嚴(yán)劉學(xué)
(寶武資源梅山礦業(yè)公司)
梅山鐵礦為巖漿后期陸相火山—熱液侵入型鐵礦床,賦存于輝石閃長(zhǎng)玢巖和安山巖侵入接觸帶中,礦物組成復(fù)雜,結(jié)構(gòu)構(gòu)造多樣,礦石中含有硫、磷等對(duì)鋼鐵冶煉有害的雜質(zhì)。原礦中主要鐵礦物為磁鐵礦、假象半假象赤鐵礦、赤鐵礦和菱鐵礦,含有少量的黃鐵礦、褐鐵礦和含鐵硅酸鹽礦物,菱鐵礦與菱鎂礦存在完全類質(zhì)同象,屬于復(fù)雜難選混合鐵礦石[1-3]。
梅山鐵礦選礦工藝流程為提升原礦經(jīng)二段中碎、磁重預(yù)選拋尾,預(yù)選拋廢的尾礦中的粗粒級(jí)加工成建筑材料,高梯度強(qiáng)磁選微細(xì)粒尾礦稱為重選尾礦,該部分微細(xì)粒級(jí)尾礦通過濃縮后輸送至尾礦庫(kù)堆存處理。預(yù)選精礦經(jīng)細(xì)碎后給入兩段閉路連續(xù)磨礦、磨礦細(xì)度約-0.074 mm65%,再經(jīng)浮選脫硫、磁選降磷降硅生產(chǎn)鐵精礦產(chǎn)品,高梯度強(qiáng)磁選尾礦稱為浮選尾礦。
目前,浮選尾礦產(chǎn)量超過120萬t/a,全部實(shí)現(xiàn)尾礦綜合利用處理,根據(jù)尾礦粒度和品位差異,分別加工成機(jī)制砂、水泥鐵質(zhì)校正劑等產(chǎn)品,其中機(jī)制砂產(chǎn)品價(jià)格是水泥鐵質(zhì)校正劑產(chǎn)品價(jià)格的9倍。2020年尾礦綜合利用加工生產(chǎn)機(jī)制砂8.06萬t,為提高尾礦整體經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)尾礦再選生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行了優(yōu)化改造。
降磷尾礦鐵礦物主要由弱磁性的赤褐鐵礦和菱鐵礦組成,少量黃鐵礦、磁鐵礦,微量褐鐵礦,屬于難回收礦物。降磷尾礦鐵礦物多呈連生體形態(tài)賦存在尾礦中,其中以赤褐鐵礦和菱鐵礦為主,脈石礦物主要為碳酸鹽(白云石、方解石)、石英、長(zhǎng)石、透輝石、石榴石和磷灰石等。降磷尾礦多元素分析結(jié)果見表1。
?
降磷尾礦輸送給入6#50 m濃縮機(jī)濃縮沉降,濃密機(jī)底流濃度31.82%,通過渣漿泵輸送給入尾礦再選負(fù)傾角高頻篩,從尾礦再選負(fù)傾角高頻篩給礦取樣進(jìn)行尾礦粒度分析,尾礦粒度組成見表2。
?
由表2可知,降磷尾礦大于0.15 mm粒級(jí)的比例為41.23%,對(duì)照鐵尾礦砂GB/T 31288—2014對(duì)特細(xì)砂顆粒級(jí)配中要求150μm以上累計(jì)篩余90%~30%的參考,2020年降磷尾礦總量超過120萬t,再選機(jī)制砂產(chǎn)量只有8.06萬t,造成尾礦資源化綜合利用中高附加值的機(jī)制砂產(chǎn)品未有效篩分選別,影響尾礦產(chǎn)品整體經(jīng)濟(jì)效益。
尾礦再選綜合利用將6#50 m濃縮機(jī)底流通過100ZJ-I-A42渣漿泵輸送給入尾礦再選廠房7管分礦箱,通過調(diào)整分礦箱調(diào)節(jié)錐閥均勻給入尾礦再選廠房7臺(tái)1028負(fù)傾角高頻篩[4-5]。原尾礦再選機(jī)制砂生產(chǎn)工藝見圖1。
負(fù)傾角1028高頻振動(dòng)細(xì)篩(圖2)主要技術(shù)參數(shù)見表3。
?
