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鍋爐干除渣系統(tǒng)變頻優(yōu)化與節(jié)能分析

2021-12-17 09:31代鵬
機電信息 2021年29期
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠鍋爐

摘 要:目前熱電仍是電力的主要來源,隨著優(yōu)質(zhì)煤炭的減少及價格的上升,發(fā)電成本在不斷提高,為降低成本,大部分發(fā)電企業(yè)采用了經(jīng)濟煤種摻燒策略,這將對燃煤設(shè)備及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)生不良影響。鑒于此,結(jié)合協(xié)鑫濱海發(fā)電廠實際情況,分析了鍋爐干除渣系統(tǒng)的變頻優(yōu)化與節(jié)能措施,以提高鍋爐效率。

關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;鍋爐;干除渣系統(tǒng)

0 引言

熱電主要是燃燒煤炭進行發(fā)電,但隨著優(yōu)質(zhì)煤炭價格上漲,發(fā)電成本大大提高。為降低燃料成本,大部分電廠大量摻燒經(jīng)濟煤種,因而灰分較高,易結(jié)焦,導(dǎo)致爐底干渣系統(tǒng)工作壓力大,間接影響發(fā)電系統(tǒng)安全。本文重點分析了摻燒經(jīng)濟煤種對干除渣系統(tǒng)的影響,并提出措施,盡量提高鍋爐效率,保證爐底干除渣系統(tǒng)經(jīng)濟、安全運行。

1 工藝概述

我公司鍋爐底渣處理采用北京國電富通設(shè)計的GPZS14風(fēng)冷式干式除渣系統(tǒng),利用自然風(fēng)在爐膛負(fù)壓的作用下,通過干式除渣機由爐膛底喉部進入爐膛,冷空氣逆向與鋼帶機上的渣相混,將含有大量熱量的高溫渣(850 ℃左右)冷卻為可以直接貯存和運輸?shù)睦湓?,產(chǎn)生的熱風(fēng)(300~400 ℃)進入爐膛,冷卻后的渣由一級、二級鋼帶機輸出至渣倉儲存。

爐底與干式除渣機通過渣井相連,采用機械密封,渣井獨立支撐,渣井容積可滿足鍋爐最大連續(xù)出力工況下4 h的排量,渣斗底部設(shè)有液壓關(guān)斷門,允許干式除渣機故障停運4 h而不影響鍋爐的安全運行,能有效攔截大渣塊并預(yù)破碎。工藝流程如下:鍋爐下聯(lián)箱—渣井—液壓關(guān)斷門—一級鋼帶機—碎渣機—二級鋼帶機—渣倉—卸渣裝置—外運綜合利用。

干式除渣系統(tǒng)設(shè)一座鋼結(jié)構(gòu)渣倉,能在鍋爐最大連續(xù)出力工況下存一臺鍋爐燃用設(shè)計煤種時36 h的渣量,且有高低料位報警,渣倉頂部設(shè)置壓力釋放閥,以保證渣倉安全。渣倉頂部設(shè)一臺布袋除塵器,負(fù)責(zé)過濾進料時產(chǎn)生的乏氣,消除從渣倉排到大氣的空氣中的顆粒,渣倉底部設(shè)有兩個排出口,一路接至濕式攪拌機,一路接至干灰散裝機。渣倉裝設(shè)有電磁振打設(shè)施,以保證除渣順暢。干渣流程如圖1所示。

2 干式除渣系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢及問題

2.1 ? ?干式除渣系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢

相對于濕排渣,干排渣用水量為零,無水資源的消耗,無須廢水排放及處理系統(tǒng),有利于環(huán)境保護。用少量(入爐總風(fēng)量的1%以內(nèi))自然風(fēng)直接和熱渣接觸,將未完全燃燒的炭燃盡并將熱量回收帶回爐膛,提高鍋爐效率。可根據(jù)需要將爐底渣經(jīng)破碎細(xì)化,與飛灰混合輸送、儲存運輸,系統(tǒng)設(shè)計更加靈活。鍋爐結(jié)焦時,由格柵攔截、擠壓頭進行擠壓使其破碎后落在鋼帶上,可有效防止鋼帶變形,且不會出現(xiàn)濕排渣系統(tǒng)因爐渣熱量過高而引起水汽混合爆炸現(xiàn)象傷人,威脅機組安全的問題。

