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RDS儲(chǔ)罐運(yùn)行危險(xiǎn)原因分析及防范方案

2021-12-24 12:14:27何朝良
科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年3期
關(guān)鍵詞:防范措施

何朝良

摘要:本文結(jié)合幾個(gè)具體案例,著重分析了高溫渣油加氫精制重油(以下簡稱RDS)罐損壞的原因,并提出增加防范措施,降低高溫重油儲(chǔ)罐運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞:RDS儲(chǔ)罐;突沸;原因;防范措施

近年來,煉油加工深度不斷加深、加工工藝更加精細(xì),渣油加氫裝置不可或缺,其產(chǎn)出品加氫精制重油(以下簡稱RDS)在一體化的架構(gòu)下帶來了高溫輸轉(zhuǎn)問題及運(yùn)行危險(xiǎn)。

1 高溫儲(chǔ)存RDS風(fēng)險(xiǎn)

1.1 常壓重油儲(chǔ)罐儲(chǔ)存物料的風(fēng)險(xiǎn)

常壓儲(chǔ)罐儲(chǔ)存物料的風(fēng)險(xiǎn)有兩種:一種是儲(chǔ)罐內(nèi)壓力低于外界大氣壓力,低于儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)壓力低限,造成儲(chǔ)罐抽癟,罐體變形,即外壓失穩(wěn);一種是儲(chǔ)罐內(nèi)壓大于外界大氣壓,超過儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)壓力高限,由于罐頂弱連接結(jié)構(gòu),會(huì)掀開罐頂,罐體發(fā)生破壞。

2 典型案例

2.1 RDS罐罐底邊緣板翹曲

2019年3月31日早7時(shí),突然發(fā)生RDS原料罐3A罐液位異常下降,由1852mm降到1816mm,而且繼續(xù)下降,罐溫度為124℃,7時(shí)10分,發(fā)現(xiàn)罐邊緣板開始向上翹曲,邊緣板防腐層被剝離。

2.2 RDS罐罐頂冒氣事件

2020年1月7日5:15左右, RDS罐頂呼吸閥處有大量氣體冒出,罐內(nèi)并伴有異常聲響。該罐事發(fā)液位h=8848mm,溫度t=128.4℃。

2.3 RDS儲(chǔ)罐罐頂損壞

2019年4月26日14:45分,RDS3A罐液位變化,罐頂并有氣冒出,直至15:09分,該罐罐頂部分被損壞。當(dāng)時(shí)儲(chǔ)存液位為1818mm,儲(chǔ)存溫度為134℃。見下圖。網(wǎng)殼落地。

3 RDS儲(chǔ)罐運(yùn)行危險(xiǎn)因素排查

3.1 基本情況

RDS儲(chǔ)罐是20000m3常壓拱頂罐,直徑38m,罐壁高度17.82m,拱頂有兩個(gè)DN300的通氣孔連通大氣,罐內(nèi)有網(wǎng)殼,罐頂設(shè)計(jì)為弱頂,罐內(nèi)設(shè)三組蒸汽加熱盤管,采用上進(jìn)收料,操作溫度為120-150℃,儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)濕度160℃。

3.2 運(yùn)行危險(xiǎn)因素排查

罐頂損壞原因大多是由于突沸造成。通常重質(zhì)油品突沸滿足以下兩條:一是罐內(nèi)油品溫度超過水的沸點(diǎn),二是油品含水。突沸不僅造成油品的大量損失,同時(shí)常使罐體炸裂。油罐突沸多發(fā)生在渣油、蠟油、油漿和重污油等重質(zhì)油儲(chǔ)罐[1]。

3.2.1 油品含水溯源

按儲(chǔ)罐與外界接口管線的類別,外界水進(jìn)入儲(chǔ)罐可能:1消防泡沫線帶水;2儲(chǔ)罐加熱器盤管有砂眼,加熱蒸汽滲漏;3加氫重油帶水入罐;4工藝閥門不嚴(yán),其他帶水物料(反沖洗污油線和重污油線)串入儲(chǔ)罐。以下對這4種可能逐一分析。

3.2.1.1 消防泡沫線試驗(yàn)。在上罐泡沫線金屬軟管法蘭處加纖維爆破片,20天后拆下爆破片,爆破片朝罐側(cè)面濕潤,爆破片朝來泡沫面干燥,證明消防泡沫線為空線,無水。

3.2.1.2儲(chǔ)罐加熱器。檢查事故罐加熱器回水排凝,回水排凝沒有油花,可以初步判斷事故罐加熱器沒有泄漏。之后對加熱器進(jìn)行了打壓,1.1Mpa保壓30分鐘,無泄漏。

3.2.1.3工藝流程分析

事故罐收料流程只有RDS和常減壓渣油收料流程,和其他物料線相連線(反沖洗污油線和重污油線)都已加盲板,不存在串其他物料可能性。對常渣和RDS渣油流程檢查,通過液位、溫度的對比,可以排除常渣和RDS渣油串料可能性。

