謝清宏 段盛文 孫俊 羅建波 任強 孫立業(yè)
(重慶長安汽車股份有限公司,重慶,401135)
2K清漆(雙組份清漆)涂膜豐滿、裝飾性好、耐候性較好、耐擦傷性能優(yōu)異,從而受到汽車行業(yè)青睞,已成為中高端乘用車漆膜的基本配置。長安汽車從2015年開始進行各基地生產(chǎn)線的2K清漆應(yīng)用改造,至今2K清漆應(yīng)用基本覆蓋所有在產(chǎn)乘用車車型。
近幾年,汽車制造企業(yè)在2k清漆涂料開發(fā)、施工匹配方向上應(yīng)用成熟,2K清漆專用噴涂設(shè)備的使用和維護亦趨于穩(wěn)定,生產(chǎn)效率顯著提高。享受2K清漆高性能和高外觀的同時增加了涂料成本,一公斤2K清漆成本高于1K約30%。因此,長安汽車從2018年開始在減少2K單車耗量、提升涂著率方向上進行新的思考與探索,在實踐中總結(jié)了一套新的軌跡設(shè)計方法應(yīng)用于2K清漆噴涂,本研究將深入解析該套方法設(shè)計理論及實現(xiàn)。
某3C1B涂裝工藝60JPH生產(chǎn)線(雙線),2K清漆采用傳統(tǒng)二次成膜的噴涂方式進行噴涂作業(yè)。
L1/R1/L2/R2噴涂清漆第一遍,L3/R3/L4/R4噴涂清漆第二遍,第一遍與第二遍噴涂軌跡和噴涂參數(shù)一致,左右對應(yīng)位置機器人對稱,機器人布局見圖1。
圖1 機器人布局
某車型機器人噴涂分工見表1。
表1 機器人配置和噴涂分工
2K清漆二次成膜噴涂存在幾個問題。
a.四門主要面與邊緣部位不易單獨調(diào)試噴涂參數(shù),當優(yōu)化邊緣部位缺陷時會影響主要面外觀質(zhì)量;
b.單臺機器人在有限作業(yè)范圍內(nèi)需完成大區(qū)域噴涂作業(yè),噴涂速度一般不低于650 mm/s,無法以更低速度進行噴涂。
靜電噴涂中,被涂物為正極,旋杯為負極,在兩極之間施加高電壓后產(chǎn)生強電吸引力,使霧化后的漆霧顆粒傳輸?shù)奖煌课锉砻妗8唠妷旱拇笮∮绊戩o電噴涂的靜電效應(yīng)、涂著效率、漆膜的均勻性。
某品牌霧化器在實驗室理想環(huán)境下研究高壓大小與涂著效率關(guān)系,如圖2所示,40~60 kV時,隨高壓增加,涂著效率快速增加;60~100 kV,隨高壓增加,涂著效率增加平緩。
圖2 涂著效率與高壓關(guān)系
在實際生產(chǎn)狀態(tài)下,涂料噴涂狀態(tài)受設(shè)備、風(fēng)速、溫濕度、涂料性能等因數(shù)影響。為了準確分析高壓與涂著效率的關(guān)系,結(jié)合實際噴涂參數(shù)進行實驗驗證。實測關(guān)系如圖3,涂著效率隨高壓增加而增加,若將現(xiàn)場60 kV提升至80 kV噴涂時,涂著效率可提升約7%。
圖3 涂著效率與高壓現(xiàn)場實測關(guān)系
理論上,可嘗試將現(xiàn)場60 kV高壓提升至80 kV進行噴涂作業(yè),但是,高壓增加靜電效應(yīng)亦明顯增加,邊緣、尖角積漆效應(yīng)明顯。
理論上較低噴涂速度相比較高的噴涂速度,從被噴涂物上溢出的油漆少,落在被涂物上的油漆多,涂著效率高。結(jié)合實際生產(chǎn)狀態(tài)設(shè)計驗證試驗,實測關(guān)系見圖4,涂著率跟隨噴涂速度增加而減小,若將現(xiàn)場650 mm/s降至400 mm/s進行噴涂作業(yè),涂著率增加約4.5%。
圖4 噴涂速度與涂著效率關(guān)系
降低噴涂速度是提高涂著漆率的一個有效方法,然而,由于機器人工作范圍限制,現(xiàn)有機器人分配及成膜方式下已無法降低噴涂速度,需探索一種新的軌跡設(shè)計策略。
