樊 毅
(云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司,云南 香格里拉 674400)
現(xiàn)有以DCS系統(tǒng)為平臺(tái)的銅礦山磨礦鋼球添加為全人工手動(dòng)添加方式,或在通過以PLC為核心設(shè)計(jì)的方式前提下,新增整套控制系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行加球,兩種添加方式均不可取。這是因?yàn)?,人工手?dòng)添加鋼球的方式需要大量的體力操作,額外增加員工的體力勞動(dòng)量,降低員工身心健康指數(shù),鋼球添加的及時(shí)可靠性得不到保障,造成生產(chǎn)原材料及能源的浪費(fèi),生產(chǎn)效率低下,不利于企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)的提升。另外,在吊裝鋼球添加過程存在高空墜物、機(jī)械傷害、噪聲等較大的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,不利于企業(yè)安全生產(chǎn)的管控。采用以PLC為核心設(shè)計(jì),新增整套鋼球添加控制系統(tǒng)設(shè)備,單臺(tái)磨礦磨機(jī)加球機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備備件材料采購、安裝、調(diào)試等預(yù)計(jì)花銷約100萬元以上,隨著磨機(jī)臺(tái)數(shù)增加,會(huì)造成直接生產(chǎn)成本成倍額外增加,給企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來不小壓力,給企業(yè)降本增效工作效果的全面提升造成困難。因此,以現(xiàn)有DCS系統(tǒng)為平臺(tái)設(shè)計(jì)銅礦山磨礦鋼球添加系統(tǒng)最佳選擇,僅采購傳感器和小變頻器等費(fèi)用共計(jì)萬元小件,充分運(yùn)用現(xiàn)有DCS系統(tǒng)平臺(tái)的功能,自行探索研究設(shè)計(jì)系統(tǒng)方案與實(shí)施,實(shí)現(xiàn)磨礦鋼球添加的全自動(dòng)循環(huán)控制。
實(shí)際鋼球添加量計(jì)數(shù)裝置包含漫反射型光電開關(guān)傳感器[1,2]、鐵質(zhì)剎車擋板、安裝磁鐵的被測活動(dòng)面板等硬件部件。計(jì)數(shù)傳感器采用漫反射型光電開關(guān)[1,2](對射型和鏡面反射型,現(xiàn)場不具備安裝使用條件),檢測范圍0~40 cm,信號(hào)常開型,共3個(gè)。3個(gè)傳感器成一排,均勻分布垂直安裝于滾筒正上方,分別對準(zhǔn)滾筒上三個(gè)抓手的每一個(gè)中心點(diǎn)。其計(jì)數(shù)檢測裝置系統(tǒng)功能示意圖如圖1所示。
圖1 計(jì)數(shù)檢測裝置系統(tǒng)功能示意圖Fig.1 Function diagram of counting detection device system
檢測裝置的設(shè)計(jì)特點(diǎn)為:
1)面測方式代替點(diǎn)測方式降低滾筒面的干擾信號(hào)產(chǎn)生。由于鋼球檢測方式比較特殊,為點(diǎn)測方式,對漫反射型光電開關(guān)檢測光強(qiáng)度要求比較高。才其他非球型規(guī)則物體的檢測方式為面測方式,對漫反射型光電開關(guān)檢測光強(qiáng)度要求不高。因此,漫反射型光電開關(guān)調(diào)節(jié)到對鋼球點(diǎn)起作用,有信號(hào)反饋輸出的時(shí)候,其面測方式距離已經(jīng)到達(dá)滾筒最高圓柱體面,圓柱體面上就會(huì)產(chǎn)生信號(hào)干擾,因此設(shè)計(jì)應(yīng)用輕質(zhì)光滑面板代替鋼球作為被檢測對象。
