黃文遠(yuǎn) 吳曉東 陳露華
摘要:某電廠6.6KV凝結(jié)水泵三臺(tái)電機(jī)轉(zhuǎn)子非驅(qū)動(dòng)端硅鋼片有松動(dòng)現(xiàn)象,松動(dòng)及非松動(dòng)部位處硅鋼片與齒壓板之間存在0.1—1mm不等的間隙。為徹底消除該系統(tǒng)電機(jī)的故障,檢修人員對(duì)此電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了重新沖壓,非驅(qū)動(dòng)端氬弧焊加強(qiáng)處理及轉(zhuǎn)子整體浸漆處理,通過電機(jī)運(yùn)行期間的實(shí)踐檢驗(yàn),本次電機(jī)轉(zhuǎn)子檢修后現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果良好,并為后續(xù)此類故障的處理提供了可靠的處理借鑒方案。
關(guān)鍵詞:6.6KV電機(jī)? 轉(zhuǎn)子硅鋼片? 松動(dòng)
一、基本概述
某電廠6.6KV凝結(jié)水泵電機(jī)轉(zhuǎn)子鼠籠條及短路環(huán)為銅材質(zhì),轉(zhuǎn)子鼠籠條外包裹金屬軟薄片并延軸向墩沖漲緊,防止硅鋼片竄動(dòng)位移;轉(zhuǎn)子用0.35mm硅鋼片由驅(qū)動(dòng)端壓入直至到達(dá)設(shè)計(jì)厚度,并對(duì)硅鋼片整體沖壓;轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片使用7mm 的碳鋼齒壓板和鐵芯壓圈壓緊固定,于驅(qū)動(dòng)端套入齒壓板和鐵芯壓圈,并焊接互成90°的四個(gè)定位鍵進(jìn)行鎖緊固定。
該電站在商運(yùn)期間,監(jiān)測(cè)凝結(jié)水泵系統(tǒng)電機(jī)運(yùn)行振動(dòng)高,在小修期間,對(duì)電機(jī)進(jìn)行解體檢查發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子風(fēng)扇與非驅(qū)動(dòng)端蓋摩擦,返廠檢修后電機(jī)投運(yùn)狀態(tài)沒有明顯改善。運(yùn)行一年后,再次對(duì)凝結(jié)水泵電機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子非驅(qū)動(dòng)端硅鋼片多處存在松動(dòng)現(xiàn)象,松動(dòng)及非松動(dòng)部位處硅鋼片與齒壓板之間存在0.1—1.08mm不等的間隙。
二、原因分析
經(jīng)過檢修及廠家人員對(duì)凝結(jié)水泵電機(jī)共同進(jìn)行缺陷檢查及故障原因分析,認(rèn)為其故障原因主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:
1、電機(jī)轉(zhuǎn)子硅鋼片在生產(chǎn)疊壓過程中,對(duì)漆膜厚度隨溫度變化的收縮膨脹量考慮不足,導(dǎo)致疊壓轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片壓緊力不足,疊壓系數(shù)偏小。
在標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)范中,電機(jī)鐵芯的疊壓系數(shù)應(yīng)不小于0.95,硅鋼片疊壓時(shí),通過參考電機(jī)的安裝方式及運(yùn)行的溫度效應(yīng),在不產(chǎn)生硅鋼片損傷形變的前提下,適當(dāng)提高壓緊力,可增大疊壓系數(shù)。該電機(jī)在生產(chǎn)制造過程中,沒有充分考慮鐵芯硅鋼片在電機(jī)運(yùn)行期間受熱膨脹的影響,而硅鋼片間的漆膜在熱應(yīng)力擠壓下被壓平變薄,硅鋼片間的粘結(jié)結(jié)構(gòu)改變,導(dǎo)致硅鋼片實(shí)際疊壓高度在運(yùn)行中逐步變小并趨于穩(wěn)定,硅鋼片間產(chǎn)生松動(dòng)現(xiàn)象。
2、由于電機(jī)的安裝方式為立式,轉(zhuǎn)子鐵芯的承壓方向向下,使得轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片壓緊下部驅(qū)動(dòng)端齒壓板,對(duì)其有一個(gè)自然的向下緊力,因此硅鋼片更為緊湊,驅(qū)動(dòng)端無松動(dòng)現(xiàn)象;在電機(jī)運(yùn)行過程中,因電機(jī)特殊設(shè)計(jì)的冷卻方式和風(fēng)道的影響,上部非驅(qū)動(dòng)端溫度較高,非驅(qū)動(dòng)端鐵芯硅鋼片局部受熱風(fēng)影響較為集中,該處硅鋼片熱膨脹較大,非驅(qū)動(dòng)端硅鋼片與齒壓板之間存在局部的松動(dòng)間隙。
