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某橋梁下部結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度不足原因分析與解決

2021-12-28 03:11:22張華獻(xiàn)
居業(yè) 2021年11期
關(guān)鍵詞:芯樣水泥漿用水量

尚 濤 張華獻(xiàn)

(江蘇蘇博特新材料股份有限公司/浙江交工股份有限公司)

1 工程概況與存在問(wèn)題

某市政快速路橋梁工程下部結(jié)構(gòu)承臺(tái)、墩柱和系梁混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)為C35,采用現(xiàn)澆施工。施工方采購(gòu)商品混凝土,配合比如表1所示。橋梁下部結(jié)構(gòu)澆筑前,施工單位試驗(yàn)室及第三方試驗(yàn)室按表1所示配合比配制混凝土,其強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果均在45MPa以上,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。但是在實(shí)施施工工程中,按相關(guān)規(guī)范與設(shè)計(jì)要求澆筑混凝土并養(yǎng)護(hù)28d齡期后,發(fā)現(xiàn)實(shí)體結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度嚴(yán)重偏低。如表2所示的回彈與取芯試驗(yàn)結(jié)果均表明,混凝土達(dá)到28d評(píng)定齡期時(shí),其抗壓強(qiáng)度普遍低于30MPa,部分甚至不足25MPa,給工程建設(shè)質(zhì)量與安全帶來(lái)嚴(yán)重隱患。

表1 橋梁下部結(jié)構(gòu)C35混凝土配合比(kg/m3)

表2 橋梁下部結(jié)構(gòu)C35混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果(MPa)

為探明本工程橋梁下部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆混凝土強(qiáng)度偏低的原因,從而可以采取針對(duì)性的整治措施對(duì)該問(wèn)題加以解決,在承臺(tái)、墩柱和系梁的典型部位分別進(jìn)行了鉆芯取樣,對(duì)芯樣進(jìn)行了試驗(yàn)分析與評(píng)估。

2 混凝土強(qiáng)度不足原因分析

將從該橋梁下部結(jié)構(gòu)取出的芯樣破型,對(duì)斷面處進(jìn)行觀察,如圖1所示,可見(jiàn)硬化水泥漿體中散布較多粒徑5~20mm的淡黃色大顆粒,可能為砂中的砂頭,強(qiáng)度很低,硬物按壓極易破碎,粒徑小于5mm的淡黃色脆弱顆粒則更多,初步判斷該混凝土中使用了大量風(fēng)化砂,可能是其力學(xué)強(qiáng)度不足的關(guān)鍵原因。進(jìn)一步通過(guò)XRD與SEM法測(cè)試水泥漿體礦物相與微觀形貌、升溫灼燒法測(cè)試水泥漿體失水率以及壓汞法測(cè)試水泥漿體孔結(jié)構(gòu),試驗(yàn)研究混凝土強(qiáng)度不足的原因。

圖1 混凝土芯樣中的薄弱骨料顆粒

2.1 水泥漿體礦物相與微觀形貌

將從該橋梁下部結(jié)構(gòu)取出的芯樣破碎,制備尺寸符合要求的去除了粗骨料的水泥漿體試樣,采用XRD(X射線粉末衍射,X-Ray Powder Diffraction)方法對(duì)試樣進(jìn)行了測(cè)試與分析[1],其礦物相組成如表3所示。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步采用SEM(掃描電子顯微鏡,Scanning Electron Microscope)方法對(duì)試樣斷面進(jìn)行顯微分析[2]。

由表3可見(jiàn),從水化產(chǎn)物組成來(lái)看,該混凝土試樣中水泥水化較為充分,去除砂影響后,殘余的未水化水泥礦物占比不超過(guò)15%,未見(jiàn)顯著異常;無(wú)定形物(Amorphs)成分主要為水泥水化產(chǎn)物C-S-H凝膠,含量較高,占比超過(guò)70%,可能是砂中SiO2衍射峰較強(qiáng)導(dǎo)致水化產(chǎn)物衍射峰被弱化,晶相含量偏低,折算出的無(wú)定形物含量偏高。由圖2可見(jiàn),試樣微觀形貌同樣與正常C35混凝土差別不大,水泥等膠凝材料水化產(chǎn)物形貌特征顯著,判斷水泥及礦物摻和料用量在正常范圍內(nèi)。

表3 水泥漿體試樣礦物組成

2.2 水泥漿體失水率

將從該橋梁下部結(jié)構(gòu)取出的芯樣破碎,制備尺寸符合要求的去除了粗骨料的水泥漿體試樣。采用普通升溫法測(cè)試水泥漿體失水率,首先稱(chēng)量試樣質(zhì)量,記為m1,然后直接升溫至105℃,除去試樣中的非化學(xué)結(jié)合水,再灼燒至1050℃,在此溫度下將試樣燒至恒重,記錄其質(zhì)量,記為m2,將(m1-m2)×100%/m1稱(chēng)為水泥漿體失水率。每個(gè)芯樣制備3個(gè)試樣,取測(cè)試結(jié)果的平均值,如表4所示。

表4 水泥漿體失水率/%

由表4可見(jiàn),承臺(tái)、墩柱和系梁水泥漿體試樣的失水率分別為14.65%、14.37%和14.46%,均顯著大于根據(jù)表1所示的配合比計(jì)算得到的理論值,可見(jiàn)實(shí)際澆筑的混凝土用水量大大超出了配合比要求,可能已經(jīng)接近200kg/m3,對(duì)混凝土力學(xué)強(qiáng)度存在顯著負(fù)面影響。

2.3 水泥漿體孔結(jié)構(gòu)

