韓聯(lián)國,高 毅,高 偉
(安陽化學(xué)工業(yè)集團有限責任公司,河南安陽 455133)
近年來我國多地出現(xiàn)霧霾天氣,而汽車尾氣是大氣主要污染源之一,環(huán)境污染治理的一項重要舉措就是提高尾氣排放標準,這就使得以車用尿素溶液為還原劑的SCR處理技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用。以車用尿素溶液為還原劑的SCR處理技術(shù),是將車用尿素溶液作為氮氧化物還原劑,通過選擇性催化還原過程,將柴油車尾氣中的氮氧化物轉(zhuǎn)化成氮氣和水蒸氣,實現(xiàn)減排和尾氣治理目的。如今,隨著環(huán)保治理力度的加大,車用尿素溶液成了重型卡車及客車等柴油車達到國Ⅳ排放標準的必備產(chǎn)品。
安陽化學(xué)工業(yè)集團有限責任公司(簡稱安化公司)第2套合成氨/尿素裝置(尿素設(shè)計產(chǎn)能200kt/a),前端氣化系統(tǒng)采用常壓固定床間歇氣化工藝生產(chǎn)半水煤氣,半水煤氣經(jīng)濕法脫硫系統(tǒng)脫除H2S,再經(jīng)過壓縮、變換、醇烴化、PSA脫碳等一系列凈化工藝脫除雜質(zhì)氣體,得到的合格氫氮氣經(jīng)壓縮機加壓送至氨合成塔進行氨合成;其中,氨合成系統(tǒng)產(chǎn)出的液氨和凈化系統(tǒng)產(chǎn)出的CO2送至尿素裝置,采用SNAM氨汽提工藝生產(chǎn)尿素。
安化公司以自有氨汽提法尿素裝置生產(chǎn)的尿液為原料,尿液經(jīng)過降溫結(jié)晶、過濾、溶解配制、灌裝等工序制得車用尿素溶液,車用尿素裝置的產(chǎn)能為30kt/a。隨著車用尿素生產(chǎn)技術(shù)的成熟,客戶端對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高,產(chǎn)品質(zhì)量的控制尤為重要。為提升產(chǎn)品的市場占有率與企業(yè)的經(jīng)濟效益,安化公司通過不斷的工藝優(yōu)化改進和技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)車用尿素產(chǎn)品的生產(chǎn)。以下對安化公司在提升車用尿素產(chǎn)品質(zhì)量方面開展的工藝研究與實踐作一小結(jié)。
氨汽提法尿素裝置尿液泵(P106)送來的尿液進入尿液收集器(V001),在重力和尿液收集槽(V001)壓力(0.3MPa)下進入配液罐(V004D/E);二級除鹽水站來的除鹽水溫度為30℃,進入超純水處理裝置(X002)處理后送到配液罐(V004D/E)配液;經(jīng)超純水初配及精配合格后,溶液經(jīng)過濾裝置(1#過濾器)過濾后由循環(huán)泵(P002C/D)打到成品罐(V006C)。散裝、噸裝產(chǎn)品現(xiàn)場裝貨;如需壺裝、箱裝,由產(chǎn)品泵P001C/D打至配液罐(V004A/B),再由產(chǎn)品泵P001A/B打至成品罐(V006A/B)后送灌裝機(M103),灌裝成品送倉庫。
表1 車用尿素主要質(zhì)量指標
正常生產(chǎn)情況下,車用尿素裝置所引的原料來自于尿素裝置尿液泵(P106),配制成的車用尿素中縮二脲含量應(yīng)該在0.2%左右;但當尿素裝置因各種原因減負荷時,無法正常取尿液來配制車用尿素,若用此狀態(tài)下生產(chǎn)的成品尿素來配制車用尿素,由于此狀態(tài)下生產(chǎn)的成品尿素縮二脲含量約1.1%,會導(dǎo)致配成的車用尿素溶液中縮二脲含量在0.33%左右,無法滿足質(zhì)量要求,即尿素裝置低負荷生產(chǎn)時無法用成品顆粒尿素生產(chǎn)車用尿素,限制了車用尿素裝置的生產(chǎn)負荷,影響了車用尿素裝置效能的發(fā)揮。
