文 華,王 霞
(眉山中車(chē)緊固件科技有限公司,四川 眉山 620010)
目前我國(guó)鐵路貨車(chē)及城軌動(dòng)車(chē)組的緊固件連接方式部分采用拉鉚釘進(jìn)行緊固連接。拉鉚釘為組合件,包括拉鉚釘和套環(huán),連接時(shí)采用鉚槍將拉鉚釘拉斷,依靠拉鉚釘斷裂時(shí)產(chǎn)生的力量(即拉斷力)將套環(huán)擠壓變形,達(dá)到緊固連接的作用[2]。鐵路貨車(chē)中使用的高強(qiáng)度拉鉚釘,其硬度要求為41~53 HRC,制造材料為ML35鋼,規(guī)格為φ6 mm,制造工藝為下料→拉拔→冷鐓成型→搓絲→淬火→低溫回火→余溫發(fā)黑→成品。
拉鉚釘熱處理后進(jìn)行拉斷力檢測(cè),參照標(biāo)準(zhǔn)GB/T 228中的《金屬拉伸試驗(yàn)方法》由工裝將試樣兩端夾住,在拉力試驗(yàn)機(jī)沿軸向力將拉鉚釘環(huán)槽部分拉斷,環(huán)槽斷裂所需的最大拉應(yīng)力為該拉鉚釘?shù)睦瓟嗔Α?duì)拉鉚釘進(jìn)行拉伸試驗(yàn),在沒(méi)有達(dá)到斷裂最大拉伸力時(shí),拉鉚釘發(fā)生斷裂。對(duì)斷裂拉鉚釘進(jìn)行失效分析與研究,查找原因,并提出相關(guān)的措施與建議,避免類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。
分別取拉斷力合格與不合格的拉鉚釘各1個(gè),使用ICP測(cè)量Cr、Si、Mn、P含量,碳硫分析儀測(cè)量C、S的含量,測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表1。結(jié)果表明:合格與不合格拉鉚釘試樣的原材料化學(xué)成分均符合GB/T 6478—2015《冷鐓和冷擠壓用鋼》中對(duì)ML35鋼成分的要求,微量元素P、S的含量也低于優(yōu)質(zhì)鋼中對(duì)P、S元素的標(biāo)準(zhǔn)要求[2]。
表1 試樣化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
在拉斷力合格與不合格的拉鉚釘上截取試樣,采用洛氏硬度計(jì)進(jìn)行硬度檢測(cè),合格和不合格試樣平均硬度值分別為47.5 HRC和47.7 HRC,硬度值均在41~53 HRC的范圍內(nèi),符合技術(shù)要求。
采用拉力試驗(yàn)機(jī)拉斷拉鉚釘,垂直于斷裂截面切取縱向試樣,經(jīng)粗磨、精磨、拋光和4%硝酸酒精溶液腐蝕后,用電子金相顯微鏡觀察其組織形貌。圖1(a)、1(b)分別為合格與不合格拉鉚釘試樣心部的組織形貌,金相組織均為回火馬氏體,組織均勻,與所用熱處理工藝獲得的該材料正常金相組織一致[3]。圖1(c)、1(d)分別為合格與不合格拉鉚釘試樣螺紋的組織形貌,發(fā)現(xiàn)不合格鉚釘?shù)穆菁y表面比基體更容易侵蝕呈黑色,表明鉚釘表面存在增碳現(xiàn)象。
(a)合格試樣心部,500×;(b)不合格試樣心部,500×;(c)合格試樣螺紋,100×;(d)不合格試樣螺紋,100×圖1 試樣金相組織(a)qualified sample at center,500×;(b)unqualified sample at center,500×;(c)qualified sample thread,100×;(d)unqualified sample thread,100×Fig.1 Microstructure of samples
