陳戰(zhàn)濤
(南京金陵亨斯邁新材料有限責(zé)任公司 , 江蘇 南京 211512)
環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝中產(chǎn)生的主要雜質(zhì)都是微量的,一部分會與環(huán)氧丙烷形成共沸物,如環(huán)氧丙烷的沸點為34 ℃,而水與環(huán)氧丙烷形成二元共沸物后,共沸點為33.8 ℃,其中環(huán)丙烷含量為99%[1]。一部分雜質(zhì)的沸點與環(huán)氧丙烷的沸點比較接近,例如乙醛的沸點為20.8 ℃,甲酸甲酯的沸點為31.5 ℃,單純采用精餾塔操作的話,環(huán)氧丙烷的物耗會增大,收率會降低。因此,通過采用溶劑作為萃取劑,采用萃取精餾的方法對環(huán)氧丙烷生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的雜質(zhì)進(jìn)行分離,以提高環(huán)氧丙烷產(chǎn)品的純度與收率。
萃取精餾是指在難以分離的原溶液中加入某種揮發(fā)性很小的溶劑或溶質(zhì),以增加原溶液中兩個組分間的相對揮發(fā)度,從而使原溶液的分離變得很容易。加入的溶劑或溶質(zhì)稱為萃取劑。
環(huán)氧丙烷產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中,萃取精餾過程使用的溶劑需要進(jìn)行再生,再生后的溶劑會循環(huán)使用。再生的過程中,一部分溶劑會隨雜質(zhì)一起被帶入廢油系統(tǒng);同時部分溶劑在使用過程中,會逐漸老化,失去萃取效果,因此需不斷補充新鮮溶劑。生產(chǎn)運行中,消耗的溶劑量較高,溶劑的循環(huán)利用效果不好,裝置物耗較高,經(jīng)濟(jì)效益低于預(yù)期。需要對生產(chǎn)操作進(jìn)行優(yōu)化,尋找降低溶劑損耗的措施,降低溶劑單耗及裝置物耗,提高溶劑的循環(huán)利用效果。
通過對環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝中溶劑損耗的原因分析,發(fā)現(xiàn)影響溶劑消耗量的主要因素有溶劑循環(huán)量、溶劑再生塔排放量、溶劑純度等。
當(dāng)工藝的處理量穩(wěn)定時,提高溶劑流量,增大萃取溶劑比,利用溶劑增大組分間的相對揮發(fā)度,將進(jìn)料中的雜質(zhì)從塔頂脫除,產(chǎn)品純度會升高[2]。過高的循環(huán)溶劑流量在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時,也會增大溶劑老化量,消耗更多的溶劑,溶劑損耗增大。并且循環(huán)溶劑流量增大后,相應(yīng)帶來了電耗、循環(huán)水使用量的增加,增加了裝置能耗。
環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝中使用的萃取劑為混合溶劑,其中萃取精餾過程中起主要作用的是真正的有效溶劑組分,剩余的組分是生產(chǎn)過程中帶來的雜質(zhì)。受限于溶劑生產(chǎn)工藝技術(shù)路線的不同,不同來源的溶劑中的有效組分含量也不同,即溶劑純度有所區(qū)別[3-4]。
生產(chǎn)運行中,隨著溶劑的老化及重組分雜質(zhì)的生成,循環(huán)溶劑的純度會降低。溶劑純度降低后,會降低萃取精餾塔內(nèi)的有效溶劑組分濃度,影響萃取精餾效果,也增大了廢液排放量,產(chǎn)品收率也隨之降低。為了提高萃取精餾效果,提高了循環(huán)溶劑流量,又造成能耗的升高與增溶劑損耗量的增大。