車用尿素相對于普通農(nóng)用尿素來講,質(zhì)量要求更為嚴格,質(zhì)量管控指標除了縮二脲含量、尿素含量、醛類物含量、水分、不溶物含量之外,還有透光率等;若其中存在微細雜質(zhì),可能導(dǎo)致配制好的車用尿素溶液顏色不正常或渾濁,透光率不高,直接影響車用尿素成品的銷售。
《柴油發(fā)動機氮氧化物還原劑 尿素水溶液(AUS32)》(GB29518—2013)中要求車用尿素溶液醛類物(以HCHO計)含量≤5mg/kg,而一段時間以來,安化公司生產(chǎn)的成品車用尿素醛類物(以HCHO計)含量偏高,在4~10mg/kg,且有時會隨著合成氨/尿素裝置的負荷波動而產(chǎn)生波動,即成品車用尿素中醛類物(以HCHO計)含量不能穩(wěn)定控制在指標范圍之內(nèi),成為影響車用尿素質(zhì)量的一大問題。
GB29518—2013中要求車用尿素溶液中的縮二脲含量≤0.3%,按照車用尿素生產(chǎn)工藝推算,折合所使用原料尿液中的縮二脲含量須在0.9%以下,因此生產(chǎn)過程中必須保證所引原料尿液縮二脲含量合格或成品顆粒尿素質(zhì)量穩(wěn)定在優(yōu)等品。而影響尿液中縮二脲含量的因素主要有二:一是尿液的溫度控制;二是尿液在生產(chǎn)系統(tǒng)中的停留時間。為此,安化公司在生產(chǎn)運行管理中采取了以下工藝優(yōu)化調(diào)整措施。
(1)尿液中縮二脲的生成率與溫度成正比,尿液溫度越高,縮二脲生成越快越多,尤其是在尿素蒸發(fā)系統(tǒng)。由于氨分壓的降低更有利于縮二脲的生成,因此操作中各關(guān)鍵工藝點的溫度按下限控制——控制中壓分解塔出口尿液溫度(TC9301)在低限158℃(指標為158~160℃)、低壓分解塔出口尿液溫度 (TC9401)在低限138℃(指標為138~140℃)、一段蒸發(fā)分離器出口尿液溫度(TC9502)在低限128℃(指標為127~130℃)、二段蒸發(fā)分離器出口尿液溫度(TC9505)在低限134℃ (指標為133~138℃),以使整個系統(tǒng)尿液溫度降低,達到抑制縮二脲過快過多生成的目的。
(2)尿液中縮二脲的含量與其在生產(chǎn)系統(tǒng)中的停留時間成正比,按照這個思路安化公司從兩方面對尿素裝置進行了工藝調(diào)整:一是提高生產(chǎn)負荷;二是降低蒸發(fā)系統(tǒng)與各分解塔及分離器液位,其液位控制在保證不抽空、不竄氣、泵打量正常的情況下能低則低——中壓分解塔液位(LC9301)控制在低限20% ~40% (指標為20%~80%)、低壓分解塔液位(LC9401)控制在低限20%~40% (指標為20%~80%)、一段真空預(yù)濃縮器液位(LC9402)控制在低限20%~40% (指標為20%~80%)、二段蒸發(fā)分離器液位(LC9501)控制在低限20% ~40% (指標為20%~80%)。
上述工藝優(yōu)化調(diào)整措施落實后,原料尿液中的縮二脲含量降至0.9%以下或成品顆粒尿素質(zhì)量穩(wěn)定在優(yōu)等品,滿足了車用尿素生產(chǎn)對原料尿液或成品顆粒尿素縮二脲含量方面的要求。
