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三次風(fēng)擺角影響W火焰鍋爐低負(fù)荷燃燒及NOx排放特性的試驗(yàn)研究

2021-12-14 03:11曾令艷李曉光陳智超李爭(zhēng)起
電力科技與環(huán)保 2021年6期
關(guān)鍵詞:噴口飛灰燃燒器

曾令艷,李曉光,張 寧,陳智超,李爭(zhēng)起

(1.上海電機(jī)學(xué)院,上海 201306;2.哈爾濱工業(yè)大學(xué),黑龍江 哈爾濱 150001)

0 引言

我國(guó)是世界上為數(shù)不多的低揮發(fā)分煤(即貧煤和無(wú)煙煤)蘊(yùn)藏豐富的國(guó)家之一[1],低揮發(fā)分煤在電站鍋爐燃用煤量中所占比例高達(dá)40%以上。我國(guó)自20世紀(jì)80年代末開始從國(guó)外引進(jìn)一種專為燃用無(wú)煙煤和貧煤而設(shè)計(jì)的W火焰鍋爐。這種鍋爐因?yàn)闋t內(nèi)溫度高,煤粉在爐內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng),被廣泛用于燃用難燃且廉價(jià)的無(wú)煙煤及貧煤[2-3],但也因此存在煤粉著火晚[4],流場(chǎng)偏斜[5],飛灰可燃物含量高[6-9]以及NOx排放濃度偏高[10-15](NOx排放濃度高達(dá)1200~1600mg/m3,6%O2)等問題。這與我國(guó)節(jié)能減排的政策相違背[16]。研究人員進(jìn)行了較深入的研究并提出了相應(yīng)解決措施,例如在無(wú)煙煤中摻燒混煤以穩(wěn)燃[17],調(diào)整燃燒系統(tǒng)以增強(qiáng)煤粉燃盡[18],調(diào)整爐內(nèi)分級(jí)供風(fēng)抑制NOx排放等解決特定問題的措施[19]。李爭(zhēng)起等[20]提出了致力于綜合解決上述問題的多次引射分級(jí)燃燒技術(shù),并對(duì)該技術(shù)做了一系列的研究[20-22]。研究表明該項(xiàng)技術(shù)在提高煤粉燃盡性、穩(wěn)燃、保持爐內(nèi)火焰對(duì)稱性及降低NOx生成等方面具有很大優(yōu)勢(shì)。

然而,在實(shí)際運(yùn)行中,為降低燃料成本,鍋爐實(shí)際燃用煤質(zhì)有時(shí)會(huì)比設(shè)計(jì)煤質(zhì)差,如燃燒灰分較高的劣質(zhì)煤,干燥基灰分Ad大于40%,屬于極難穩(wěn)燃、中等難燃盡的煤[23-24]。鍋爐燃用高灰分的劣質(zhì)煤時(shí),煤粉的燃盡難以保證,飛灰燃盡度不易提高,使得飛灰和爐渣可燃物含量偏高[25-28]。降低飛灰可燃物含量不僅可以提高鍋爐效率,還能使飛灰得到有效利用,減少環(huán)境污染[29]。

本文采用工業(yè)試驗(yàn)方法,研究三次風(fēng)擺角(0°、15°和25°)變化對(duì)一臺(tái)采用多次引射分級(jí)燃燒技術(shù)的350MW超臨界W火焰鍋爐爐內(nèi)燃燒及NOx排放特性的影響。鍋爐燃用高灰分、低熱值的劣質(zhì)煤,因?qū)嶋H生產(chǎn)需要,機(jī)組鍋爐常在210MW負(fù)荷下運(yùn)行。燃煤鍋爐的最佳運(yùn)行負(fù)荷是70%~100%額定電負(fù)荷,低于這個(gè)范圍即為低負(fù)荷運(yùn)行[30-31]。本文研究鍋爐低負(fù)荷下濃煤粉氣流著火特性,下爐膛溫度分布,近燃燒器區(qū)域和近三次風(fēng)區(qū)域的煙氣組分濃度,爐膛出口飛灰可燃物含量和NOx排放濃度的變化規(guī)律,得出了最佳的三次風(fēng)擺角,為優(yōu)化燃燒系統(tǒng)和指導(dǎo)鍋爐運(yùn)行提供理論依據(jù)。

