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高效旋流溶氣氣浮在電脫鹽污水處理中的應(yīng)用

2021-12-11 01:13周文凡賈寧王俊君
油氣·石油與天然氣科學(xué) 2021年12期
關(guān)鍵詞:懸浮物污水處理污水

周文凡 賈寧 王俊君

摘要:為了達(dá)到更高的環(huán)保要求,降低裝置加工損失,煉油廠污水預(yù)處理裝置引進(jìn)了高效旋流一體化污水處理技術(shù)。該技術(shù)為國(guó)內(nèi)新興的氣浮—弱離心力旋流單元組合技術(shù),以低能耗、高效率、無(少)藥劑投加,產(chǎn)生的污泥量小,無(少)次生危廢產(chǎn)生等優(yōu)勢(shì)逐步在國(guó)內(nèi)油田、電脫鹽等水質(zhì)較惡劣的污水領(lǐng)域應(yīng)用。該技術(shù)可有效去除分散油和部分乳化油,對(duì)精細(xì)過濾器進(jìn)口含油量能起到較為有效的限制作用。設(shè)備集成化程度高,占地面積小,是一種新型高效污水處理技術(shù),對(duì)凈化水質(zhì)升級(jí)達(dá)標(biāo)具有重要價(jià)值。

關(guān)鍵詞:旋流氣浮;污水處理

引言:

污水預(yù)處理裝置是針對(duì)煉油廠產(chǎn)生的含油、含鹽污水通過沉降除油的預(yù)處理裝置,包括含油污水和含鹽污水兩個(gè)系統(tǒng)。其中含鹽污水系統(tǒng)主要處理常減壓裝置電脫鹽設(shè)施產(chǎn)生的高含油、高含鹽污水,經(jīng)處理滿足COD<1800mg/L、油含量<350mg/L后送大污水處理廠進(jìn)一步進(jìn)行深度處理。然而因原油性質(zhì)重質(zhì)化、劣質(zhì)化日趨嚴(yán)重,電脫鹽產(chǎn)生的含鹽污水油含量、懸浮物越來越高,“乳化現(xiàn)象”越來越嚴(yán)重。簡(jiǎn)單的沉降除油已經(jīng)不能有效分離污水中的油含量、懸浮物。為了保證下游污水處理裝置能夠穩(wěn)定運(yùn)行,減少該污水因水質(zhì)波動(dòng)對(duì)大污水處理廠的沖擊。

1污水水質(zhì)

1.1污水水質(zhì)特點(diǎn)

煉油廠常減壓裝置加工原油涉及哈薩克斯坦原油、俄羅斯原油、牙哈原油和瑪湖原油等多品種原油,原油性質(zhì)變化幅度較大。而油田為了原油開采而加入大量化學(xué)藥劑注聚合物,采出液中含聚合物,殘留在原油中,經(jīng)電脫鹽油水分離,大量的油水乳化物質(zhì)進(jìn)入含鹽污水系統(tǒng),形成水包油型乳化液,使得含鹽污水水質(zhì)不穩(wěn)定。

綜上所述電脫鹽污水具有以下幾個(gè)特點(diǎn):1) 乳化嚴(yán)重,攜帶懸浮顆粒,密度與水接近,沉降分離困難2)沖擊大,含油高,常規(guī)處理設(shè)各難以適應(yīng)3)含硫化物、揮發(fā)酚、VOC等,存在一定的安全和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)4)含膠質(zhì)、瀝青質(zhì),易結(jié)蠟、堵塞。

1.2電脫鹽污水目前存在的問題

針對(duì)電脫鹽污水高含油、乳化以及當(dāng)常減壓裝置電脫鹽反洗時(shí),水質(zhì)較差,攜帶較多油泥及浮渣的特點(diǎn),裝置目前的在含鹽污水調(diào)節(jié)罐長(zhǎng)時(shí)間靜置沉降除油處理手段已經(jīng)難以分離。2017年1月至今,外送大污水處理廠的含鹽污水COD平均值905mg/L,其中最大值達(dá)

到5000 mg/L。另外電脫鹽污水懸浮物和油較多,經(jīng)過含鹽污水罐調(diào)節(jié)沉降除油不能有效去除污油和懸浮物,部分懸浮物和污油進(jìn)入在線表后會(huì)導(dǎo)致在線表異常顯示,造成電脫鹽污水不能持續(xù)排放,對(duì)安全生產(chǎn)帶來影響。

為了確保電脫鹽污水不對(duì)大污水處理廠造成沖擊,含鹽污水預(yù)處理后的水質(zhì)控制指標(biāo)需要控制在油含量≤50mg/L,懸浮物含量≤40mg/L,實(shí)現(xiàn)污水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行新增簡(jiǎn)單實(shí)用的高效旋流氣浮設(shè)施是十分有必要的。