為找到車用尿素顏色不正?;驕啙岬脑?,取不同批次的車用尿素樣品進行透光率對比試驗,同時堅持每周對不同樣品進行過濾后再測定透光率,經(jīng)過2個月的試驗,確定車用尿素顏色不正?;驕啙崾且喊睅в退隆蛩匮b置所用的兩種原料(CO2和液氨)分別來自氣體凈化系統(tǒng)和氨合成系統(tǒng),CO2采用PSA工藝制取,純度在97%以上,氨合成采用高壓氨合成工藝,合成氨生產(chǎn)過程中所有壓縮機均為往復(fù)式壓縮機,其運行過程中均大量使用潤滑油,大部分運轉(zhuǎn)設(shè)備未采用無油潤滑技術(shù),因此原料不可避免地受到潤滑油的污染,如果生產(chǎn)管控環(huán)節(jié)各工序排污不到位,就會加劇液氨帶油情況的發(fā)生。為此,結(jié)合安化公司第2套合成氨/尿素裝置的生產(chǎn)工藝特點,采取了以下工藝優(yōu)化及技改措施。
(1)在液氨冷卻及儲存過程中加大排油操作,并提高壓縮機等運轉(zhuǎn)設(shè)備的油分離效率;將合成氨裝置液氨球罐和尿素裝置液氨儲槽(V105)排油頻次由之前的1次/月分別調(diào)整為4次/月和10次/月。
(2)安化公司車用尿素生產(chǎn)工藝中,從配料工序到成品工序中間只有1套過濾裝置,難以保證微細雜質(zhì)的有效去除。為此,在配料槽(配液罐)至成品罐間新增1套過濾裝置(含2#、3#陶瓷膜過濾器)與原來的過濾裝置(1#過濾器)并聯(lián)運行,這樣整個過濾系統(tǒng)就有了3臺過濾器,并將1#過濾器的過濾精度由5μm調(diào)整為1μm,新增的2#、3#陶瓷膜過濾器過濾精度分別設(shè)計為100nm和50nm。
優(yōu)化改造后,車用尿素成品顏色正常、清澈透亮,透光率由90%提高至96%。
農(nóng)用尿素中醛類物含量控制主要是控制亞甲基二脲的含量 (以HCHO計),不大于0.6%(質(zhì)量分數(shù))即可。尿素生產(chǎn)過程中醛類物主要有兩個來源:①甲醇清洗混合氣的步驟,混合氣將甲醇帶入系統(tǒng)中,在高溫下縮合生成醛類物;②為增大尿素顆粒的強度和粒度,人為地加入醛類物。為此,安化公司分別從成品車用尿素方面和原料純度方面進行了技術(shù)攻關(guān)。
3.3.1 成品車用尿素方面
對車用尿素成品進行多次重結(jié)晶試驗(包括減壓抽濾重結(jié)晶方法的嘗試)——對醛類物含量為61.74×10-6的3組樣品分別進行重結(jié)晶,對重結(jié)晶后樣品的醛類物含量進行2次平行測定,測定結(jié)果見表2??梢钥闯?,成品車用尿素經(jīng)重結(jié)晶后,醛類物含量有所降低,醛類物脫除率平均達到53.57%。但采用重結(jié)晶降低車用尿素醛類物含量的方法能耗高、耗時長,且結(jié)晶效率較低,所得晶體僅為尿液質(zhì)量的14.4%,不適宜于工業(yè)化生產(chǎn),故此法降低車用尿素中醛類物含量的實際意義不大。
表2 樣品重結(jié)晶試驗結(jié)果
3.3.2 原料純度方面
3.3.2.1 尿素裝置CO2原料氣純度方面
安化公司尿素裝置CO2原料氣采用PSA工藝(分兩段吸附)制取,為減少去往尿素裝置CO2原料氣中的CO等雜質(zhì),將PSA一段總吸附時間由84s逐步延長至94s,將逆放三的時間由12s逐步調(diào)整為0s。調(diào)整后,去往尿素裝置的CO2純度由約97%提高至98%以上,成品尿素顆粒中醛類物含量由36mg/kg左右降至27mg/kg左右,但仍高于指標要求。
3.3.2.2 合成氨裝置合成氣純度方面
對比業(yè)內(nèi)合成氨裝置的原料氣凈化工藝,經(jīng)過內(nèi)部、外部技術(shù)差異化分析,發(fā)現(xiàn)安化公司合成氨裝置氣體凈化系統(tǒng)醇烴化單元采用一體塔設(shè)備,這在同類裝置中很少見,與其他醇烴化工藝不同,存在氫氮氣通過醇烴化一體塔后一定量的甲醇無法分離回收的問題,未分離的甲醇隨合成氣進入氨合成系統(tǒng),再隨液氨進入尿素裝置,在尿素合成塔內(nèi)一定氧含量和高溫條件下會氧化生成醛類物。于是,安化公司對合成氨裝置氣體凈化系統(tǒng)進行了如下調(diào)整。
