劉建波 伍永巴依
1中海石油(中國)有限公司崖城作業(yè)公司
2新疆油田公司風城油田作業(yè)區(qū)
我國南海崖城13-1 氣田持續(xù)開發(fā)至今近25年,自1996 年投產(chǎn)以來,下游用戶對崖13-1 氣田外輸天然氣品質(zhì)一直有嚴格的合同要求,其中就包含了對烴露點的要求(在規(guī)定的交付壓力范圍內(nèi)的任何壓力下,不高于55 ℉)。
崖13-1 氣田的天然氣從井筒出來,經(jīng)過井口冷卻器,到達脫烴系統(tǒng)的溫度約為100 ℉,而烴露點主要通過J-T 效應和低溫分離器控制,以達到低溫脫烴的效果,將烴露點控制低于55 ℉。從開發(fā)初期到穩(wěn)產(chǎn)期,再到衰落期,氣田在原工藝流程基礎上完成了多次的脫烴工藝技術優(yōu)化及流程改造并成功實踐,始終保持著天然氣烴露點合格外輸,從沒發(fā)生過一起不合格氣外輸?shù)氖录?/p>
正值南海大氣區(qū)管網(wǎng)的逐步建成,多氣源接入崖13-1 氣田,提供了生產(chǎn)模式創(chuàng)新的多種可能。因此,氣田需再次進行生產(chǎn)模式的創(chuàng)新實踐,確保外輸氣烴露點合格,延長氣田開采壽命,最大限度提高氣田的采收率。
經(jīng)過三甘醇脫水系統(tǒng)及水露點合格的天然氣,進入低溫分離器的氣/氣換熱器后至J-T 閥,會產(chǎn)生一定的壓降[1],氣體膨脹。崖13-1 氣田就是采用J-T 閥的氣體膨脹吸熱原理達到降低氣體溫度的目的。
天然氣經(jīng)過強降溫后,其中的重組分凝析成液態(tài)。天然氣到達低溫分離器(它是控制天然氣烴露點的主要設備),可以把天然氣中的這些液體分離出來,以保證天然氣的烴露點滿足下游設備及商業(yè)合同的要求。
從低溫分離器出來并經(jīng)過脫烴處理的天然氣會經(jīng)過氣/氣換熱器,與未脫烴的天然氣進行熱傳遞,以使經(jīng)過J-T 閥的天然氣初始溫度更低、更易達到脫烴效果[2](圖1)。
圖1 天然氣低溫脫烴系統(tǒng)原有的工藝流程Fig.1 Original process flow of natural gas low temperature dehydrocarbon system
隨著氣藏壓力的逐步下降[3],增加了濕氣壓縮機來保證J-T 閥上游有一定的壓力以產(chǎn)生足夠的壓力降;再改造濕氣壓縮機出口回流工藝,即低溫分離器出口回流至濕氣壓縮機入口,直接通過系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)處理完成單個生產(chǎn)串天然氣的烴露點控制,而無需降低整個平臺的外輸流量[4]。改造后的低溫脫烴工藝流程如圖2 所示。
圖2 系列改造后的低溫脫烴工藝流程Fig.2 Low temperature dehydrogenation process after series of modification
以往崖13-1 氣田單獨生產(chǎn)時,如外輸氣烴露點出現(xiàn)異常[5](比如復產(chǎn)初期階段烴露點不合格),則需中斷向香港管線外輸天然氣,將烴露點不合格的天然氣輸送至海南管線,待處理合格后再切換至香港管線。這樣不僅減少了天然氣的香港外輸量,甚至可能造成供氣短缺。正值南海大氣區(qū)管網(wǎng)的逐步建成,多氣源的接入為崖13-1 氣田提供了生產(chǎn)創(chuàng)新的可能[6]。
在東方13-2 氣田接入后,單獨使用一個生產(chǎn)串,且無需經(jīng)過濕氣壓縮機增壓;在此工況下,崖城13-1 氣田通過工藝流程調(diào)整,形成天然氣低溫脫烴工藝五種模式,極大地提高了脫烴效率,又能使各相關氣田產(chǎn)能達到最大化,同時滿足外輸天然氣的烴露點合同要求。
