黃玉良(國家能源集團(tuán)榆林化工有限公司,陜西 榆林 719000)
化工企業(yè)火炬系統(tǒng)故障或操作問題引發(fā)的事故經(jīng)常發(fā)生,隨著化工裝置規(guī)模日益大型化,裝置緊急排放氣量大幅度提高,加上環(huán)保嚴(yán)格要求,保持火炬系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行變得越來越重要。下面結(jié)合火炬運(yùn)行中易產(chǎn)生的故障進(jìn)行原因分析,并提出解決措施。
某化工企業(yè)重?zé)N火炬從2015年12月15日MTO裝置開工至2016年4月8日,儲運(yùn)裝置重?zé)N火炬的四盞長明燈和酸氨火炬的三盞長明燈經(jīng)常出現(xiàn)無故熄滅現(xiàn)象,而且沒有規(guī)律,特別是重?zé)N火炬長明燈D和酸氨火炬長明燈C,無故熄滅的次數(shù)較多。2016年5月至2016年11月期間,重?zé)N火炬長明燈和酸氨火炬長明燈無故熄滅的次數(shù)相對于2015年12月至2016年4月期間減少了許多,但2016年12月至2017年1月,重?zé)N火炬長明燈和酸氨火炬長明燈又經(jīng)常出現(xiàn)無故熄滅現(xiàn)象。長明燈經(jīng)常性熄火會導(dǎo)致火炬排放氣無法及時(shí)得到燃燒,產(chǎn)生安全環(huán)保事故,因而應(yīng)有效分析其原因,并采用科學(xué)處理方法[1]。
2017年7月,某公司的甲醇酸換熱器出現(xiàn)問題,工作人員進(jìn)行臨時(shí)檢修,采用變換裝置對火炬進(jìn)行放空處理。此過程壓力由57 kPa增加到104.69 kPa,火炬總管出現(xiàn)撕裂現(xiàn)象,系統(tǒng)做出緊急停車動作。之后工作人員開展排查處理,打開分子封的檢查孔,對其內(nèi)部情況進(jìn)行全面排查,最終發(fā)現(xiàn)分子封的筒體和鐘罩的焊接位置出現(xiàn)脫落問題[2]。分子封筒體和分子封鐘罩焊接位置脫落情況如圖1所示。
圖1 分子封筒體和分子封鐘罩焊接位置脫落情況
分子封是火炬系統(tǒng)的重要安全設(shè)備,如果分子封發(fā)生故障,則不能夠確保在排放火炬氣中斷后對空氣倒流現(xiàn)象進(jìn)行有效處理,也無法保證之后的排放工作不會出現(xiàn)爆炸、回火等問題,無法保證生產(chǎn)裝置與火炬設(shè)施安全[3]。
長明燈在出廠前均會開展不同風(fēng)速測試以及暴雨模擬等處理。SP-2型長明燈基于降雨量為50 mm/h與風(fēng)速140 km/h條件、無雨時(shí)風(fēng)速為160 km/h條件,均可以穩(wěn)定燃燒,同時(shí)可以重新點(diǎn)燃。如果燃料氣成分的變化情況不在適應(yīng)范圍,那么就會影響長明燈耐候性與耗氣量,尤其會嚴(yán)重影響長明燈抗風(fēng)雨和穩(wěn)定性能。以長明燈熄火現(xiàn)象分析,主要是在風(fēng)向偏向一側(cè)、風(fēng)速大以及氣溫低等條件下熄火頻率更大。相關(guān)人員和廠家的技術(shù)人員對該問題進(jìn)行共同研究,發(fā)現(xiàn)長明燈使用的燃料氣組分在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)和實(shí)踐運(yùn)行過程中存在較大差異,設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中氮?dú)夂渴?.64%,但是全組分析過程中氮?dú)夂窟_(dá)到30%,導(dǎo)致現(xiàn)場長明燈在該組份氣體方面缺乏良好適應(yīng)性,進(jìn)而影響長明燈運(yùn)行穩(wěn)定性。燃料氣管網(wǎng)組分分析情況如下。燃料氣管網(wǎng)組分分析情況如表1所示。
表1 燃料氣管網(wǎng)組分分析情況
