何寶全,王建鵬,雍佳檑,王國龍
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 勉縣 724200)
為進一步降低燒結(jié)礦加工費,2021年在全體燒結(jié)人的一致努力下,先后克服管理不精細化、燃料單耗高、工序電單耗居高不下、返礦率高等問題,成功促使燒結(jié)礦加工費降低5.92元/t,月節(jié)省成本約248.64萬元。
降本增效無論是對增加企業(yè)的市場競爭力,還是對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展來說都具有十分重大的意義。燒結(jié)工序作為鋼鐵生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié),其工序成本約占鋼鐵成本的27%,工序成本約占燒結(jié)礦總成本的15%。因此作為燒結(jié)工作者,在確保燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,通過降低工序成本以促進燒結(jié)礦成本降低,一直是陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)攻關(guān)的方向和追求的目標(biāo)。
欲降低燒結(jié)礦工序成本,必然要全面了解哪些因素對成本造成影響,經(jīng)過數(shù)年來的探索,影響加工費的主要因素集中在以下幾個方面:
通過調(diào)整含鐵料堆取料方式、建立全新堆料機制、規(guī)范料場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等措施,提高含鐵料混勻效果。
1.1.1 優(yōu)化堆料工藝
將一次料場斗輪機堆料作業(yè)調(diào)整為鱗形堆料方式,保證單品種成分和粒度穩(wěn)定性。取料作業(yè)實行行走和懸臂旋轉(zhuǎn)、俯仰動作相互結(jié)合,料垛從上而下進行階梯式取料,提升原料初混效果。
1.1.2 規(guī)范堆取料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
一方面調(diào)整混勻料垛堆料為“人”字形階梯式堆料方式,堆料流量按800~850 t/h嚴格控制,保證堆料作業(yè)率>95%、堆料層數(shù)>500層。另一方面在混勻料垛換垛時,料頭1 500 t正常取料至2號料場進一配單獨一倉,小比例使用。料垛取至料尾,剩余約3 000 t時停止取料,以汽運方式轉(zhuǎn)運至汽配槽,小比例重新參與預(yù)配料,從而穩(wěn)定混勻礦成分。
通過對寬皮帶調(diào)整及梭式布料小車行程,精準(zhǔn)施策,緩解邊緣效應(yīng),解決熱量差異,降低返礦率。
1.2.1 調(diào)整布料設(shè)施運行參數(shù)
通過對寬皮帶機速調(diào)整,改造下料活頁門,對九輥布料器的角度及間隙進行微調(diào),改善混合料在燒結(jié)機臺車上的粒度分布(見表1),減少<1 mm粒度的混合料的不規(guī)則分布而導(dǎo)致的燒結(jié)礦成分偏析。
表1 混合料在燒結(jié)機臺車上的粒度分布情況%
1.2.2 臺車邊緣實行壓料操作
調(diào)整梭式布料小車行程,對臺車邊緣實行壓料操作。
通過摸索實驗,結(jié)合礦槽內(nèi)部混合料儲存狀態(tài)下存在的粒度自然偏析,調(diào)整梭式布料小車行程,將大粒度混合料沿拋物線反彈至礦槽中部區(qū)域,并通過改造寬皮帶兩側(cè)出料口,提升寬皮帶兩側(cè)出料量和料層高度,采用壓料輥將兩側(cè)物料壓實。改造后,兩側(cè)料層較中部厚50~80 mm,保證了料面平整性的同時也降低了兩側(cè)料層透氣性,有效的抑制了燒結(jié)過程的邊緣效應(yīng)。
開源節(jié)流,優(yōu)化操作,創(chuàng)新管理模式,通過技改實現(xiàn)工序能耗逐步降低。
1)燒結(jié)系統(tǒng)停機30min以上的,風(fēng)機降頻5~10 Hz運行;停機2 h以內(nèi)除塵風(fēng)機降頻運行,2 h以上除塵風(fēng)機停機。
2)嚴禁外協(xié)單位私拉亂接電源造成電耗增加,杜絕用電設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,嚴格按照《燒結(jié)廠臨時用電管理規(guī)定》,規(guī)范各施工單位用電。
3)逐步將各廠房照明由目前的普通燈具改造為節(jié)能效率較高的LED燈具。
4)部分車間實施避峰就谷生產(chǎn)組織模式降低用電成本。
5)逐步將低壓風(fēng)機、水泵等設(shè)備改為變頻控制。
6)把燒結(jié)還未安裝低壓補償器的配電室(如:水泵房)加裝功率補償器,以提高功率因數(shù),達到節(jié)點的目的。
明確責(zé)任抓管理,專業(yè)化引領(lǐng)降成本。
一是職能科室明確分工,合理分解計劃指標(biāo),將四級成本核算落到實處。二是職能科室為各車間做好外圍協(xié)調(diào)、穩(wěn)定保障工作。三是各科室通過各自建立起的數(shù)據(jù)模型對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況進行分析,以便精準(zhǔn)、快速的找出問題,同時制定相應(yīng)的解決辦法。四是關(guān)注費用結(jié)算,合理分攤,避免某一時間段固定費用及制造費用超標(biāo)。