假設以下應用工況:東方13-2 氣田來氣所在的B 生產(chǎn)串烴露點合格,保持正常外輸;而崖城13-1 氣田所在的A 生產(chǎn)串需要恢復生產(chǎn),烴露點不合格。這時可通過濕氣壓縮機出口回流管線,即所謂的小循環(huán)管線(從低溫分離器出口連接至濕氣壓縮機入口)使部分天然氣循環(huán)通過J-T 閥持續(xù)降溫預冷,部分天然氣從三甘醇接觸塔出口直接輸送至海南管線,直至崖城13-1 天然氣烴露點合格后再切換至干氣壓縮機增壓輸送香港[7],工藝流程如圖3 所示。
圖3 單串小循環(huán)脫烴制冷模式Fig.3 Single-train small-cycle dehydrocarbon cooling mode
這樣的工藝流程調(diào)整可實現(xiàn)不影響天然氣外輸香港,將外輸氣量損失降到最低,這在下游用戶用氣量大時保持供氣穩(wěn)定尤為重要。
假設以下應用工況:香港海管壓力背壓偏高導致干氣壓縮機入口壓力高,將致使A 串J-T 閥上下游壓差不足,低溫分離器降溫脫烴能力不足。而此時兩臺濕氣壓縮機串聯(lián)運行,井口壓力上升、產(chǎn)量偏低,不能穩(wěn)定運行。
單串大循環(huán)制冷模式[8]如圖4 所示,即保持B串東方13-2 天然氣正常脫烴處理,通過干氣壓縮機出口處回流至射流器管線循環(huán)部分天然氣到濕氣壓縮機入口,這樣既可以保證濕氣壓縮機有足夠的流量通過而穩(wěn)定運行,也可以使用大量烴露點合格的天然氣混合少量烴露點不合格天然氣,使得兩串天然氣混合合格后增壓外輸。
圖4 單串大循環(huán)脫烴制冷模式Fig.4 Single-train large-cycle dehydrocarbon cooling mode
這種工況充分利用了B 串東方13-2 氣田來氣的多余冷量,彌補A 串崖城13-1 生產(chǎn)降溫脫烴的能力不足,使得外輸氣量最大化,并在保證天然氣銷售量的同時,最大程度維持壓縮機在低負荷下穩(wěn)定運行。
在生產(chǎn)中,單臺濕氣壓縮機水洗或單個生產(chǎn)串停產(chǎn)檢修是有必要的。但會出現(xiàn)以下問題:由于檢修串J-T 閥上下游壓差不足或無氣體流動,烴露點不斷上升,影響生產(chǎn)恢復時天然氣質(zhì)量,導致產(chǎn)量損失。
通過流程調(diào)整,在東方13-2 接入有足夠的氣量和足夠低的烴露點的前提下,通過單串大小循環(huán)并用的制冷模式,使檢修串低溫分離器保持低溫狀態(tài),便于快速復產(chǎn)。將脫烴處理合格的天然氣通過射流器管線引回到A 串處理系統(tǒng),在另一臺濕氣壓縮機維持運行的情況下保持適量的天然氣流動,大部分天然氣通過小循環(huán)回流濕氣壓縮機入口補充流量,小部分通過走大循環(huán)流程與B 串脫烴處理合格的天然氣混合外輸,從而實現(xiàn)不中斷向香港供氣[9](圖5),而且極大地減少低溫分離器降溫預冷時間,快速恢復檢修串的生產(chǎn),減少產(chǎn)量損失。
圖5 單串大、小循環(huán)并用脫烴制冷模式Fig.5 Dehydrocarbon cooling mode of combination of single train large and small cycle
當東方13-2 海管來氣所在的B 生產(chǎn)串需要停產(chǎn)檢修時,B 串低溫分離器溫度在此期間將會持續(xù)升高,在復產(chǎn)時需要進行在線降溫預冷,以避免產(chǎn)生不合格氣和產(chǎn)量損失[10]。