采用線切割機(jī)截取垂直于斷裂截面長(zhǎng)度為10 mm的試樣,經(jīng)打磨、拋光后,按GB/T 3098.1—2010《緊固件機(jī)械性能螺栓、螺釘和螺柱》的要求,采用顯微硬度法對(duì)螺紋進(jìn)行增碳測(cè)試。顯微硬度值測(cè)試結(jié)果如表2所示,不合格拉鉚釘螺紋的第1、3測(cè)試點(diǎn)的硬度實(shí)測(cè)值分別為468 HV和558 HV。標(biāo)準(zhǔn)中未增碳的硬度值要求為:第3測(cè)試點(diǎn)的維氏硬度值應(yīng)等于或小于第1點(diǎn)維氏硬度值加上30 HV??梢?jiàn)不合格拉鉚釘?shù)脑鎏疾荒軡M足標(biāo)準(zhǔn)要求,表面硬度高于心部硬度90 HV,表明拉鉚釘表面有嚴(yán)重增碳現(xiàn)象。
表2 顯微硬度值(HV)
利用拉力試驗(yàn)機(jī)拉斷拉鉚釘,采用掃描電鏡觀察斷口宏觀形貌。合格試樣和不合格試樣的宏觀斷口形貌如圖2(a)、2(b)所示,斷口平直,均未見(jiàn)明顯腐蝕氧化痕跡;斷口裂紋源均在拉鉚釘環(huán)槽邊緣處,拉鉚釘受拉力時(shí)環(huán)槽部位處在三向應(yīng)力狀態(tài)下,環(huán)槽邊緣處應(yīng)力最大先形成裂紋,然后在三向應(yīng)力作用下快速擴(kuò)展形成平直斷口[4]。
(a)合格試樣;(b)不合格試樣圖2 拉鉚釘斷口宏觀形貌18×(a) qualified sample; (b) unqualified sampleFig.2 The macro morphology of pull rivet fracture 18×
合格與不合格拉鉚釘試樣斷口微觀形貌如圖3、圖4所示。從圖3(a)可以看出,合格試樣裂紋源區(qū)微觀形貌為剪切韌窩狀。由于拉鉚釘在拉伸試驗(yàn)中,環(huán)槽部位無(wú)法產(chǎn)生塑性變形,此時(shí)環(huán)槽會(huì)受到剪切應(yīng)力,處于三向應(yīng)力狀態(tài),在剪切應(yīng)力的作用下,環(huán)槽邊緣處最先形成裂紋。從圖3(b)可以看出,拉鉚釘裂紋擴(kuò)展區(qū)的微觀形貌為準(zhǔn)解理形貌,并可見(jiàn)局部有晶間二次裂紋,表明拉鉚釘存在一定脆性。
(a)裂紋源區(qū),680×;(b)擴(kuò)展區(qū),300×圖3 合格試樣斷口微觀形貌(a) crack source area 680×; (b) extension area 300×Fig.3 The micro morphology of qualified sample fracture
(a)裂紋源區(qū),300×;(b)裂紋源區(qū),1500×;(c)裂紋源區(qū),3000×;(d)擴(kuò)展區(qū),300×圖4 不合格試樣斷口微觀形貌(a)crack source area,300×;(b)crack source area,1500×;(c)crack source area,3000×;(d)extension area,300×Fig.4 The micro morphology of unqualified sample fracture
從圖4(a)可以看出,不合格拉鉚釘表面的裂紋源區(qū)并無(wú)疏松、夾雜等冶金缺陷,斷面形貌以沿晶斷裂為主。進(jìn)一步放大觀察裂紋源區(qū)可見(jiàn)冰糖狀的沿晶斷裂特征,局部存在沿晶的二次裂紋,見(jiàn)圖4(b)。值得注意,在沿晶斷口上可見(jiàn)明顯顯微空洞、撕裂棱線和韌窩,屬于氫脆斷裂的典型特征,見(jiàn)圖4(c)。不合格拉鉚釘?shù)闹行牟课涣鸭y擴(kuò)展區(qū),其斷面微觀形貌為準(zhǔn)解理形貌,與合格拉鉚釘試樣擴(kuò)展區(qū)斷面形貌一致,見(jiàn)圖4(d)。
為進(jìn)一步確定斷裂原因,取拉斷力合格與不合格的拉鉚釘各1個(gè),使用紅外測(cè)氫分析儀測(cè)量拉鉚釘?shù)腍含量,測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表3。結(jié)果表明,不合格拉鉚釘內(nèi)部的H含量比合格拉鉚釘內(nèi)部的H含量高出了80%以上。
表3 試樣氫含量
