李 浩,李 新
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司特鋼分公司,安徽 馬鞍山 243000)
結(jié)晶器液面出現(xiàn)波動將造成鑄坯質(zhì)量的下降,較大的液面波動會破壞穩(wěn)態(tài)澆注,保護渣易卷入鑄坯內(nèi),被凝固坯殼捕捉,鑄坯內(nèi)部夾雜物特性超標;同時,現(xiàn)場生產(chǎn)實踐及文獻均表明,隨著液面波動的惡化,鑄坯非金屬氧化物夾雜含量明顯增多[1],進而惡化軋材質(zhì)量。液面波動劇烈時,出現(xiàn)縱裂漏鋼或渣漏生產(chǎn)事故的概率加大[2],生產(chǎn)事故將增加非計劃停機時間,影響連鑄機生產(chǎn)效率。因此,研究結(jié)晶器液面波動的產(chǎn)生因素并采取對應優(yōu)化方案,不僅可以提高連鑄的穩(wěn)定生產(chǎn),而且對保證穩(wěn)態(tài)澆注,得到優(yōu)質(zhì)鑄坯有顯著意義。
某鋼廠方坯連鑄機由Danieli公司工藝總負責,主要產(chǎn)品為軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼等優(yōu)特鋼,此類鋼種對鑄坯質(zhì)量要求非常嚴格,結(jié)晶器液面波動>±3 mm,將進行判廢處理。結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn),分析了造成方坯連鑄機液面波動的各類因素,同時制定出穩(wěn)定結(jié)晶器液面波動的優(yōu)化工藝。
該廠方坯連鑄機工藝流程為:UHP-LF-RHCCM-緩冷-入庫-軋制或直接熱送-軋制。方坯連鑄機主要參數(shù)指標見表1。
表1 方坯連鑄機主要參數(shù)指標
該廠定義,在澆注過程結(jié)晶器內(nèi)的鋼水實際液位大于設定液位±3 mm,維持超過20 s 以上,為結(jié)晶器液面波動?,F(xiàn)場實際跟蹤發(fā)現(xiàn),該方坯連鑄機結(jié)晶器液面波動有如下特征:(1)具有偶發(fā)性,整個澆次中個別爐次存在,且液面波動產(chǎn)生的時間段也具有偶然性。(2)較大的液位波動,往往在鑄坯表面留下較嚴重的凹坑缺陷。(3)液面波動情況與塞棒吹氬量有直接關系。
該廠方坯連鑄機引用達涅利設計先進的結(jié)晶器液位自動控制技術,采用Cs137檢測結(jié)晶器內(nèi)液態(tài)鋼水的位置,通過在系統(tǒng)內(nèi)預先設定液位值,然后將檢測到的鋼水液位與之進行對比分析。根據(jù)對比得出的信號,系統(tǒng)自動控制塞棒位置動作,實現(xiàn)結(jié)晶器液位的自動控制[3]。
然而,射源液位檢測技術難以規(guī)避保護渣的干擾,實際射源檢測的液位為高溫鋼水液位和熱態(tài)保護渣厚度疊加之和。同時,加入結(jié)晶器的保護渣會干擾射源射線的傳輸與吸收,有文獻表明,當保護渣加入20~30 mm 厚度時,將會給Cs137 液位檢測系統(tǒng)產(chǎn)生一定的13~19 mm 的虛假鋼液信號,即Cs137液位檢測系統(tǒng)產(chǎn)生一個較大量程的波動虛假信號,而實際鋼液面將會產(chǎn)生12.6~18.9 mm 的波動[4]。這將對連鑄坯質(zhì)量產(chǎn)生重大影響,甚至出現(xiàn)卷漏生產(chǎn)事故。