2)應(yīng)用鐵質(zhì)剎車擋板和被測活動(dòng)面板安裝磁鐵吸引的方式消除被測活動(dòng)面板被鋼球推動(dòng)后多次自由擺動(dòng)產(chǎn)生的信號(hào)干擾,每次鋼球到達(dá)傳感器底部就推動(dòng)被測活動(dòng)面板向鋼球運(yùn)輸方向擺動(dòng),在與鋼球分離之后,被測活動(dòng)面板回到中心初始位置,立即停止擺動(dòng),光電開關(guān)檢測反饋信號(hào)只輸出一次,計(jì)一個(gè)鋼球數(shù)量。
3)推動(dòng)被測活動(dòng)面板底部設(shè)計(jì)為單指狀,確保抓手在運(yùn)行過程中,不接觸被測活動(dòng)面板,而順利通過檢測光電底部,這樣避免了空抓手帶來的信號(hào)干擾計(jì)數(shù)。
4)被控輸出為變頻器電機(jī)帶動(dòng)滾筒旋轉(zhuǎn),滾筒圓柱體上均勻分布三個(gè)抓手,滾筒每滾一圈,最大可以輸送三個(gè)鋼球。
該DCS系統(tǒng)平臺(tái)[3]是Honeywell 的PKS系統(tǒng)平臺(tái),在磨礦控制站的冗余C300控制器底下進(jìn)行新建CM控制策略設(shè)計(jì),包含定時(shí)周期新給礦量自動(dòng)計(jì)算單元、鋼球需求量自動(dòng)計(jì)算單元、實(shí)際鋼球添加自動(dòng)控制單元、自動(dòng)周期循環(huán)控制單元的CM控制策略核心功能設(shè)計(jì)、手動(dòng)鋼球補(bǔ)充添加控制、班(月)鋼球使用添加量統(tǒng)計(jì)、工藝流程聯(lián)鎖自動(dòng)控制、上位機(jī)HMI監(jiān)控功能等其他功能設(shè)計(jì)。其自動(dòng)控制邏輯框圖如圖2所示。
圖2 自動(dòng)控制邏輯框圖Fig.2 Automatic control logic block diagram
由于在DCS系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)快速檢測運(yùn)動(dòng)控制是行業(yè)首次,因此,對系統(tǒng)進(jìn)行了探索優(yōu)化應(yīng)用。DCS相對PLC來說,CPU處理速度較慢、默認(rèn)掃描周期較長,在實(shí)際鋼球添加量反饋用于各檢測控制功能中時(shí),需要對控制系統(tǒng)進(jìn)行DI信號(hào)的約一秒的鎖定功能設(shè)計(jì);另外,還要對該加球機(jī)控制程序的執(zhí)行掃描周期進(jìn)行提升設(shè)計(jì),才能滿足后續(xù)核心算法控制設(shè)計(jì)使用要求[3,5]。特別說明,對加球機(jī)的CM程序掃描周期提速只是個(gè)別操作,該控制器C300底下其他CM保持默認(rèn)設(shè)置值即可,這樣不會(huì)額外增加控制器C300及服務(wù)器的負(fù)荷,也不會(huì)導(dǎo)致控制器C300死機(jī)及服務(wù)器死機(jī)等故障。
信號(hào)源:皮帶秤的累計(jì)量是脈沖信號(hào)反饋到DCS的DI輸入通道經(jīng)系統(tǒng)集成處理后的量,皮帶秤每累計(jì)到一噸礦量就反饋輸出一個(gè)脈沖信號(hào)作為DCS的礦量累計(jì)信號(hào)源,而皮帶秤的瞬時(shí)量以模擬量實(shí)時(shí)反饋到DCS的AI輸入通道,進(jìn)行集成應(yīng)用與顯示。
皮帶秤安裝情況:磨機(jī)的總?cè)氲V量安裝有皮帶秤計(jì)量,磨機(jī)的頑石返回礦量安裝有皮帶秤計(jì)量,磨機(jī)的新給礦量(儲(chǔ)礦堆來礦量)沒有安裝皮帶秤計(jì)量。另外,需要添加鋼球的為磨機(jī)新給礦量,頑石不需要添加鋼球研磨,因?yàn)轭B石已經(jīng)在頑石破碎機(jī)進(jìn)行了破碎,直接進(jìn)入磨機(jī),進(jìn)入磨浮流程即可。