2.2 ? ?干式除渣系統(tǒng)的問題

鋼帶輸渣機是干式排渣系統(tǒng)的核心設(shè)備,其安全性問題主要表現(xiàn)在輸送鋼帶和驅(qū)動裝置上。一般鋼帶輸渣機的選型是在鍋爐設(shè)計期間根據(jù)設(shè)計煤種進行的,但是隨著動力煤價格升高,電站用煤的品質(zhì)嚴(yán)重偏離了設(shè)計煤種,摻燒煤種低位發(fā)熱量明顯低于設(shè)計煤種,而灰分往往較高,這就有可能使鍋爐的出渣量大于鋼帶輸渣機的設(shè)計出力,從而加快鋼帶的磨損,更有甚者,可能使鋼帶過載或變形造成鋼帶輸渣機跳閘。

3 爐底干渣系統(tǒng)對鍋爐燃燒的影響

從模擬計算可知爐底干渣系統(tǒng)對火焰中心高度的影響,爐底漏風(fēng)溫度由100 ℃提高到260 ℃,爐膛漏風(fēng)系數(shù)從0.01增加到0.04,對于爐內(nèi)的理論燃燒溫度影響非常小。理論燃燒溫度的波動值不超過3 ℃,鍋爐內(nèi)空氣燃燒動力場基本不受影響,說明少量漏風(fēng)不會對鍋爐的熱負(fù)荷和安全運行造成影響,因此一般漏風(fēng)系數(shù)控制在0.02以內(nèi),并合理調(diào)節(jié)、控制入爐的冷卻風(fēng)量和溫度,可保證鍋爐火焰中心高度不受爐底進風(fēng)的影響,保持一個穩(wěn)定的燃燒狀態(tài)[1]。

4 干式排渣系統(tǒng)節(jié)能措施

在相同負(fù)荷下調(diào)整鋼帶頻率,分為3個工況進行試驗,煤種為2臺保德原煤、2臺褐煤,試驗過程中干排渣系統(tǒng)底部風(fēng)門都未打開,具體過程如下:

工況1:負(fù)荷1 000 MW,運行磨煤機A、B、C、D、E、F,二次風(fēng)箱差壓0.4~0.5 kPa,一次風(fēng)母管壓力10.0 kPa,總風(fēng)量3 200 t/h(出于安全考慮,高負(fù)荷階段只試驗到22.5 Hz),鍋爐工況如表1所示。

工況2:負(fù)荷500 MW,運行磨煤機B、C、D、E,二次風(fēng)箱差壓0.35~0.4 kPa,一次風(fēng)母管壓力8.5 kPa,總風(fēng)量2 200 t/h(500 MW,負(fù)荷較低,試驗從30 Hz開始),鍋爐工況如表2所示。

工況3:負(fù)荷700 MW左右,運行磨煤機A、B、C、D、E,二次風(fēng)箱差壓0.4~0.5 kPa,一次風(fēng)母管壓力9 kPa,總風(fēng)量2 600 t/h,鍋爐工況如表3所示。

試驗分析總結(jié):試驗前后(鋼帶頻率由30 Hz降至15 Hz),爐底進風(fēng)溫度平均增加20 ℃,排煙溫度平均增加3.5 ℃,一級鋼帶電流平均增加1.5 A。

(1)從機械不完全燃燒熱損失來看,爐底進風(fēng)溫度增加20 ℃,進一步強化了燃燒,降低了大渣和飛灰含碳量,減少了機械不完全燃燒熱損失。

(2)空預(yù)器出口排煙溫度增加3.5 ℃,從排煙熱損失來看,鍋爐效率降低了。因為試驗中總風(fēng)量不變,總煤量不變,鋼帶頻率降低將一部分灰渣熱損失重新帶入爐膛,導(dǎo)致氧量增加,主再熱汽溫減溫水增加,排煙溫度也增加。反過來,將排煙溫度維持在原狀態(tài),在相同的工況下,由于爐膛整個熱量的提高,總風(fēng)量與總煤量將會相應(yīng)減少,提高鍋爐效率。

(3)一級鋼帶電流平均增加1.5 A,400 V電機電流變化較小,對廠用電影響可忽略不計。從灰渣物理熱損失來看,冷卻爐渣產(chǎn)生的熱風(fēng)直接進入鍋爐爐膛,將爐渣從爐膛帶走的熱量再重新帶入爐膛中,提高了鍋爐效率。

5 結(jié)語

干除渣系統(tǒng)已引進我國多年,雖然其優(yōu)勢很多,但因經(jīng)濟煤種摻燒所以還需要進行細(xì)致的調(diào)整優(yōu)化,使其能夠適應(yīng)實際情況,才能既保證機組的安全運行,又達到節(jié)能效果。

[參考文獻]

[1] 王山彥,王彥領(lǐng),夏汨羅.干除渣系統(tǒng)在超超臨界直流鍋爐運行中的應(yīng)用[J].電力安全技術(shù),2014,16(9):13-15.

收稿日期:2021-09-01

作者簡介:代鵬(1987—),男,江蘇徐州人,助理工程師,從事火電機組集控運行運維工作。

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