王延潤WANG Yan-run;王子悅WANG Zi-yue;高兆利GAO Zhao-li;周心剛ZHOU Xin-gang;梁建林LIANG Jian-lin
(山西朔州龍礦能源投資股份有限公司,朔州 036800)
山西龍礦投資開發(fā)有限公司大恒礦井田位于管涔山脈東麓,呈中山丘陵地貌,地表大部為黃土覆蓋,位于山西省朔州市平魯區(qū)陶村鄉(xiāng),距朔州市14km,距神頭電廠12km,交通運(yùn)輸極為便利。井田面積6.9km2,保有儲量1.95 億噸,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力300 萬t/a。
主斜井:巷道寬度4.5m,凈斷面14.2m2,傾角15°,斜長860m,主井底部位于到11 號煤層底板。
主斜井設(shè)計斷面圖:如圖1 所示。
圖1 主斜井設(shè)計斷面圖
地形地貌:井田位于管涔山脈東麓,呈中山丘陵地貌,地表大部為黃土覆蓋。谷中有少量基巖出露,井田內(nèi)黃土沖溝發(fā)育,相間分布有黃土梁峁,地形比較復(fù)雜。井田總的地勢為北高,南低。地形最高點為東北部山梁上,標(biāo)高1325.0m,地形最低點為井田西南部沖溝中,標(biāo)高1165.0m,最大相對高差160.0m。
黃土是一種特殊性土,對水極為敏感,當(dāng)其含水量增大時,具有較大的液化勢和流動破壞勢,成為黃土地區(qū)的一大潛在的災(zāi)害。根據(jù)朔州地區(qū)建井及建筑物地基勘察資料看出,黃土的物理力學(xué)性質(zhì)有如下特點:黃土的含水量(w)、天然密度(P)度(sr)、液性指數(shù)(I)等指標(biāo),由于水的浸濕,促使土粒的結(jié)合水膜增厚外,粒間也出現(xiàn)了重力水,最終導(dǎo)致土結(jié)構(gòu)中充滿水,必然使土的含水量(w)、天然密度(p)、度(Sr)小液性指數(shù)(I.)等指標(biāo)值顯著增大。黃土的抗剪強(qiáng)度一般較低,這是因為黃土中含有可溶鹽,由于浸水使其內(nèi)聚力(C)值降低以至消失,加上孔隙水的潤滑作用,導(dǎo)致其抗剪強(qiáng)度降低。黃土的靈敏度和觸變性高,黃土在水的作用下,原始結(jié)構(gòu)遭到破壞,產(chǎn)生濕陷變形。
黃土的承載力情況,據(jù)載荷試驗資料,朔州地區(qū)黃土承載力一般在70-l30kPa 之間,壓縮系數(shù)(a。)一般介于0.3-0.8MPa 之間,屬于高壓縮性土,黃土對外部的影響敏感性較強(qiáng)。隨著黃土深度的增加,黃土高度壓縮,顆粒間的內(nèi)應(yīng)力明顯增加,受到掘進(jìn)施工的擾動時,黃土顆粒間的原始應(yīng)力平衡被破壞,黃土顆粒間儲存內(nèi)應(yīng)力快速釋放,掘進(jìn)形成的自然拱短時間就被破壞,隨著施工斷面的增加,原始應(yīng)力平衡破壞往往呈多米諾骨牌效應(yīng)。
當(dāng)主斜井施工到井口下90m 時,遇到含水層,松散的黃土泥化,粘結(jié)成團(tuán),大大增加了施工和運(yùn)輸難度,隨著出水量的進(jìn)一步加大,黃土泥化成漿狀,不僅鏟車作業(yè)效率大幅度下降,而且巷道幫部、頂部的泥化成漿狀的黃土,與水混合成泥漿流,源源不斷地涌入巷道,迎頭坍塌,以致于下山施工的迎頭無法前進(jìn)。如圖2、圖3 所示。
圖2 巷道頂部的泥化成漿狀的黃土
圖3 巷道幫部的泥化成漿狀的黃土
3.1.1 U 棚配合穿楔進(jìn)行一次支護(hù)