在這種工況下,崖城13-1 氣田所在的A 生產(chǎn)串烴露點合格,保持外輸香港。東方13-2 海管來氣所在的B 生產(chǎn)串關閉大循環(huán),通過小循環(huán)管線將不合格天然氣輸送至濕氣壓縮機入口,再經(jīng)過A 生產(chǎn)串進行降溫脫烴,B 串低溫分離器保持有天然氣流動持續(xù)降溫,直至烴露點合格后,再打開通往干氣壓縮機入口閥門外輸香港(圖6)。
圖6 兩串小循環(huán)交叉脫烴制冷模式Fig.6 Cross-dehydrocarbon cooling mode of cross of two small cycles
崖城13-1 氣田進入開發(fā)后期,產(chǎn)量下降明顯,難以保持J-T 閥上下游的壓降,控制烴露點變得困難。氣田結合濕氣壓縮機換芯改造,充分利用氣氣換熱器(印刷電路板式換熱器)的換熱高效率對脫烴系統(tǒng)工藝流程進行改造。連通A、B 串低溫脫烴系統(tǒng)的冷氣,充分利用B 串減壓制冷產(chǎn)生的多余冷量給A 串進行制冷,使外輸天然氣烴露點滿足香港供氣合同要求,同時解除J-T 閥壓差大對降低井口生產(chǎn)壓力的制約[11](圖7)。
圖7 利用B 串多余冷量對A 串進行脫烴制冷Fig.7 Dehydrocarbon refrigeration of A train by using the excess cooling capacity of B train
實施后,A 串低溫分離器外輸氣烴露點滿足香港供氣合同要求;還可將氣田的井口背壓降低,提高氣田采收率。
崖城13-1 氣田作為供氣樞紐,低溫脫烴工藝生產(chǎn)模式的創(chuàng)新尤為重要,其改造、優(yōu)化所投入的成本較少,多是在原有工藝流程上進行創(chuàng)新優(yōu)化及總結,摸索出新的生產(chǎn)模式,可實現(xiàn)快速復產(chǎn)、增產(chǎn)增收、節(jié)能保供的效果,有力地提升崖城13-1氣田乃至整個南海大氣區(qū)供氣管網(wǎng)的穩(wěn)定性。
如按原低溫脫烴生產(chǎn)模式不變,任意一個生產(chǎn)串產(chǎn)生計劃維修或者非計劃關停后,復產(chǎn)時預冷時間過長,損失的產(chǎn)量巨大,則南海大氣區(qū)的各個氣田接入崖城13-1 氣田后,產(chǎn)能釋放將受到制約,南海大氣區(qū)經(jīng)濟效益將大打折扣[12]。假設每次復產(chǎn)時需要預冷3 h,將天然氣烴露點控制在35 ℉開始外輸(外輸氣的烴露點應低于合同要求的55 ℉,并保持一定的安全余量;35 ℉為經(jīng)驗值,防止不合格氣進入海管),按照目前東方13-2 海管每天接入580×104m3,以及崖城13-1 氣田自產(chǎn)氣170×104m3/d 進行改造前和改造后效果對比(表1)。
表1 低溫脫烴系統(tǒng)改造前、后的效果對比Tab.1 Comparison of effects of low temperatture dehydrocarbon system before and after modification
而利用氣氣換熱器的換熱高效率,進一步降壓生產(chǎn),實施后可達到效果:A 串低溫分離器最低溫度可達到31 ℉左右,外輸氣烴露點35 ℉左右,滿足香港供氣合同要求;可將氣田的井口上產(chǎn)壓力降到40 psi,經(jīng)濟年限內(nèi)將累積增產(chǎn)約1×108m3天然氣,提高氣田采收率。
崖城13-1 氣田在多氣源接入平臺后低溫脫烴工藝生產(chǎn)模式的創(chuàng)新,提高了設備運行的穩(wěn)定性,縮短了生產(chǎn)恢復時間,工藝流程調(diào)整更靈活,在南海大氣區(qū)供氣管網(wǎng)互聯(lián)互通的總體框架下,最大程度地釋放各個氣田的產(chǎn)能,增加香港、海南兩地天然氣銷售量,助力上產(chǎn)2 000×104m3,保障國家能源安全。