將從該橋梁下部結(jié)構(gòu)取出的芯樣破碎,制備尺寸符合要求的去除了粗骨料的水泥漿體試樣。采用MIP(壓汞法,Mercury intrusion method)法測(cè)試了試樣的孔徑分布。由圖可見(jiàn),試樣的總孔隙率及大孔所占比例較普通C35混凝土明顯偏高,表明試樣混凝土中含有較多的水分,在其凝結(jié)硬化過(guò)程中,這些水被膠凝材料水化消耗或逸散到空氣中,留下了較多的孔隙。這一結(jié)果與水泥漿體失水率試驗(yàn)結(jié)果基本一致,判斷該混凝土在生產(chǎn)制備過(guò)程中加入了明顯過(guò)量的拌合水。

綜合上述試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,所取芯樣中水泥水化產(chǎn)物組成及比例與普通混凝土基本一致,可見(jiàn)芯樣混凝土中水泥水化充分,水泥與礦物摻合料用量在正常范圍內(nèi),但是芯樣水泥漿體失水率顯著高于理論值,且漿體總孔隙率及其中100納米以上大孔所占比例同樣顯著高于基準(zhǔn)樣,可判斷混凝土生產(chǎn)時(shí)的實(shí)際用水量超標(biāo),這可能是造成實(shí)體結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度偏低的關(guān)鍵原因。

在此基礎(chǔ)上,結(jié)合上述試驗(yàn)研究結(jié)果,進(jìn)一步對(duì)工程所在地混凝土原材料情況進(jìn)行了調(diào)研,發(fā)現(xiàn)因環(huán)保趨嚴(yán),商品混凝土原材料供應(yīng)緊張,尤其是地材,導(dǎo)致大量風(fēng)化砂流入市場(chǎng),該砂疏松多孔,拌合過(guò)程中嚴(yán)重吸附減水劑與自由水,造成混凝土流動(dòng)性顯著下降,實(shí)際用水量極易大大超出配合比理論值,從而導(dǎo)致混凝土力學(xué)強(qiáng)度明顯下降,引發(fā)工程質(zhì)量問(wèn)題。這一調(diào)研結(jié)果與試驗(yàn)研究結(jié)果相互印證,為下一步整治措施的制訂提供了依據(jù)。

3 整治措施與效果

基于上述對(duì)本工程橋梁下部結(jié)構(gòu)混凝土力學(xué)強(qiáng)度不足原因的試驗(yàn)研究與分析,與本工程建設(shè)、設(shè)計(jì)及監(jiān)理等參建單位會(huì)商后,提出了整治與改進(jìn)措施。一方面,對(duì)于已澆筑的全部數(shù)量的承臺(tái)、墩柱、系梁混凝土抗壓強(qiáng)度進(jìn)行回彈與取芯測(cè)試,28d齡期時(shí),二者均在80%以上的暫時(shí)予以保留,至60d時(shí)再次測(cè)試,如達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度則判定合格,無(wú)法達(dá)到則予以拆除重建;28d齡期時(shí),混凝土回彈與取芯強(qiáng)度不能同時(shí)滿(mǎn)足80%設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求的情況下,則該結(jié)構(gòu)立即予以拆除重建,以保障工程質(zhì)量。

另一方面,對(duì)于拆除重建及尚未澆筑的結(jié)構(gòu),采取了嚴(yán)格措施控制混凝土質(zhì)量。施工與監(jiān)理單位派專(zhuān)人進(jìn)駐商品混凝土公司,對(duì)原材料尤其是砂的品質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,確保使用符合設(shè)計(jì)與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的砂制備混凝土,嚴(yán)禁使用風(fēng)化砂、山砂等吸附減水劑與拌合水嚴(yán)重的砂種;同時(shí),在生產(chǎn)過(guò)程中,實(shí)時(shí)測(cè)試砂含水率,嚴(yán)格要求拌合站據(jù)此折算后按報(bào)驗(yàn)配合比進(jìn)行混凝土的拌合制備,并在拌合站與工程現(xiàn)場(chǎng)分別取樣留置3d、7d、14d、28d與60d抗壓強(qiáng)度試件以備測(cè)試與強(qiáng)度評(píng)判。

上述整治措施實(shí)施后,混凝土拌合生產(chǎn)過(guò)程中基本杜絕了隨意加水、人為提高單方用水量的現(xiàn)象,重新澆筑的本工程橋梁下部結(jié)構(gòu)留置的混凝土試件強(qiáng)度、實(shí)體回彈強(qiáng)度及取芯強(qiáng)度均滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)與驗(yàn)收要求,整治措施取得明顯效果。

4 結(jié) 語(yǔ)

本文調(diào)研了某橋梁工程承臺(tái)、墩柱、系梁等下部結(jié)構(gòu)混凝土回彈與取芯強(qiáng)度,結(jié)果表明,試配合格的情況下,實(shí)體結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強(qiáng)度較設(shè)計(jì)值偏低2~3個(gè)等級(jí),嚴(yán)重影響工程質(zhì)量;

通過(guò)對(duì)實(shí)體結(jié)構(gòu)取樣,試驗(yàn)研究了該工程橋梁下部結(jié)構(gòu)混凝土水泥漿體礦物相組成、微觀形貌、水泥漿體失水率以及水泥漿體孔結(jié)構(gòu),結(jié)果表明,用水量嚴(yán)重超出配合比理論值是實(shí)體結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度顯著偏低的關(guān)鍵原因,而風(fēng)化砂的使用則是導(dǎo)致用水量超標(biāo)的主要因素;

在對(duì)本工程橋梁下部結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度不足原因分析的基礎(chǔ)上,以控制混凝土原材料中砂的質(zhì)量為核心,提出了針對(duì)性的整改措施,在工程后續(xù)施工中取得了顯著效果,有效杜絕了此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

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