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堅硬頂板下綜采工作面瓦斯治理技術研究

2022-01-23 09:39:28趙紅平
山西冶金 2021年6期
關鍵詞:裂隙采空區(qū)瓦斯

趙紅平,趙 江

(1.山西鄉(xiāng)寧焦煤集團毛則渠煤炭有限公司,山西 鄉(xiāng)寧 042100;2.山西農(nóng)業(yè)大學,山西 太谷 030800)

瓦斯是威脅煤礦安全的“第一殺手”。據(jù)統(tǒng)計在我國開采過程中,約六成以上的礦井面臨著瓦斯危險,所以對瓦斯事故進行治理對于礦井開采是十分重要。隨著我國開采深度的不算增加,煤層瓦斯壓力逐步增大,工作面上隅角瓦斯超限的問題逐步凸顯。在進行厚煤層、堅硬頂板巷道進行開采時,工作面上隅角的瓦斯超限問題尤為明顯,所以對堅硬頂板巷道進行瓦斯治理是十分重要的,此前眾多學者對堅硬頂板瓦斯治理技術進行過一定的研究,本文以毛則渠礦209工作面為研究背景,對工作面瓦斯運移規(guī)律進行研究,并給出瓦斯治理技術,為高瓦斯礦井安全開采提供一定的保障。

1 礦井概況

山西鄉(xiāng)寧焦煤集團毛則渠煤炭有限公司(以下簡稱毛則渠礦)位于鄉(xiāng)寧縣西坡鎮(zhèn)中咀村,井田面積8.13 km2,批準開采2號-12號煤層,許可開采2號煤,核定生產(chǎn)能力為90萬t/年,礦井工業(yè)儲量為12 194萬t,設計可采儲量3 936.1萬t。礦井采用斜井開拓;通風方式為中央分列式;通風方法為機械抽出式,礦井瓦斯等級為低瓦斯,絕對瓦斯涌出量5.02m3/min、相對瓦斯涌出量為3 m3/t。

209綜放工作面主要開采2號煤層,巷道頂板主要為泥巖、粗砂巖、炭質(zhì)泥巖和細砂巖等,通過力學實驗對工作面頂板的力學屬性進行試驗,發(fā)現(xiàn)工作面頂板抗拉強度為2.6 MPa,單軸抗壓強度為33.5 MPa,209采煤工作面頂板為堅硬頂板。工作面設計通風量為930 m3/min,后期由于通風效果不佳,將通風量增大至1 200 m3/min。由于209工作面頂板屬于堅硬頂板,使得采空區(qū)形成空腔,造成采空區(qū)瓦斯超限,雖臨時增加抽采設備,但效果不佳。對礦井工作面的瓦斯涌出規(guī)律進行分析研究,在回風巷內(nèi)部布置21個瓦斯檢測點,每個監(jiān)測點距離設定為20 m,對回風巷瓦斯進行研究,回風巷瓦斯?jié)舛确植紙D如1所示。

從圖1可以看出,工作面回風巷瓦斯含量最大值為3.32 m3/t,瓦斯最低含量為1.84 m3/t,回風巷的平均瓦斯含量為2.35 m3/t,工作面瓦斯解吸量最大值為2.05 m3/t,瓦斯解吸量最小值為0.5 m3/t,回風巷的平均瓦斯解吸量為0.97 m3/t。

圖1 回風巷瓦斯?jié)舛确植紙D

為了對209工作面瓦斯進行有效治理,首先利用數(shù)值模擬軟件對采空區(qū)瓦斯運移特性進行研究,選定數(shù)值模擬軟件Fluent,首先進行數(shù)值模擬模型建立,將采空區(qū)視為多孔介質(zhì),介質(zhì)內(nèi)部滿足動量、質(zhì)量及能量的守恒,根據(jù)毛則渠礦209工作面的實際情況設計采空區(qū)沿走向的長度的200 m,進風巷的寬度、高度分別為5 m×3 m,回風巷寬度、高度分別為4 m×3 m,設定空氣中瓦斯含量為0.71 kg/m3,Y型通風下采空區(qū)瓦斯模擬結果如下頁圖2所示。

從圖2可以看出,在采空區(qū)的回風側(cè)深部出現(xiàn)瓦斯集中,同時隨著工作面與采空區(qū)距離的增加,瓦斯?jié)舛瘸尸F(xiàn)出逐步增大的趨勢,但增大的趨勢不是一直增加的,當采空區(qū)與工作面的距離增大至一定范圍時,此時的瓦斯?jié)舛融呌诜€(wěn)定,不會發(fā)生大的變化。在回風側(cè)的瓦斯?jié)舛绕毡榇笥谶M風側(cè)瓦斯?jié)舛?,這是由于距離回風巷的位置越近,回風巷的瓦斯涌出現(xiàn)象越明顯,所以瓦斯?jié)舛仍骄迷酱?。根?jù)分析可知在采空區(qū)瓦斯超限主要集中于頂部位置,所以在進行瓦斯治理時需要更加重視采空區(qū)頂部瓦斯治理。