1 試驗(yàn)方法及裝置

圖1所示為爐膛結(jié)構(gòu)及鍋爐燃燒系統(tǒng)示意圖,爐膛沿爐膛中心線對(duì)稱,圖中顯示半爐膛結(jié)構(gòu)。在前后拱上各布置8只燃燒器,每只燃燒器對(duì)應(yīng)一只旋風(fēng)筒煤粉濃縮器對(duì)一次風(fēng)煤粉氣流進(jìn)行濃淡分離,分離后的煤粉分別進(jìn)入燃燒器濃淡煤粉氣流噴口。每只燃燒器包括4個(gè)濃煤粉氣流噴口、4個(gè)淡煤粉氣流噴口、4個(gè)外二次風(fēng)噴口、4個(gè)內(nèi)二次風(fēng)噴口、2個(gè)位于濃煤粉氣流噴口兩側(cè)的邊界二次風(fēng)噴口,2個(gè)位于濃煤粉氣流噴口之間布置油槍的油二次風(fēng)噴口和1個(gè)位于淡煤粉氣流噴口之間布置火檢的二次風(fēng)噴口,而位于鍋爐四角靠近翼墻的燃燒器分別增加3個(gè)二次風(fēng)噴口。燃燒器噴口在爐膛深度方向上的布置順序?yàn)椋河汕?、后墻到爐膛中心依次布置外二次風(fēng)噴口、淡煤粉氣流噴口、內(nèi)二次風(fēng)噴口及濃煤粉氣流噴口,濃、淡煤粉氣流在下行過程中逐漸混入內(nèi)、外二次風(fēng),實(shí)現(xiàn)了內(nèi)、外二次風(fēng)對(duì)濃、淡煤粉氣流的逐級(jí)引射作用。在下爐膛前后墻下部等間距布置4組縫隙式三次風(fēng)噴口,三次風(fēng)噴口加裝下傾角度調(diào)節(jié)裝置,調(diào)節(jié)范圍為與水平方向成0°~30°,每隔5°可調(diào)。在上爐膛前后墻下部沿著水平方向等間距布置5組直流縫隙式燃盡風(fēng)噴口,為提高煤粉煤粉顆粒在爐內(nèi)停留時(shí)間,降低鍋爐飛灰中可燃物含量,上爐膛的高度相較于同級(jí)別亞臨界鍋爐[25]增加了6.931m。

工業(yè)熱態(tài)試驗(yàn)時(shí)固定二、三次風(fēng)擋板開度,OFA擋板開度等其他參數(shù)不變,調(diào)整三次風(fēng)擺角為0°、15°和25°。試驗(yàn)期間鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)列于表1。

表1 試驗(yàn)期間不同三次風(fēng)擺角下鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)

在試驗(yàn)進(jìn)行前,所有的試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器,包括光學(xué)高溫計(jì),熱電偶和煙氣分析儀,均需事先標(biāo)定以確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性,同時(shí)對(duì)集控中心表盤顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行校準(zhǔn)。在試驗(yàn)過程中保持煤質(zhì)穩(wěn)定(設(shè)計(jì)和實(shí)際燃用煤質(zhì)見表2),避免進(jìn)行吹灰、排污等干擾試驗(yàn)的任何操作。

表2 煤質(zhì)參數(shù)

使用熱電偶測(cè)量濃煤粉氣流著火位置,具體測(cè)量位置見圖1。使用手持式紅外測(cè)溫儀通過分布在下爐膛翼墻上的看火孔(見圖1)測(cè)量下爐膛煙氣溫度。使用Testo 350M型煙氣分析儀測(cè)量看火孔1處和2處的煙氣組分濃度,煙氣位置為距離翼墻2.4m的燃燒器下方區(qū)域和三次風(fēng)區(qū)域,煙氣由水冷取樣槍抽出。同樣使用Testo 350M型煙氣分析儀測(cè)量爐膛出口煙氣成分。對(duì)飛灰取樣以測(cè)量飛灰可燃物含量。

圖1 350MW超臨界W火焰鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)及燃燒系統(tǒng)

2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

2.1 下爐膛溫度分布

圖2所示為各排看火孔平均溫度,表示了沿爐膛高度方向上的下爐膛溫度分布。從圖2可以看出,由位于燃燒器區(qū)域的第1排測(cè)點(diǎn)開始,隨著爐膛高度降低,下爐膛溫度逐漸升高,至位于主燃區(qū)的第3排和第4排測(cè)點(diǎn)處達(dá)到最大值,隨后進(jìn)入冷灰斗區(qū)域,溫度逐漸降低。對(duì)比不同三次風(fēng)擺角下的溫度分布可見:

(1)隨著三次風(fēng)擺角由0°增大到25°,位于燃燒器區(qū)域的第1排測(cè)點(diǎn)溫度平均值由1016℃先增大到1104℃,之后減小到1010℃。

