袁 午*
(華東管道設(shè)計研究院有限公司)
某煉油廠新建50萬t/a芳烴聯(lián)合項(xiàng)目采用法國Axens公司的專利技術(shù)和工藝包,由二甲苯分餾和吸附分離單元、異構(gòu)化單元、歧化和烷基轉(zhuǎn)移單元、抽余油單元以及配套的系統(tǒng)單元組成。由中國石化工程建設(shè)公司總承包,負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計、施工、開車。該裝置設(shè)計生產(chǎn)能力為49.6×104t /a(以PX產(chǎn)量計),操作彈性為60%~110%,年開工時間為7 920 h。
裝置以重整油分餾塔底和甲苯塔底的C8+芳烴和甲苯為原料,生產(chǎn)產(chǎn)品為對二甲苯,副產(chǎn)品為重芳烴、輕抽余油、重抽余油、C6+芳烴、C6~C7餾分油和燃料氣。
異構(gòu)化反應(yīng)加熱爐H651采用輻射-對流型立管立式圓筒爐,其中輻射段的加熱介質(zhì)為HC+H2,操作負(fù)荷為8.23 MW,設(shè)計負(fù)荷為11.76 MW。對流段加熱介質(zhì)為HC,操作負(fù)荷為3.03 MW。
輻射段選用的爐管規(guī)格為 219.1 mm ×8.18 mm×12 850 mm,材質(zhì)為ASTM A335 P22,共6管程,介質(zhì)從輻射段進(jìn)入,再從輻射段輸出。對流段選用爐管及翅片管規(guī)格為 141.3 mm ×6.55 mm ×4 900 mm,材質(zhì)為ASTM A106 Gr B,共4管程,介質(zhì)從對流頂進(jìn)入,從對流底流出。
加熱爐采用模塊化供貨,主要包括爐底、爐頂、輻射側(cè)壁、輻射爐管、輻射煙道、對流段、對流煙道等模塊。
加熱爐烘爐的主要目的包括以下幾個方面:通過烘爐干燥脫除爐體內(nèi)耐火磚和澆注襯里的游離水和結(jié)晶水,使耐火磚和襯里得到充分燒結(jié),以免在開車升溫時水分大量汽化膨脹,引起耐火磚和爐墻襯里的爆裂損壞或剝落變形;考察爐子的設(shè)計合理性及施工質(zhì)量;考察加熱爐所屬設(shè)備、工藝管線、燃料系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)的使用性能;考察加熱爐操作效果和控制系統(tǒng)的可操作性;最后通過烘爐階段使操作人員熟悉和掌握加熱爐的操作,為加熱爐后期開車做準(zhǔn)備。
H651為反應(yīng)爐,反應(yīng)加熱爐烘爐與反應(yīng)系統(tǒng)干燥同時進(jìn)行,但以烘爐為主。
輻射段爐管用氮?dú)庾霰Wo(hù), 壓縮機(jī)建立氮?dú)庋h(huán)流程,如圖1所示。對流段爐管入口接入臨時蒸汽保護(hù),直接點(diǎn)瓦斯烘爐,烘爐蒸汽量為25 t/h。對流段蒸汽流程可見圖2。
圖1 反應(yīng)爐輻射段烘爐循環(huán)氮?dú)饬鞒?/p>
2.1.1 循環(huán)氮?dú)饬鞒?/p>
系統(tǒng)內(nèi)氮?dú)饨?jīng)離心壓縮機(jī)升壓后循環(huán)回到異構(gòu)化反應(yīng)系統(tǒng),進(jìn)入進(jìn)料板式換熱器取熱,后經(jīng)反應(yīng)加熱爐輻射段,進(jìn)入軸向反應(yīng)器,重新進(jìn)入板式換熱器,再經(jīng)空冷器冷凝冷卻后,進(jìn)入氣液分離罐,循環(huán)回到循環(huán)氫壓縮機(jī)入口。
2.1.2 蒸汽流程
低壓蒸汽從管網(wǎng)流經(jīng)對流段爐管注氣線UV閥,分四路進(jìn)入加熱爐對流段,然后通過消音器放空,具體流程詳見圖2。
圖2 反應(yīng)爐對流段蒸汽流程
實(shí)際烘爐曲線和理論烘爐曲線如圖3所示。
圖3 實(shí)際烘糧曲線和理論烘爐曲線的對比
從圖3可以看出,實(shí)際烘爐曲線和理論烘爐曲線存在一定差異,這是由于烘爐過程中發(fā)生意外,例如引風(fēng)機(jī)故障停機(jī),儀表錯接,瓦斯管網(wǎng)壓力波動及壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)等問題。