新給礦量計(jì)算:應(yīng)用PKS之控制策略CM里的定時(shí)器模塊、脈沖累加模塊、條件推送模塊、立即數(shù)存儲(chǔ)模塊等進(jìn)行設(shè)計(jì)。在遠(yuǎn)程、自動(dòng)、其他聯(lián)鎖條件滿足的情況下,啟動(dòng)后,定時(shí)器模塊開始計(jì)時(shí)(定時(shí)時(shí)間長度在HMI上,操作人員根據(jù)需要進(jìn)行靈活設(shè)定)、脈沖累加模塊(總?cè)氲V量、頑石返回礦量各使用一個(gè)模塊)開始進(jìn)行礦量累加,在本次定時(shí)周期結(jié)束時(shí),定時(shí)器輸出定時(shí)完成的脈沖信號(hào)觸發(fā)條件推送模塊(總?cè)氲V量、頑石返回礦量各使用一個(gè)模塊),該模塊把該周期脈沖累加模塊所累加的礦量推送給立即數(shù)存儲(chǔ)模塊(總?cè)氲V量、頑石返回礦量各使用一個(gè)模塊)???cè)氲V量對應(yīng)的立即數(shù)累計(jì)量n1(單位:t)減去頑石返礦量對應(yīng)的立即數(shù)累計(jì)量n2(單位:t)得到新給礦量在該定時(shí)周期的累計(jì)量n(單位:t),即n=n1-n2。然后將新給礦量在該定時(shí)周期的累計(jì)量n輸送給下一處理單元(鋼球需求量,自動(dòng)計(jì)算單元),即完成本次定時(shí)周期的新給礦量計(jì)算處理。同時(shí),復(fù)位定時(shí)器和脈沖累加模塊,在遠(yuǎn)程、自動(dòng)、啟動(dòng)等自動(dòng)控制信號(hào)一直為真的條件下,又立即開始執(zhí)行下一個(gè)定時(shí)周期的新給礦量,自動(dòng)計(jì)算處理過程。定時(shí)周期新給礦量自動(dòng)計(jì)算單元邏輯框圖如圖3所示。
圖3 定時(shí)周期新給礦量自動(dòng)計(jì)算單元邏輯框圖Fig.3 Logic block diagram of automatic calculation unit of new feeding quantity in fixed period
這個(gè)定時(shí)周期新給礦量自動(dòng)計(jì)算單元有以下優(yōu)點(diǎn):在HMI上設(shè)計(jì)周期設(shè)定接口,可方便操作人員靈活設(shè)置使用周期。做周期倒計(jì)時(shí)顯示,可方便操作人員直觀掌握加球機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間。做礦量累計(jì)顯示,便于生產(chǎn)數(shù)據(jù)核算。在CM里做歷史數(shù)據(jù)組態(tài),便于永久性存儲(chǔ)數(shù)據(jù)與備查。
信號(hào)源:新給礦累計(jì)量n(來自定時(shí)周期新給礦量自動(dòng)計(jì)算單元輸送)、鋼球的單耗量k(中控人員在HMI上靈活設(shè)定,選礦技術(shù)人員根據(jù)礦石性質(zhì)等實(shí)驗(yàn)計(jì)算得出)、每個(gè)鋼球的質(zhì)量m(中控人員在HMI上靈活設(shè)定,不同批次鋼球重量會(huì)有不同),以上信號(hào)源變量均存儲(chǔ)在CM的立即數(shù)存儲(chǔ)模塊里。
鋼球需求量自動(dòng)計(jì)算:根據(jù)以上三個(gè)變量進(jìn)行四則混合運(yùn)算,得出該周期的礦量對應(yīng)的鋼球需要個(gè)數(shù),即:新給礦累計(jì)量n(單位:t)乘以鋼球的單耗量k(單位:kg/t),再除以每個(gè)鋼球的質(zhì)量m(單位:kg)得到鋼球需求添加量y(單位:個(gè)),即y=n×k/m。該過程全部應(yīng)用CM的立即數(shù)存儲(chǔ)模塊輸出進(jìn)行計(jì)算。然后將該鋼球需求添加量y送人下一處理單元(實(shí)際鋼球添加自動(dòng)控制單元)。