3、電機(jī)端部磁場(chǎng)畸變較大,且電機(jī)運(yùn)行時(shí)端部存在高頻振動(dòng),端部硅鋼片易受交變電磁力影響,產(chǎn)生振動(dòng)和形變,進(jìn)一步使非驅(qū)動(dòng)端硅鋼片松動(dòng)現(xiàn)象加劇。
三、處理措施
凝結(jié)水泵電機(jī)轉(zhuǎn)子非驅(qū)動(dòng)端硅鋼片松動(dòng)的根本原因是壓緊力的計(jì)算對(duì)漆膜厚度隨溫度變化的收縮膨脹量考慮不足,導(dǎo)致疊壓轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片壓緊力不足。為了徹底消除電機(jī)轉(zhuǎn)子硅鋼片松動(dòng)隱患,加強(qiáng)硅鋼片整體緊固性,在分析得出故障根本原因的基礎(chǔ)上,檢修人員經(jīng)過詳細(xì)論證,并結(jié)合目前成熟穩(wěn)定的技術(shù)水平,在電機(jī)轉(zhuǎn)子硅鋼片松動(dòng)處理上,謹(jǐn)慎的逐級(jí)施加硅鋼片壓緊力,檢測(cè)硅鋼片壓緊狀態(tài),并采用了加強(qiáng)工藝提高電機(jī)轉(zhuǎn)子的整體緊固性能。其具體返廠修復(fù)工藝流程如下:
1. 拆去轉(zhuǎn)子兩端的內(nèi)風(fēng)扇,并做好原始標(biāo)記。拆除轉(zhuǎn)子鐵芯壓圈的環(huán)鍵(在圓周方向有四處),測(cè)量原環(huán)鍵的機(jī)械尺寸并記錄備查。
2. 設(shè)計(jì)、制作轉(zhuǎn)子鐵芯壓緊的工裝模具。根據(jù)西門子電機(jī)轉(zhuǎn)子硅鋼片的實(shí)際結(jié)構(gòu),測(cè)量設(shè)計(jì)配套的沖壓模具,保證重新壓緊過程中不損傷硅鋼片及電機(jī)轉(zhuǎn)子。
3. 轉(zhuǎn)子豎立,在壓力機(jī)上重新壓緊轉(zhuǎn)子鐵芯,配裝環(huán)鍵,并焊接固定。根據(jù)西門子電機(jī)轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片沖壓公式,起始?jí)壕o力為20噸起壓,在緊固過程中動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)子硅鋼片壓緊情況,逐漸增壓直至轉(zhuǎn)子鐵芯恢復(fù)緊固。當(dāng)轉(zhuǎn)子鐵芯達(dá)到理想緊固狀態(tài)后,保持壓力進(jìn)行端部環(huán)鍵回裝焊接,避免疊片彈開。
4. 環(huán)鍵焊接定位結(jié)束后,撤去壓力,檢查轉(zhuǎn)子鐵芯端部硅鋼片應(yīng)無明顯松動(dòng)及彈開現(xiàn)象。檢查時(shí),應(yīng)重點(diǎn)檢查端部硅鋼片與齒部接觸位置,該處承壓后可能出現(xiàn)局部硅鋼片上翹現(xiàn)象。
5. 端部整形及氬弧焊加強(qiáng)。如果鐵芯齒頂部有少量局部彈開,可采用氬弧焊工藝對(duì)端部硅鋼片進(jìn)行焊接固定。在非驅(qū)動(dòng)端第一檔鐵芯的齒頂部開一個(gè)軸向長度約30mm的坡口(第一檔鐵芯疊片厚度90mm),并打磨清除鐵芯外圓表面清漆,采用氬弧焊加強(qiáng)硅鋼片端部整體固化性能。
6. 氬弧焊完成后,對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行整體清潔,噴涂絕緣清漆。并將整根轉(zhuǎn)子進(jìn)行VPI真空壓力浸漆,使硅鋼片之間用浸漆進(jìn)行整體固化,減少片間振動(dòng),增強(qiáng)硅鋼片整體抗振、抗腐蝕性能。
7. 轉(zhuǎn)子鐵芯校調(diào),檢查兩端軸承檔板,測(cè)量電機(jī)軸端的跳動(dòng)量,檢測(cè)軸徑配合尺寸,并做記錄。按照記錄恢復(fù)安裝兩端的內(nèi)風(fēng)扇,動(dòng)平衡精度按國標(biāo)G2.5級(jí)要求進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡試驗(yàn)。
8. 轉(zhuǎn)子清理后,表面噴涂防銹防霉絕緣覆蓋漆。
四、結(jié)束語
綜上所述,凝結(jié)水泵電機(jī)轉(zhuǎn)子經(jīng)過硅鋼片重新壓緊,端部氬弧焊強(qiáng)化和整體VPI浸漆后,通過各項(xiàng)試驗(yàn)測(cè)試,其性能均合格,回裝至現(xiàn)場(chǎng)功能位置后,電機(jī)振動(dòng)、電流、聲音等各參數(shù)均穩(wěn)定正常。本次轉(zhuǎn)子硅鋼片松動(dòng)的處理措施為后續(xù)處理同類故障提供了可靠的處理借鑒方案。
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