王慶軍,郎軍海,楊繼深
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司能源與環(huán)境部,河北 唐山 063200)
鼓風(fēng)脫濕作為一種冶煉節(jié)能技術(shù),在20世紀初就被美、日、英等國家在高爐冶煉上予以采用,且均達到了提高生鐵產(chǎn)量、降低焦比的效果,近10年,國內(nèi)鼓風(fēng)脫濕技術(shù)得到迅速發(fā)展和推廣,脫濕作為國際煉鐵界公認的三大冶煉節(jié)能技術(shù)(噴煤、富氧、脫濕)之一,已經(jīng)逐漸被國內(nèi)大量鋼廠所采用,同時也是國家“十二五”鋼鐵企業(yè)重點推薦的節(jié)能減排項目。
某鋼鐵廠煉鐵項目(一期工程)新建5 500 m3高爐2座,配套新建電動高爐鼓風(fēng)機站1座,站內(nèi)設(shè)置全靜葉可調(diào)電動軸流式高爐鼓風(fēng)機3臺(2用1備),每臺風(fēng)機進口最大風(fēng)量10 000 m3/min,風(fēng)機出口最大表壓0.55 MPa。本工程高爐鼓風(fēng)機進口采用自潔式濾筒空氣過濾器、入口側(cè)全冷凍脫濕鼓風(fēng)的單元制布置方式。3臺風(fēng)機共用2套脫濕裝置,每套脫濕裝置包括3臺美的離心式制冷機組、每臺鼓風(fēng)機對應(yīng)的換熱器及電磁膨脹閥;其中1號風(fēng)機配備1套獨立的脫濕裝置,2號、3號風(fēng)機共用2號脫濕(通過閥門切換)裝置,采用“一拖二”方式脫濕,同時空氣過濾器和脫濕鼓風(fēng)裝置采用組合布置形式。
二期一步工程新上1座3號高爐(5 500 m3高爐)。高爐建成投產(chǎn)后,根據(jù)每座高爐的爐況以及風(fēng)機效率的不同,將實際的鼓風(fēng)機運行方式確定為:1號風(fēng)機供1號高爐,2號風(fēng)機供2號高爐,4號風(fēng)機供3號高爐,因4號風(fēng)機未配備脫濕裝置,造成3號高爐無脫濕冷風(fēng)局面。為滿足高爐生產(chǎn),新建了一套水冷式脫濕裝置,并配置8臺日立螺桿制冷機組。
高爐鼓風(fēng)脫濕機通過冷卻降溫,使空氣中大部分水蒸汽凝結(jié)成液滴,從而達到降低含濕量的目的。在制冷系統(tǒng)中,含濕量較大的空氣進入脫濕機的蒸發(fā)器中,空氣釋放的熱量被冷媒(R134a)吸收,冷卻到預(yù)先設(shè)定的飽和溫度,由于溫度降低,使空氣中所含的水蒸汽凝結(jié)成液滴,大部分水滴因重力作用而被析出,另外一部分直徑為5~20μm的水滴仍混在空氣中,再通過除霧器來去除這部分被攜帶的小水滴(除霧效率在98%以上),最后將處理空氣全部送出。
高爐鼓風(fēng)機應(yīng)用的是離心式制冷機,離心式制冷機是蒸汽壓縮式制冷方式的一種。其制冷原理為:通過壓縮機對制冷劑蒸汽施加能量,使其壓力、溫度提高,然后通過冷凝、節(jié)流過程,使之變?yōu)榈蛪?、低溫的制冷劑液體,在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)為蒸汽,同時從周圍環(huán)境獲取熱量以使載冷劑溫度降低,從而達到人工制冷的目的,蒸汽壓縮式制冷循環(huán)包括壓縮、冷凝、節(jié)流、蒸發(fā)四個過程。1號脫濕A機組如圖1所示。
圖1 1號脫濕A機組
蒸發(fā)器中的制冷劑蒸汽被離心壓縮機吸入后,原動機通過壓縮機葉輪對其施加能量,使制冷劑蒸汽的壓力提高,并進入冷凝器;與此同時,制冷劑蒸汽的溫度在壓縮結(jié)束時也得到相應(yīng)的提高。