再生塔主要是對循環(huán)使用中的溶劑進(jìn)行再生,滿足溶劑使用要求。溶劑再生的過程是通過精餾操作,將溶劑使用過程中帶來的輕組分、重組分雜質(zhì)和老化溶劑脫除。再生后的溶劑,重新作為溶劑循環(huán)使用。溶劑再生的過程中,塔頂輕組分雜質(zhì)會在頂部積聚。
當(dāng)塔頂輕組分雜質(zhì)濃度升高后,影響雜質(zhì)的脫除效果,并且塔頂?shù)牟僮鳒囟纫矔档?。此時,就需要從塔頂對輕組分雜質(zhì)進(jìn)行排放。排放的過程中,一部分溶劑會從塔頂隨著輕組分雜質(zhì)一起排放,從而造成溶劑損耗。重組分雜質(zhì)和老化溶劑會在塔底部積聚,若不及時進(jìn)行排放、脫除,會跟隨循環(huán)溶劑重新返回至系統(tǒng)中,占用有效溶劑組分的空間,降低溶劑萃取精餾效果。因此,溶劑再生的過程中,也需及時將重組分雜質(zhì)和老化的溶劑從塔底排放,降低循環(huán)溶劑中重組分雜質(zhì)和老化溶劑的含量。塔底重組分和老化溶劑排放的過程中,有效溶劑組分會與老化溶劑一起被排至廢液中,造成溶劑損耗。
針對影響環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝中溶劑損耗的幾種主要影響因素,通過優(yōu)化單元操作,降低生產(chǎn)工藝中的雜質(zhì)生成量,降低溶劑循環(huán)量,提高溶劑純度,降低再生塔排放量與增加過濾器等措施,降低溶劑消耗量,并提高環(huán)氧丙烷產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品收率。
生產(chǎn)運行中,通過優(yōu)化操作,改變萃取精餾塔操作參數(shù),以提高萃取精餾效果,進(jìn)而可以降低溶劑使用量。例如,改變工藝反應(yīng)條件,注入更多的中間產(chǎn)物,使反應(yīng)有利于生成目標(biāo)產(chǎn)物,提高目標(biāo)產(chǎn)品選擇性,降低雜質(zhì)組分的生成量;降低循環(huán)溶劑進(jìn)料溫度,提高萃取精精餾效果,如循環(huán)溶劑進(jìn)料溫度從最高的70 ℃降至55 ℃;提高塔頂回流流量,從40 t/h左右提高至50 t/h;改變塔頂操作壓力與操作溫度等措施,將再生塔頂操作溫度從102 ℃降至100 ℃,萃取精餾塔塔頂操作壓力由280 kPa提高至310 kPa。通過采取上述措施,環(huán)氧丙烷產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯提高。環(huán)氧丙烷產(chǎn)品質(zhì)量提高后,可以降低溶劑使用量,延緩溶劑的老化速率,降低溶劑損耗量。
在再生塔的操作中,塔頂主要是將萃取溶劑帶來的雜質(zhì)進(jìn)行脫除,脫除的過程中,會帶走一部分溶劑。當(dāng)由于工藝處理量降低、萃取精餾效果變好、精餾塔優(yōu)化操作等因素,產(chǎn)品質(zhì)量升高時,可通過降低再生塔塔頂操作溫度,降低塔頂排放量,允許部分雜質(zhì)組分留在塔內(nèi),進(jìn)而降低溶劑損耗量。當(dāng)塔頂操作溫度從102 ℃降至100 ℃后,塔頂排放量可從100 kg/h降為30~50 kg/h。
再生塔塔底設(shè)有回收器,對循環(huán)溶劑運行中生成的重組分及老化溶劑進(jìn)行排放,并將有效溶劑組分返回至再生塔內(nèi),進(jìn)行回收利用。溶劑回收的過程中,一部分溶劑會與老化溶劑及重組分排至系統(tǒng)外,造成溶劑損耗。通過縮短溶劑回收器的排放時間,降低回收器排放量等措施,將排放時間由連續(xù)排放改為間斷排放(每日排放1 h/次)。排放量由150 kg/h降至100 kg/h,可以明顯減少溶劑損耗。降低回收器排放量、縮短運行時間后,會升高循環(huán)溶劑中的重組分及老化溶劑含量,降低循環(huán)溶劑中的有效組分,循環(huán)溶劑中的有效組分純度從80%逐漸降至75%,影響了萃取精餾效果。因此,需通過采購高純度溶劑對循環(huán)溶劑中的有效溶劑組分進(jìn)行補充。
