李 堰
(云南天朗節(jié)能環(huán)保集團有限公司)
某活性石灰生產(chǎn)線,具備年產(chǎn)30 萬噸活性石灰生產(chǎn)能力。煤粉制備系統(tǒng)是專門為石灰窯提供燃料的工藝配套設(shè)備,其主要功用是將塊狀的原煤磨制成粒徑≤80μm的煤粉,以供石灰窯生產(chǎn)活性石灰燃燒時所用。
在煤制備車間生產(chǎn)過程中,主要要進行煤粉磨制、輸送、儲備等過程,由于該系統(tǒng)經(jīng)過多年的連續(xù)生產(chǎn)運行,設(shè)備能源消耗、運行成本已呈明顯上升趨勢,其控制技術(shù)比較落后、工藝設(shè)備日趨老化、運行維護逐漸繁雜,導(dǎo)致煤粉生產(chǎn)效能低下、設(shè)備超負荷運行等問題的表現(xiàn)越來越突出,已嚴(yán)重影響豎窯生產(chǎn)組織的順利進行。活性石灰車間煤粉制備生產(chǎn)工藝設(shè)施的污染物排放成為區(qū)域主要污染源點。隨著豎窯煅燒窯齡的延長、煤粉制備工藝裝備的老化以及熱工監(jiān)測控制技術(shù)的落后,造成目前燃煤消耗上升,豎窯煙塵回收量增加,綜合成本居高不下的困難處境。為此,提出了活性石灰車間煤粉制備生產(chǎn)節(jié)能減排工作措施。
煤制備系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜,生產(chǎn)過程中危險因素也比較多,主要流程為將儲存在原料場的塊狀原煤,經(jīng)鏟斗車或裝載機將其填加到皮帶輸送機上,然后經(jīng)皮帶輸送機送入到煤制備車間的振動給料器,通過定量給料控制入磨煤量。用于控制原煤水分的熱源來自熱風(fēng)爐內(nèi)燃燒的煤塊,每天開磨煤操作前采用人工的方式引燃熱風(fēng)爐,先預(yù)熱系統(tǒng)半小時。根據(jù)出磨煤粉成品的水分及系統(tǒng)的溫度壓力狀況可調(diào)節(jié)百葉閥,以控制熱風(fēng)量,一般將熱風(fēng)量控制在150 ℃~200 ℃。
原煤烘干后進入球磨機,在球磨機內(nèi)靠鋼球的慣性力、離心力以及摩擦力的共同作用,將塊狀原煤磨成煤粉,煤粉的粒度主要通過加入到球磨機中鋼球的直徑和比例來控制。在球磨機磨制煤粉過程中,出磨氣體經(jīng)過粗分離器除去粗粉,細粉進入CCFM袋式除塵器,而分離下來的粗粉經(jīng)重力鎖風(fēng)閥返回磨頭繼續(xù)經(jīng)過球磨機磨制。從粗細分離器出來的廢氣中夾帶著所有細度合格的煤粉,進入CCFM袋式除塵器進行凈化,達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)后,由除塵風(fēng)機排入大氣。
由CCFM袋式除塵器收下的煤粉經(jīng)星型卸灰閥卸入到螺旋輸送機,螺旋輸送機將煤粉送入到煤粉制備成品倉儲藏。在煤粉制備成品倉內(nèi)的煤粉通過正壓氣力輸送系統(tǒng)將煤粉送到豎窯儲煤倉,然后定時定量的向豎窯內(nèi)加煤粉燃燒,燃燒的熱量和氣氛用于生產(chǎn)活性石灰。為防止煤粉在CCFM專用除塵器、煤粉儲備倉內(nèi)發(fā)生燃燒爆炸事故,煤粉輸送管道要作防爆設(shè)計。
工作原理如圖1。
圖1 煤制備系統(tǒng)工作原理
配套兩條DTMΦ3000 球磨煤粉制備工藝生產(chǎn)線,設(shè)計生產(chǎn)能力≥4.2 t/h,輸送泵儲存量≤1.0 t/次,豎窯煤粉倉50 t/倉,中間生產(chǎn)作業(yè)時間約≥12 h。而煤制備系統(tǒng)實際生產(chǎn)能力為1#系統(tǒng)每小時3~4 泵,每泵800 kg,最大生產(chǎn)能力為3.2 t/h,2#系統(tǒng)每小時5 泵,每泵700 kg,最大生產(chǎn)能力為3.5 t/h。
為徹底查找原因,解決根本問題,實現(xiàn)煤制備工藝的高效低能運營,對煤制備系統(tǒng)進行全面系統(tǒng)的檢查,發(fā)現(xiàn)問題如下。
(1) 原系統(tǒng)工藝CCFM除塵器已老化不能滿足生產(chǎn)需要,工作時間長,操作工勞動強度大,每天生產(chǎn)前對CC4 除塵布袋進行清灰,清灰時用風(fēng)管吹布袋30 min,工作10 h 后除塵效果下降,要再次清灰且整套系統(tǒng)問題較多。
(2) 由于設(shè)備長久運行,造成系統(tǒng)漏風(fēng)率增高、鎖風(fēng)閥部分失效、球磨機服務(wù)年限長、工況不穩(wěn)定、球磨機襯板磨損大、鋼球級配不合理等問題,造成煤粉制備工藝設(shè)備生產(chǎn)能力明顯降低,生產(chǎn)效率不足50 %。