(1)處理能力不夠。尾礦再選加工機(jī)制砂原設(shè)計(jì)產(chǎn)能7萬t/a,隨著原礦性質(zhì)的變化,降磷尾礦呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì),原設(shè)計(jì)的7臺(tái)1028高頻篩已不滿足生產(chǎn)工藝處理能力要求。生產(chǎn)過程中倒逼濃密機(jī)溢流水跑渾,高頻篩頻繁出現(xiàn)篩上跑礦漿進(jìn)入機(jī)制砂礦倉(cāng),造成機(jī)制砂含水含泥高,降低了機(jī)制砂產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)增加了崗位操作難度及工作量。
(2)設(shè)備影響效率。生產(chǎn)運(yùn)行中1028高頻篩入料端受料膠板在礦漿的沖擊下出現(xiàn)了磨損,比聚氨酯振動(dòng)帽低2~3 mm??拷o料端第1張篩網(wǎng)底部卡滿大顆粒物料出現(xiàn)空隙,篩上機(jī)制砂通過縫隙進(jìn)入篩下。拉鉤板磨損、異型螺栓生銹造成拉鉤板已無法卡住異型螺栓,導(dǎo)致篩網(wǎng)一直處于未拉緊狀態(tài)而出現(xiàn)漏粗顆粒,造成篩上機(jī)制砂流失,影響機(jī)制砂生產(chǎn)效率。
(3)篩網(wǎng)成本高。隨著處理能力的增加,1028高頻篩使用的篩網(wǎng)在生產(chǎn)過程中不能長(zhǎng)時(shí)間承受篩上厚料層,加上高頻篩的篩網(wǎng)長(zhǎng)度差異、柔性等問題,在安裝時(shí)篩網(wǎng)無法緊貼篩面,靠近兩端拉鉤板位置的篩網(wǎng)會(huì)高于篩機(jī)或篩網(wǎng)易撕裂形成縫隙,造成篩上跑粗。篩網(wǎng)使用周期短,更換頻率高,勞動(dòng)強(qiáng)度大,生產(chǎn)備件成本高。
對(duì)原生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化改造,將尾礦濃縮機(jī)底流通過渣漿泵輸送給入尾礦再選一體機(jī)旋流器,旋流器底流給入一體機(jī)1836高頻篩,一體機(jī)旋流器溢流和一體機(jī)高頻篩篩下匯總給入篩下泵池,一體機(jī)高頻篩篩上產(chǎn)品為機(jī)制砂。優(yōu)化后尾礦再選機(jī)制砂生產(chǎn)工藝見圖3。
尾礦再選一體機(jī)由旋流器和高頻篩組合而成,一體機(jī)旋流器為NX35×2,一體機(jī)高頻篩為L(zhǎng)M1836(圖4),旋流器及高頻篩主要技術(shù)參數(shù)見表4、表5。
?
?
為了提高尾礦再選機(jī)制砂產(chǎn)量,8月開展了尾礦再選一體機(jī)代替原1028高頻篩技術(shù)改造。優(yōu)化前后尾礦再選廠房設(shè)備布置見圖5。
技術(shù)改造過程中綜合考慮尾礦再選生產(chǎn)組織和礦倉(cāng)實(shí)際需要,將原處理重選尾礦的高頻篩移位,重新設(shè)計(jì)分礦箱進(jìn)行綜合利用處理。由于制砂礦倉(cāng)較小,將降磷尾礦新設(shè)計(jì)的3臺(tái)一體機(jī)安裝在原重選高頻篩位置。3臺(tái)一體機(jī)對(duì)應(yīng)尾礦濃縮大井3臺(tái)底流輸送泵,基本滿足生產(chǎn)過程2開1備工作要求。再選一體機(jī)旋流器溢流切換給入原1028高頻篩。
一體機(jī)高頻篩篩面設(shè)置有2道25 mm擋礦條,生產(chǎn)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),擋礦條高度過低,影響高頻篩處理能力增加,同時(shí)篩上物料含水含泥量高。擋礦條高度過高,會(huì)導(dǎo)致負(fù)傾角高頻篩給料端出現(xiàn)篩面清洗水無法倒流,且機(jī)制砂產(chǎn)品水分高的問題。通過調(diào)試,將一體機(jī)高頻篩擋礦條按照(40+25)mm組合,一體機(jī)高頻篩篩分脫水效果最佳。
一體機(jī)高頻篩激振偏心輪角度影響高頻篩的振幅和振動(dòng)頻率,高頻篩振動(dòng)電機(jī)偏心塊的角度原為70°,激振力偏高、振幅大,生產(chǎn)運(yùn)行過程中篩面物料出現(xiàn)振動(dòng)保護(hù),篩面沖洗水出現(xiàn)“打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”現(xiàn)象,篩分脫泥脫水效率低。振動(dòng)電機(jī)偏心輪角度偏低,振幅偏低,篩上物料篩不透,達(dá)不到篩分效果。通過生產(chǎn)調(diào)試,將偏心角度調(diào)整到60°~65°,消除篩面振動(dòng)保護(hù),同時(shí)也滿足振動(dòng)篩分要求,保證篩上物料篩分效果,提高了篩分脫泥脫水效率。
一體機(jī)旋流器沉砂嘴尺寸為45 mm時(shí),旋流器沉砂底流粒度組成見表6。
?
