張琰
(江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)錫交通分院,江蘇無(wú)錫 214046)
翹曲變形是塑件成形中十分常見(jiàn)的產(chǎn)品缺陷,隨著塑料制品的外觀和性能要求的不斷提高,對(duì)翹曲變形的控制提出了更高的要求。CAE 技術(shù)在翹曲變形的預(yù)測(cè)方面已經(jīng)取得了良好效果,通過(guò)模擬分析,能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出制品的翹曲結(jié)果,為翹曲變形的分析提供了方便有力的工具。根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果,在模具設(shè)計(jì)階段就進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整,從而獲得高質(zhì)量的制品,不僅節(jié)約了開(kāi)發(fā)時(shí)間和成本,還將提高產(chǎn)品質(zhì)量。
制品注射成形過(guò)程中冷卻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)不合理,脫模后制品的冷卻不均勻,分子的流動(dòng)取向引起熔體在平行流動(dòng)方向和垂直流動(dòng)方向的收縮率不一致以及注射過(guò)程中的收縮不均勻,最終都會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生翹曲變形。
該零件為某公司開(kāi)發(fā)的一款汽車(chē)轉(zhuǎn)向燈支架,如圖1 所示。該產(chǎn)品具有一定強(qiáng)度,有較高的尺寸精度和裝配精度要求,產(chǎn)品外形不對(duì)稱,外輪廓尺寸為長(zhǎng)205.87mm,寬96.02mm,高64.88mm。雖然制品結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,但厚度基本均勻,平均壁厚為1.9mm。
圖1 零件產(chǎn)品圖
根據(jù)UG 建立的塑件模型,對(duì)制品的翹曲變形進(jìn)行了模擬,詳細(xì)結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 制品翹曲變形模擬結(jié)果
根據(jù)以上模擬結(jié)果可以了解到:
(1)圖2(a)為制品總的翹曲變形,達(dá)到1.035mm;
(2)圖2(b)為冷卻不均勻所引起的翹曲變形,可以看到該部分變形量很小,可以忽略不計(jì);(3)圖2(c)為收縮不均勻所造成的翹曲變形,達(dá)到0.9841mm;(4)圖2(d)為取向不均勻造成的翹曲變形,變形量也達(dá)到0.7162mm;
(5)圖2 (e) 為制品角效應(yīng)造成的翹曲變形,變形量為0.5620mm。
根據(jù)以上分析可以得出結(jié)論,收縮不均勻是該制品產(chǎn)生翹曲變形的主要原因。接下來(lái)將以降低制品的翹曲變形為目標(biāo),優(yōu)化制品的注射成形工藝參數(shù)。
注射過(guò)程中的工藝參數(shù)特別是保壓曲線對(duì)收縮不均勻有直接影響,通過(guò)增加注射過(guò)程的保壓時(shí)間來(lái)降低收縮不均勻引起的翹曲。改進(jìn)后的翹曲分析結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖3 改進(jìn)前后的保壓曲線對(duì)比
如圖4 所示,與保壓參數(shù)改進(jìn)前相比,由于收縮不均勻引起的翹曲變形由0.9841mm 降低到0.8696 mm,變形量減少了11.6%;由于取向不均勻引起的翹曲變形量由改進(jìn)前的0.7162mm 降低為0.6135mm;角效應(yīng)造成的翹曲量由改進(jìn)前的0.5620mm 降低為0.4472mm;制品總的翹曲變形量更是由1.035mm 降低到0.8550mm,降低了17.4%,已經(jīng)屬于制品允許的范圍。因此,改進(jìn)后的工藝參數(shù)曲線是合理的。
圖4 改進(jìn)后的翹曲變形結(jié)果
本文利用CAE 技術(shù)對(duì)注塑制品成型后的翹曲變形進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)制品產(chǎn)生翹曲變形的主要原因是收縮不均勻,利用改變優(yōu)化成形工藝和增加保壓時(shí)間的方法,將制件總的翹曲變形量從1.035mm 降低到0.8550mm,共減少了17.4%,從而提高了制品質(zhì)量。此研究為制品在實(shí)際注塑生產(chǎn)中避免各種缺陷提供了一定的理論依據(jù),具有重要意義。