夯實各車間責(zé)任,量化各車間考核指標(biāo)。一是細化各車間能源消耗、低值易耗品、備件材料費用和車輛費用目標(biāo)計劃,制定相對應(yīng)的措施,并將目標(biāo)分解至班組、崗位,確保清掃工器具、油品、備品備件等按需領(lǐng)取,杜絕浪費。二是月初對各車間備件材料消耗指標(biāo)進行月分解、周落實,嚴格控制各單位備件材料領(lǐng)用費用,堅決做到“領(lǐng)一用一”及“先耗內(nèi),再領(lǐng)外”的物資領(lǐng)用模式。三是完善計量器具,確保精準(zhǔn)計量,提前策劃調(diào)研能否將所有電子秤更換為高精度計量器具,保證下料計量準(zhǔn)確,提高生產(chǎn)可控性、穩(wěn)定性;對各傳感器、儀器儀表等計量設(shè)備進行檢查、校準(zhǔn)、完善,確保其精準(zhǔn)性。
建立燒結(jié)廠對標(biāo)數(shù)據(jù)庫,拓寬對標(biāo)交流渠道,尋求數(shù)據(jù)背后的解決辦法。
1)2020年漢鋼燒結(jié)廠以“立標(biāo)、對標(biāo)、達標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)”為思路,以“三基三對標(biāo)”為主要抓手,以科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為依托,借助陜晉川甘鋼鐵企業(yè)論壇以及“石普方、建南三”平臺、冶金交流中心數(shù)據(jù)庫,建立燒結(jié)廠重點指標(biāo)對標(biāo)數(shù)據(jù)庫,以均質(zhì)化超厚料層燒結(jié)攻關(guān)為工作重點,全面創(chuàng)新對標(biāo)管理工作機制,將“對標(biāo)+”模式充分與燒結(jié)廠各項工作無縫銜接,將對標(biāo)管理深化衍生為過程管控、指標(biāo)提升、管理提升的新引擎。
2)燒結(jié)廠以陜晉川甘鋼鐵企業(yè)論壇以及“石普方、建南三”平臺、冶金交流中心數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ),建立了燒結(jié)廠對標(biāo)管理數(shù)據(jù)庫,對關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo):利用系數(shù)、固體燃料消耗、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、煤氣消耗等指標(biāo)常態(tài)化開展對標(biāo)。針對技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的差異,燒結(jié)廠深挖數(shù)據(jù)背后的問題,與多個企業(yè)人員家里對標(biāo)交流渠道,將對標(biāo)工作融入到日常工作中,將對標(biāo)企業(yè)實現(xiàn)領(lǐng)先數(shù)據(jù)的方法及時了解,及時掌握行業(yè)新動態(tài),并更新漢鋼燒結(jié)理念。
3)將對標(biāo)管理工作與燒結(jié)廠生產(chǎn)經(jīng)營工作深度融合。一是進一步落實對標(biāo)管理工作實效,將對標(biāo)工作貫穿于各工序、各環(huán)節(jié),通過對標(biāo)提質(zhì)增效,實現(xiàn)各項指標(biāo)的不斷提升。二是每天對指標(biāo)完成與分廠目標(biāo)、行業(yè)先進指標(biāo)進行對比,對異常數(shù)據(jù)落實責(zé)任人,當(dāng)日采取措施及時處置,確保異常數(shù)據(jù)不過夜;成本核算以科室、車間為單位,在生產(chǎn)經(jīng)營例會進行通報,責(zé)任單位分析原因,分廠督辦措施執(zhí)行。三是將對標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與績效考核掛鉤,通過績效管理,措施倒逼,調(diào)動各級干部員工工作積極性。將燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)細化分解至每一位人員,實現(xiàn)績效指標(biāo)與工作內(nèi)容相結(jié)合,勞動強度與技術(shù)等級水平相結(jié)合,將全年重點工作落實在每名員工,繁衍“心往一處想、勁往一處使”的先天優(yōu)勢,績效考核“指揮棒”作用成效顯著。四是提升生產(chǎn)運營能力,打造國內(nèi)一流標(biāo)桿。以“創(chuàng)標(biāo)”為要求,實現(xiàn)一流指標(biāo),打造一流標(biāo)桿,以設(shè)備作業(yè)率實現(xiàn)97%,固燃消耗≤54 kg/t,利用系數(shù)1.65 t/(m2·h),轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥80%,合格率≥96%為目標(biāo),制定出了一系列標(biāo)準(zhǔn)操作模型,不同配礦下的超厚料層燒結(jié)數(shù)據(jù)模型全面建立。
漢鋼公司通過抓源頭管理穩(wěn)定質(zhì)量減少浪費、工藝技術(shù)革新、設(shè)備性能提升、管理效益提升及創(chuàng)新實現(xiàn)了燒結(jié)礦加工費的降低,使燒結(jié)礦礦加工費達標(biāo)了最優(yōu)值。
通過本文研究,結(jié)合漢鋼公司生產(chǎn)實踐和特點得出:
1)源頭管理及穩(wěn)定至關(guān)重要,成分穩(wěn)定,混勻效果良好的混勻礦含鐵料可以減少輔助材料熔劑、固體燃料成本的投入。
2)管理流程及理念的不斷優(yōu)化、改變能有效的實現(xiàn)向管理要效益,要質(zhì)量;夯實責(zé)任,將績效考核指標(biāo)與責(zé)任人掛鉤,可以更好地發(fā)揮個體的積極性。
3)通過提升設(shè)備性能,將大功率設(shè)備逐步改變頻,改變生產(chǎn)組織模式一系統(tǒng)措施,大幅降低噸礦電單耗。
4)運用對標(biāo)管理手段,尋找差距,強弱項,補短板,逐步添平補齊,實現(xiàn)超越標(biāo)桿,技經(jīng)指標(biāo)一流。