該處理單元的鋼球單耗k和鋼球單個(gè)質(zhì)量m均在操作站HMI設(shè)計(jì)開放輸入接口,便于操作人員根據(jù)實(shí)際物料情況進(jìn)行使用參數(shù)及時(shí)調(diào)整,達(dá)到精確自動(dòng)計(jì)算和控制處理。
信號(hào)源:鋼球需求添加量(來自鋼球需求量自動(dòng)計(jì)算單元輸送)、實(shí)際鋼球添加反饋量(DI)、變頻器頻率給定(AO)、變頻器頻率反饋(AI)等。
自動(dòng)控制:鋼球需求添加量是在上一個(gè)定時(shí)周期內(nèi)進(jìn)行處理,周期結(jié)束時(shí)計(jì)算輸出的實(shí)際鋼球添加自動(dòng)控制單元的給定信號(hào)。實(shí)際鋼球添加自動(dòng)控制單元是在第二定時(shí)周期開始時(shí)執(zhí)行控制處理動(dòng)作,即鋼球需求添加量的計(jì)算處理過程總比實(shí)際鋼球添加自動(dòng)控制處理要早一個(gè)周期。上一單元(鋼球需求量自動(dòng)計(jì)算單元)的鋼球需求添加量計(jì)算數(shù)字輸出信號(hào)為浮點(diǎn)數(shù),可能是整數(shù),也可能帶小數(shù)。因此,需要先對鋼球需求添加量的所有小數(shù)進(jìn)位取整數(shù)后作為給定設(shè)定值,然后與實(shí)際鋼球添加反饋量進(jìn)行實(shí)時(shí)比較,當(dāng)設(shè)定值(鋼球需求添加量進(jìn)位取整值)與實(shí)際鋼球添加反饋值相等時(shí),完成本次加球。同時(shí),進(jìn)入本次周期設(shè)定時(shí)間的剩余計(jì)時(shí)階段,及新給礦量繼續(xù)累計(jì)的等待時(shí)間段(經(jīng)過現(xiàn)場測試,任意頻率給定情況下,電機(jī)驅(qū)動(dòng)直連滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行加球,其動(dòng)作執(zhí)行時(shí)間均遠(yuǎn)小于自動(dòng)鋼球添加模式的周期設(shè)定時(shí)間長度),當(dāng)本次周期計(jì)時(shí)結(jié)束時(shí),該周期的自動(dòng)控制及計(jì)算處理過程全部結(jié)束。其鋼球添加自動(dòng)控制單元邏輯框圖如圖4所示。
圖4 鋼球添加自動(dòng)控制單元邏輯框圖Fig.4 Logic block diagram of automatic control unit for steel ball adding
該過程主要用到兩種自動(dòng)控制輸出模式:PID變頻調(diào)速控制模式、定速控制模式。
PID變頻調(diào)速控制[4,5]:SP設(shè)定值為鋼球需求添加量的進(jìn)位取整值,PV過程值為實(shí)際實(shí)時(shí)加球數(shù)量反饋值,OP輸出量為變頻器的頻率給定值。經(jīng)過使用測試,磨機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),1 h為周期設(shè)定,頻率為10 Hz時(shí),僅需要8 min左右即可完成1 h周期的鋼球添加,因此,在自動(dòng)控制模式下,使用PID調(diào)節(jié)頻率輸出,范圍在0~15 Hz即可。PID參數(shù)整定設(shè)置為:比例P為5;積分I為0.3;微分D為0。
定速控制:周期循環(huán)自動(dòng)加球控制也可以固定頻率輸出運(yùn)行,程序內(nèi)部設(shè)定為10 Hz即可滿足使用,在添加前段,鋼球量較少或鋼球補(bǔ)充的過程中使用定速控制,加球機(jī)及周圍環(huán)境相對比較安全可靠。
