楊翠紅 倪莉
走進(jìn)華泰集團(tuán)電儀以總工程師魏國華名字命名的勞模創(chuàng)新工作室,你會(huì)被各式各樣的技術(shù)革新所吸引。
“這個(gè)控制器,可以替代控制柜原有的空調(diào),不僅能增強(qiáng)冷卻和凈化效果,還大大提高了紙品的質(zhì)量,但價(jià)格只有空調(diào)的二十分之一,一年直接和間接增收節(jié)支上億元?!蔽簢A自信地說。
魏國華所在的華泰集團(tuán)有限公司是全球最大的新聞紙生產(chǎn)基地,全國70%的報(bào)刊用紙來自華泰。如此先進(jìn)的造紙技術(shù),離不開高技能人才隊(duì)伍的發(fā)明創(chuàng)造。
從一線操作工干起,到成為總工程師,魏國華29年潛心鉆研、孜孜以求,不僅與華泰集團(tuán)共同成長(zhǎng),更在造紙業(yè)電氣自動(dòng)化方面攻克了大量的技術(shù)硬骨頭和各種難題,在紙張上描畫出了精彩的人生軌跡。
1992年,初中畢業(yè)的魏國華,進(jìn)入華泰集團(tuán)成為一名普通電工。因?yàn)樽孕?duì)電器感興趣,經(jīng)常請(qǐng)教老師傅專業(yè)知識(shí),他很快當(dāng)上了電工班班長(zhǎng)。
當(dāng)時(shí),廠里新上了40萬噸造紙生產(chǎn)線設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備總是出現(xiàn)突發(fā)性故障停機(jī)的問題。每次停機(jī),整條生產(chǎn)線都陷入停滯狀態(tài),北京、上海的專家都解決不了,甚至聘請(qǐng)的芬蘭專家連續(xù)幾天也查找不出問題。
魏國華回憶說:“這個(gè)故障有時(shí)一天幾次,有時(shí)幾天也沒事,但是一直找不到原因。一停一開,整個(gè)車間水、電、氣損耗,幾十萬元就沒了?!?/p>
為此,魏國華悶在車間里,三天三夜沒有合眼,反復(fù)琢磨。從生產(chǎn)線的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量到軟件編程,再到線路接觸等一項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行排除,最終他發(fā)現(xiàn)是地線的接地質(zhì)量問題引起了該故障。
憑借著這股不達(dá)目的不罷休的干勁,魏國華硬是啃下了一塊又一塊的硬骨頭,解決了一道又一道的技術(shù)難題。
執(zhí)著、專注,這是很多同事對(duì)魏國華的印象。當(dāng)時(shí),廠里使用的紙機(jī)多是進(jìn)口設(shè)備,寫滿了英文。他為了掌握所有進(jìn)口設(shè)備的原理、功能和維護(hù)技巧,一個(gè)一個(gè)地查詞典,逐個(gè)翻譯整理。
魏國華解釋說:“造紙自動(dòng)化系統(tǒng)復(fù)雜,多系統(tǒng)交織,出現(xiàn)問題很難判斷故障,任何微小的故障都會(huì)讓整條生產(chǎn)線陷入癱瘓?!?/p>
利用工余時(shí)間,魏國華前后花費(fèi)近三年的時(shí)間分門別類地整理出了厚厚的11本筆記,把設(shè)備的原理、規(guī)程、注意事項(xiàng)都一一標(biāo)出,現(xiàn)已成為華泰電工人手一份的“寶典”。
在華泰職工們的心目中,只要與電有關(guān)系的,不管是儀表、電氣,還是自動(dòng)化,即使是國外專家解決不了的,魏國華也會(huì)給大家?guī)硐M虼怂粯I(yè)內(nèi)稱為“國際一流造紙生產(chǎn)線的電氣自動(dòng)化控制守護(hù)員”。
1999年,公司增上2640文化紙生產(chǎn)線時(shí),整條生產(chǎn)線由外國專家安裝并負(fù)責(zé)調(diào)試。在調(diào)試運(yùn)行過程中,投料倉接口處頻繁斷頭成了試車階段的一大難題。當(dāng)時(shí),德國人根本不相信中國人會(huì)弄懂進(jìn)口自動(dòng)化設(shè)備,不讓公司技術(shù)人員靠近。但是,魏國華心里著急,他知道,車間每晚投產(chǎn)一天,公司就損失幾十萬元。