一次成膜分為傳統(tǒng)一次成膜和新型一次成膜。在原有8臺機器人實現(xiàn)兩遍噴涂基礎(chǔ)上,舍去第二遍噴涂,即軌跡不變,加大噴涂流量來實現(xiàn)原有膜厚,為傳統(tǒng)一次成膜軌跡設(shè)計方法。此種成膜法不能實施提升電壓,降低噴涂速度等措施,因此無法提升涂著效率,減少噴涂耗量。
新型一次成膜軌跡設(shè)計法為一次成膜、主要面與邊沿噴涂軌跡噴涂參數(shù)分別設(shè)計。
新型一次成膜軌跡設(shè)計方法如下。
a.將車身大面與邊緣軌跡分開設(shè)計,邊緣軌跡設(shè)置單獨可調(diào)的刷子;
b.車身大面采取“大噴幅、大流量、高電壓”噴涂,邊緣采取“小噴幅、低流量、低電壓”噴涂;
c.車身一噴涂區(qū)域由兩臺機器人完成二次成膜方式的噴涂方式,改變?yōu)閮膳_機器人共同完成一次成膜(將該區(qū)域劃分成兩部分,分別由兩臺機器人獨立完成)。因此在機器人噴涂時間不變情況下,可以實現(xiàn)降低噴涂速度,提高涂著效率。
由于機器人工作范圍限制,在相同軌跡數(shù)量不變情況下,降低噴涂速度,需將一部分軌跡分擔給另外一臺機器人。因此采用兩臺機器人交錯噴方式,例如L1/L3都是噴涂立面,噴涂區(qū)域分配如表2。
表2 立面2臺一次成膜噴涂分工
某車型8臺一次成膜軌跡設(shè)計見圖5。
圖5 某車型8臺一次成膜軌跡
某車型原有兩次成膜、傳統(tǒng)一次成膜和新型一次成膜設(shè)計參數(shù)對比見表3。
表3 三種成膜方法設(shè)計參數(shù)
新型一次成膜方法的本質(zhì)是規(guī)劃新型軌跡,為提升噴涂電壓,降低噴涂速度提供基礎(chǔ)條件,從而實現(xiàn)涂著效率提升,噴涂耗量降低。
a.主要面采用大流量、高電壓、低噴涂速度的噴涂參數(shù),實現(xiàn)涂著效率提升,噴涂耗量降低。
b.邊緣部位(四門兩罩扣合邊)肥邊、針孔、痱子等外觀缺陷,其根本原因是該部位積漆超量導(dǎo)致。這是靜電噴涂自身所帶來的弊端,只能通過降低噴涂流量、降低靜電效應(yīng)來進行優(yōu)化。新型一次成膜軌跡設(shè)計能很好地實現(xiàn)邊緣部位“小噴幅,低流量,低電壓”的單獨調(diào)節(jié),且不影響主要面外觀質(zhì)量,對邊肥邊、針孔、痱子等外觀缺陷得到很好控制。
某量產(chǎn)車型,采用新型一次成膜軌跡經(jīng)過多輪2K清漆單層調(diào)試和整車復(fù)合層調(diào)試,達到兩次成膜同等質(zhì)量標準,進行單車耗量統(tǒng)計分析見表4,2種外觀CF值見表5。
表4 2種成膜方式的單車耗量
表5 2種外觀CF值(立面)
相同外觀和漆膜厚度下,2K清漆采用新一次成膜噴涂相比傳統(tǒng)二次成膜單車耗量降低約11.5%,效果顯著。
a.新型一次成膜軌跡設(shè)計法一次成膜、主要面與邊沿噴涂軌跡與噴涂參數(shù)分別設(shè)計。
b.新型一次成膜軌跡設(shè)計法主要面采用“大流量、低速度、高電壓”進行新參數(shù)噴涂,實現(xiàn)涂著效率提升,噴涂耗量降低,同時能很好實現(xiàn)邊沿部位“小噴幅、低流量、低電壓”的單獨調(diào)節(jié),不影響大面外觀質(zhì)量。對邊肥邊、針孔、痱子等外觀缺陷得到很好控制。
c.應(yīng)用新的軌跡設(shè)計方法,相同外觀和漆膜厚度下,2K清漆采用新型一次成膜噴涂相比傳統(tǒng)二次成膜單車耗量降低約11%,效果顯著,并在多生產(chǎn)線上推廣應(yīng)用。