王天龍,張夜雨,張哲華,段海洲,張向群
(遼寧東科電力有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110179)
啟動(dòng)鍋爐屬于工業(yè)鍋爐范疇[1],是新建火力發(fā)電廠的重要輔助設(shè)備,其主要作用是為除氧器加熱、汽輪機(jī)軸封、汽泵沖轉(zhuǎn)、油槍吹掃及空氣預(yù)熱器吹灰等提供合格的蒸汽,一般在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)階段投入使用[2]。啟動(dòng)鍋爐性能的優(yōu)良直接影響機(jī)組的安全啟動(dòng)[3]。
孟加拉國(guó)某660 MW超超臨界燃煤火電廠配備了1臺(tái)天津?qū)毘蓹C(jī)械制造股份有限公司生產(chǎn)的啟動(dòng)鍋爐。在啟動(dòng)鍋爐調(diào)試期間存在燃燒器無(wú)法點(diǎn)火、鍋爐升溫過(guò)快、除氧器補(bǔ)水困難、安全閥頻繁動(dòng)作及1號(hào)機(jī)組蒸汽吹管期間無(wú)法補(bǔ)水等問(wèn)題。通過(guò)對(duì)某新建燃煤火電機(jī)組啟動(dòng)鍋爐調(diào)試過(guò)程所遇問(wèn)題分析,并制定正確處理方法,保證了該啟動(dòng)鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
本期工程裝備2臺(tái)660 MW超超臨界參數(shù)燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為超超臨界參數(shù)、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)變壓運(yùn)行直流爐,采用Π型、露天布置鍋爐。鍋爐BMCR工況數(shù)據(jù):過(guò)熱蒸汽流量為2060 t/h;過(guò)熱器出口蒸汽壓力為29.3 MPa(g);過(guò)熱器出口蒸汽溫度為605 ℃;再熱蒸汽流量為1735.35 t/h;再熱蒸汽進(jìn)/出口壓力為6.48 MPa(g)/6.28 MPa(g);再熱蒸汽進(jìn)/出口溫度為369 ℃/613 ℃;給水溫度為305 ℃。上述參數(shù)中“g”表示表壓。
啟動(dòng)鍋爐為KDZS45-1.27/350-Y(Q)Ⅱ型快裝型燃油蒸汽鍋爐,鍋爐額定蒸發(fā)量為45 t/h,額定工作壓力為1.27 MPa,給水溫度為20 ℃/104 ℃,過(guò)熱蒸汽溫度為350 ℃,設(shè)計(jì)燃料為0號(hào)輕柴油。啟動(dòng)鍋爐參數(shù)見(jiàn)表1。
啟動(dòng)鍋爐采用微正壓燃燒,前墻布置燃燒器和送風(fēng)機(jī),燃燒器控制系統(tǒng)為德國(guó)西門子有限公司生產(chǎn)。燃燒器采用全自動(dòng)比例燃燒調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)比例可達(dá)1∶4,甚至更高,因此更適合負(fù)荷連續(xù)調(diào)整,使?fàn)t內(nèi)燃燒更加充分、穩(wěn)定、完全。主油槍靠輔助點(diǎn)火槍點(diǎn)燃,燃料為罐裝液化天然氣。
2.1.1 問(wèn)題分析
燃燒器點(diǎn)火順序?yàn)閱?dòng)送風(fēng)機(jī)→風(fēng)門全開(kāi),進(jìn)行吹掃→風(fēng)門調(diào)整至點(diǎn)火位→輔助點(diǎn)火槍打火→液化氣電磁閥開(kāi)→主油槍噴油→點(diǎn)火,點(diǎn)火過(guò)程由順控完成,期間若某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題則會(huì)導(dǎo)致點(diǎn)火失敗[4]。啟動(dòng)鍋爐調(diào)試初期,廠家設(shè)定好液化氣壓力后可以正常點(diǎn)火。但是由于液化天然氣為消耗品,隨著使用次數(shù)增加,導(dǎo)致罐內(nèi)壓力降低無(wú)法點(diǎn)燃主油槍,更換新液化天然氣罐后仍然無(wú)法點(diǎn)火。經(jīng)與燃燒器廠家溝通后認(rèn)為液化天然氣電磁閥工作壓力在0.04 MPa以內(nèi),壓力高于0.04 MPa后就無(wú)法開(kāi)啟,但壓力過(guò)低又無(wú)法順利點(diǎn)燃主油槍。