環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝中使用的萃取溶劑為混合溶劑,溶劑的純度越高,一定流量下的循環(huán)溶劑中有效組分就越多,萃取精餾效果就越好。系統(tǒng)中由于生產(chǎn)處理量提高,再生塔排放量降低。引起循環(huán)溶劑中有效組分含量降低時,為提高循環(huán)溶劑的純度,通過購買純度達(dá)到90%含量的溶劑,作為新鮮溶劑,替代之前采購的80%含量左右的溶劑補入系統(tǒng)中,以提高系統(tǒng)中循環(huán)溶劑中的有效組分,進(jìn)而提高萃取精餾效果,起到降低溶劑使用量與溶劑損耗的效果。
如前所述,降低回收器排放量的同時,會增加循環(huán)溶劑中老化溶劑的含量,降低循環(huán)溶劑的純度,影響萃取的精餾效果。為此,根據(jù)老化溶劑的性質(zhì),增加一套過濾器設(shè)施,對老化溶劑及重組分進(jìn)行過濾。此套過濾器設(shè)施包含一臺過濾器、一臺冷卻器、流量控制器、溫度控制器及相應(yīng)的管線等設(shè)施。冷卻器、過濾器及配套設(shè)施流程見圖1。
圖1 冷卻器、過濾器及配套設(shè)施流程
溶劑回收器對再生塔塔底來料進(jìn)行初步回收后,剩余的重組分、老化溶劑及有效組分經(jīng)過流量控制器,維持500 kg/h左右的流量,進(jìn)入過濾器設(shè)施。經(jīng)過冷卻器,對來料進(jìn)行冷卻,通過溫度控制冷卻器的循環(huán)水量,將物料溫度控制在60 ℃以下,以便將其中的較重組分冷卻。冷卻后的工藝物料進(jìn)入過濾器,通過其中裝有的數(shù)十根濾芯或濾袋,重組分和老化溶劑被攔截并停留在濾袋表面上。過濾后的物料可再返回至再生塔內(nèi),提高溶劑的利用率。
通過增加此過濾設(shè)施,可提高回收器對溶劑的回收率,間接地降低了回收器的排放時間,大幅降低溶劑的消耗量。同時,將回收器進(jìn)料中的重組分及老化溶劑冷卻、過濾,又提高了循環(huán)溶劑的純度,提高萃取精餾分離效果。
經(jīng)過以上幾種優(yōu)化措施,環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝中溶劑消耗量大幅降低。溶劑單月消耗量與最高峰相比,降低了75%。同時由于溶劑純度的提高,產(chǎn)品質(zhì)量提高,產(chǎn)品得到了大幅提高,溶劑單耗與最高峰相比,降低了79%。
工藝調(diào)整與優(yōu)化后,不僅降低了溶劑的單耗,也取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過計算,每年可節(jié)約溶劑費用約1 200萬元。
盡管通過上述措施,溶劑單耗已大幅降低,但與同類裝置相比,溶劑單耗仍高。溶劑回收器增加過濾器后,過濾效果良好,但仍有不足之處。主要原因是:工藝處理量升高后,重組分及老化溶劑的產(chǎn)生量會增加,過濾器切換頻率會增加。工藝處理退料時,排放廢液較多,也會造成溶劑損耗;夏季氣溫升高后,受循環(huán)水溫度波動的影響,冷卻器后工藝物料的溫度會有所波動,影響重組分和老化溶劑的脫除。
針對上述問題,應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化操作,穩(wěn)定冷卻器后物料溫度,提高分離效果,改善過濾器的運行情況。通過技術(shù)改造,更新過濾器類型和濾袋/濾芯材質(zhì),減少過濾器的清理頻次,降低廢液排放量。