何秀強,韓 雷,翁敦武
(中國移動通信集團海南有限公司,海南 海口 570000)
本次機樓柴油發(fā)電機組延長壽命改造涉及某個核心局樓2臺威爾信P2000E固定柴油發(fā)電機組,一主一備供電方式,發(fā)電機組單臺最大功率:1 600 kW,額定電流:3 200 A;發(fā)電機組的相電壓:230 VAC,線電壓:400 VAC;頻率:50 Hz;接線方式:Y接三相四線。柴油發(fā)電機組于2000年入網(wǎng),2016年達到設(shè)備更新時間,經(jīng)檢測性能,發(fā)現(xiàn)單臺機組帶載能力分別僅為1 150 kW和1 250 kW,帶載率為72%和78%,性能下降嚴重,機組供電能力已經(jīng)不能滿足一主一備的供電方式,為充分發(fā)揮設(shè)備投資的效益,結(jié)合機組使用情況,對機組進行整體評估后,針對機組發(fā)動機部分連接處密封墊老化、控制系統(tǒng)老舊等易損件于2017年4月進行改造,以提高機組的整體性能,滿足運行質(zhì)量要求,延長其使用年限[1]。
局樓固定柴油發(fā)電機組大修內(nèi)容如下:
對發(fā)動機排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)進行全方位的檢修、檢測;
對渦輪增壓器、水泵、機油泵、燃油泵、調(diào)壓調(diào)速等部件檢修;
清除缸內(nèi)積碳,測試發(fā)電機的絕緣;
易損件如風扇和充電機皮帶、老化膠墊更換等工作;
重新裝配發(fā)動機后對機組進行啟動、運行、并機、帶載測試,確保大修后的機組性能符合運行質(zhì)量要求[2]。優(yōu)化整治內(nèi)容明細如表1所示。
表1 優(yōu)化整治內(nèi)容明細
續(xù)表1
局樓固定柴油發(fā)電機組雖然已超期服役3年(更新周期15年),但考慮機組使用頻次低,機組按時保養(yǎng),性能相對穩(wěn)定且更換成本較高的原因,本次通過機組大修改造,解決了機組密封部件和控制系統(tǒng)易損件及老化問題,同時通過清除機組缸內(nèi)積碳,排除機組潛在的故障隱患,進一步提高了機組運行穩(wěn)定性,有效延長了機組使用壽命[3]。油機機組發(fā)動機部分大修如圖1所示。
圖1 油機機組發(fā)動機部分大修圖
對控制系統(tǒng)的控制元件、線路及并機系統(tǒng)進行更換升級改造,原機組開關(guān)柜、輸出開關(guān)、母排等電器件不做更改。具體如下文所述。
(1)將新版的數(shù)字化并機控制系統(tǒng)臨時并行接入到原來的模擬化控制系統(tǒng)進行試運行,并通過新版的控制系統(tǒng)對機組進行運行、并機、帶載等控制調(diào)測,確保新版的控制系統(tǒng)工作正常;
(2)將原來的模擬控制系統(tǒng)元器件、線路逐臺拆除后安裝新版的數(shù)字化并機控制系統(tǒng),以代替原來的模擬控制系統(tǒng)[4]??刂葡到y(tǒng)升級改造項目如表2所示。
表2 控制系統(tǒng)升級改造項目
本次油機控制系統(tǒng)升級改造主要是將原加拿大湯姆遜并機柜系統(tǒng)GCS2000S的指針式儀表更換成數(shù)字式液晶顯示屏,將模擬控制方式的同步器SYC6714、負荷分配器LSM672、介面卡、PLC等控制模塊更換為數(shù)字化并機控制器,具體如圖2所示[5]。
圖2 油機控制系統(tǒng)升級改造圖
改造周期:15天 /2臺。
費用估算:48萬元 /2臺。
1#油機突加突減特性曲線如圖3所示,測試數(shù)據(jù)如表3所示。
圖3 1#油機突加突減特性曲線
表3 1#油機突加突減特性測試數(shù)據(jù)
2#油機突加突減特性曲線如圖4所示,測試數(shù)據(jù)如表4所示。
圖4 2#油機突加突減特性曲線
表4 1#油機突加突減特性測試數(shù)據(jù)
該機樓1#、2#機組大修后輸出功率達到額定功率的80%且連續(xù)運行70 min,水溫正常;當機組輸出功率提升到機組額定功率的85%,連續(xù)運行50 min,水溫正常;當機組輸出功率提升到機組額定功率的90%,連續(xù)運行20 min,水溫達到95 ℃高溫告警。基于改造后的工況測試結(jié)果,省公司網(wǎng)絡(luò)部組織技術(shù)人員進行技術(shù)鑒定,1#、2#機組最大輸出功率為機組額定功率的85%,較改造前1#、2#機組最大輸出功率為機組額定率72%和78%,帶載能力提升了13%和7%,機組于2017年4月改造完成,至今機組運行正常,機組帶載能力穩(wěn)定。
機組大修和其控制系統(tǒng)改造需要24萬元/臺,若機組整體報廢替換費用將高達300萬元/臺,且機組更換周期長,保障難度大。本次機組大修及控制系統(tǒng)升級改造,解決了機組密封部件和控制系統(tǒng)老化問題,機組運行參數(shù)、指標、性能狀況等均符合要求,機組使用壽命延長了6.5年,同時,通過清除機組缸內(nèi)積碳,排除機組潛在的故障隱患,進一步提高了機組運行穩(wěn)定性。核心機樓外電均采用2路市電+1路油機供電模式,油機屬于后備應急電源,省級市電相對穩(wěn)定,機組使用周期內(nèi),機組應急發(fā)電次數(shù)少且供電時長較短,機組整體性能相對穩(wěn)定,當柴油發(fā)電機組應急發(fā)電服役超期時,建議通過整體評估,采取相應的維修措施,節(jié)省改造成本,降低應急保障周期長風險,實現(xiàn)小改造大收益。