3.2.1.4儲(chǔ)罐內(nèi)外因素影響判定

事故罐前收、付料金屬軟管是儲(chǔ)罐與RDS系統(tǒng)的兩條通道,如果把這兩根金屬軟管斷開,事故罐便被隔離出來。檢查這兩根金屬軟管內(nèi)的存油情況,便可判定儲(chǔ)罐罐頂損壞是罐內(nèi)油品問題,還是外部油品進(jìn)入造成。把事故罐前收、付料金屬軟管打開后,取金屬軟管內(nèi)油品進(jìn)行分析,分析結(jié)果是油品水含量為痕跡。

3.2.1.5 RDS油品問題

當(dāng)渣油加氫裝置加工量過大或緊急停工時(shí),精餾塔塔底蒸汽量相對加工量過小時(shí),物料得不到充分受熱,輕組分不能及時(shí)揮發(fā),就會(huì)造成塔底產(chǎn)品初餾點(diǎn)降低。當(dāng)渣油加氫裝置加工量過小時(shí),精餾塔塔底的蒸汽量相對加工量過剩時(shí),精餾塔的提餾段會(huì)降低,輕組分也會(huì)隨塔底產(chǎn)品送入高溫儲(chǔ)罐。因汽提蒸汽的連續(xù)注入,加氫重油也是必然含水,當(dāng)汽提蒸汽的溫度降低至120℃時(shí),導(dǎo)致部分飽和態(tài)蒸汽進(jìn)入塔底并攜帶至加氫重油,從而使加氫重油的水含量升高[2]。

3.2.2儲(chǔ)罐泄壓面積不足

正常運(yùn)行狀態(tài),根據(jù)QSY 06504.3-2016《煉油化工工程儲(chǔ)運(yùn)設(shè)計(jì)規(guī)范》, 20000 m3重油儲(chǔ)罐,呼出量(正壓)最大1307 m3/h ,對帶阻火器通氣管的20000 m3儲(chǔ)罐,出儲(chǔ)罐的最大液體量不大于3500 m3/h ,通氣量應(yīng)為1.07倍最大出液量和呼出量之和,即5052m3/h。罐頂應(yīng)設(shè)2個(gè)DN300通氣管,通氣量為5086m3/h-10173m3/h。由此可見,規(guī)范中設(shè)2個(gè)或3個(gè)DN300通氣管能夠滿足儲(chǔ)罐正常狀態(tài)的呼出量。因此,按規(guī)范設(shè)計(jì)的熱油儲(chǔ)罐不會(huì)出現(xiàn)通氣量小于呼出量的狀況。

然而對于突沸事故狀態(tài),一旦水進(jìn)入高溫儲(chǔ)存的熱油中,體積瞬間擴(kuò)大1700倍以上,常壓儲(chǔ)罐壓力驟升,可能造成泄壓面積不足不能及時(shí)泄壓,破壞罐體結(jié)構(gòu)。

4 RDS熱油儲(chǔ)罐的風(fēng)險(xiǎn)防控

定期組織HARZOP分析,采取針對性措施,增加本質(zhì)安全設(shè)施,降低RDS熱油儲(chǔ)罐運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),以保證RDS儲(chǔ)罐運(yùn)行安全。

4.1 儲(chǔ)罐增加安全設(shè)施,增加安全保障。

(1)罐頂安裝緊急泄壓設(shè)施,增加緊急狀態(tài)時(shí)的泄壓面積。

(2)罐頂通氣孔附近安裝可燃?xì)怏w報(bào)警儀一臺(tái),用于檢測儲(chǔ)罐呼出氣體是否含有輕組份。

(3)增加安裝一套液位計(jì)。當(dāng)一臺(tái)液位計(jì)被損壞時(shí),還可監(jiān)控儲(chǔ)罐液位。

5 結(jié)論

從近年來發(fā)生的重油罐破壞事故來看,雖具體原因各有不同,但無不暴露出企業(yè)對熱油儲(chǔ)罐運(yùn)行中風(fēng)險(xiǎn)識別深度不足,在本質(zhì)安全投入或隱患整改方面存在薄弱環(huán)節(jié)。導(dǎo)致事故的那些看似偶然的誘因,其實(shí)是一系列必然因素疊加所致,因此,通過增加安全設(shè)施、加強(qiáng)巡檢與日常監(jiān)控、加強(qiáng)技術(shù)管理、優(yōu)化操作參數(shù)和流程等手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故的前兆及時(shí)采取措施,能有效地防止油品突沸,保證高溫重質(zhì)油儲(chǔ)罐的安全運(yùn)行。

參考文獻(xiàn):

[1] 胡玉波 高溫重質(zhì)油罐突沸原因分析及預(yù)防措施 《生產(chǎn)質(zhì)量》2016年 第 10 期

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