根據(jù)該廠現(xiàn)場操作人員推渣及生產(chǎn)的錄像調(diào)取,發(fā)現(xiàn)個別操作人員推保護渣容易引起結(jié)晶器液面波動,從第1流到第5流或從第5流至第1流順序產(chǎn)生液面波動,液面波動頻率較為固定,間隔周期與守流人員推渣周期相同。
使用鋁脫氧的鋼種,鋼中鋁含量較高,澆注時極易發(fā)生如下反應:
Al2O3為高熔點夾雜物,該類夾雜物會隨著連澆時間的延長而慢慢絮集在棒頭、SEN 碗部及內(nèi)壁,堵塞水口[5],進而發(fā)生結(jié)瘤。雖然澆注過程水口結(jié)瘤較為緩慢,但是當結(jié)瘤物剝離附著點,此時水口堵塞瞬間解除,由于液位控制系統(tǒng)的閉環(huán)作用,塞棒位置自動瞬間調(diào)整,結(jié)晶器內(nèi)發(fā)生較大波動。
對可澆性不好的鋼種,國內(nèi)鋼廠通常使用塞棒吹氬技術。塞棒吹入氬氣,可以使SEN內(nèi)鋼液流場發(fā)生變化,杜絕Al2O3等在SEN碗部及內(nèi)壁的絮集,從而避免因水口碗部及內(nèi)壁堵塞造成的棒位上漲及結(jié)瘤物剝離而造成的結(jié)晶器液面波動。但是,若吹入的氣體量控制不合適,將會加重液面波動。氬氣流量太小,防堵效果差,容易結(jié)瘤,且氬氣管道背壓無法保證正壓,容易吸入空氣,污染鋼水,加劇結(jié)晶器液面波動;流量太大,結(jié)晶器內(nèi)上浮的氬氣泡變大,在氣泡脫離鋼液面時炸裂瞬間產(chǎn)能的動能增加,對結(jié)晶器內(nèi)液面的擾動變大,極易使鋼水因二次氧化而受到污染。
統(tǒng)計了該廠連澆58爐使用塞棒吹氬鋼種的澆注,氬氣流量對液面波動的影響如圖1所示。生產(chǎn)實際發(fā)現(xiàn),氬氣流量控制在2.5 L/min,對液面波動影響最小。
圖1 氬氣流量對結(jié)晶器液面波動的影響
特殊鋼澆注均采用塞棒控流。塞棒控制系統(tǒng)發(fā)生故障,塞棒控流效果將會受到影響,必然產(chǎn)生液面波動。生產(chǎn)實踐發(fā)現(xiàn),塞棒控制系統(tǒng)故障主要包括:塞棒機構(gòu)定位銷松動甚至斷裂、鋼帶卡殼、塞棒電機跳電等。因塞棒控制系統(tǒng)故障而產(chǎn)生的液位波動,均為瞬時、大幅度的波動,故障消除后,塞棒位置恢復。
國外冶金學者Teshima 等人,為了定量地研究結(jié)晶器內(nèi)鋼液流場對結(jié)晶器液面波動的決定性大小,采用了以下公式來表征結(jié)晶器液面波動情況。指出,當F位于3~5,結(jié)晶器液面比較穩(wěn)定[6]。波動函數(shù)定義為:
式中:ρ為結(jié)晶器內(nèi)鋼液密度,kg/m3;QL為拉速,m3/s;υe為鋼水流股到達窄面碰撞速度,m/s;θ為鋼水流股與結(jié)晶器窄面的碰撞角度,°;D為碰撞點到結(jié)晶器液面的距離,m。