(1)醇烴化粗醇中間槽弛放氣放空,不回收至壓縮機一段入口,以降低合成氣的醇含量。
(2)2020年7—8月分3次對醇烴化單元烴分水洗量進行了調(diào)整(調(diào)整期間醇烴化粗醇中間槽弛放氣保持放空),通過水洗盡量吸收合成氣中的醇類物以凈化合成氣,繼而達到降低尿液中醛類物含量的目的。具體調(diào)整如下:7月21日將烴分補水自調(diào)閥開度由17%逐步增至30%,8月2日將烴分補水自調(diào)閥開度降至20%,8月7日又開始將烴分補水自調(diào)閥開度逐漸提高至30%~40%。醇烴化單元烴分水洗量調(diào)整期間成品尿素及車用尿素中的醛類物含量變化見表3。可以看出:烴分補水自調(diào)閥開度由17%逐步增至30%后,成品尿素中醛類物含量由30mg/kg逐步降至13mg/kg,所配制的車用尿素醛類物含量由10.0mg/kg逐步降至4.3mg/kg;烴分補水自調(diào)閥開度由30%逐步降至20%后,成品尿素中醛類物含量又由13mg/kg逐步漲至29mg/kg,所配制的車用尿素醛類物含量由4.3mg/kg逐步漲至9.6mg/kg;烴分補水自調(diào)閥開度由20%逐步增至30% ~40%后,成品尿素中醛類物含量由29mg/kg逐步降至7mg/kg,所配制的車用尿素醛類物含量由9.6mg/kg逐步降至2.3mg/kg,達到車用尿素合格品質(zhì)量標準要求。
表3 調(diào)整期間成品尿素及車用尿素中醛類物含量
(1)車用尿素中縮二脲含量的控制,主要在于控制原料尿液的溫度和尿液在系統(tǒng)中的停留時間,兩者的影響與車用尿素中縮二脲含量成正比例關(guān)系;同時,車用尿素原料引料口盡可能在尿素生產(chǎn)工藝中靠前位置(尿液泵出口),即盡量從尿液中縮二脲含量低的區(qū)域引料。
(2)車用尿素顏色不正常或渾濁,主要原因在于原料的雜質(zhì)含量,無論是成品尿素還是純凈水,都要嚴格把控質(zhì)量指標;同時還要將影響因素追溯至上游液氨質(zhì)量的控制上,尤其是工藝系統(tǒng)中設(shè)備帶油的問題,對各工序排污嚴格管控才能做到源頭把關(guān);另外,還要注重在成品車用尿素槽前工序設(shè)置精密過濾器,以把好最后一道質(zhì)量關(guān)。
(3)車用尿素中醛類物的來源,一是尿素生產(chǎn)環(huán)節(jié)人為加入(以增大尿素顆粒的強度和粒度),二是合成氣中醇類物帶入尿素裝置后在高溫下縮合而成,尤其是氨合成系統(tǒng)合成氣帶入醇類物這一因素,平時一般不容易引起重視,因此一定要注重加強上游合成氣中醇類物的控制,一般可通過加大醇烴化單元烴分水洗量來充分吸收(脫除)合成氣中的醇類物。
安化公司針對車用尿素生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的成品縮二脲含量偏高、顏色不正?;驕啙帷⑷╊愇锖科叩葐栴},通過原因分析和工藝研究,采取了提高尿液冷卻換熱效率、適當降低尿素裝置分解系統(tǒng)及蒸發(fā)系統(tǒng)尿液溫度、縮短尿液在系統(tǒng)中的停留時間、提高源頭原料純度或凈化度、末端設(shè)置精密過濾器等優(yōu)化改進措施,保證了車用尿素裝置的穩(wěn)定運行及產(chǎn)品質(zhì)量,有效提升了車用尿素產(chǎn)品的市場占有率和企業(yè)的經(jīng)濟效益。