合格與不合格拉鉚釘試樣的化學(xué)成分均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,金相組織與該材料熱處理工藝獲得的正常金相組織一致。金相及顯微硬度分析表明,不合格鉚釘試樣表面有明顯增碳現(xiàn)象,增碳后表面硬度達(dá)到了558 HV,這將導(dǎo)致拉鉚釘表面脆性變大,塑性降低,增加了氫脆敏感性。
通過(guò)斷口微觀形貌分析可以看出,不合格拉鉚釘試樣表面裂紋源區(qū)的微觀形貌為冰糖狀的沿晶斷裂,且在沿晶斷口上存在顯微空洞、撕裂棱線和韌窩,符合氫脆斷裂的基本特征。通過(guò)H含量檢測(cè)發(fā)現(xiàn),不合格鉚釘內(nèi)部的H含量為1.5×10-6,但由于H含量的測(cè)量結(jié)果為整個(gè)拉鉚釘內(nèi)部的H含量,因此拉鉚釘表面的H含量必然大于表3中的測(cè)量數(shù)值。不合格拉鉚釘內(nèi)部的H含量比合格拉鉚釘?shù)腍含量高出了80%以上。一般情況下的高強(qiáng)度鋼制零件中,含氫量在5×10-6~10×10-6就容易產(chǎn)生氫脆裂紋,但如果強(qiáng)度過(guò)高,即使H含量低于5×10-6,也會(huì)產(chǎn)生氫脆[5]。
結(jié)合拉鉚釘?shù)募庸すに嚵鞒碳爸圃旃に囘M(jìn)行調(diào)查分析。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)采用可控氣氛連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐進(jìn)行拉鉚釘淬火+回火熱處理,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記錄調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)合格拉鉚釘時(shí)的淬火爐碳勢(shì)平均值在0.33,而生產(chǎn)不合格拉鉚釘時(shí)的淬火爐碳勢(shì)平均值在0.63。淬火爐采用的是甲醇(CH3OH)裂解保護(hù)氣氛,當(dāng)碳勢(shì)較高時(shí),此時(shí)的甲醇流量必然會(huì)大于正常值,爐內(nèi)的H含量也會(huì)隨之增加,從而導(dǎo)致了拉鉚釘在熱處理過(guò)程中產(chǎn)生吸氫、表面增碳。
從上述對(duì)比分析看出,拉鉚釘異常斷裂的主要原因是淬火時(shí)碳勢(shì)控制不良,碳勢(shì)值遠(yuǎn)高于鉚釘自身的含碳量,造成拉鉚釘表面吸氫、增碳嚴(yán)重,增碳嚴(yán)重導(dǎo)致拉鉚釘表面脆性變大,塑性降低,增加氫脆敏感性,進(jìn)一步造成拉鉚釘氫脆斷裂。
拉鉚釘在熱處理過(guò)程中由于碳勢(shì)控制不良引起的表面增碳嚴(yán)重、吸氫導(dǎo)致拉鉚釘發(fā)生氫脆斷裂??梢酝ㄟ^(guò)嚴(yán)格控制淬火爐碳勢(shì)范圍、改進(jìn)碳勢(shì)控制設(shè)備、增加甲醇裂解罐清理頻次來(lái)改進(jìn):
1)淬火爐碳勢(shì)范圍要求由原來(lái)的0.3~0.6改進(jìn)為±0.05(如ML35鋼碳勢(shì)范圍應(yīng)為0.3~0.4),從而避免拉鉚釘在熱處理過(guò)程中產(chǎn)生表面增碳、吸氫;
2)改進(jìn)碳勢(shì)控制閥門(mén)為電磁閥控制,由計(jì)算機(jī)根據(jù)當(dāng)前碳勢(shì)值自動(dòng)控制甲醇流量,從而減少人為因素影響;
3)增加甲醇裂解罐的清理頻次,由原來(lái)的1季度清理1次改進(jìn)為每月清理1次,減少爐中的碳黑,確保爐內(nèi)碳勢(shì)值控制穩(wěn)定。經(jīng)過(guò)整改后重新生產(chǎn)的拉鉚釘未再出現(xiàn)過(guò)此類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題。