王德開
上海梅山鋼鐵股份有限公司
循環(huán)水系統(tǒng)是鋼鐵企業(yè)主要的耗能系統(tǒng),耗能占比高,絕對量大。作為工業(yè)生產(chǎn)的輔助系統(tǒng),目前大多數(shù)企業(yè)只關(guān)注水泵本身的節(jié)能,對控制技術(shù)和管理仍比較粗放,僅以滿足生產(chǎn)需求為主,節(jié)能潛力巨大。在鋼鐵企業(yè)智能制造的背景下,系統(tǒng)信息化、自動化水平的提高,節(jié)能模型軟件對能源介質(zhì)的精細控制,可充分挖掘節(jié)能潛力,提升企業(yè)核心競爭力,實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。
連鑄濁環(huán)水采用氣水噴霧冷卻方式,對離開結(jié)晶器帶液芯鑄坯直接進行噴水冷卻,以使鑄坯完全凝固和鑄坯表面溫度在拉坯方向均勻下降。該連鑄工藝濁環(huán)水用戶側(cè)設(shè)計供水壓力P=1.1 MPa,流量Q=980 m3/h。濁環(huán)水冷卻強度、冷卻水量、水壓、水溫、噴嘴結(jié)構(gòu)和布置、噴嘴與鑄坯間的距離等都對鑄坯散熱有直接影響。由于冷卻強度需根據(jù)鋼種和斷面要求確定,因此濁環(huán)水的動態(tài)配水水量變化較大,通常有強、中、弱冷三種配水方式,且在生產(chǎn)過程中動態(tài)調(diào)整。由于現(xiàn)有的管理模式使?jié)岘h(huán)水的供應(yīng)與使用分屬兩個不同的工藝段,彼此相對孤立,因而實際生產(chǎn)過程中濁環(huán)水需滿足煉鋼廠連鑄車間在最不利工況下需要的最大水量。連鑄用戶側(cè)設(shè)計有泄壓閥,正常生產(chǎn)過程中通過泄壓閥穩(wěn)定供水壓力。使用后的濁環(huán)水經(jīng)旋流沉淀池沉淀后加壓送平流池進一步處理循環(huán)使用。本循環(huán)水系統(tǒng)包括連鑄機濁環(huán)水供水泵組、旋流池提升泵組、平流池提升泵組等五個泵組共13臺水泵,正常時6~7臺水泵運行,改造前平均負荷1 594.75 kW。二連鑄濁環(huán)水主要耗能設(shè)備性能參數(shù)見表1。
表1 二連鑄濁環(huán)水主要耗能設(shè)備性能參數(shù)表
連鑄濁循環(huán)水經(jīng)連鑄噴淋后由渣溝匯流至旋流池,通過旋流池提升泵輸送至平流池,沉淀后的出水經(jīng)平流池提升泵加壓后至高速過濾器上冷卻塔,冷卻后供連鑄工序噴淋。完成一個循環(huán)處理和供應(yīng)周期的節(jié)能潛力主要聚焦在工藝流程自動控制及單體設(shè)備效率提升,但存在以下問題:
連鑄濁環(huán)水需求波動大,要求控制精度高,且供水能力滿足最不利工況下的最大需求水量。因此,濁環(huán)水用戶側(cè)總管設(shè)計有常開的旁通手動閥泄壓,通過閥門開度動態(tài)調(diào)節(jié)旁通水量來穩(wěn)定濁環(huán)水總管壓力。但通常旁通水量較大,浪費嚴重。
旋流池提升泵組因水量平衡需要,回流閥旁通調(diào)節(jié)及水泵出口閥的開度造成了一定的浪費。
由于設(shè)計及設(shè)備選型需滿足最不利工況下的最大需求,且多環(huán)節(jié)均設(shè)置有安全余量,疊加效應(yīng)導(dǎo)致了實際運行過程中部分水泵偏離高效運行區(qū),造成了一定的浪費。
目前短時間的計劃停機(如澆次間隔)或設(shè)備故障臨時處理,連鑄濁環(huán)水系統(tǒng)水泵不停機的規(guī)定也造成了一定的浪費。
原設(shè)計僅以滿足生產(chǎn)需求為主,欠缺經(jīng)濟運行模型、日常運行有效監(jiān)控手段,有較大改善空間。
區(qū)別于傳統(tǒng)的單體設(shè)備節(jié)能改造,智能化系統(tǒng)節(jié)能改造在能源使用實時監(jiān)測的基礎(chǔ)上,結(jié)合鑄坯品種、規(guī)格、生產(chǎn)節(jié)奏,通過節(jié)能模型軟件實現(xiàn)生產(chǎn)集約化按需供水(包括流量、壓力、溫度等的匹配)和能源介質(zhì)的減量化供應(yīng),并在此基礎(chǔ)上采用高效水泵,進一步降低能耗,并通過云管理系統(tǒng)確保節(jié)能效益的可持續(xù)性。
