李亞軍,唐波,楊家林,楊俊琦,齊鵬逸
(1.中國石油塔里木油田設(shè)備物資處,新疆 塔里木 841599;2.北京博華信智科技股份有限公司,北京 100000)
新疆某公司乙烷回收裝置采用“丙烷預(yù)冷+膨脹機(jī)制冷+雙回流”工藝,實(shí)現(xiàn)乙烷的高效回收。其中丙烷制冷壓縮機(jī)組是該生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵設(shè)備,該機(jī)組由電動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,通過變速器帶動(dòng)壓縮機(jī)對(duì)丙烷進(jìn)行壓縮。該制冷機(jī)組的丙烷制冷壓縮機(jī)(以下簡稱壓縮機(jī))為約克公司生產(chǎn),型號(hào)M-555B,設(shè)計(jì)5級(jí)葉輪,軸功率3889.65kW,額定轉(zhuǎn)速6546 RPM,臨界轉(zhuǎn)速3700RPM,啟動(dòng)方式為變頻啟動(dòng)。在投產(chǎn)試機(jī)階段,先后出現(xiàn)壓縮機(jī)振動(dòng)高無法啟機(jī)、加載過程中振動(dòng)高停車的故障,嚴(yán)重影響壓縮機(jī)正常啟機(jī)和運(yùn)行,危害機(jī)組本體安全性能,制約企業(yè)設(shè)備管理及生產(chǎn)效益的提升。
在機(jī)組試運(yùn)行階段,壓縮機(jī)多次出現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端徑向振動(dòng)高聯(lián)鎖停車(90μm),過程中最高振動(dòng)值超過120μm。試運(yùn)行之前壓縮機(jī)空轉(zhuǎn)測(cè)試都較為正常,初步排除機(jī)組內(nèi)部機(jī)械故障,綜合分析機(jī)組整個(gè)安裝及試運(yùn)行過程,認(rèn)為造成壓縮機(jī)振動(dòng)高無法啟機(jī)的原因可能為配管安裝存在應(yīng)力、壓縮機(jī)—聯(lián)軸器—電機(jī)對(duì)中不良。為此現(xiàn)場(chǎng)開展了機(jī)組外部機(jī)械檢查。
(1)壓縮機(jī)組撬外連接管線
壓縮機(jī)撬邊有1條進(jìn)氣、3條級(jí)間插入氣、1條排氣、1條回流共6條工藝管線。現(xiàn)場(chǎng)逐一拆檢6條管線法蘭,共發(fā)現(xiàn)4條管線法蘭對(duì)中偏差(見表1),同時(shí)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)軸水平方向偏移量讀數(shù)為0.075mm(超過壓縮機(jī)偏移量小于0.05mm的要求),垂直方向讀數(shù)為0.035mm。由對(duì)中數(shù)據(jù)可知,壓縮機(jī)組撬外管線安裝存在較大應(yīng)力,配管應(yīng)力傳導(dǎo)至壓縮機(jī)后使轉(zhuǎn)軸水平偏移超標(biāo)。
表1 壓縮機(jī)撬外連接管線偏移量
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)偏差管線和法蘭進(jìn)行重新安裝,按照《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB 50235)要求保持法蘭連接與管道同心,螺栓可自由穿入,滿足法蘭間平行度小于0.1mm和同心度小于0.2mm的要求,有效消除了工藝管線與機(jī)組之間存在的應(yīng)力。
(2)壓縮機(jī)組撬內(nèi)管線
壓縮機(jī)撬內(nèi)排氣管線上設(shè)置有直角三通,分出熱氣旁通管線(見圖1)。撬內(nèi)排氣管線和熱氣旁通管線均由管卡固定,兩個(gè)位置呈直角的關(guān)卡同時(shí)限制了管道縱向和橫向移動(dòng),這樣就會(huì)在開機(jī)階段,使管道不能自由膨脹到位,從而產(chǎn)生熱應(yīng)力。啟機(jī)前將管卡放松,運(yùn)行時(shí)熱氣旁通管線沿排氣管線軸向移動(dòng)了5mm,壓縮機(jī)組撬內(nèi)排氣管線熱膨脹應(yīng)力得到釋放消除。
圖1 排氣管線及熱氣旁通管線
分別斷開壓縮機(jī)、變速箱和電機(jī)的聯(lián)軸器,測(cè)量檢查對(duì)中情況。發(fā)現(xiàn)電機(jī)聯(lián)軸器垂直方向存在偏差,實(shí)測(cè)值1.2mm超過了0.918mm(機(jī)組運(yùn)維手冊(cè))偏差要求。增加電機(jī)底部墊片0.3mm后,電機(jī)聯(lián)軸器垂直方向偏差減少到0.37mm,符合機(jī)組運(yùn)維手冊(cè)要求。同步檢查壓縮機(jī)、變速箱、電機(jī)底腳螺栓,確保對(duì)中偏差符合要求。
通過機(jī)組外部機(jī)械檢查,分別消除了撬外部管線安裝應(yīng)力、撬內(nèi)部管線管卡固定應(yīng)力和機(jī)組聯(lián)軸器對(duì)中問題,壓縮機(jī)啟機(jī)過程振動(dòng)高問題未再出現(xiàn),機(jī)組順利開車。
排除外部機(jī)械故障后,壓縮機(jī)組正常啟機(jī),但加載后平穩(wěn)運(yùn)行約10min左右,非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)又快速增大,多次出現(xiàn)振動(dòng)高停車(超過90μm,最高達(dá)115μm)。根據(jù)BH7000旋轉(zhuǎn)機(jī)械狀態(tài)檢測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù),結(jié)合機(jī)組開機(jī)過程的工藝參數(shù),通過多源數(shù)據(jù)的綜合分析,認(rèn)為該階段的振動(dòng)異常是由于壓縮機(jī)暖機(jī)時(shí)間不足導(dǎo)致轉(zhuǎn)子出現(xiàn)臨時(shí)熱彎曲。
狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷主要是采集、處理機(jī)組啟、停機(jī)及運(yùn)行過程中的振動(dòng)數(shù)據(jù),同時(shí)對(duì)DCS等系統(tǒng)中機(jī)組相關(guān)的流量、溫度、壓力等多源工藝量進(jìn)行整合,進(jìn)行綜合分析。
結(jié)合設(shè)備歷史運(yùn)行情況,通過BH7000狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)分析壓縮機(jī)加載過程中的狀態(tài)監(jiān)測(cè)圖譜,結(jié)果顯示,在整個(gè)過程當(dāng)中,頻譜中以一倍頻為主,占比能量最強(qiáng),其余頻率成分占比較?。ㄒ妶D2)。1X倍頻振動(dòng)幅值高可能是壓縮機(jī)組轉(zhuǎn)子不平衡、臨時(shí)熱彎曲、機(jī)組內(nèi)部存在輕微碰磨導(dǎo)致。
圖2 壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)頻譜瀑布圖
從壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)極坐標(biāo)圖(見圖3)可以看出,振動(dòng)相位有明顯變化,可判斷壓縮機(jī)振動(dòng)高停機(jī)的主要因素并非壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子本體存在不平衡結(jié)構(gòu)。壓縮機(jī)啟動(dòng)前,各部位溫度與室溫相同且均勻一致,啟機(jī)后因壓縮丙烷做功而產(chǎn)生熱量,使機(jī)組內(nèi)部進(jìn)出口各部位產(chǎn)生較大的溫差(最高可達(dá)100℃)。該壓縮機(jī)組共有5級(jí)葉輪,每級(jí)葉輪和主軸兩端共有7道梳齒密封,加載過程中各部件的溫度變化以及熱膨脹的速度并不一致,其中葉輪的溫度比主軸升高得快,因此推斷原因可能為暖機(jī)時(shí)間不足,造成轉(zhuǎn)子熱膨脹不均勻,熱應(yīng)力過大使主軸彎曲,進(jìn)而造成轉(zhuǎn)子臨時(shí)熱彎曲導(dǎo)致振動(dòng)高停機(jī)。
圖3 壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)極坐標(biāo)圖
分析歷次壓縮機(jī)組運(yùn)行參數(shù)趨勢(shì)可以發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)自由端振動(dòng)與入口溫度變化、熱氣旁通閥(將壓縮機(jī)出口90℃左右高溫氣體回流至入口吸入罐)開度有較大相關(guān)性;入口溫度降速過快會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)自由端振動(dòng)上升,反之壓縮機(jī)組振動(dòng)趨于平緩(見圖4)。推斷熱氣旁通閥(防喘閥)開度對(duì)壓縮機(jī)溫度變化和自由端振動(dòng)大小有較大影響。
圖4 入口溫度-機(jī)組振動(dòng)曲線圖(紅色曲線為入口溫度,藍(lán)色曲線為壓縮機(jī)自由端振動(dòng))
應(yīng)用BH7000狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過對(duì)機(jī)組多源數(shù)據(jù)的綜合分析,得出了壓縮機(jī)加載后平穩(wěn)運(yùn)行的有效措施。壓縮機(jī)通過臨界轉(zhuǎn)速加載運(yùn)行后,合理調(diào)節(jié)熱氣旁通閥開度,防止壓縮機(jī)進(jìn)入喘振區(qū)間,控制入口吸入罐降溫速率,0~-10℃的降溫時(shí)間由原來的4min延長至90min,-10~-15℃的降溫時(shí)間由原來的3min延長至60min,-15~-20℃的降溫時(shí)間由原來的3min延長至60min,通過充分暖機(jī),消除轉(zhuǎn)子熱應(yīng)力,防止壓縮機(jī)加載后振動(dòng)高停車。
通過對(duì)離心丙烷制冷機(jī)組振動(dòng)高無法啟機(jī)、加載過程中振動(dòng)高停車故障的有效處理,保障了工藝裝置的安全生產(chǎn),優(yōu)化了設(shè)備操作規(guī)程,對(duì)大型關(guān)鍵動(dòng)設(shè)備的安裝運(yùn)行具有以下指導(dǎo)意義。
安裝過程中要嚴(yán)格按規(guī)范施工,工藝管線、支撐、管卡應(yīng)設(shè)置合理,法蘭安裝平行度、同心度應(yīng)保證在偏差范圍內(nèi),確保主機(jī)撬內(nèi)管線、外部管線無應(yīng)力連接。
在機(jī)組調(diào)試、運(yùn)行過程中,應(yīng)充分運(yùn)用設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷技術(shù)手段,科學(xué)指導(dǎo)異常分析、原因排查、故障處理等,提高原因分析的準(zhǔn)確性和故障排除效率。
啟機(jī)加載后應(yīng)緩慢控制工藝參數(shù),保障一定的暖機(jī)時(shí)間。及時(shí)分析各參數(shù)與機(jī)組工況的相關(guān)性,對(duì)于離心設(shè)備應(yīng)特別注意控制好防喘閥開度,遠(yuǎn)離喘振區(qū)間。