2.1.2 解決方法
參考家用煤氣灶工作原理,在液化天然氣罐出口加裝減壓閥和就地壓力表,保證出口壓力接近0.4 MPa。定時(shí)巡視壓力表,及時(shí)更換液化氣罐以保證啟動(dòng)鍋爐處于隨時(shí)待命狀態(tài)。
2.2.1 問(wèn)題分析
啟動(dòng)鍋爐首次點(diǎn)火后,爐膛和過(guò)熱蒸汽溫度升高過(guò)快,18 min后蒸汽溫度達(dá)到380 ℃時(shí)手動(dòng)停爐,因?yàn)槿羧斡善淅^續(xù)升溫至390 ℃就會(huì)觸發(fā)MFT保護(hù)動(dòng)作造成停爐。由經(jīng)驗(yàn)可知,平均溫升接近20 ℃/min,此時(shí)的蒸汽壓力僅為0.5 MPa,與額定值相差甚遠(yuǎn)。重新點(diǎn)火后使減溫水全開(kāi),對(duì)于蒸汽溫度快速升高的減緩作用并不明顯。
為解決過(guò)熱蒸汽超溫問(wèn)題,利用進(jìn)、回油流量計(jì)算,得出耗油量與說(shuō)明書基本吻合。通過(guò)降低燃燒器最低出力后,此問(wèn)題仍然沒(méi)有得到有效解決。因此分析認(rèn)為是燃燒器主油槍出力過(guò)大。
補(bǔ)救措施:一旦出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,需馬上增加護(hù)筒長(zhǎng)度并用機(jī)械壓入。在下壓過(guò)程中如遇硬物阻擋無(wú)法下壓則應(yīng)當(dāng)適當(dāng)加大或者縮小孔徑,使護(hù)筒順利下壓,但兩種方案都需重新處理護(hù)筒外的空隙。
2.2.2 解決方法
a.更換主油槍霧化片。用現(xiàn)場(chǎng)制作的8孔3 mm霧化片替換原裝的10孔6 mm霧化片,以減少噴油量。霧化片尺寸如圖1所示。更換霧化片后耗油量由原來(lái)的2.3 t/h降至1.5 t/h。
圖1 啟動(dòng)鍋爐原裝霧化片和新霧化片
b.燃燒調(diào)整。利用燃燒器旋流擋板來(lái)調(diào)整旋流風(fēng)的角度和力度,進(jìn)而改變主油槍火焰的幾何尺寸。通過(guò)調(diào)整可以使火焰形狀由長(zhǎng)形逐漸變?yōu)槎檀中?,同時(shí)配合燃燒器內(nèi)的程序旋轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)來(lái)調(diào)整風(fēng)量,使主油槍能夠穩(wěn)定著火并燃燒充分[5]。調(diào)整火焰形狀后,爐膛煙氣溫度明顯降低,由950 ℃降至740 ℃,過(guò)熱器吸熱量減少,對(duì)于降低溫升速率和提高蒸汽壓力起到積極作用。
經(jīng)過(guò)改造后的燃燒器主油槍可以實(shí)現(xiàn)順利點(diǎn)火,啟動(dòng)鍋爐能夠連續(xù)不間斷運(yùn)行。過(guò)熱蒸汽溫度未再出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,同時(shí)蒸汽壓力也可以達(dá)到額定值。
除氧器作為機(jī)組的重要設(shè)備,其作用是去除水中的氧氣及不凝氣體,避免影響發(fā)電廠安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。這是因?yàn)樗械难鯕庖环矫鏁?huì)氧化腐蝕熱力熱備和汽水管道,容易造成腐蝕穿孔引起泄漏爆管,影響發(fā)電廠的安全性;另一方面氧化腐蝕形成的氧化物鹽詬沉積在管道中,妨礙設(shè)備傳熱,影響發(fā)電廠的經(jīng)濟(jì)性[6]。
圖2為啟動(dòng)鍋爐簡(jiǎn)圖,啟動(dòng)鍋爐上水流程為水箱→除氧水泵→節(jié)能器→除氧器→給水泵→汽包,常溫除鹽水經(jīng)過(guò)節(jié)能器換熱后進(jìn)入除氧器進(jìn)行除氧,再由給水泵送入汽包。
圖2 啟動(dòng)鍋爐結(jié)構(gòu)
2.3.1 問(wèn)題分析
2.3.2 解決方法