3.1.1 水泵調(diào)速改造
由于供水及循環(huán)水中間提升輸送環(huán)節(jié)水量波動較大,為避免損失,將濁環(huán)水供水泵組、旋流池提升泵組、平流池提升泵組中任一臺泵改造為調(diào)速泵。
3.1.2 濁環(huán)水二級動態(tài)配水調(diào)控
建立水處理崗位與連鑄中控的通信,開發(fā)供水系統(tǒng)節(jié)能模型。水泵調(diào)速控制為粗調(diào),設(shè)定恒壓供水,濁環(huán)水各支管冷卻水量為精調(diào),采用動態(tài)配水模型,粗精調(diào)共同作用實現(xiàn)了集約化按需供水。此外,通過泵閥一體化控制減少管網(wǎng)系統(tǒng)泄壓閥的旁通水量及各支管調(diào)節(jié)閥的阻損,在滿足用水點需求的情況下,降低供水泵組的供水壓力及供水流量,從而降低了能耗。
3.1.3 建立連鑄控制系統(tǒng)及水處理控制系統(tǒng)的通信
對連鑄工藝PLC與濁環(huán)水處理PLC進行局部改造,在連鑄主線出坯系統(tǒng)中增加通信模塊,在水處理系統(tǒng)中增加耦合器模塊,建立了主從通信方式。該方式不影響原有程序,且互不干擾,數(shù)據(jù)有效共享。
工藝優(yōu)化后,確定泵組合理參數(shù),定制高效水泵,使水泵運行在高效區(qū),進一步減少能源消耗。由于工藝優(yōu)化后循環(huán)水需求量減少,使旋流池提升泵組及平流池提升泵組由之前的二用一備調(diào)整為一用二備,既節(jié)能又提高了系統(tǒng)的安全可靠性,還節(jié)約了水泵的檢修維護費用。
云管理系統(tǒng)是指現(xiàn)場實時數(shù)據(jù)(工藝運行參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)、能耗數(shù)據(jù)等)通過VPN、云技術(shù)遠程投送,實現(xiàn)統(tǒng)計、分析、優(yōu)化等功能。
3.3.1 遠程動態(tài)監(jiān)控功能
通過擴展功能實現(xiàn)微信平臺異常信息的及時推送,包括設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)、能耗等,為水系統(tǒng)經(jīng)濟、穩(wěn)定、安全運行提供支撐。
3.3.2 關(guān)鍵數(shù)據(jù)采集及展示
方便技術(shù)人員充分挖掘現(xiàn)場數(shù)據(jù)價值,對系統(tǒng)進行持續(xù)優(yōu)化,實現(xiàn)節(jié)能效益和穩(wěn)定運行的雙贏。
3.3.3 為企業(yè)強化能源管理創(chuàng)造條件
能源成本可視化、顯性化、預(yù)警機制化等管理功能為企業(yè)精細化管理提供了支撐,手機客戶端遠程訪問和應(yīng)用,為管控提供了便捷有效的手段。
直接經(jīng)濟效益:連鑄濁環(huán)水節(jié)能優(yōu)化改造后,一周內(nèi)系統(tǒng)平均負荷減少751.8 kW,節(jié)電率達47.14%;半年內(nèi)系統(tǒng)累計運行時間4 388.7 h,平均減少負荷791.5 kW,累計平均節(jié)電率49.6%,半年實際節(jié)電347.4萬kWh??紤]到節(jié)能模型投用初期設(shè)有較大安全余量,后期通過持續(xù)優(yōu)化,年節(jié)電可達700萬kWh。
間接經(jīng)濟效益:因自動化程度的提高,減少了崗位員工的工作量,提升了企業(yè)效率。另外,系統(tǒng)自適應(yīng)匹配后,設(shè)備沖擊開停次數(shù)顯著減少,延長了設(shè)備壽命,減少了維護檢修費用。
工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能的核心在于通過信息技術(shù)與軟硬件的結(jié)合,實現(xiàn)生產(chǎn)集約化按需供水,減少水系統(tǒng)設(shè)備的空轉(zhuǎn)損耗。通過連鑄濁環(huán)水節(jié)能優(yōu)化改造,提升了系統(tǒng)安全可靠性,取得了明顯的經(jīng)濟效益,具有較大的推廣價值。