由此可見,在浸入式水口的形狀、水口出口角度、拉速固定的情況下,SEN 插入深度決定了液面波動情況。中包鋼水由SEN注入結(jié)晶器內(nèi),注流由側(cè)孔流出,到達銅管壁后,因銅管避的阻擋作用,注流將產(chǎn)生上升流股和下降流股。上升流股向上運動,直接擾動鋼水液面,流股動能越大,越容易引起液面波動。側(cè)孔SEN插入深度,決定著結(jié)晶器內(nèi)液面擾動情況:水口插入太淺,上升流股路徑短,動能大,加大對結(jié)晶器液面的擾動,形成較大的液位波動,且易引起卷渣;水口插入深度太大,結(jié)晶器內(nèi)溫度場不均勻,表現(xiàn)為鋼水上表面熱能缺乏,影響化渣效果,結(jié)冷鋼,造成液面波動。
經(jīng)過生產(chǎn)實踐統(tǒng)計得出,液面波動隨側(cè)孔SEN插入深度變化曲線見圖2??梢?,SEN 插入過深或過淺都會引起液面波動的加劇,側(cè)孔SEN插入深度在100~120 mm對液面波動影響最小。
圖2 側(cè)孔水口插入深度對結(jié)晶器液面波動的影響
射源液位檢測技術難以規(guī)避保護渣的干擾,實際射源檢測的液位為高溫鋼水液位和熱態(tài)保護渣厚度疊加之和,保護渣過量加入時,導致結(jié)晶器內(nèi)實際鋼液位遠低于射源檢測的液位值。因此,生產(chǎn)過程中,需做到:(1)標準化作業(yè),添加保護渣需做到每次添加量少、添加頻次多,每次添加的保護渣要均勻覆蓋結(jié)晶器,保證總渣層厚度40~50 mm,液渣層厚度7~9 mm。使用專用保護渣厚度測量工具。(2)使用自動加渣設備。
易結(jié)瘤鋼種澆注過程,容易發(fā)生結(jié)瘤物剝離和因水口碗部、內(nèi)壁堵塞造成的棒位上漲,繼而造成結(jié)晶器液面波動,為此應做到:(1)做好全程保護澆注,杜絕鋼水的再污染,杜絕Al2O3等夾雜物在塞棒頭部、SEN 碗部和內(nèi)壁的絮集及結(jié)瘤物的脫落;做好保護渣添加工作,防止鋼水結(jié)冷鋼,造成液面波動。(2)采用吹氬塞棒澆注工藝時,需注意出吹入氣體最合適流量值,既要保證可以有效防止結(jié)瘤,也要時刻注意不能產(chǎn)生液面波動[7]?,F(xiàn)場實際生產(chǎn)經(jīng)驗,吹入的氬氣量控制在2.5 L/min 左右,對結(jié)晶器內(nèi)鋼液面影響最小。
側(cè)孔SEN插入深度直接決定了結(jié)晶器內(nèi)流場,并決定著結(jié)晶器內(nèi)液面擾動情況,必須保證SEN插入深度。現(xiàn)場實踐證明,SEN 插入深度在100~120 mm,可極大地降低液面波動的產(chǎn)生。措施:(1)生產(chǎn)準備期間,在水口固定位置做好標記,便于后續(xù)測量。(2)使用SEN 插入深度專用工具測量插入深度。(3)開澆前,中包升降編碼器清零,防止計數(shù)故障帶來的測量誤差。(4)使用自動錯水口工藝,保證水口插入深度不受人為升降中包影響。
保證塞棒—液位控制系統(tǒng)穩(wěn)定,應例行檢查電纜狀態(tài),包括塞棒機構(gòu)電源線及信號線是否過燒、短路;檢查機構(gòu)定位銷安裝是否牢固;保證塞棒電機冷卻不過熱。
對比統(tǒng)計了之前生產(chǎn)的410爐澆注液面曲線,波動超過±3 mm 的比例達到11.45%;采用控制措施,統(tǒng)計了500 爐的澆注液面曲線,波動超過±3 mm的比例降低至0.8%。以上優(yōu)化措施,可有效地穩(wěn)定結(jié)晶器液面,提高了鑄坯質(zhì)量,鑄坯廢次降率大大降低,為穩(wěn)態(tài)澆鑄高品質(zhì)鋼提供了有力保障。