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水輪機在冷卻塔中的運行分析

2022-01-19 07:57王琳汪炎張輝
工業(yè)用水與廢水 2021年6期
關(guān)鍵詞:冷卻塔水輪機冷卻水

王琳, 汪炎, 張輝

(東華工程科技股份有限公司, 合肥 230024)

在石油化工、 鋼鐵、 電力等行業(yè), 開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是普遍應(yīng)用的一種冷卻技術(shù), 逆流式機械通風冷卻塔又是該系統(tǒng)中最常用的一種。 隨著碳達峰碳中和目標的提出以及科技進步, 節(jié)能、 綠色發(fā)展將是必然趨勢。 近年來, 針對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運行特點, 水輪機驅(qū)動的風機在冷卻塔中的應(yīng)用技術(shù)應(yīng)運而生。 水輪機的發(fā)展已經(jīng)歷了幾代[1], 有學(xué)者研發(fā)出了結(jié)構(gòu)小巧, 可直接安裝在冷卻塔內(nèi)部的特性蝸殼水輪機[2]。 不管何種型式的水輪機, 其在冷卻塔中運行的穩(wěn)定性、 適用性及出現(xiàn)的問題均是行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點, 為此調(diào)研了3 家不同行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè), 分析了水輪機在冷卻塔中的運行情況。

1 水輪機驅(qū)動風機的冷卻塔工作原理

水輪機驅(qū)動風機的冷卻塔是水輪機利用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中的富余能量驅(qū)動風機的冷卻塔。 水輪機驅(qū)動風機的冷卻塔是一種新型高效節(jié)能產(chǎn)品, 其核心技術(shù)是高效率水輪機取代傳統(tǒng)的電機作為風機動力, 使風機由原來的電力驅(qū)動改為水力驅(qū)動,達到節(jié)能目的[3]。 水輪機的輸出軸直接與風機連接, 從而帶動其旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生冷卻效果, 并不增加水泵的功耗, 不僅保持了傳統(tǒng)冷卻塔的工作原理, 而且保證與原冷卻塔氣水比相同, 可以滿足換熱設(shè)備的工藝要求, 這種節(jié)能改造是“系統(tǒng)能量的二次利用或回收”。

2 水輪機在冷卻塔中的運行情況

2.1 某石油化工廠應(yīng)用實例

某石油化工廠的循環(huán)水站設(shè)計規(guī)模為12 000 m3/h, 設(shè)有3 臺逆流式機械通風冷卻塔, 單臺塔設(shè)計流量為4 000 m3/h。 風機直徑為9 144 mm, 1 臺采用變頻電機驅(qū)動風機, 1 臺采用非變頻電機驅(qū)動風機, 電機功率是185 kW, 另外1 臺采用水輪機驅(qū)動。 設(shè)計供水壓力為0.45 MPa, 回水壓力為0.25 MPa, 給水溫度為33 ℃, 回水溫度為43 ℃, 工藝裝置換熱器最高25 m。 本項目新建時就采用了1臺水輪機。

現(xiàn)場實際運行循環(huán)冷卻水量約為10 100 m3/h,供水壓力為0.40 MPa, 回水壓力為0.24 MPa, 給水溫度為29.6 ℃, 回水溫度為35.6 ℃。 現(xiàn)場通過調(diào)節(jié)循環(huán)回水管的閥門調(diào)配流量, 保證水輪機的轉(zhuǎn)速n ≤127 r/min, 水輪機驅(qū)動的進水閥門開度約50%, 電動機驅(qū)動的進水閥門開度約25%。 現(xiàn)場實測水輪機轉(zhuǎn)速n ≤122 r/min, 2 臺風機的電機均在工頻運行。

目前冷卻塔已經(jīng)運行5 a, 在運行過程中一般不調(diào)整水輪機的轉(zhuǎn)速, 冬季氣溫低時, 首選開啟水輪機運行, 其次是變頻電機。 在這5 a 的運行過程中, 水輪機的轉(zhuǎn)速表失靈過, 需要基礎(chǔ)的維保工作如常規(guī)巡檢記錄, 更換機油等, 沒有其他特殊的維護。 但現(xiàn)場人員對循環(huán)水站全部風機均由水輪機驅(qū)動仍存在顧慮, 擔心夏季水輪機的運轉(zhuǎn)不正常會影響生產(chǎn), 認為部分水輪機驅(qū)動部分電機驅(qū)動的模式更為合適, 既節(jié)能, 又穩(wěn)定。

2.2 某化工廠應(yīng)用實例

某化工廠循環(huán)水站設(shè)計規(guī)模為12 000 m3/h,設(shè)有3 臺逆流式機械通風冷卻塔, 單臺塔設(shè)計流量為4 000 m3/h。 3 臺冷卻塔風機全部采用水輪機驅(qū)動。 設(shè)計供水壓力為0.35 MPa, 水輪機進口壓力為0.06 MPa。 給水溫度為33 ℃, 回水溫度為41 ℃,工藝裝置換熱器最高23 m。 本項目新建時就全部采用了水輪機。

現(xiàn)場實際運行循環(huán)冷卻水量約為5 800 m3/h,供水壓力約為0.30 MPa, 回水壓力為0.17 MPa, 水輪機進口壓力為0.008 MPa, 給水溫度為31.8 ℃,回水溫度為36.7 ℃。 實際的運行水量僅為設(shè)計水量的一半左右, 現(xiàn)場的3 臺冷卻塔全部在運行當中, 實測水輪機的轉(zhuǎn)速為98 r/min(設(shè)計值為127 r/min)。 冷卻塔已經(jīng)運行1 a 多, 因為目前工藝裝置的負荷較低, 循環(huán)冷卻水量較少, 2 臺循環(huán)水泵在均低頻運行, 3 臺冷卻塔全部運行。 現(xiàn)場人員表示現(xiàn)場運行以滿足工藝的需求, 盡量減少運行工況及工藝換熱裝置的調(diào)整為原則, 所以即使水輪機的轉(zhuǎn)速較低, 冷卻塔的開啟數(shù)量也沒有做相應(yīng)的調(diào)整。

