何 清, 章 力
(1.中煤華晉集團(tuán)有限公司王家?guī)X選煤廠, 山西 運城 043300;
2.中煤華晉集團(tuán)晉城能源有限公司, 山西 晉城 048200)
重介質(zhì)選煤工藝是一種高效率、高分選精度的分選方法,是選煤廠洗選系統(tǒng)的核心工藝。近年來,我國重介質(zhì)選煤技術(shù)發(fā)展迅速,尤其以重介質(zhì)旋流器為核心的分選工藝得到廣泛應(yīng)用,分選效率大幅度提高[1-2]。利用采樣、制樣、化驗、測定等手段,對重介系統(tǒng)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行全面檢測、研究分析,確定現(xiàn)有重介系統(tǒng)的分選效果,找出不足,從而為提升設(shè)備分選效率找出技術(shù)調(diào)控方向。通過重介質(zhì)分選系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)調(diào)整,以及旋流器內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施,提高現(xiàn)有重介分選系統(tǒng)的分選精度,從而實現(xiàn)選煤廠重介分選工藝高精度、高效率生產(chǎn)的目的[3]。
中煤華晉集團(tuán)王家?guī)X選煤廠重介分選工藝采用主、再洗(兩段)兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,一段主洗重介旋流器Φ1 400 mm,二段再選重介旋流器Φ1 000 mm。工藝中原煤經(jīng)篩縫Φ1.0 mm 脫泥篩脫泥后,50~1 mm 進(jìn)入主洗旋流器分選出精煤和中矸產(chǎn)品,中矸進(jìn)入再洗旋流器再次分選,得到中煤和矸石產(chǎn)品。實際生產(chǎn)過程中存在分選效率不穩(wěn)定,以及矸石帶煤問題。
由于重介質(zhì)旋流器根據(jù)不同工藝、不同煤質(zhì)、不同產(chǎn)品要求,在結(jié)構(gòu)設(shè)計中存在配置差異,可依據(jù)此特點,對重介分選系統(tǒng)進(jìn)行單機(jī)檢測,以評定現(xiàn)有旋流器技術(shù)指標(biāo)是否滿足需求,并達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。通過對重介旋流器進(jìn)行全面技術(shù)檢測,對分選效果進(jìn)行評定、分析,查找設(shè)備運行的內(nèi)在缺陷、問題,對進(jìn)一步優(yōu)化重介旋流器工況條件及生產(chǎn)控制水平,提高分選精度,穩(wěn)定精煤、中煤產(chǎn)品質(zhì)量,減小中損、矸損等錯配指標(biāo)提供方向性指導(dǎo)作用。
針對王家?guī)X選煤廠重介旋流器分選工藝的研究,制定以下方案:
1)對重介系統(tǒng)主、再洗旋流器的入料、溢流、底流分別進(jìn)行粒度篩分、灰分、水分采制化,采集數(shù)據(jù)。
2)對主、再洗旋流器入料、溢流、底流進(jìn)行全級浮沉檢測,分5 個密度級(1.3~1.8 kg/L)分別進(jìn)行浮沉,采集浮沉數(shù)據(jù)及灰分指標(biāo),繪制可選性曲線,得出各灰分對應(yīng)的理論產(chǎn)率。
3)分別對主、再洗旋流器不分級的入料、溢流、底流進(jìn)行整體灰分化驗,用灰分平衡法估算實際精煤產(chǎn)率。
4)分析主、再洗旋流器錯配物含量,繪制分配曲線。
5)綜合評定、分析重介旋流器的分選效果,分析、查找可能存在的內(nèi)在缺陷、問題。
6)針對檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)評定,制定優(yōu)化升級的調(diào)整技術(shù)方案,對重介旋流器運行分選參數(shù)及結(jié)構(gòu)參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化升級。
對重介質(zhì)分選設(shè)備(重介旋流器)進(jìn)行工藝性能單機(jī)技術(shù)檢測[4]。
通過篩分浮沉試驗,50~1 mm 粒度級原煤浮沉數(shù)據(jù)綜合如下頁表1 所示。
表1 原煤(50~1 mm 粒級)浮沉試驗綜合表
根據(jù)上表數(shù)據(jù)繪制原煤可選性曲線,如下頁圖1所示。
從下頁圖1 可知,精煤低灰要求時,產(chǎn)率較大,可選出灰分較低的精煤,且精煤回收率較高;當(dāng)要求精煤灰分9.5%~10.0%范圍內(nèi)時,產(chǎn)率隨灰分變化仍較敏感,增漲幅度仍較高,進(jìn)而影響分選密度和臨近密度物含量的變化。但在灰分高于10.0%時,產(chǎn)率隨灰分增長變緩,高密度物含量降低。
由圖1,根據(jù)精煤灰分為9.5%時,理論精煤產(chǎn)率為66.5%,精煤理論分選密度為1.540 kg/L,臨近密度物含量為14.0%,煤質(zhì)可選性評定為中等可選煤。
圖1 原煤(50~1mm 粒級)可選性曲線
由表2 可知,粒度越小,精煤產(chǎn)率越高,這是由于原煤經(jīng)過破碎,解離度更高導(dǎo)致小粒度灰分偏低,相同條件下有較高的精煤產(chǎn)率;而中煤產(chǎn)率中,粒度由大變小,中煤解離度高,而產(chǎn)率則變小。矸石因為自身硬度高,在大粒度中含量高,小粒度中含量低,矸石產(chǎn)率變化與中煤產(chǎn)率相似。
表2 各粒度級產(chǎn)品產(chǎn)率