(3) 除塵器引風(fēng)機風(fēng)力明顯偏小,風(fēng)量不夠造成煤粉制備生產(chǎn)工作現(xiàn)場揚塵污染嚴(yán)重,崗位粉塵嚴(yán)重超標(biāo),員工工作環(huán)境惡劣,合格煤粉產(chǎn)品從工藝制備過程中流失,造成極大浪費。
(4) 整個系統(tǒng)抽風(fēng)量不夠,造成含煤粉氣體輸送管網(wǎng)部份紊流點積塵,需增加管道人工清掃工作,增大了人工工作量,且清掃過程中又引起了二次揚塵污染,崗位粉塵嚴(yán)重超標(biāo)。
(5) 磨煤過程中的煤粉水份控制失效,造成CCFM除塵器布袋濾料表面結(jié)露,外觀表象為內(nèi)濾式布袋煤粉結(jié)露粘糊。
(6) 煤粉制備成本居高不下,主要為連續(xù)低效率高負荷長時間運行,造成車間電能消耗偏高,直接影響車間生產(chǎn)總成本的控制能力。
(7) 球磨機、風(fēng)機、螺旋輸送機、卸灰閥等主要工藝設(shè)備的跑、冒、滴、漏嚴(yán)重。
(1) 針對石灰車間煤粉制備系統(tǒng)改造工程-煤制備粉塵(布袋工作溫度≤120 ℃)、超細(小于10μm占粉塵量≥90 % )、低比重(≤1.4 t/m3)的特點特殊設(shè)計的CCFM-725 氣箱脈沖防爆收料器,合理地滿足了粉塵沉降時間短、進風(fēng)煙氣易直接損壞濾袋、灰倉積塵受濁塵氣流干擾等弊端,營造了優(yōu)良的濁室氣流環(huán)境,并帶有防爆孔,使除塵器各項性能指標(biāo)達到了配套煤制備系統(tǒng)的生產(chǎn)需要。
(2) 對球磨機襯板進行更換,鋼球級配根據(jù)煤粉粒度要求進行重新搭配,同時對系統(tǒng)進行改造,更換重力鎖風(fēng)閥,降低系統(tǒng)漏風(fēng)率。
(3) 在不改變風(fēng)機的情況下,將所有卸灰系統(tǒng)、輸灰系統(tǒng)設(shè)備均采用連續(xù)工作制,同時袋式除塵器采用分室離線清灰,脈沖間隙降低為20 min左右一個周期,平均脈沖間隔小于75 s,從而降低除塵器布袋阻力,增大風(fēng)機工作風(fēng)力。
(4) 更換部分輸送管道,將φ900 管道改為φ650 管道,在風(fēng)量不變的情況下提高管道內(nèi)的風(fēng)速,從而減少紊流點積塵。
(5) 增加除塵器進口溫度熱工測量儀表和C0濃度測量儀表,控制布袋除塵器溫度。
(6) 在改造過后力求每條生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力達到6 泵/h,保證煤制備生產(chǎn)只需10~12 h 就能滿足兩座堅窯生產(chǎn)用煤,可以縮短生產(chǎn)時間4 h,電耗與煤耗均可下降。
(7) 加強設(shè)備及工作現(xiàn)場管理工作,杜絕球磨機、風(fēng)機、螺旋輸送機、卸灰閥等主要工藝設(shè)備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
煤制備系統(tǒng)進行節(jié)能減排技術(shù)改造后,煤制備產(chǎn)量比原先有了大幅度的提升,1#系統(tǒng)4 泵/h,每泵800 kg,提高到6 泵/h,而2#系統(tǒng)由改造前的5泵/h,每泵700 kg,提高到7 泵/h,生產(chǎn)時間降低4 h,同時全面改變煤制備工藝現(xiàn)狀。
(1) 徹底改善煤粉制備工藝裝備生產(chǎn)現(xiàn)狀,對系統(tǒng)設(shè)備及部分工藝進行必要的技術(shù)改進,最大限度地提高設(shè)備工作效率,實現(xiàn)提高產(chǎn)量30 %,實現(xiàn)煤粉制備工序直接加工成本降低10 %的設(shè)計目標(biāo)。
(2) 生產(chǎn)時間的降低,使總用電耗降低5 %左右,電能綜合成本降低15 %。
(3) 改善豎窯燃燒現(xiàn)狀,實現(xiàn)石灰窯緞燒工藝煤耗降低5 %以上的節(jié)能目標(biāo)。
(4) 改善了區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生。
(5) 結(jié)合豎窯燃燒工況,對燃煤成份與配方進行了合理的調(diào)整,從源頭降低燃煤消耗。
煤制備車間節(jié)能減排技術(shù)改造后,證明節(jié)能減排技術(shù)改造是成功的,同時也得到了一些啟示:
(1) 對工藝技術(shù)裝備比較落后的設(shè)備進行節(jié)能減排技術(shù)改造,可以提高生產(chǎn)效率,增加生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本,創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。
(2) 對設(shè)備進行節(jié)能減排技術(shù)改造,是保證設(shè)備長期有效運行的一項重要措施。