該化工廠的水輪機一直處于低負荷運行狀態(tài),為了驗證在不同狀態(tài)下的冷卻效果以及不同流量壓力狀態(tài)下系統(tǒng)的詳細情況, 對循環(huán)冷卻水進行了一次驗證性工況調(diào)整。 系統(tǒng)調(diào)整過程中僅是關(guān)閉了其中1 臺冷卻塔的上塔閥門, 讓剩余2 臺冷卻塔提高運行負荷, 其他未做任何調(diào)整。 調(diào)整后的水輪機轉(zhuǎn)速分別是133 r/min 和126 r/min, 接近額定工況127 r/min。 關(guān)閉1 臺冷卻塔后, 水輪機的運行效率提高, 循環(huán)水泵的電流下降1 A, 相應(yīng)水泵運行功率降低十幾千瓦, 此次調(diào)整持續(xù)了3 h, 滿足生產(chǎn)要求。

2.3 某精細化工廠應(yīng)用實例

某精細化工廠循環(huán)水站設(shè)計規(guī)模為21 000 m3/h, 設(shè)有7 臺逆流式機械通風冷卻塔, 單臺塔設(shè)計流量為3 000 m3/h。 7 臺冷卻塔中6 臺風機采用電機驅(qū)動, 1 臺風機采用水輪機驅(qū)動, 水輪機選取的設(shè)計流量比單塔流量略大, 為4 000 m3/h。 設(shè)計供水壓力為0.58 MPa, 給水溫度為33 ℃, 回水溫度為41 ℃。 本項目的水輪機是后來改造時代替原來電機驅(qū)動的。

現(xiàn)場實際運行循環(huán)冷卻水量約為16 000 m3/h,供水壓力為0.412 MPa, 回水壓力為0.258 MPa, 給水溫度為30.58 ℃, 回水溫度為34.46 ℃。 現(xiàn)場通過調(diào)節(jié)循環(huán)回水管的閥門調(diào)配流量, 保證水輪機的轉(zhuǎn)速, 水輪機驅(qū)動的進水閥門開度約為40%, 其他電動機驅(qū)動的進水閥門開度分別約為11.4%、7.8%、 18.4%、 12.1% 和11.3%。 鄰近水輪機的1臺電機驅(qū)動冷卻塔的進水閥門未開, 這2 臺塔的進水均通過水輪機后, 經(jīng)連通管配置到另外1 臺冷卻塔中。 現(xiàn)場實測水輪機轉(zhuǎn)速為113 r/min。 為保證水輪機的轉(zhuǎn)速不超速, 設(shè)置了旁路, 當水輪機的轉(zhuǎn)速超出上限值時, 報警并連鎖開啟旁路的電動閥門。

目前該廠冷卻塔已經(jīng)運行近5 a, 夏季冷卻塔均正常運行, 冬季氣溫低的時候, 水輪機正常運轉(zhuǎn), 電機驅(qū)動的冷卻塔循環(huán)冷卻水僅上塔不開風機, 可以節(jié)能。

綜上, 電機驅(qū)動風機與水輪機驅(qū)動風機運行維護對比分析見表1。

表1 電機驅(qū)動風機與水輪機驅(qū)動風機運行維護對比分析Tab. 1 Constrast and analysis of operation and maintenance of draught fan driven by motor or water turbine

3 結(jié)語

(1) 調(diào)研的3 個廠的水輪機有新建有改造, 有全部使用水輪機也有部分使用水輪機的, 有基本在設(shè)計工況運行的, 也有離設(shè)計工況偏差較大的, 從現(xiàn)場運行來看, 存在能力富余的情況下, 水輪機驅(qū)動風機的冷卻塔運行穩(wěn)定, 可以達到節(jié)能目的。

(2) 就現(xiàn)場反饋來看, 水輪機的運行調(diào)節(jié)匹配與電機相比要求較高, 水輪機調(diào)節(jié)的關(guān)鍵參數(shù)是轉(zhuǎn)數(shù), 在水輪機額定轉(zhuǎn)數(shù)下運行高效且穩(wěn)定, 在實際運行與設(shè)計工況差別較大時, 會給現(xiàn)場的調(diào)試帶來挑戰(zhàn)。 就市場應(yīng)用而言, 大規(guī)模循環(huán)水站全部使用水輪機驅(qū)動風機的案例較少, 多數(shù)情況是部分電機驅(qū)動部分水輪機驅(qū)動的“混搭”模式。

(3) 在運行過程中出現(xiàn)流量波動或季節(jié)更替時, 現(xiàn)場通常的做法是能滿足工藝運行即可, 而不是調(diào)節(jié)到水輪機運行和換熱器運行匹配的最佳狀態(tài)。 運行中的系統(tǒng)調(diào)整會增加現(xiàn)場調(diào)試的工作量,需要現(xiàn)場工藝車間、 循環(huán)冷卻水車間等多工段、 多部門配合才能完成。

(4) 采用水輪機驅(qū)動的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)可能會對目前循環(huán)冷卻水系統(tǒng)調(diào)試模式造成改變, 目前尚缺乏全系統(tǒng)調(diào)試的經(jīng)驗, 建議從這方面入手, 積累成熟的調(diào)試數(shù)據(jù), 編制操作手冊, 以此為突破推廣水輪機驅(qū)動的風機在冷卻塔中的應(yīng)用, 節(jié)能降耗,助力碳達峰碳中和。

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