解決上述問(wèn)題關(guān)鍵在于降低除氧器水溫,但如果水溫過(guò)低不僅會(huì)降低啟動(dòng)鍋爐效率,造成燃料浪費(fèi),而且會(huì)影響除氧效果[7]。經(jīng)過(guò)綜合考量決定在節(jié)能器出口水溫達(dá)到95 ℃后,開(kāi)大再循環(huán)手動(dòng)閥加大循環(huán)水量來(lái)為節(jié)能器內(nèi)的介質(zhì)降溫,最終保持節(jié)能器出口水溫在104 ℃[8]。表2為再循環(huán)手動(dòng)閥開(kāi)啟前后除氧器內(nèi)溫度及壓力變化。
表2 再循環(huán)手動(dòng)閥開(kāi)啟前后除氧器溫度及壓力變化
采取上述措施后,除氧器未出現(xiàn)安全閥動(dòng)作和無(wú)法補(bǔ)水現(xiàn)象,并且除氧器水溫保持在105 ℃左右,在保證除氧效果和經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)也有利于給水泵的保護(hù)。
2.4.1 問(wèn)題分析
1號(hào)機(jī)組蒸汽吹管期間需要消耗大量除鹽水,機(jī)組平均耗水量為150 t/h;啟動(dòng)鍋爐作為輔助蒸汽來(lái)源需要連續(xù)運(yùn)行,平均耗水量為30 t/h。由于施工原因,只有1號(hào)除鹽水箱(容量3000 t)具備儲(chǔ)水條件。為保證蒸汽吹管及前期冷、熱態(tài)沖洗用水量,決定將未投入使用的3、4號(hào)非經(jīng)常性廢水池(容量共計(jì)4000 t)作為臨時(shí)除鹽水箱。啟動(dòng)鍋爐水箱補(bǔ)水管道取自主供水母管的支管,當(dāng)凝補(bǔ)水箱與啟動(dòng)鍋爐水箱同時(shí)補(bǔ)水則會(huì)出現(xiàn)啟動(dòng)鍋爐水箱無(wú)法上水現(xiàn)象。
啟動(dòng)鍋爐水箱補(bǔ)水管道直徑遠(yuǎn)小于主供水母管直徑,在凝補(bǔ)水箱和啟動(dòng)鍋爐水箱同時(shí)補(bǔ)水時(shí),由于啟動(dòng)鍋爐補(bǔ)水管路阻力大于凝補(bǔ)水箱補(bǔ)水管路,容易造成“搶水”現(xiàn)象,即水都被送入凝補(bǔ)水箱,如圖3所示。
圖3 啟動(dòng)鍋爐補(bǔ)水系統(tǒng)
2.4.2 解決方法
因?yàn)?號(hào)除鹽水箱頂部施工未完全結(jié)束,無(wú)法與大氣完全隔離,且3、4號(hào)工業(yè)廢水池露天布置,使空氣中的二氧化碳和灰塵等與除鹽水接觸,導(dǎo)致除鹽水電導(dǎo)率升高[9]。電導(dǎo)率超標(biāo)的除鹽水進(jìn)入機(jī)組水系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生腐蝕、結(jié)垢及積鹽等情況,從而嚴(yán)重?fù)p壞熱力設(shè)備甚至危害機(jī)組的安全運(yùn)行[10]。因此需要投入精處理系統(tǒng),使進(jìn)入機(jī)組水系統(tǒng)的除鹽水符合要求[11]。
3、4號(hào)廢水池內(nèi)的除鹽水雖然無(wú)法用作合格除鹽水進(jìn)入機(jī)組熱力系統(tǒng),但卻符合運(yùn)行壓力較低的啟動(dòng)鍋爐水質(zhì)要求[12]。表3為工業(yè)廢水池內(nèi)除鹽水電導(dǎo)率。
表3 工業(yè)廢水池內(nèi)除鹽水電導(dǎo)率 單位:μs/cm
以3、4號(hào)工業(yè)廢水池內(nèi)除鹽水作為臨時(shí)水源,用臨時(shí)管路為啟動(dòng)鍋爐水箱單獨(dú)補(bǔ)水。這樣既可以保證大鍋爐蒸汽吹管期間用水,又解決了啟動(dòng)鍋爐水箱補(bǔ)水困難問(wèn)題,避免了因啟動(dòng)鍋爐無(wú)法補(bǔ)水導(dǎo)致輔助蒸汽量不夠用、非正常停機(jī)及蒸汽吹管中斷等后果。
通過(guò)對(duì)某新建燃煤火電機(jī)組啟動(dòng)鍋爐調(diào)試過(guò)程所遇問(wèn)題分析,并制定正確處理方法,有效解決了啟動(dòng)鍋爐無(wú)法點(diǎn)火、溫升過(guò)快、除氧器補(bǔ)水困難及吹管期間供水不足等問(wèn)題,保證了該啟動(dòng)鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。類似問(wèn)題在其他機(jī)組調(diào)試過(guò)程中也可能會(huì)遇到,本機(jī)組該問(wèn)題分析和處理方法可為其他機(jī)組提供借鑒。