由表3 可知,從灰分偏差EP值來看,一段EP值高于0.05 kg/L,達(dá)到重介旋流器可能偏差值上限,分選效果超標(biāo);EP值隨粒度的減小而升高,3~1 mm 粒級的EP 值為0.054 0 kg/L,分選效果最高。根據(jù)重介分選下限評定標(biāo)準(zhǔn)(EP值0.10 kg/L 時對應(yīng)物料粒度級為分選下限),此旋流器仍可達(dá)到較好的分選下限;二段旋流器EP亦較高,綜合值為0.051 0 kg/L,分選效果均有優(yōu)化空間。
表3 可能偏差表
從表4 中可知,精煤灰分為9.56%,符合灰分9.50%~10.0%的要求,產(chǎn)率為66.15%,產(chǎn)率較高。一段重介質(zhì)旋流器的可能偏差為0.052 5 kg/L,根據(jù)《煤炭洗選工程設(shè)計規(guī)范》兩產(chǎn)品重介旋流器的分選可能偏差范圍0.03~0.05 kg/L,因此一段旋流器的可能偏差稍高。但一段重介旋流器的數(shù)量效率為98.73%,數(shù)量效率較高,錯配物總量為2.1%,錯配物總量較少;二段重介旋流器可能偏差為0.051 0 kg/L(標(biāo)準(zhǔn)為0.04~0.06 kg/L),說明二段分選效果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)范圍。
表4 重介分選設(shè)備工藝性能指標(biāo)綜合表
根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,一段旋流器分選效果不佳,超過設(shè)計規(guī)范所要求的分選精度值,而二段再選旋流器分選效果基本滿足規(guī)范要求范圍。由各粒度級分選精度數(shù)據(jù)可看出,一段重介旋流器分選效果不佳,主要因為細(xì)顆粒分選精度不夠?qū)е隆?/p>
基于以上數(shù)據(jù)及分析,對重介分選系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級,加強(qiáng)重介旋流器的操作控制,穩(wěn)定旋流器工況條件,優(yōu)化升級旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù),主要技術(shù)調(diào)控措施如下:
1)分選密度設(shè)定:重點關(guān)注分選密度變化,及時調(diào)整桶位,確保分選密度波動不超設(shè)定密度的±0.01 kg/L;根據(jù)精煤、中煤灰分指標(biāo)以及密度計實時數(shù)據(jù)顯示,每小時對設(shè)定密度進(jìn)行跟蹤調(diào)整,如連續(xù)2 次出現(xiàn)低灰或高灰,則應(yīng)立即進(jìn)行復(fù)檢查驗,確定灰分指標(biāo)變化后,及時調(diào)整分選密度設(shè)定。
2)穩(wěn)定分選密度:分選密度波動易造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,應(yīng)根據(jù)設(shè)定懸浮液密度穩(wěn)定介質(zhì)桶位值,桶位補水控制保持設(shè)定自動狀態(tài),設(shè)定限度不應(yīng)超過30%,避免補水稀釋,進(jìn)而影響分選密度;若分選密度偏高,則進(jìn)行提前適量補水,調(diào)整分選密度至設(shè)定值。
3)保持懸浮液磁性物含量與煤泥含量:有壓工藝中次生煤泥量一般取值5%~10%,因此脫泥工藝也應(yīng)該有效控制懸浮的煤泥含量,保持懸浮液磁性物含量值。根據(jù)磁性物含量計測定數(shù)值及人工抽檢數(shù)值,為減小煤泥對合介懸浮液密度的影響,及時控制分流量。通過將部分合格介質(zhì)分流至稀介系統(tǒng),用磁選機(jī)對介質(zhì)流進(jìn)行凈化處理,控制合格介質(zhì)懸浮液中的煤泥含量,以有效提高合介的穩(wěn)定性。
將一段主洗旋流器Φ1 400 入料壓力由120 kPa提升為150 kPa,旋流器入料壓力提高,旋流器內(nèi)部離心力場增強(qiáng),則旋流器對細(xì)顆粒分選精度提升。
原旋流器使用時間較長,設(shè)備磨損嚴(yán)重,針對現(xiàn)有Φ1 400 旋流器口徑配置,依據(jù)現(xiàn)有煤質(zhì)特性、產(chǎn)品質(zhì)量要求,對旋流器口徑重新優(yōu)化升級,提高旋流器對細(xì)顆粒的分選效果,從而降低細(xì)顆粒末煤的EP值。原溢流管由Φ620 mm 縮小至Φ600 mm,底流口由Φ460 mm 降低至Φ420 mm,整體提高旋流器內(nèi)部壓強(qiáng),提高離心力。
基于以上生產(chǎn)技術(shù)調(diào)控措施,工藝參數(shù)優(yōu)化手段,對一段重介旋流器分選效果提升幅度較大,特別對細(xì)顆粒末煤提升了分選精度。各粒度分選精度檢測如表5 所示:
表5 一段重介旋流器可能偏差表
由表5 數(shù)據(jù)可知,一段主洗重介系統(tǒng),通過穩(wěn)定密度,穩(wěn)定煤泥含量,旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)升級優(yōu)化,達(dá)到《煤炭洗選工程設(shè)計規(guī)范》中兩產(chǎn)品重介旋流器的可能偏差范圍0.03~0.05 kg/L,分選精度提升明顯。
以王家?guī)X選煤廠為例,一段主洗重介旋流器可能偏差由0.052 5 kg/L 降至0.035 8 kg/L,重介系統(tǒng)數(shù)量效率穩(wěn)定在98%以上。通過一系列的調(diào)控、優(yōu)化措施,使重介分選工藝系統(tǒng)分選精度、數(shù)量效率保持在較高水平,充分發(fā)揮出分選設(shè)備潛能,有效增強(qiáng)重介系統(tǒng)的分選精度,提升了精煤產(chǎn)率,為選煤廠創(chuàng)造出較高的經(jīng)濟(jì)效益。