寇麗紅,賀淑珍
(1.太原鋼鐵(集團)有限公司制造部,山西 太原030003;2.太原鋼鐵(集團)有限公司技術(shù)中心,山西 太原030003)
山西省榆縣境內(nèi)有大量的鎂質(zhì)石灰石資源,該資源夾雜在方解石資源礦帶中,w(MgO)為4%~12%,w(CaO)為38%~49%,若將其剝離廢棄,將造成資源損失和采礦成本升高。太鋼鑫磊資源有限公司生產(chǎn)冶金白灰,其石灰石資源為馬家溝組,常規(guī)石灰中w(MgO)<2%,石灰石煅燒性能較峰峰組差,易爆裂,惡化窯況和增加回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的機率較大;在常規(guī)石灰石夾層中,又分布有w(MgO)較高的鎂質(zhì)石灰石。其w(MgO)在4%~12%,為了提高資源的利用,降低采礦成本,進行了鎂質(zhì)石灰石的煅燒性能研究,以掌握不同w(MgO)對其煅燒性能的影響,為生產(chǎn)利用提供技術(shù)依據(jù)。
對不同的高鎂石灰石取樣進行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果如表1所示。
由表1分析可以看出:高鎂石灰石中w(MgO)為4.7%~12.05%,w(CaO)為38.7%~49.04%,w(SiO2)為1.43%~3.59%,燒損率較常規(guī)石灰石要略高一些。
表1 石灰石化學(xué)成分分析結(jié)果 %
1.2.1 試驗方法及指標說明
1)燒失率:預(yù)熱溫度為800℃,預(yù)熱時間為45 min,煅燒溫度按設(shè)定溫度進行焙燒1 h后,冷卻到室溫后進行燒失率檢測。
2)水化活性:取3 g燒后熔劑,放入5 mL水的燒杯中,然后將燒杯置于150℃的烘干箱中烘1.5 h后,取出稱重,計算水化活性度。
3)用焙燒評價指標——燒失率與水化活性度來評價焙燒質(zhì)量好與壞。其中,燒失率=(燒前質(zhì)量-燒后質(zhì)量)/燒前質(zhì)量×100%;水化活性度=(燒后質(zhì)量-3)/3×100%。
1.2.2 w(MgO)對煅燒溫度的影響
對石灰石進行了焙燒溫度選擇試樣,試驗具體數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 石灰石焙燒溫度選擇試驗結(jié)果
由表2可見,燒失率變化不是很大,大致為43%~45%,說明在焙燒溫度為1 000~1 100℃時,基本能夠保證石灰石完成分解。所以,應(yīng)將水化活性和轉(zhuǎn)鼓粉率作為評價指標。
w(MgO)較低時,常規(guī)石灰石在1 100℃時,水化活性為28.33%,轉(zhuǎn)鼓粉率最低,為8.5%。因此,其適宜焙燒溫度為1 100℃。
w(MgO)為4%~5%之間的石灰石為1號礦和2號礦,1號礦在1 050℃時,水化活性較高,為28.38%,轉(zhuǎn)鼓粉率為10.18%,處于一個合理水平。2號礦在1 000℃時,水化活性為31%,取得較好水平,但因其結(jié)構(gòu)為層狀,分解過程中易裂,使得轉(zhuǎn)鼓粉率超過12%,為12.41%,是不能滿足生產(chǎn)要求的。因此,2號礦暫不能進行利用。
3號礦w(MgO)為7.68%,水化活性整體較低,為22%~24%,在1 000~1 050℃時,水化活性相對較高,綜合考慮,焙燒溫度為1 050℃時指標較好一些。
w(MgO)繼續(xù)升高到9%~12%,在1 000℃時取得較好的水化活性和轉(zhuǎn)鼓粉率指標。
因此,從煅燒試驗結(jié)果來看,隨著w(MgO)的升高,煅燒溫度呈降低趨勢,在w(MgO)為4%~7%時,適宜煅燒溫度為1 050℃,w(MgO)為9%以上時,適宜煅燒溫度降低為1 000℃。
在適宜煅燒溫度下,水化活性較好的為5號礦、4號礦、1號礦;3號礦相對要差一些。
1.2.3 適宜煅燒時間選擇
對試樣1和試樣3進行了適宜煅燒時間的選擇試驗,試驗結(jié)果如圖1、圖2所示。
由圖1和圖2可知,適宜煅燒時間以60min為宜。
圖1 試樣1的適宜鍛燒時間選擇試驗結(jié)果
圖2 試樣2的適宜鍛燒時間選擇試驗結(jié)果
1.2.4 預(yù)熱參數(shù)研究
對高鎂石灰石資源進行預(yù)熱參數(shù)試驗,試驗結(jié)果如表3所示。
由表3可得出:試樣在140℃保溫180 min及150℃保溫120 min兩種試驗條件下,均不發(fā)生爆裂;140℃保溫180 min及150℃保溫120 min條件下的轉(zhuǎn)鼓粉率較140℃保溫120 min條件下的轉(zhuǎn)鼓粉率降低4.14%和5.18%。因此,提高溫度和延長保溫時間均有利于提高高鎂石灰石的強度。
表3 高鎂石灰石預(yù)熱參數(shù)試驗結(jié)果
預(yù)熱方式:窯尾廢氣+熱風(fēng)爐供熱,入口溫度為250~270℃,出口溫度為140℃時,轉(zhuǎn)為輔熱保溫2 h。
采用10~20 mm與20~40 mm物料,按照1∶2比例帶料入窯。
生產(chǎn)石灰質(zhì)量指標如表4所示。
表4 石灰質(zhì)量指標檢驗結(jié)果(窯前)
由表4可知:窯前灰w(CaO)平均為87.06%;w(MgO)最高為4.74%,平均為3.14%;w(SiO2)平均為1.82%;活性度為347 mL;石灰質(zhì)量滿足后續(xù)工藝要求。
2.4.1 AOD工序
將鎂質(zhì)石灰與普通石灰分別在304系列與304L系列鋼種中進行工業(yè)試驗。試驗結(jié)果如下頁表5所示。
從表5看出:AOD還原渣中w(MgO)由2.9%左右升高到3.2%左右。石灰消耗量與理論計算值相當(dāng);還原堿度與普通石灰相近,還原w(S)降低0.010%,終渣堿度控制正常;脫S效果也與普通石灰相當(dāng)。
表5 石灰試驗參數(shù)與消耗對照表
2.4.2 轉(zhuǎn)爐工序
后在碳鋼轉(zhuǎn)爐進行了使用試驗,每爐石灰加入量與正常工藝加入量相當(dāng)。轉(zhuǎn)爐使用高w(MgO)石灰,冶煉過程正常,未出現(xiàn)噴濺等現(xiàn)象,轉(zhuǎn)爐終點w(C)、w(P)、溫度控制均正常。
1)在實驗室對鎂質(zhì)石灰石的理化性能、煅燒性能、煅燒工藝進行了研究,得出了高鎂石灰石的適宜煅燒溫度和煅燒時間。
2)通過工業(yè)性試驗研究得出,生產(chǎn)石灰質(zhì)量滿足后工序生產(chǎn)要求。
3)對高鎂石灰石性能進行研究,使資源得到充分利用,實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。