2021年6月12日12點(diǎn)30分,引風(fēng)機(jī)發(fā)生故障后停機(jī),事故現(xiàn)象為反應(yīng)爐4個長明燈火嘴熄滅,1個主燃料氣火嘴熄滅,輻射室的爐頂壓力由-30 Pa瞬間變?yōu)檎龎?。事故原因?yàn)橐L(fēng)機(jī)入口HV閥連桿銷子脫落,入口閥突然全開,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)超負(fù)荷過載保護(hù)停機(jī)。處理措施為確認(rèn)打開煙道空氣預(yù)熱器旁路閥,維持反應(yīng)爐負(fù)壓操作,重新點(diǎn)主火嘴維持爐溫,現(xiàn)場聯(lián)系設(shè)備鉗工維修校驗(yàn)入口閥,14點(diǎn)時,中控將聯(lián)鎖條件旁路后,重新啟動后恢復(fù)正常。
2021年6月13日10點(diǎn)15分,中控投主燃料氣壓力低低聯(lián)鎖時,壓力低低信號由于現(xiàn)場錯接另一遠(yuǎn)傳表,導(dǎo)致投用時導(dǎo)致爐子聯(lián)鎖停爐。爐膛溫度由320 ℃降至260 ℃,爐管溫度由298 ℃降至254 ℃。采取措施為將主燃料氣壓力低低聯(lián)鎖條件旁路后,重新點(diǎn)爐。15點(diǎn)時,爐膛溫度恢復(fù)至320 ℃。
2021年6月13日 16點(diǎn)15分,重整裝置事故停工,造成燃料氣管網(wǎng)壓力波動,壓力短時間內(nèi)由0.21 MPa降到0.15 MPa,爐前燃料氣壓力由0.14 MPa降至0.08 MPa,輻射室爐膛溫度由223 ℃降到218 ℃,16點(diǎn)50分時,燃料氣壓力恢復(fù)正常。
2021年6月14日23點(diǎn)56分,壓 縮 機(jī)K651本體軸瓦溫度高高聯(lián)鎖停機(jī)觸發(fā)反應(yīng)爐聯(lián)鎖停爐,壓縮機(jī)聯(lián)鎖溫度值為121 ℃,處理方法為燃料氣UV閥關(guān)閉,壓力控制閥關(guān)閉,現(xiàn)場關(guān)閉燃料氣主截流閥。由于當(dāng)時爐子處于降溫階段,爐膛溫度已降至200 ℃,所以不再重新點(diǎn)爐,手動停鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī),關(guān)閉爐頂煙道擋板和爐底風(fēng)道HV閥,開始進(jìn)行悶爐。
烘爐結(jié)束后,項(xiàng)目部組織開工技術(shù)人員、設(shè)備廠家及施工單位人員對加熱爐烘爐效果進(jìn)行檢查確認(rèn)。經(jīng)檢查,爐管、回彎頭、支撐件、吊掛等完好無彎曲變形;輻射室底部耐火磚排列整齊,無鼓包缺陷;火盆磚無可見裂紋、變形及脫掉現(xiàn)象;輻射室爐墻襯里個別部位出現(xiàn)細(xì)小龜裂裂紋,這是由襯里施工的質(zhì)量問題及烘爐過程中受熱不均造成的,應(yīng)進(jìn)行修補(bǔ)裂紋處理;煙道擋板動作,各風(fēng)門操作件手柄靈活好用。
(1)烘爐過程中,應(yīng)保持爐膛受熱均勻,防止局部過熱。選擇對稱點(diǎn)火,一般4~8 h切換一次火嘴,保持多火嘴、短火焰、齊火苗狀態(tài),盡量降低襯里褶皺開裂的可能性,避免受熱不均或盲區(qū)。
(2)升溫曲線應(yīng)按照襯里供貨商提供的烘爐曲線執(zhí)行,控制爐子的升溫速度,恒溫時溫度波動范圍是± 5 ℃。碳鋼管不得超過350 ℃,合金鋼爐管不得超過450 ℃,嚴(yán)防爐管超溫。
(3)烘爐結(jié)束后,反應(yīng)爐溫度降至200 ℃以下,關(guān)閉煙道擋板、爐底風(fēng)道擋板及一二次風(fēng)門進(jìn)行悶爐,注意防止降溫速度過快造成耐火材料產(chǎn)生結(jié)構(gòu)裂紋。
(4)判斷烘爐過程是否有效的方法是測量輻射段外壁的溫度,開始烘爐的時候輻射段外壁的溫度很低并逐步升溫,當(dāng)澆注料里的水分開始蒸發(fā),輻射段外壁的溫度達(dá)到最高,隨著襯里的水分被逐步烘干,外壁的溫度開始下降并穩(wěn)定在一個合理的區(qū)間。
(5) 烘爐過程中由于工期緊、人員不足等原因出現(xiàn)部分溫度熱偶、爐膛負(fù)壓表、氣體分析儀未投用或未校驗(yàn)合格,導(dǎo)致中控監(jiān)控?zé)o力從而影響烘爐效果的,在此期間要及時處理,保證烘爐完成后各儀表投用并達(dá)到開工條件。
(6)應(yīng)加強(qiáng)施工過程中質(zhì)量控制措施,特別是耐火磚安裝質(zhì)量、襯里結(jié)構(gòu)完整緊密性、爐管安裝和焊縫檢測對保證加熱爐的安全使用起著至關(guān)重要的作用。在施工過程中需嚴(yán)格把控質(zhì)量監(jiān)理工作,保證加熱爐安全平穩(wěn)運(yùn)行。