丁 勇
(晉能控股煤業(yè)集團有限公司安全監(jiān)管五人小組,山西 大同 037000)
我國煤礦的開采逐漸向深部轉移,在上部煤層開采過程中遺留了大量煤柱,易出現(xiàn)應力集中現(xiàn)象,給下煤層工作面和巷道布置帶來不利影響[1-5]。晉華宮礦12#煤8204 工作面位于7#煤采空區(qū)遺留煤柱下方,受遺留煤柱的影響,易產(chǎn)生應力集中,加上8204 回風平巷鄰近8206 采空區(qū),工作面處于鄰近采空區(qū)應力集中影響范圍內,頂板巖層破碎,片幫現(xiàn)象嚴重,直接威脅到工作面的正常生產(chǎn)。為此,以12#煤8204 工作面為工程背景,開展堅硬頂板冒頂機理與控制技術研究[1-5],具有重要的研究意義和現(xiàn)實意義。
晉華宮礦于山西省大同市,目前,開采7#、9#、12-2#煤層。8204 工作面位于南山井12-2#煤層402 盤區(qū),地質構造簡單。8204 回風平巷鄰近8206采空區(qū)(保護煤柱20 m),上覆7#、9#煤采空區(qū)。12#煤層與7#、9#煤層層間距分別為89 m、50 m,其中7#煤采空區(qū)中遺留煤柱位于試驗工作面正上方(煤柱范圍150 m 垂直于試驗工作面)。工作面賦存煤層傾角在2°~10°,平均6°,屬于近水平煤層。12-2#煤層硬度系數(shù)2.5~3.1,煤層厚度4.6 m,較穩(wěn)定,含1~3 層夾矸。煤層直接頂為平均厚度10.94 m 的淺灰色細砂巖,巖性以石英為主,次為長石、云母,水平層理;基本頂為平均厚度9.44 m的粉、細砂巖互層結構,上部以淺灰色細砂巖為主,下部以灰色粉砂巖為主,水平層理發(fā)育;直接底為平均厚度5.23 m 的灰色粉砂巖,貝殼狀斷口;基本底為平均厚度4.38 m 的雜色粉砂巖,局部有滑感,易碎。
8204 工作面采用走向長壁采煤法,工作面推進長度1700 m,工作面長度160 m,布置97 架液壓支架。工作面回采至1 297.4 m 時,工作面大范圍冒頂,造成停產(chǎn),回采期間也曾發(fā)生多次冒頂現(xiàn)象,較大的有3 次。較大冒頂現(xiàn)象如下:
(1)回采至452.3 m 時,回風巷端頭三角區(qū)域冒頂(95#~97#支架范圍),冒頂范圍長為4.0 m、寬為3.5 m、高5.0 m,回風巷頂板來壓明顯、劇烈底鼓,出現(xiàn)嚴重變形。
(2)回采至544.0 m 時,工作面70#~84#支架范圍內出現(xiàn)冒頂,煤壁片幫現(xiàn)象嚴重,漏頂高度10.0~15.0 m,煤壁片幫2.5~3.0 m。
(3)回采至1 295.4 m 時,工作面27#~87#支架范圍內出現(xiàn)冒頂,煤壁片幫現(xiàn)象嚴重,漏頂高度2.0~10.0 m,煤壁片幫2.5~4.0 m,工作面停產(chǎn)。
8204 工作面頂板屬于堅硬頂板,易出現(xiàn)長懸頂斷裂造成的壓架事故,但該工作面頻繁出現(xiàn)端面冒頂現(xiàn)象,判斷工作面多次冒頂是由于12#煤層8204工作面處于上覆7#煤采空區(qū)遺留煤柱支承應力影響范圍內,受鄰近8206 采空區(qū)側向支承應力及本工作面周期來壓疊加影響,支架沒有及時維護空頂區(qū)域,導致頂梁無法嚴密接頂,前后支柱出現(xiàn)前高后低,堅硬頂板采動應力傳遞至工作面煤壁,切頂線前移,從而導致工作面頻繁冒頂,即上覆采空區(qū)遺留煤柱產(chǎn)生的支承應力影響,改變了堅硬頂板運移規(guī)律是12#煤層8204 工作面頻繁冒頂?shù)闹饕蛩亍?/p>
采用注漿充填、鉆孔卸壓的方式是治理遺留煤柱下堅硬頂板冒頂現(xiàn)象的有效手段。由于試驗工作面冒頂區(qū)域范圍大,無法直接布置充填系統(tǒng),因此,設計一條超前臨時治理巷用于治理冒頂現(xiàn)象,具體技術措施如下:
(1)超前臨時治理巷
超前8204 工作面10 m 位置施工一條超前臨時治理巷,超前臨時治理巷垂直于進、回風巷布置,斷面尺寸設計為8.8 m×4.2 m(寬×高),設計采用木垛和單體液壓支柱支護,木垛規(guī)格為長1.2 m、厚0.2 m、寬0.2 m,中心距設計0.8 m,木垛之間布置1 根單體液壓支柱用于加強支護。超前臨時治理巷相對位置如圖1。
圖1 超前臨時治理巷相對位置
(2)注漿加固
超前臨時治理巷內設計鉆場,鉆場內面向冒頂區(qū)域布置注漿孔,采用注漿方式加固工作面圍巖,加固范圍為25#~89#架支架區(qū)域(包括冒頂區(qū)域)。在加固區(qū)域范圍內布置注漿孔22 個,注漿孔間距設計4.0 m,仰角設計22°~26°,注漿材料選擇固結抗壓結強度不小于50.0 MPa 的超細水泥注漿材料,水灰比設計1:1.5,注漿壓力設計2.0 MPa。注漿充填鉆場布置示意圖如圖2。
圖2 注漿充填鉆場布置示意圖
(3)鉆孔卸壓
在超前臨時治理巷對工作面煤層進行卸壓,卸壓采用大孔徑鉆孔方式,即采用直徑97 mm 鉆頭向前方煤壁施工卸壓鉆孔。鉆孔深度設計為12 m,鉆孔角度設計為5°~6°,卸壓孔采用三花布置,排距設計2.0 m,間距設計0.4 m,如圖3。
圖3 卸壓鉆孔布置示意圖
圖4 中0~10 d 為冒頂后液壓支架工作阻力的監(jiān)測值,10~20 d 為進行治理后液壓支架工作阻力的監(jiān)測值。工作面產(chǎn)生冒頂后,基本頂垮落線前移,工作面頂板來壓劇烈,支架最大工作阻力高達1.5×104kN;冒頂治理技術應用后,工作面頂板來壓逐漸釋放,支架工作阻力,在9×103kN 范圍波動,支架工作阻力降低40%,屬于正常水平。
上覆采空區(qū)遺留煤柱導致晉華宮礦8204 工作面煤層堅硬頂板產(chǎn)生冒頂現(xiàn)象,采用超前臨時治理巷、注漿充填、鉆孔卸壓的方式治理堅硬頂板冒頂現(xiàn)象,工作面支架工作阻力由1.5×104kN 降低至0.9×104kN,工作阻力降低40%。