施工前準(zhǔn)備:掘進(jìn)施工前,在已支護(hù)U 棚頂穿楔護(hù)住頂部,在迎頭安設(shè)3 組-4 組腰梁,再打設(shè)密集立柱頂住腰梁,腰梁與巖壁間再用大板封嚴(yán),阻止迎臉的坍塌。
U 棚配合穿楔支護(hù):15 度下山施工,采用先下后上的方法支設(shè)U 棚,鋼棚間距400-600mm。在迎頭一幫挖水窩,用泥漿泵排水,先挖出另一側(cè)的巷幫,樹棚腿,用幫部錨桿臨時固定?。蝗缓?,將泥漿泵移支棚腿一幫,用同樣的方法固定住另一棚棚;將維護(hù)下山迎臉的立柱、腰梁、大板、鋼管再次進(jìn)行加固,避免迎臉坍塌。在已支護(hù)鋼棚、穿楔和密集立柱的掩護(hù)下,挖出棚頂?shù)目臻g,快速將棚頂與棚腿固定在一起。將新支的鋼棚與已支護(hù)好的鋼棚用8 組鋼帶連在一起,在新支鋼棚與巷幫、巷頂間,穿插2 寸鋼管穿楔,鋼管密排,彼此緊靠在一起,起到擋土濾水的作用,完成一架鋼棚的支護(hù)。如圖4。
圖4 U 棚配合穿楔支護(hù)圖
底板處理:底板的處理是保證巷道支護(hù)成功與否的另一關(guān)鍵因素。將底板的泥漿挖出后,迅速鋪設(shè)一層碎石,塊度200mm 左右,碎石上鋪上厚度300mm 砼,拌料時加入5-10%左右的速凝劑。
鋼棚加強(qiáng)支護(hù):在新支設(shè)的鋼棚下,打設(shè)單體支柱,對鋼棚起到一定的加強(qiáng)支護(hù)的作用,可以減少鋼棚下陷的速度和幅度。單體支柱下穿400mm*400mm*30mm(長度*寬度*厚度)的鐵鞋。單體支柱與棚頂用防倒繩拴住,前后單體支柱間,用防崩鋼管連在一起。
3.1.2 U 棚配合穿楔支護(hù)機(jī)理
鋼棚與鋼管穿楔配合是剛性支護(hù),有一定的強(qiáng)度和剛度,能有效阻擋住泥化的黃土涌入巷道,同時鋼管與鋼管間隙,是巖層水泄出的通道,保證水和少量黃泥通過穿楔間隙滲流到巷道,起到疏水擋土的作用。
3.1.3 施工泄水立井加快泄水速度
為了改善迎頭的施工條件,在迎頭外施工泄水立井。
①立井布置:在井筒巷底距第四系底界3.1m 時,迎頭后方4m 巷中,施工1 個深4.5m 的小井,小井井底位于基巖以下1.4m。如圖5 所示。
圖5 泄水立井布置圖
②立井結(jié)構(gòu):疏放降水井凈孔徑為1000mm,井深4.5m,井壁采用方石砌壘,方石與井壁間填充粒徑為0.5-1Omm 的礫石。
③排水疏干:井內(nèi)安裝10m3/h 泥漿潛水泵,接通電源,保證水泵正常運(yùn)行。
④施工之初泄水效果不理想,主要是泥水中泥漿較多,加上施工的其它材料混合在泥漿中,造成水泵排水效率低,水泵發(fā)熱故障率高。后期采取了泥漿和雜物阻擋過濾,避免其它材料混合在泥漿中,事故率大幅度下降,水泵逐步進(jìn)入了穩(wěn)定工作狀態(tài),排水效率明顯提高,現(xiàn)場施工環(huán)境得到了一定的改善。
巷道施工40m 后,迎頭穿過了含水層,經(jīng)過一段時間的疏水,只有幾個集中的出水點持續(xù)出水,但出水量已大幅度下降,在出水點預(yù)埋導(dǎo)水管,將水引流到立井集中排出。將變形的鋼棚和穿楔進(jìn)行整形、擴(kuò)刷和返修,保證巷道的支護(hù)斷面滿足設(shè)計要求。
進(jìn)行噴漿,對鋼棚和穿楔進(jìn)行封閉,避免失水黃土通過空隙漏入巷道。
導(dǎo)硐開掘10 天巷道狀態(tài)破壞如圖6 所示。
圖6 導(dǎo)硐開掘10 天巷道狀態(tài)破壞圖