通過向管內(nèi)的冷卻水放出熱量,由壓縮機來的高壓、高溫制冷劑蒸汽在冷凝器中的溫度有所下降,同時在飽和壓力下,蒸汽冷凝成為液體;而冷卻水因從制冷劑蒸汽中攝取了熱量,其溫度有所升高。
由冷凝器底部來的高溫、高壓制冷劑液體流經(jīng)節(jié)流孔口時,發(fā)生減壓膨脹,壓力、溫度都降低,變?yōu)榈蛪?、低溫液體進入蒸發(fā)器中。
從載冷劑中攝取熱量后,低壓、低溫制冷劑液體在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)為氣體,同時載冷劑的溫度降低,實現(xiàn)了人工制冷,蒸發(fā)器內(nèi)的制冷劑蒸汽又被壓縮機吸入后進行壓縮,后重復(fù)上述壓縮、冷凝、節(jié)流、蒸發(fā)過程。如此周而復(fù)始,達到連續(xù)制冷的目的。
每年脫濕系統(tǒng)的運行周期在3個月左右,運行工況根據(jù)高爐需求進行調(diào)整(高爐要求含濕量在15 g以下);每年脫濕運行初期和后期階段,每套脫濕制冷機組運行方式為1用2備,運行中期每套脫濕制冷機組運行方式為2用1備。高爐脫濕監(jiān)控系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 脫濕監(jiān)控系統(tǒng)
以2019年為例:6月19日投用脫濕機組,7月12日開始要求高爐投用2臺脫濕機組,9月1日開始,1臺脫濕機組運行。截至9月1日,1號脫濕A機組啟停機10次、運行785.5 h,B機組啟停機7次、運行472.5 h,C機組啟停機4次、運行1 024.5 h;2號脫濕A機組啟停機10次、運行659.9 h,B機組啟停機5次、運行1 749.2 h,C機組啟停機1次,運行85.5 h。
根據(jù)歷史記錄數(shù)據(jù),2019年鼓風(fēng)機進出口含濕量差值最大為17.8 g/m3,平均每日脫濕量為13 g/m3左右(表1為2019年7月23日2號脫濕運行情況記錄)。按照高爐正常的平均用風(fēng)量8000m3/min計算,得出最大瞬時脫濕量可達到17.8×8 000×60×24=205.056 t,每日平均可脫濕13×8 000×60×24=149.76 t。根據(jù)曹妃甸地區(qū)濕度情況,脫濕機組投用期間,脫濕機組每臺可脫濕約150 t/d。
表1 2019年7月23日高爐鼓風(fēng)脫濕效果情況g/m3
高爐鼓風(fēng)機脫濕系統(tǒng)運行已十余年,制冷機各部件因老化、腐蝕、磨損、疲勞等原因進入故障集中的損耗期,因此,針對脫濕機組以往出現(xiàn)的設(shè)備故障予以重新梳理。高爐鼓風(fēng)機的脫濕情況分析及對策如表2所示。
表2 高爐鼓風(fēng)機脫濕情況分析及對策
隨著高爐冶煉技術(shù)的發(fā)展以及高爐噴煤量的提高,脫濕鼓風(fēng)技術(shù)的應(yīng)用無論對高爐生產(chǎn)還是鼓風(fēng)機低能耗運行都產(chǎn)生了積極影響,某鋼鐵廠利用該技術(shù)解決了生產(chǎn)管理中設(shè)備運行的突出矛盾,并堅持設(shè)備管理與生產(chǎn)、維護保養(yǎng)相結(jié)合,確立了設(shè)備運行、保養(yǎng)、費用消耗等一系列的工作標準和機制,同時利用設(shè)備缺陷發(fā)生率、發(fā)生點與設(shè)備生產(chǎn)運行周期、規(guī)律來分析故障癥結(jié)問題,為脫濕裝置的安全穩(wěn)定運行打下了堅實的基礎(chǔ)。