2污水處理工藝

2.1工藝選擇

由于電脫鹽污水乳化帶油嚴(yán)重,其油類以分散態(tài)存在于污水中。因此傳統(tǒng)的儲(chǔ)槽、隔油池等重力分離法對(duì)乳化油兒乎無分離作用,除油效果較差,離心分離由于高速旋轉(zhuǎn)會(huì)造成污水中油的二次乳化,也不適用于乳化油的外離;膜系統(tǒng)易堵塞,成本高:傳統(tǒng)氣浮等技術(shù)則不適用于含油波動(dòng)大的場(chǎng)合,均存在明顯的不足。根據(jù)常減壓裝置電脫鹽污水水質(zhì)特點(diǎn)、水質(zhì)控制指標(biāo)以及現(xiàn)場(chǎng)空間狹小的特點(diǎn),經(jīng)反復(fù)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析論證后,采用高效旋流溶氣氣浮工藝對(duì)該電脫鹽污水進(jìn)行處理。

針對(duì)此情況采用了兩級(jí)CDFU(旋流溶氣氣(?。@夹g(shù)為核心設(shè)備,在不添加任何藥劑的情況下,純物理破乳分離方法,實(shí)現(xiàn)在較短的浮選時(shí)間內(nèi)取得較高的油水分離效果,出水油含量達(dá)到小于10mg/L對(duì)控制指標(biāo),同時(shí)顯著降低COD和H2S對(duì)含量,大大減少了電脫鹽污水對(duì)業(yè)主設(shè)備損害和降低下游污水處理廠的負(fù)荷。

2.2工藝流程

高效旋流溶氣氣浮工藝是一種將旋流離心分離技術(shù),高效溶氣和超微氣泡發(fā)生技術(shù),氣浮分離技術(shù)有機(jī)結(jié)合于一體,對(duì)含油、含懸浮物污水進(jìn)行高效分離的一種混合型裝置。本著既能解決實(shí)際問題又能減少投入的原則,充分利用原有的沉降除油工藝流程,電脫鹽污水經(jīng)5000m3隔油罐沉降除油處理后經(jīng)污水經(jīng)泵提升后進(jìn)入高效旋流溶氣氣浮設(shè)備進(jìn)一步除油,浮油、分散油和乳化油在旋流的作用下迅速被微氣泡粘附后去除,經(jīng)處理后污水達(dá)到要求后進(jìn)入污水處理廠管網(wǎng),兩級(jí)高效旋流溶氣氣浮排出污油水(乳化油已破乳)依靠自壓經(jīng)排油口進(jìn)入污油罐進(jìn)行沉降分離,含鹽污水經(jīng)泵增壓后外送大污水處理廠深度處理。兩級(jí)高效旋流溶氣氣浮使用氮?dú)庾鳛槿軞鈿庠?,耗氣量約為 400L/min,產(chǎn)生的廢氣排入除臭系統(tǒng)。兩級(jí)氣浮正常情況下采用串聯(lián)運(yùn)行,也可互為備用,以實(shí)現(xiàn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。考慮到后續(xù)有降低污水中COD含量要求,將在一級(jí)高效旋流溶氣氣浮進(jìn)水口和二級(jí)高效旋流溶氣氣浮進(jìn)水口之間預(yù)留絮凝劑加入口。

2.3工藝設(shè)備

高效旋流溶氣氣浮器為緊湊型旋流氣浮一體化設(shè)備,包括氣液混合裝置、溶氣釋放裝置、 氣體精密流量控制裝置和旋流溶氣泵。

氣液混合裝置:采用特殊設(shè)計(jì)內(nèi)部導(dǎo)葉和合理內(nèi)部空間的布局,實(shí)現(xiàn)微氣泡與污水中污染物高效、均勻混合,以提高浮選效果;

溶氣釋放裝置:采用特殊抗腐蝕、抗氣蝕材質(zhì)和合適的流體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)通過減壓釋放后產(chǎn)生的微氣泡數(shù)量多、濃度高且分布均勻(微氣泡直徑 5~30μm,粒徑中值15μm左右);

氣體精密流量控制裝置:主要由氣體精密流量檢測(cè)、壓力監(jiān)控、自動(dòng)快速控制調(diào)節(jié)、保護(hù)裝置等組成,反應(yīng)速度快于常規(guī)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)精確、穩(wěn)定地給旋流溶氣泵供氣,防止旋流溶氣泵因氣量過大產(chǎn)生氣縛、氣蝕,或因氣量過小影響到氣浮效果。

