摘要:遼河油田2018年開始無纜波碼智能分注技術(shù)引進和自主化研究工作,截止2020年底已累計實施25井次,實踐證明,無纜波碼智能分注技術(shù)能解決邊遠地區(qū)水井測試不及時測試費用高及部分稠油高凝油轉(zhuǎn)注井、污水回注井測調(diào)儀無法下入測試不成功難題,具備推廣價值。
關(guān)鍵詞:注水;智能可調(diào)配水器;遠程控制
遼河油田現(xiàn)有注水井2371口,開井1535口,年注水量2972×104m3,分層注水井1325口,分注率55.9%,分層配注合格率83.8%。分層注水工藝主要以橋式偏心、橋式同心分注為主,并配套研發(fā)了套變井分注、長膠筒小隔層分注、4寸和5寸小井眼分注等技術(shù),基本解決遼河油田分層注水難題。但仍存部分問題亟待解決,具體表現(xiàn)為,一是遼興奈曼、科爾伈等油田處于邊遠礦區(qū),路途遠測試費用高,且經(jīng)常出現(xiàn)測試不及時問題;二是井口注水壓力大于16MPa水井測試時儀器下入困難,經(jīng)常測試不成功;三是部分稠油高凝油轉(zhuǎn)注井、污水回注井井底返吐死油嚴重,經(jīng)常出現(xiàn)測試遇阻問題,且多次洗井效果不佳,儀器依然無法下入造成測試不成功。經(jīng)調(diào)研智能分注技術(shù)能解決上述問題。
1技術(shù)構(gòu)成及原理
無纜智能分注技術(shù)主要由遠程測調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)、井口地面控制器、井下智能配水器三部分組成。其原理是遠程測調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)通過流量卡控制井口地面控制器開關(guān)產(chǎn)生壓力波動,壓力波將井口地面控制器和井下智能配水器進行聯(lián)動,對需要調(diào)整水量層段上的智能配水器發(fā)出與其動作相應的壓力編碼信號,使之產(chǎn)生過水面積上的變化,從而調(diào)整配注量滿足地質(zhì)調(diào)配需求 ,并返回相應流量、壓力和溫度等數(shù)據(jù),達到智能分注的目的。
2主要工具性能參數(shù)
(1)遠程控制系統(tǒng)
主要是安裝在電腦或手機端的控制軟件:其功能是實時數(shù)據(jù)傳送、現(xiàn)場操控、遠程操控??刂栖浖ㄟ^地面控制器可與井下智能配水器進行實時雙向通訊。地面控制器控制軟件實時對井下各個層位的壓力、溫度、流量數(shù)據(jù)進行直讀和實時監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果可以用測井曲線的方式顯示在屏幕上,也可以保存在數(shù)據(jù)庫中。
(2)地面控制器
地面控制器可以安裝在井口或井口注水間內(nèi),智能配水器下井之前,地面控制器內(nèi)的控制軟件給每個配水器設置不同地址,地面控制器根據(jù)儀器地址可區(qū)分來自井下不同層位的測量數(shù)據(jù)并進行自動控制,可靠通信距離大于5千米。
(3)智能可調(diào)配水器
井下智能配水器內(nèi)設計有流量計、高溫電池組和水嘴調(diào)節(jié)機構(gòu),正常注水時井下配水器將測井數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)部芯片中,當流量出現(xiàn)誤差時,通過控制芯片的流量自動測調(diào)算法實現(xiàn)當前層的流量測調(diào),其它層工作方式相似,從而實現(xiàn)分注井自動測試調(diào)配??傮w結(jié)構(gòu)采用偏心結(jié)構(gòu)設計,外徑φ114mm;內(nèi)通徑φ46mm;長度1.34m;最大工作壓力45MPa;壓力測量范圍0~60MPa;可帶壓作業(yè)。
(4)長效密封注水封隔器
為達到智能注水管柱壽命3年以上要求,研制長效密封注水封隔器,該主要由坐封機構(gòu)、密封機構(gòu)、鎖緊機構(gòu)、解封機構(gòu)、強制關(guān)閉洗井機構(gòu)等組成。與常規(guī)注水封隔器相比,該封隔器洗井閥采用強閉機構(gòu),即外壓對洗井閥無影響,油管內(nèi)靜液柱壓力始終作用在洗井閥上,降低注水波動對洗井閥關(guān)閉不嚴影響,同時洗井閥采用T型圈和L圈雙重密封方式,提高多次洗井后洗井閥密封可靠性,從而提高封隔器使用壽命。
3現(xiàn)場評價
截止2020年12月該技術(shù)已在遼河現(xiàn)場應用25井次,施工成功率100%,遠程測試和密封成功率100%,采用氧活化抽檢驗封封隔器密封合格率97.3%,采用流量計對井下各層配水量進行校正,遠程水量誤差小于10%,達到地質(zhì)配注要求。
以龍18-119為例,該井為51/2寸套管,要求采用四級四層智能分注,設計地質(zhì)注水總量60m3,分別為0方、10方、20方、30方,遠程測調(diào)后用流量計進行二次驗證,實測注水量為62.13m3,分別為1.54方、8.44方、18.97方、33.18方,平均各層配注偏差10.45%,最
大誤差15.6%,取得比較好的效果。
表1龍18-119井地質(zhì)配注量、遠程測調(diào)水量和實際流量計校正水量對比表
4結(jié)論與認識
(1)現(xiàn)場試驗效果證明,該技術(shù)在辦公室或手機端即可通過無線網(wǎng)絡(4G)遠程對井口注水壓力、總注水量、井下各層配注量、配水器水嘴前后壓力等參數(shù)進行監(jiān)測,節(jié)約測試和驗封費用;
(2)技術(shù)應用于邊遠礦區(qū)水井、井口注水壓力大于16MPa水井、部分稠油高凝油轉(zhuǎn)注井、污水回注井等,解決了上述井測試費用高、測試不及時、甚至無法測試問題;
(3)該技術(shù)每次驗封、測調(diào)和井下采集壓力等數(shù)據(jù)均需要遠程操控地面控制器從井口向井下發(fā)碼完成,需要有一個較長的測調(diào)周期,并且在發(fā)碼過程中,全井注入量頻繁變化,造成水井注入量數(shù)據(jù)“異?!?,因此,遠程測調(diào)、驗封前建議與注水站提前溝通協(xié)調(diào);
(4)在稠油、高凝油轉(zhuǎn)注井特別是井底含死油細砂等井中,水嘴存在偶爾堵塞情況,如流量突然減少壓力上升等,可能需要頻繁測調(diào)以確保各層配注量,此種情況會加速了井下智能配水器電能的消耗,最終影響分注管柱壽命,建議針對此類井開展有纜智能分注技術(shù)研究;
(5)該技術(shù)與常規(guī)注水井相比,需要對井口流程進行改造,涉及切割焊接等工序、井場取電、地面挖溝填埋電纜等工序,需要多部門協(xié)作,建議事先確立好改造方案和劃分責任歸屬,有助于加快完井進度;
(6)部份井氧活化某層配注與地質(zhì)配注不符,技術(shù)實施效果難以評價,下步需要對此問題進行分析評價。
作者簡介:
寇微,男,2006年畢業(yè)于大慶石油學院機械工程與科學學院金屬材料工程專業(yè),高級工程師,主要從事油田分層注水和化學驅(qū)注聚技術(shù)研究與推廣工作