圖2 Y型通風下采空區(qū)瓦斯模擬云圖

2 瓦斯治理技術研究

對毛則渠礦209工作面采空區(qū)瓦斯積聚超限進行治理,選定高位鉆孔瓦斯抽采技術,在工作面回風側(cè)的位置布置一排鉆孔,鉆孔的走向為沿著煤層走向,利用鉆孔對采空區(qū)裂隙帶和冒落帶瓦斯進行抽采,高位抽采不僅可以將采空區(qū)的瓦斯進行抽排,同時也可以切斷與上層采空區(qū)瓦斯的聯(lián)系。通過將采空區(qū)瓦斯進行抽排,可以有效解決采空區(qū)瓦斯的涌出,提升工作面安全性。

在進行瓦斯治理時,首先需要對采空區(qū)覆巖的三帶進行確定,在垂直方向上三帶分布由上至下可以分為冒落帶、裂隙帶、彎曲下沉帶,冒落帶是由于隨著工作面的推進直接頂在自重作用下出現(xiàn)彎曲,當自重大于其承載極限時,巖石發(fā)生斷裂。冒落帶按照冒落形式可分為不規(guī)則和規(guī)則冒落兩種。隨著工作面的不斷推進,使得冒落巖塊大量堆積,采空區(qū)被壓密,此時瓦斯在從采空區(qū)的運移難度增加。裂隙帶是位移冒落帶以下,由于冒落使得巖層出現(xiàn)離層,此時巖層由于離層出現(xiàn)裂隙,裂隙一般分為水平裂隙和垂直裂隙,裂隙帶的存在使得巖層內(nèi)部瓦斯運移難度減小。彎曲下沉帶時在裂隙帶下部由于巖層處于彈性變形和塑性變形之間,在自身重力作用下巖層沿著層面出現(xiàn)彎曲,由于巖層彎曲,此時巖層的密實度增大,瓦斯的運移及擴散遭受到一定的阻隔,但考慮到彎曲下沉帶垂直方向一般不發(fā)育,所以在考慮瓦斯抽采時不做考慮,經(jīng)過計算可知毛則渠礦的冒落帶高度均值為16.2 m,裂隙帶高度均值為53.2 m。

進行高位鉆孔布置,由低至高布置一段傾斜鉆孔,最終的鉆孔布置至裂隙帶。由于隨著開采的推進,使得冒落帶也逐步推進,受到鉆孔布置參數(shù)的影響,使得在高位段瓦斯抽采效果有所降低,所以為了保證抽采的效果,在鉆孔布置采用壓茬的方式,根據(jù)計算得出壓茬的長度設定為37~45 m,所以最終選定壓茬長度為41 m。鉆孔鉆高設定為12 m,鉆場的布置為沿著回風巷方向,每個鉆場設置10個鉆孔,鉆孔呈現(xiàn)扇形布置,分為上下各5個,在上端鉆孔的間距選定為0.4 m,在底端布設的鉆孔孔徑為6 m,鉆孔均采用水泥砂漿進行封堵。完成現(xiàn)場施工后對瓦斯?jié)舛燃巴咚钩椴尚孰S工作面推進的變化曲線進行分析,如圖3所示。

圖3 瓦斯?jié)舛燃巴咚钩椴尚孰S工作面推進的變化曲線

如圖3所示可以看出,隨著工作面的推進工作面瓦斯?jié)舛却笾鲁尸F(xiàn)出逐步降低的趨勢,在工作面推進距離為345 m時,此時的瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.6%,當工作面推進至405 m時,此時的瓦斯?jié)舛茸钚?.1%。同樣的觀察瓦斯抽采率隨工作面推進變化曲線可以看出,當工作面推進345 m時,此時的瓦斯抽采率最大為52%,當工作面推進至394 m位置時瓦斯抽采率最低僅為18%。從以上分析可以看出,鉆孔抽采治理瓦斯方案的可行性。

3 結論

1)通過對原巷道工作面回風巷瓦斯含量進行分析發(fā)現(xiàn),回風巷的平均瓦斯含量為2.35 m3/t,回風巷的平均瓦斯解吸量為0.97 m3/t。

2)利用數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn),在采空區(qū)的回風側(cè)深部出現(xiàn)瓦斯集中,同時隨著工作面與采空區(qū)距離的增加,瓦斯?jié)舛瘸尸F(xiàn)出先增大后平穩(wěn)的趨勢。

3)通過計算給出了毛則渠礦的冒落帶高度均值為16.2 m,裂隙帶高度均值為53.2 m。利用高位鉆孔對巷道瓦斯進行治理,通過現(xiàn)場實踐驗證了治理方案的可行性,為礦井安全開采提出建議。

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