于是,他悄悄利用外國專家晚上休息的時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)觀察,把每一個(gè)細(xì)節(jié)都記在心里。調(diào)試期結(jié)束后,老大難的問題還是沒有解決,外國專家一籌莫展,沒辦法只能回國去搬救兵。借此機(jī)會(huì),魏國華把這幾天考慮的方案逐一試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)在一個(gè)光電開關(guān)上,僅用短短幾分鐘就解決了問題,使紙機(jī)開車提前了十天。
魏國華這個(gè)土專家挫敗洋專家的故事成為華泰員工間的美談。像這樣的故事,魏國華身上還有很多。
建設(shè)年產(chǎn)25萬噸新聞紙項(xiàng)目時(shí),華泰集團(tuán)引進(jìn)了具有國際一流水平的亞洲第一條“同一平臺(tái)新概念”紙機(jī)。項(xiàng)目建設(shè)過程中,芬蘭ABB公司的過程控制系統(tǒng)和馬達(dá)控制中心的網(wǎng)絡(luò)通信不暢,給項(xiàng)目調(diào)試帶來了困難。要知道,國內(nèi)了解該系統(tǒng)的工程師還寥寥無幾,ABB專家也一籌莫展。
魏國華認(rèn)真分析后,當(dāng)即提議在兩者中間加入德國西門子公司國際通用的PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行中轉(zhuǎn),結(jié)果穩(wěn)定性良好,使兩系統(tǒng)的通信速度提高100倍。
長(zhǎng)年的工作經(jīng)歷中,因?yàn)榻?jīng)常遇到進(jìn)口設(shè)備技術(shù)封鎖和集成化程度高等原因,使設(shè)備維護(hù)受制于人的問題。魏國華從零部件到芯片級(jí)的維修,總結(jié)出了一套進(jìn)口電氣設(shè)備的維修絕活,倒逼外國供貨商降低姿態(tài)、降低價(jià)格,在造紙自動(dòng)化行業(yè)贏得了尊嚴(yán)。
近年來,隨著華泰集團(tuán)在河北、安徽、廣東等地建立造紙生產(chǎn)基地,魏國華成了“空中飛人”。
2019年,安徽基地的造紙生產(chǎn)線傳動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,維修人員連續(xù)更換了2臺(tái)備用設(shè)備都沒有解決問題。故障原因難以判斷,備件也消耗殆盡,生產(chǎn)陷入停滯。魏國華收到通知后立即趕赴現(xiàn)場(chǎng),逐個(gè)設(shè)備測(cè)量,創(chuàng)新性地提出了外加高電壓低電流測(cè)試的方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn),連續(xù)奮戰(zhàn)2天2夜后開機(jī)成功。
沒等松一口氣,他又接到了集團(tuán)總部出現(xiàn)機(jī)器故障的電話。沒來得及休息,魏國華直接拖著行李箱到現(xiàn)場(chǎng),登上了返回的飛機(jī)。經(jīng)過一天一夜的奮戰(zhàn),問題終于得到了解決。連續(xù)四天四夜的奮戰(zhàn),魏國華只是在飛機(jī)上休息了3小時(shí)。但他沒有怨言,還經(jīng)常開玩笑地把自己比作電儀“消防員”。
憑借過硬的技術(shù),一絲不茍的態(tài)度,魏國華已成為頂尖的造紙自動(dòng)化故障維修專家,先后獲得全國勞動(dòng)模范、全國技術(shù)能手等榮譽(yù)稱號(hào)。
現(xiàn)在,魏國華已是華泰集團(tuán)的電儀自動(dòng)化專業(yè)首席講師,他將自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)毫無保留地進(jìn)行講解、傳授。此外,他還被東營科技職業(yè)學(xué)院、山東技師學(xué)院等學(xué)校聘請(qǐng)為客座教授,積極為社會(huì)人才培養(yǎng)貢獻(xiàn)力量,用自己的切身經(jīng)歷引導(dǎo)學(xué)生投身到知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型勞動(dòng)者大軍隊(duì)伍中來。
魏國華深知學(xué)習(xí)沒有終點(diǎn),技術(shù)的發(fā)展日新月異,稍有懈怠就會(huì)落后。只有撲下身子,扎根一線,在實(shí)踐中進(jìn)行革新創(chuàng)造才能緊跟時(shí)代的步伐,才能不負(fù)一名新時(shí)代產(chǎn)業(yè)工人的使命與責(zé)任。