利用定時(shí)器模塊、脈沖累加模塊、條件推送模塊、立即數(shù)存儲(chǔ)模塊、數(shù)字量上級(jí)控制輸出處理模塊等的啟動(dòng)置位、使能復(fù)位等功能。
在每個(gè)周期定時(shí)開始時(shí),進(jìn)行各功能模塊的使能置位,使其各功能模塊各司其職,又配合工作,共同完成前面三個(gè)處理單元(定時(shí)周期新給礦量自動(dòng)計(jì)算單元、鋼球需求量自動(dòng)計(jì)算單元、實(shí)際鋼球添加自動(dòng)控制單元)的設(shè)計(jì)功能,達(dá)到新給礦累計(jì)量、鋼球需求添加量自動(dòng)計(jì)算處理,鋼球添加動(dòng)作自動(dòng)控制執(zhí)行。
在鋼球添加動(dòng)作自動(dòng)控制執(zhí)行完成時(shí),對頻率給定模塊和數(shù)字量輸出模塊進(jìn)行使能復(fù)位,使其變頻器和電機(jī)立即停止運(yùn)行。
在每個(gè)周期定時(shí)結(jié)束時(shí),用定時(shí)器計(jì)時(shí)完成的輸出脈沖信號(hào),對定時(shí)器模塊、脈沖累加模塊進(jìn)行復(fù)位處理,使其兩個(gè)模塊重新定時(shí)和累計(jì)計(jì)數(shù),為下一周期自動(dòng)加球控制做輸入數(shù)據(jù)給定準(zhǔn)備。用定時(shí)器計(jì)時(shí)完成的輸出脈沖信號(hào),對條件推送模塊進(jìn)行使能,使其執(zhí)行總給礦累計(jì)量和頑石給礦累計(jì)量推送到立即數(shù)存儲(chǔ)模塊進(jìn)行存儲(chǔ),同時(shí)執(zhí)行立即數(shù)存儲(chǔ)模塊的數(shù)據(jù)計(jì)算,得到新給礦累計(jì)量、鋼球需求添加量,送到下一周期的實(shí)際鋼球添加自動(dòng)控制單元。
在遠(yuǎn)程、自動(dòng)、啟動(dòng)等自動(dòng)控制信號(hào)一直為真的條件下,上一個(gè)周期結(jié)束時(shí),前面設(shè)計(jì)單元的輸出新給礦累計(jì)量、鋼球需求添加量在當(dāng)前周期開始時(shí)立即進(jìn)行加球的自動(dòng)控制動(dòng)作,在當(dāng)前周期定時(shí)結(jié)束時(shí),自動(dòng)加球動(dòng)作已在本周期內(nèi)提前完成,而新給礦累計(jì)量、鋼球需求添加量的計(jì)算處理數(shù)據(jù),在當(dāng)前周期定時(shí)結(jié)束時(shí)自動(dòng)計(jì)算給出,同時(shí)立即進(jìn)入下一周期。又立即開始執(zhí)行新的鋼球添加自動(dòng)控制動(dòng)作和新給礦量、鋼球需求添加量的計(jì)算處理過程。如此周期性循環(huán)執(zhí)行CM程序功能,達(dá)到自動(dòng)模式下自動(dòng)加球周期性循環(huán)穩(wěn)定運(yùn)行。其自動(dòng)周期循環(huán)控制單元邏輯框圖如圖5所示。
圖5 自動(dòng)周期循環(huán)控制單元邏輯框圖Fig.5 Logic block diagram of automatic cycle control unit
新給礦量計(jì)算值,鋼球需求添加量計(jì)算值,鋼球添加反饋量,定時(shí)器設(shè)定值,定時(shí)器倒計(jì)時(shí)等數(shù)據(jù)均在HMI上做設(shè)定和顯示功能。新給礦量計(jì)算值,鋼球需求添加量計(jì)算值,鋼球添加反饋量均能保持顯示一個(gè)周期,并在CM里做歷史趨勢組態(tài),可以永久性備查。
設(shè)計(jì)的其他功能還包括工藝流程聯(lián)鎖自動(dòng)控制、班(月)鋼球使用添加量統(tǒng)計(jì)、手動(dòng)鋼球補(bǔ)充添加控制、加球機(jī)無球報(bào)警等。