噴漿穩(wěn)定1 個月后,對巷道支設(shè)模板進(jìn)行澆注,完成永久支護(hù)。對個別出水點,注入水玻璃和水泥沙漿,進(jìn)行堵水。最后有5 個比較大的出水點,堵水效果不明顯,出水量穩(wěn)定,保留導(dǎo)水管,進(jìn)行放水、導(dǎo)水,避免水在混凝土巷幫后,大量存積,造成巷道黃土大范圍泥化,對井筒安全構(gòu)成威脅。
井口下180-220m 段,巷道頂部的黃土層深度達(dá)到了55-70m,地壓較大,進(jìn)入黃土深部帶壓區(qū)。在頂部黃土壓力下,深部黃土粒的塑性變形量和內(nèi)應(yīng)力明顯加大,由于黃土本身松散,膠結(jié)性差,掘進(jìn)時破壞了黃土顆粒間的原始應(yīng)力平衡狀態(tài),黃土顆粒儲存的內(nèi)應(yīng)力彈性釋放,掘進(jìn)空間隨即垮塌,形成了隨掘隨塌的狀況,無法支設(shè)鋼棚。由于黃土持續(xù)不斷地垮塌和冒落,巷道頂部的冒落帶延展到地面,以至于地表形成明顯的冒落漏斗。
4.1.1 先支U 棚頂后支U 棚腿的施工方法
施工前準(zhǔn)備:迎臉采用三道腰梁進(jìn)行臨時維護(hù),腰梁與迎臉間用大板、背板封閉,背板間接合緊密,減少黃土漏出,用大木楔將大板剎緊剎實。
U 棚配合大板支護(hù):15 度上山施工,采用先上后下的方法支設(shè)U 棚,鋼棚間距500-600mm。先將巷道頂部棚頂區(qū)域(下部棚腿區(qū)域暫不擴(kuò)刷)擴(kuò)刷到設(shè)計斷面,通過前探梁將棚頂挑起,然后用4 組鋼帶將棚頂與后方鋼棚固定在一起,將棚頂與巷幫間,用背板、大板等嚴(yán)密背實剎緊,減少黃土漏出。在棚頂、背板掩護(hù)下,將一側(cè)棚腿空間挖出,將棚腿與棚頂固定在一起,新支設(shè)的棚腿與后方鋼棚腿之間,安設(shè)2 組鋼帶固定,棚腿用錨桿固定在巷幫,將棚腿與巷道間用背板、大板背實剎緊,背板之間接合嚴(yán)密,避免黃土漏出。用同樣的方法,安裝好另一側(cè)棚腿。最后,將棚腿與巷幫之間,打設(shè)密集背板噴漿封閉:采用一架棚一噴漿的方法,縮短黃土暴露的時間,減少黃土原始水份的損失。
底板處理:由于黃土層對水敏感,對水進(jìn)行嚴(yán)格管控。一是將巷道底板采用水泥沙漿進(jìn)行封閉,避免水對底板黃土的浸潤和沖蝕;二是在巷道兩底角預(yù)留水溝,利于水的匯集和排放;三是對噴漿等生產(chǎn)用水,進(jìn)行嚴(yán)格管控,減輕水對底板的破壞;四是嚴(yán)禁非必要的生產(chǎn)用水。
4.1.2 先支棚頂后支棚腿的支護(hù)機(jī)理
采用先支頂梁再支棚腿的施工方法,一是明顯縮短了空頂、空幫時間,在自然拱破壞前完成了支護(hù);二是在地壓強(qiáng)一定的情況下,減小了鋼棚間距,縮小空頂面積,壓力明顯減小,小斷面自然拱存在的時間相對延長,滿足一次支護(hù)的時間要求;三是支棚后就進(jìn)行噴漿,及時進(jìn)行封閉,減少黃土原始含水率的大幅度變化,對保持圍巖的穩(wěn)定起到一定促進(jìn)作用。
巷道施工10m 后,對巷道進(jìn)行二次噴漿,對鋼棚和圍巖再次封閉。
對巷道支設(shè)模板進(jìn)行澆注,完成永久支護(hù)。
山西龍礦主斜井穿黃土層施工,針對富含水黃土層和深部帶壓黃土層的不同地質(zhì)條件,進(jìn)行了大量的探索和實踐,實現(xiàn)了黃土層條件下井筒的安全施工,確保了主斜井工程按期順利完成,對黃土層條件下工程地質(zhì)災(zāi)害防治工藝技術(shù)進(jìn)行了有益的創(chuàng)新和實踐。