(2)三次風(fēng)擺角為0°時(shí),各排測(cè)點(diǎn)平均溫度最大值出現(xiàn)在第3排,為1216℃,隨著爐膛高度降低,平均溫度逐漸降低,第5排測(cè)點(diǎn)平均溫度降至1079℃;三次風(fēng)擺角為15°時(shí),各排測(cè)點(diǎn)平均溫度最大值出現(xiàn)在第3排,為1213℃,第5排測(cè)點(diǎn)平均溫度降至1127℃。與工況0°相比,工況15°的爐膛溫度峰值沒有太大變化,但下爐膛整體溫度升高,這是由于三次風(fēng)擺角增大后濃煤粉氣流達(dá)到三次風(fēng)位置后被帶到爐膛的更深處,煤粉在下爐膛的停留時(shí)間延長(zhǎng),煤粉在下爐膛燃燒更充分,下爐膛火焰充滿度和溫度升高。三次風(fēng)擺角為25°時(shí),各排測(cè)點(diǎn)平均溫度最大值出現(xiàn)在第4排,為1161℃,而第3排測(cè)點(diǎn)和第5排測(cè)點(diǎn)平均溫度分別為1159℃和1160℃,第3、4、5排溫度接近,說(shuō)明本工況爐膛火焰中心位置較0°和15°下移。

圖2 各排測(cè)點(diǎn)溫度平均值

2.2 濃煤粉氣流升溫及著火溫度

圖3為濃煤粉氣流升溫過程曲線。由于調(diào)整爐內(nèi)配風(fēng)參數(shù)會(huì)不同程度上影響到燃燒器區(qū)域的煤粉濃度及煤粉在拱下的停留時(shí)間,使不同工況下的濃煤粉氣流著火所需的著火熱受到影響,相應(yīng)著火溫度存在一定差異。本文中將統(tǒng)一選取900℃做為具有較高煤粉濃度的濃煤粉氣流著火溫度,從而定量的對(duì)比調(diào)整三次風(fēng)擺角對(duì)濃煤粉氣流升溫及著火的影響。由圖3可見:

(1)隨著三次風(fēng)擺角由0°增大到15°,不同負(fù)荷下濃煤粉氣流升溫速度均逐漸加快,濃煤粉氣流著火距離由2.40m縮短至2.07m。這是因?yàn)?,隨著三次風(fēng)擺角的增大,下爐膛溫度整體升高(見圖2),拱下回流區(qū)卷吸到濃煤粉氣流根部的高溫?zé)煔鉁囟壬撸龠M(jìn)濃煤粉氣流的著火。

(2)隨著三次風(fēng)擺角由15°增大到25°,不同負(fù)荷下的濃煤粉氣流升溫速度減慢,著火距離延長(zhǎng)至2.48m。由前面溫度場(chǎng)的分析結(jié)果可知,三次風(fēng)擺角由15°增大到25°時(shí),下爐膛高溫區(qū)域位置下移,燃燒器區(qū)域的高溫回流煙氣溫度降低,濃煤粉氣流受到高溫回流煙氣加熱的熱量減少,不利于濃煤粉氣流著火。此外,由于三次風(fēng)擺角的大小是通過三次風(fēng)道內(nèi)的擺角擋板調(diào)節(jié),三次風(fēng)擺角增大至25°后,擋板傾斜角度較大,三次風(fēng)在擋板處的局部阻力增大。二次風(fēng)、三次風(fēng)以及OFA均來(lái)自主二次風(fēng)道,三次風(fēng)噴口處的局部阻力增大后,二次風(fēng)及OFA的風(fēng)量均不同程度的增加。濃煤粉氣流要達(dá)到著火溫度,需要濃煤粉氣流和相鄰的內(nèi)二次風(fēng)一起加熱至煤粉著火溫度,這兩股氣流被加熱到著火溫度所需要的熱量,定義為著火熱。拱上二次風(fēng)風(fēng)量增大后,所需著火熱增多,煤粉氣流升溫變慢,則煤粉氣流著火較晚。

圖3 濃煤粉氣流升溫過程曲線

2.3 煙氣組分濃度分布

圖4為看火孔1和看火孔2處的煙氣組分濃度??椿鹂?位于近燃燒器區(qū)域,看火孔2位于三次風(fēng)區(qū)域(看火孔位置見圖1)。在燃燒器下方區(qū)域,隨著三次風(fēng)擺角由0°增大到25°,O2濃度先減小后增大,CO濃度和NO濃度先增大后減小。三次風(fēng)擺角為15°工況下,O2濃度低至8.5%,而CO濃度高達(dá)2619μL/L,NO濃度達(dá)到452μL/L。與其他兩個(gè)工況相比,三次風(fēng)擺角為15°時(shí)燃燒器下方區(qū)域各氣體組分濃度變化明顯。這是因?yàn)槿物L(fēng)擺角為15°時(shí),煤粉氣流著火較早(見圖3),煤粉燃燒時(shí)消耗大量O2,而產(chǎn)生CO和NO等產(chǎn)物。在三次風(fēng)區(qū)域內(nèi),當(dāng)三次風(fēng)擺角為0°時(shí)O2濃度較大,這是因?yàn)榇藭r(shí)三次風(fēng)水平噴入爐膛,而看火孔2位于與三次風(fēng)噴口同一水平高度上,受三次風(fēng)的影響該工況下O2濃度較大。隨著三次風(fēng)擺角逐漸增大,O2濃度逐漸減小,這是因?yàn)殡S著三次風(fēng)擺角增大,三次風(fēng)逐漸下傾。各工況下CO濃度處于較低水平。隨著三次風(fēng)擺角由0°增大到25°,看火孔2處的NO濃度先減小后增大。這是因?yàn)樵摴r下,煤粉氣流著火較晚(見圖3),未燃盡的煤粉顆粒在混入三次風(fēng)后,在富氧情況下迅速燃燒,因而產(chǎn)生部分NO。