充分運(yùn)用云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司現(xiàn)有DCS系統(tǒng)平臺(tái)的功能,自主進(jìn)行磨礦鋼球添加全自動(dòng)循環(huán)控制系統(tǒng)方案的探索研究設(shè)計(jì),自行進(jìn)行檢測裝置設(shè)計(jì)與制作安裝、程序組態(tài)、系統(tǒng)實(shí)施調(diào)試,最終實(shí)現(xiàn)磨礦磨機(jī)鋼球添加的全自動(dòng)循環(huán)控制[6-8]。DCS系統(tǒng)平臺(tái)操作站HMI應(yīng)用人機(jī)操作畫面如圖6所示,主要功能包含:手/自動(dòng)畫面、歷史趨勢、加球機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、聲光報(bào)警、班月報(bào)表等功能。
圖6 人機(jī)操作HMI畫面Fig.6 HMI screen of man machine operation
該控制系統(tǒng)于2020年7月云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司投入運(yùn)行之后,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)均勻、準(zhǔn)確加球,磨機(jī)耗能得以有效降低,磨礦濃度和磨礦粒度得到較好控制,提高了原礦處理能力,提高了磨機(jī)臺(tái)效,可達(dá)到采用在PLC上快速運(yùn)動(dòng)檢測控制功能的全自動(dòng)加球機(jī)快速檢測控制系統(tǒng)的效果,而且消除了磨礦人工鋼球添加方式中的高空墜物、機(jī)械傷害、噪聲等生產(chǎn)安全隱患,特別在高原環(huán)境下,降低了崗位操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了員工身心健康指數(shù)。
利用DCS系統(tǒng)平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)在DCS系統(tǒng)平臺(tái)上探索實(shí)現(xiàn)諸如加球機(jī)的快速運(yùn)動(dòng)檢測控制系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)具有安全、可靠、成本低、效率高等優(yōu)點(diǎn),可達(dá)到目前為止僅在PLC上成功應(yīng)用快速運(yùn)動(dòng)檢測控制功能的全自動(dòng)加球機(jī)快速檢測控制系統(tǒng)的效果,也可解決長期以來人工手動(dòng)鋼球添加的不安全、不準(zhǔn)確困難,避免新增一整套PLC控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)加球機(jī)控制應(yīng)用。
采用該系統(tǒng)的實(shí)踐應(yīng)用結(jié)果表明,采用該系統(tǒng)可使公司磨礦設(shè)備的綜合優(yōu)越性能得以充分發(fā)揮出來,磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)效率得到全面提升、生產(chǎn)成本大幅度降低。在公司全面推行全要素對標(biāo)、降本增效、安全高效生產(chǎn)的大環(huán)境下,可極大地節(jié)約投資費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)要素對標(biāo)、降本增效、安全高效生產(chǎn),具有歷史突破性和重大推廣應(yīng)用價(jià)值。