燃料氣的氮?dú)夂吭黾雨P(guān)鍵原因就是MTO設(shè)備需要將一些松動氮?dú)?、輸送氮?dú)庖约胺创档獨(dú)馔ㄈ敕磻?yīng)器中,之后傳輸至烯烴分離系統(tǒng)進(jìn)行壓縮分離處理,呈現(xiàn)不凝氣狀態(tài)的氮?dú)夂蜕倭勘?、乙烷以及甲烷等組分均被輸送到燃料氣管網(wǎng),因此使得燃料氣管網(wǎng)的氮?dú)夂吭黾覽4]。
燃料氣的氮?dú)夂吭黾雨P(guān)鍵原因就是MTO設(shè)備需要將一些松動氮?dú)狻⑤斔偷獨(dú)庖约胺创档獨(dú)馔ㄈ敕磻?yīng)器中,之后傳輸至烯烴分離系統(tǒng)進(jìn)行壓縮分離處理,呈現(xiàn)不凝氣狀態(tài)的氮?dú)夂蜕倭勘?、乙烷以及甲烷等組分均被輸送到燃料氣管網(wǎng),因此使得燃料氣管網(wǎng)的氮?dú)夂吭黾覽4]。
2016年5月通過降低MTO設(shè)備向反應(yīng)器的氮?dú)廨斔土?,減少了火炬長明燈燃料氣中氮?dú)夂?,?yōu)化了長明燈運(yùn)行工況,大大降低了熄滅頻次。即便長明燈發(fā)生熄滅情況,利用火炬點(diǎn)火系統(tǒng)也可以重新點(diǎn)燃長明燈。調(diào)整之后燃料氣組情況如表2所示。
表2 調(diào)整之后燃料氣組情況
故障原因主要如下:(1)在原始設(shè)計(jì)方面,針對筒體下體以及鐘罩焊接點(diǎn)數(shù)量僅設(shè)置4個(gè),在日常運(yùn)行中,導(dǎo)致鐘罩經(jīng)常擺動,導(dǎo)致焊接點(diǎn)出現(xiàn)疲勞問題。(2)分子封的不同部件、筒體支撐和封鐘罩焊接的質(zhì)量存在一定問題,對于部分焊縫并未進(jìn)行透徹焊接,使焊縫結(jié)構(gòu)無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)支撐板和分子封鐘罩焊縫位置沒有設(shè)置加強(qiáng)措施,缺乏良好強(qiáng)度,極易發(fā)生疲勞斷裂問題。(4)鐘罩材料為15 MnR,在運(yùn)行過程中,火炬氣會對其造成腐蝕與沖刷問題,使得鐘罩強(qiáng)度受到影響。(5)因?yàn)榛鹁骖^和地面之間距離較大,在日常工作過程中無法進(jìn)行檢查,即便在全廠大檢修時(shí),也無法檢查分子封內(nèi)部,使得焊接問題無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)[5]。
主要采用以下方法進(jìn)行處理,第一,按照損壞原因具體情況,借助相關(guān)技術(shù)對分子封上部開展鐘罩固定工作,實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造,將支撐鋼管設(shè)置于鐘罩頂部(數(shù)量為4支,材料選擇20#鋼,外徑為114×8 mm),防止鐘罩脫落引發(fā)憋壓問題。第二,將4個(gè)支撐腿設(shè)置于分子封底部,在圓筒體上對原支撐板進(jìn)行復(fù)原焊接處理,并連續(xù)開展焊接處理,為下部焊接質(zhì)量提供保障。第三,在地面上對分子封進(jìn)行吊裝處理,按照全新設(shè)計(jì)圖進(jìn)行加固處理,割開外筒,對底部支撐進(jìn)行焊接,將原支撐板復(fù)原,開展組對過程中,保證內(nèi)外筒同心、確保直線度、對于各個(gè)焊縫外觀開展著色檢驗(yàn)工作。第四,加大火炬系統(tǒng)維護(hù)檢修力度,全廠停工大檢修時(shí),將火炬分子封納入到必檢項(xiàng)目中,進(jìn)行全面檢查。第五,選擇310 S材料替代16 MnR材料,防止發(fā)生銹蝕問題。分子封改造之后的底部情況如圖2所示。
圖2 分子封改造之后的底部情況
綜上所述,火炬運(yùn)行中,長明燈熄火與分子封問題屬于常見故障。要想保證火炬系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,應(yīng)該保證長明燈能夠在任何環(huán)境與工況中被點(diǎn)燃并持續(xù)穩(wěn)定燃燒。實(shí)踐中需要采用技術(shù)先進(jìn)的新型長明燈,同時(shí)在日常維檢以及工藝操作中開展精細(xì)化管理。另外,還需要保證分子封的密封效果,防止空氣向火炬筒體中倒流,導(dǎo)致火炬發(fā)生回火或爆轟。