圖4 看火孔1和2處煙氣組分濃度

2.4 爐膛出口參數(shù)

表3給出了不同三次風(fēng)擺角下的爐膛出口參數(shù)。由表3可以看出,爐膛出口O2濃度在5.07%~5.14%之間,NOx排放濃度在660~681mg/m3(6%O2)之間,三次風(fēng)擺角變化對(duì)爐膛出口O2濃度和NOx排放濃度影響不大。三次風(fēng)擺角由0°增大到15°時(shí),飛灰可燃物含量由4.96%降低至4.83%;三次風(fēng)擺角由15°增大到25°時(shí),飛灰可燃物含量由4.83%升高至5.72%。三次風(fēng)擺角為15°時(shí),飛灰可燃物含量最低,這是因?yàn)椋?/p>

表3 爐膛出口參數(shù)

(1)三次風(fēng)擺角為15°時(shí)濃煤粉著火距離相對(duì)于其他工況較短(見圖3),濃煤粉氣流的著火得到改善。

(2)與工況0°相比,工況15°時(shí)煤粉氣流達(dá)到三次風(fēng)位置后被帶到爐膛的更深處(見圖2),煤粉在下爐膛的停留時(shí)間延長(zhǎng),煤粉在下爐膛燃燒更充分。而工況25°時(shí),雖然煤粉氣流燃燒行程延長(zhǎng),但該工況下濃煤粉氣流著火較晚(見圖3),且下爐膛溫度較低(見圖2),不利于煤粉顆粒的燃盡。

此外,對(duì)于三次風(fēng)擺角為15°的工況,還進(jìn)行了230MW負(fù)荷下的爐膛出口參數(shù)測(cè)量以作為對(duì)比,鍋爐燃用相近的煤質(zhì)。測(cè)量結(jié)果表明:爐膛出口O2濃度為4.4%,飛灰可燃物含量為4.73%,NOx排放濃度為684mg/m3(6%O2)。相比于210MW負(fù)荷下三次風(fēng)擺角為15°時(shí)的參數(shù),飛灰可燃物含量略有降低,而NOx排放濃度略有升高??偟膩?lái)說(shuō),鍋爐在低負(fù)荷下三次風(fēng)擺角為15°工況時(shí)表現(xiàn)出了較好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保性能。

3 結(jié)論

本文采用工業(yè)試驗(yàn)方法,研究三次風(fēng)擺角(0°、15°和25°)變化對(duì)一臺(tái)采用多次引射分級(jí)燃燒技術(shù)的中國(guó)首臺(tái)350MW超臨界機(jī)組W火焰鍋爐低負(fù)荷下燃燒及NOx排放特性的影響。得到結(jié)論如下:

(1)三次風(fēng)擺角由0°增大到15°時(shí),下爐膛火焰溫度及燃燒器區(qū)域溫度升高;濃煤粉氣流著火距離由2.40m縮短至2.07m;靠近燃燒器區(qū)域O2濃度減小,CO和NO濃度增大;靠近三次風(fēng)區(qū)域NO濃度減小。三次風(fēng)擺角為15°時(shí),在靠近燃燒器區(qū)域,O2濃度最低至8.5%,而CO濃度則高達(dá)2619μL/L,NO濃度達(dá)到452μL/L;飛灰可燃物含量最低,為4.83%。

(2)三次風(fēng)擺角由15°增大到25°時(shí),下爐膛火焰中心降低,冷灰斗區(qū)域溫度升高;飛灰可燃物含量明顯升高,達(dá)到5.72%。

(3)試驗(yàn)期間不同工況NOx排放濃度在660~681mg/m3(6%O2)之間,三次風(fēng)擺角變化對(duì)NOx排放濃度影響較小。綜合考慮煤粉著火、燃燒和NOx排放特性,推薦最佳三次風(fēng)擺角為15°。

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