由表6可知,沉砂嘴尺寸為45 mm時(shí),旋流器底流即給入高頻篩礦漿的粒級(jí)中+0.28 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率27.93%,+0.15 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率48.20%,-0.074 mm粒級(jí)占有率14.86%。
一體機(jī)旋流器沉砂嘴尺寸為55 mm時(shí),旋流器沉砂底流粒度組成見表7。
?
由表7可知,沉砂嘴尺寸為55 mm時(shí),旋流器底流+0.28 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率34.77%,+0.15mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率54.82%,-0.074 mm粒級(jí)占有率15.74%。
綜合考慮,生產(chǎn)過程中尾礦粒度的變化,一體機(jī)旋流器沉砂嘴尺寸為45 mm和55 mm底流中-0.074 mm粒級(jí)占有率接近。旋流器沉砂嘴尺寸大,能提高旋流器的處理能力,為此旋流器沉砂嘴選擇55 mm。
一體機(jī)高頻篩有6×6排尺寸為300 mm×600 mm的篩板,入料端3排篩板為0.50 mm,出料端3排篩板為0.20 mm,一體機(jī)篩上機(jī)制砂的粒度組成1見表8。
?
由表8可知,一體機(jī)高頻篩篩板組合入料端3排篩板0.50 mm,出料端3排篩板0.20 mm,機(jī)制砂粒級(jí)中+0.28 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率53.44%,+0.15 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率71.65%,-0.074 mm粒級(jí)占有率4.78%。
入料端3排篩板為0.50 mm,出料端3排篩板為0.30 mm,一體機(jī)篩上機(jī)制砂粒度組成2見表9。
由表9可知,一體機(jī)高頻篩篩板組合入料端3排篩板0.50 mm,出料端3排篩板0.30 mm,+0.28 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率50.77%,+0.15 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率67.69%,-0.074 mm粒級(jí)占有率3.85%。
(1)質(zhì)量改善。尾礦再選使用一體機(jī)改造后,機(jī)制砂產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善,解決了高頻篩篩面跑水、跑礦問題,杜絕了礦漿進(jìn)入機(jī)制砂礦倉(cāng)。再選機(jī)制砂產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果見表10。對(duì)照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),再選機(jī)制砂產(chǎn)品屬于特細(xì)砂,石粉含量控制達(dá)到Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。
?
?
(2)產(chǎn)量提升。2020年尾礦再選機(jī)制砂產(chǎn)量8.06萬t,平均每月產(chǎn)量6 717 t。尾礦再選一體機(jī)技術(shù)改造后,尾礦再選機(jī)制砂產(chǎn)量平均達(dá)3.58萬t/月。改造后徹底解決了原生產(chǎn)工藝流程處理能力不足、高頻篩篩面頻繁跑漿、崗位操作難度大、勞動(dòng)強(qiáng)度大的問題,一體機(jī)高頻篩采用的篩板結(jié)構(gòu)有效杜絕了原篩網(wǎng)易破損造成機(jī)制砂流失的問題,提高了生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(3)效益核算。尾礦再選一體機(jī)生產(chǎn)工藝技術(shù)改造投資300萬元,改造后預(yù)計(jì)篩網(wǎng)成本每年節(jié)約45萬元。尾礦再選機(jī)制砂產(chǎn)量增加會(huì)導(dǎo)致后序陶瓷鐵尾砂產(chǎn)量下降,目前機(jī)制砂平均銷價(jià)80元/t,陶瓷鐵尾砂平均銷價(jià)12元/t。技改后每年機(jī)制砂產(chǎn)量達(dá)42萬t,每年機(jī)制砂增加銷售收入3 360萬元。
(1)尾礦再選一體機(jī)旋流器生產(chǎn)調(diào)試表明,增加旋流器沉砂嘴尺寸能提高旋流器處理能力,旋流器沉砂嘴尺寸選用55 mm,底流中-0.074 mm粒級(jí)占有率為15.74%,滿足設(shè)計(jì)要求。
(2)再選一體機(jī)高頻篩篩面擋礦條高度選擇(40+25)mm組合,高頻篩篩分脫水效果最佳。高頻篩激振偏心輪偏心角度調(diào)整到60°~65°,可消除篩面振動(dòng)保護(hù),保證篩上物料篩分效果,提高了高頻篩篩分脫泥、脫水效率。
(3)再選一體機(jī)高頻篩篩網(wǎng)按入料端3排篩板0.50 mm,出料端3排篩板0.30 mm布局,篩上物料粒度組成中,+0.28 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率50.77%,+0.15 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率67.69%,-0.074 mm粒級(jí)占有率3.85%,滿足機(jī)制砂市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量要求,再選機(jī)制砂產(chǎn)品屬于特細(xì)砂,石粉含量控制達(dá)到Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。
(4)梅山鐵礦尾礦再選機(jī)制砂工藝技術(shù)改造優(yōu)化了尾礦綜合利用產(chǎn)品機(jī)構(gòu),提高了尾礦機(jī)制砂產(chǎn)量,每年新增機(jī)制砂銷售收入3 360萬元。