送機(jī)的尾部延伸到工作面內(nèi)。在輸送機(jī)的尾部上方安裝1個(gè)工作盤,用長度為5 m、直徑為300 mm的原木進(jìn)行搭設(shè),搭設(shè)的工作盤長×寬×高=6 m×5 m×1.5 m,同時(shí),在工作盤上留設(shè)1個(gè)溜煤口,溜煤口的長度為1 m,寬度為1 m。搭設(shè)好工作盤后,將隔爆型耙?guī)r機(jī)安裝在工作盤頂部。
2) 對(duì)工作面進(jìn)行導(dǎo)硐分層爆破施工[11-13]。上分層斷面是拱形,采用一次性導(dǎo)硐爆破施工方法,在上斷面內(nèi)共設(shè)計(jì)導(dǎo)硐爆破孔26個(gè),包括4個(gè)掏槽孔、11個(gè)輔助孔、11個(gè)周邊孔,其中掏槽孔的深度為1.2 m,爆破裝藥量為600 g;輔助孔和周邊孔的深度為1.0 m,爆破裝藥量為300 g,整個(gè)上斷面內(nèi)裝藥量共計(jì)約9 kg,具體布置如圖1所示。對(duì)拱形斷面爆破施工后,及時(shí)將矸石清理干凈,并對(duì)頂板進(jìn)行永久支護(hù)。
圖1 導(dǎo)硐分層爆破炮眼布置斷面示意(mm)
3) 上分層導(dǎo)硐爆破施工30 m后停止掘進(jìn),在輸送機(jī)的頂部安裝1個(gè)耙?guī)r機(jī),采用松動(dòng)爆破方法對(duì)下分層矩形斷面進(jìn)行起底施工。在下分層施工中,共設(shè)計(jì)2排松動(dòng)爆破孔,每排設(shè)計(jì)炮孔5個(gè),每個(gè)炮孔的深度為1.0 m,單個(gè)炮孔的裝藥量為300 g,一次爆破5個(gè)炮孔。對(duì)下分層施工爆破后,及時(shí)將矸石清理干凈,并進(jìn)行補(bǔ)打巷幫支護(hù)。
4) 下分層掘進(jìn)30 m后,延伸帶式輸送機(jī)到工作面內(nèi),搭設(shè)同尺寸的工作盤,繼續(xù)對(duì)上分層導(dǎo)硐進(jìn)行施工,如此往復(fù),直到巷道掘進(jìn)完成為止。
對(duì)巷道斷面支護(hù)工藝進(jìn)行優(yōu)化,具體為:
1) 在支護(hù)時(shí),對(duì)拱形頂板采用5根全斷面JW型鋼帶進(jìn)行支護(hù),其中頂板上3根弧形鋼帶,兩幫各2根線型鋼帶,相鄰的2根鋼帶通過恒阻錨索搭接在一起,錨索的長度為6.3 m,直徑為21.6 mm,斷層帶聯(lián)合支護(hù)的示意如圖2所示。
2) 為了使頂板鉆孔數(shù)量盡可能少、不穩(wěn)定巖層的穩(wěn)定性增強(qiáng),在支護(hù)時(shí),采用5根管式注漿錨桿進(jìn)行支護(hù)[14],其中拱形頂部使用3根,幫部使用2根,采用注漿錨桿錨固后,對(duì)頂板進(jìn)行聚氨酯注漿施工。
3) 為了保證斷層帶附近頂板的穩(wěn)定性,防止頂板下沉,在斷層帶前后5 m范圍內(nèi),安裝U29密集型工字鋼棚,每架工字鋼棚之間留有1 m的間距,兩架相鄰的鋼棚通過3組拉桿實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖保護(hù),鋼棚和圍巖之間留有0.2 m的距離,采用水泥背板進(jìn)行填充使其形成砌碹密閉結(jié)構(gòu)[15-17]。
圖2 斷層帶聯(lián)合支護(hù)斷面示意
在馬脊梁礦8591工作面上用優(yōu)化的快速掘進(jìn)工藝進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),在斷面上設(shè)置巷道表面位移觀測點(diǎn),采用激光測距儀對(duì)頂板和兩幫的實(shí)際位移量進(jìn)行收集,得到巷道圍巖變形曲線如圖3所示。
圖3 巷道圍巖變形曲線
可以看出,在第8天時(shí)頂板的位移量為78 mm,此時(shí)位移量為最大,在第14 d時(shí)兩幫的位移量為103 mm,此時(shí)位移量為最大。巷道掘進(jìn)嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程快速掘進(jìn),而且各類設(shè)備、綜掘機(jī)落煤以及巷道支護(hù)的效果良好,能達(dá)到預(yù)先設(shè)定的掘進(jìn)速度,滿足支護(hù)設(shè)計(jì)要求。在試驗(yàn)期間,工作面每月掘進(jìn)距離從220 m提高到335 m,加快了掘進(jìn)工作效率,增加了經(jīng)濟(jì)效益。
針對(duì)馬脊梁礦出現(xiàn)的采掘接替緊張問題,分析現(xiàn)有工藝造成的技術(shù)難題,提出采用導(dǎo)硐分層爆破施工工藝進(jìn)行快速掘進(jìn),結(jié)果如下:
1) 采用現(xiàn)有的施工工藝進(jìn)行施工,容易出現(xiàn)巷道成型效果差、巷道支護(hù)難度大以及矸石輸送效率低。
2) 在8519工作面上進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),結(jié)果表明:使用優(yōu)化后的施工工藝,工作面每月掘進(jìn)距離從220 m提高到335 m,加快了掘進(jìn)工作效率,縮短了巷道支護(hù)時(shí)間,增加了經(jīng)濟(jì)效益。