旋流溶氣泵:普通的泵在氣液混送時(shí),氣體積聚在泵的輪轂處,阻塞葉輪進(jìn)口流道產(chǎn)生氣縛,不能可靠工作。旋流溶氣泵采用多級(jí)開式葉輪設(shè)計(jì),其中開式葉輪具有良好的機(jī)械和流體性能,且沒有軸向力,運(yùn)行時(shí)無軸向串動(dòng),保證穩(wěn)定運(yùn)行。在開式葉輪外側(cè)采用輪轂擴(kuò)壓器設(shè)計(jì),擴(kuò)壓器使流體產(chǎn)生的徑向力分布均勻,與開式葉輪組合實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的溶氣,同時(shí)又不氣縛。

2.4技術(shù)特點(diǎn)

兩級(jí)旋流溶氣氣浮工藝處理污水具有以下特點(diǎn):

①污油去除效率不低于90%,遠(yuǎn)高于常規(guī)IGF。

②能耗低(10%的IGF能耗),氣體消耗量少(1%~3%處理量)

③藥劑投加量小,產(chǎn)生的污泥量小,運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用少。

④自動(dòng)化控制,操作簡(jiǎn)單,管理方便,運(yùn)行穩(wěn)定,性能可靠,可以滿足10%~120%的流量變化范圍

⑤流程短,污水只有兩級(jí)處理,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。

3應(yīng)用效果分析

為驗(yàn)證兩級(jí)旋流溶氣氣浮設(shè)施的運(yùn)行效果,評(píng)價(jià)氣浮設(shè)施對(duì)含鹽污水懸浮物和油的去處能力,考核當(dāng)前氣浮設(shè)施運(yùn)行效果。2020年3月31日至4月3日按照技術(shù)協(xié)議對(duì)兩級(jí)旋流溶氣氣浮設(shè)施進(jìn)行72小時(shí)性能測(cè)試。測(cè)試過程中將高濃度電脫鹽黑水引入高效旋流溶氣氣浮設(shè)施進(jìn)行測(cè)試,經(jīng)過氣浮設(shè)施處理后,污水外觀透徹,效果較好。

測(cè)試2020年3月31日11:00開始,4月3日11:00結(jié)束,本次測(cè)試共產(chǎn)生15組數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)分析匯總,二級(jí)高效旋流溶氣氣浮設(shè)施出口石油類含量全部小于50mg/L,滿足技術(shù)協(xié)議要求,石油類(性能考核指標(biāo))平均降低30.76mg/L,去除率69.53%,刨除一級(jí)氣浮進(jìn)口油含量小于50mg/L以下的數(shù)據(jù)后,石油類平均降低50.82mg/L,去除率83.13%;二級(jí)氣浮設(shè)施出口懸浮物含量全部小于40mg/L,滿足技術(shù)協(xié)議要求,懸浮物平均降低17.97mg/L,去除率71.66%。

4結(jié)論

①采用兩級(jí)高效旋流溶氣氣浮工藝處理電脫鹽污水效果顯著,出水水質(zhì)穩(wěn)定,油含量平均為9.24mg /L,懸浮物含量平均為7.03 mg /L,達(dá)到該電脫鹽污水穩(wěn)定運(yùn)行的水質(zhì)要求。

②兩級(jí)高效旋流溶氣氣浮投用后,除了水質(zhì)外觀得到了大幅改觀外,在水質(zhì)分析數(shù)據(jù)上看也有大幅改觀,日常處理效果明顯。

③實(shí)際運(yùn)行表明,兩級(jí)高效旋流溶氣氣浮工藝具有流程短、處理效率高、運(yùn)行穩(wěn)定操作簡(jiǎn)單及占地面積小等特點(diǎn),在空間狹小的裝置改造中極具優(yōu)勢(shì),是一種比較理想的污水處理工藝,值得推廣。

④兩級(jí)高效旋流溶氣氣浮設(shè)施投用后,2020年1月至2020年6月電脫鹽含鹽污水外送在線表沒有出現(xiàn)因雜質(zhì)干擾造成異常超標(biāo)的情況。2019年電脫鹽含鹽污水外送在線表出現(xiàn)因水質(zhì)中油顆粒、懸浮物引起的干擾造成的數(shù)據(jù)異常高達(dá)15次,平均每月1~2次。

參考文獻(xiàn):

[1]郭慶豐.旋流氣浮-過濾工藝在稠油污水處理中的應(yīng)用.中國(guó)給水排水,2016.32( 18) : 96-98.

[2]燕紅等.高效旋流氣浮一體化污水處理技術(shù).油氣田地面工程,2013.32(02):47-48

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